譚學進++張超
摘 要;本單位輸油站采用的是SCADA控制系統(tǒng),主要通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、參數(shù)調節(jié)以實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的監(jiān)視和控制。其壓力控制方案是基于此系統(tǒng)的PID控制,此控制方案的缺點表現(xiàn)為兩方面:一是影響泄漏檢測系統(tǒng)的泄漏判斷;二是造成電動閥頻繁動作導致機械磨損。文章設計了“死區(qū)”PID控制方案并運用Control Builder F軟件編寫了控制程序,解決了因PID不斷調節(jié)帶來的部分問題。
關鍵詞:SCADA;泄漏檢測;死區(qū);PID
1 概述
1.1 SCADA系統(tǒng)簡介
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系統(tǒng),即數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)。它是以計算機為基礎的生產(chǎn)過程控制與調度自動化系統(tǒng),可以對現(xiàn)場的運行設備進行監(jiān)視和控制,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、設備控制、測量、參數(shù)調節(jié)以及各類信號報警等各項功能。它可以應用于電力系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、石油、化工等領域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過程控制等諸多領域。
1.2 本論文的目的及意義
目前本單位輸油站壓力控制系統(tǒng)采用的即為PID控制方案。在此控制系統(tǒng)中輸油泵進口壓力在0.2MPa~0.5MPa之間滿足工藝要求,但由于密閉輸油模式將導致全線壓力不停細小的波動,調節(jié)器將不停的調節(jié)壓力回到SP值(設定值)。
本課題主要目的是對壓力控制提出新的控制方案。要求泵進口壓力在0.3MPa~0.4MPa時對壓力不進行調節(jié),當超過此范圍時自動調節(jié)壓力回到控制區(qū)域?!八绤^(qū)”PID控制方案將能很好實現(xiàn)這一功能。
“死區(qū)”PID的運用能提高泄漏檢測的準確度和提高調節(jié)閥的使用壽命。因此開發(fā)研究“死區(qū)”PID控制具有重要的科研和經(jīng)濟效益。
2 研究內容
2.1 控制原理
目前輸油站壓力控制采用了PI控制方式,其參數(shù)設置如下:
CP(比例值):0.8 TR(積分時間):50s TD(微分時間):0s CD(微分作用系數(shù)):1.0
2.1.1 PID控制原理
(1)PID控制系統(tǒng)框圖
本單位輸油站壓力控制系統(tǒng)框圖如圖1。
(2)控制器
調節(jié)系統(tǒng)可劃分為調節(jié)器和調節(jié)對象兩大部分,其傳遞函數(shù)分別為KCGC(S)和K0G0(s),如圖2所示。
a.比例環(huán)節(jié):即時成比例地反應控制系統(tǒng)的偏差信號e(t),偏差一旦產(chǎn)生,調節(jié)器立即產(chǎn)生控制作用以減小偏差。
b.積分環(huán)節(jié):主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數(shù)Ti,Ti越大,積分作用越弱,反之則越強。
c.微分環(huán)節(jié):能反映偏差信號的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號的值變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統(tǒng)的動作速度,減小調節(jié)時間。
2.1.2 “死區(qū)”PID控制原理
“死區(qū)”PID就是在PID調節(jié)器中設定一個控制“死區(qū)”,當被控量在設定“死區(qū)”時調節(jié)器輸出保持不變,當壓力不在“死區(qū)”時采用PID控制,將被控量調回設定的區(qū)域。
2.2 控制方案
2.2.1 方案論證
方案一、“死區(qū)”PID控制
通過對輸入信號的處理和死區(qū)操作點的設置,自動判斷輸入信號是否在“死區(qū)”區(qū)間。當壓力在0.30MPa~0.40MPa時給PID控制器輸入一個0.35MPa的PV值(過程值),此時SP值等于0.35MPa。形成無偏差,比例部分、微分部分為0,積分部分保持不變,PID調節(jié)器輸出不變。當壓力不在此區(qū)間時給PID控制器輸入實際PV值,此時設SP等于0.35MPa,此時具有偏差,比例、微分、積分正常輸出,PID調節(jié)器起到調節(jié)作用,自動調節(jié)壓力回到設定的“死區(qū)”區(qū)間。
方案二、手動/自動自動切換
通過引腳(MM/MA)自動完成手動/自動之間的轉換。當壓力在0.30MPa~0.40MPa時自動切換為手動,當超過此范圍時自動切換為自動。當為手動時,形成開路控制,調節(jié)器輸出不變。當超過此“死區(qū)”范圍自動切換為自動PID控制,調節(jié)泵進口壓力回到0.30MPa~0.40MPa。
手動/自動自動切換將使操作人員無法在操作員站完成手動/自動的切換,即操作員無法手動調節(jié)閥門開度,不能滿足生產(chǎn)工藝要求,故選擇第一種方案。
2.2.2 程序流程圖
2.2.3程序
(1)CBF組態(tài)
(2)參數(shù)設置
通用控制器參數(shù)設置
2.3 方案實施
為不影響管道的正常運行,故先在上游站洛川2#換熱器溫度控制中實驗,以確定此控制方案適用于本單位壓力控制。為滿足工藝生產(chǎn)要求,出站溫度一般控制在53℃~57℃,故將2#換熱器SP設為55℃,“死區(qū)”寬度設為4℃。
2.4 試驗內容及分析
通過將2#、3#換熱器設置為不同控制方案,對比兩者在各種干擾情況下的動態(tài)性能及穩(wěn)態(tài)時閥門動作情況,具體設置如下:
1#換熱器:紅色曲線,就地控制(電動閥故障)
2#換熱器:綠色曲線,“死區(qū)”PID控制
3#換熱器:藍色曲線,PID控制
2.4.1 動態(tài)性能分析
(1)階躍響應
由上述五項動態(tài)指標及其穩(wěn)態(tài)誤差可以看出,在階躍干擾情況下2#換熱器具有3#換熱器基本相同的動態(tài)特征和穩(wěn)態(tài)性能。
(2)流量變化響應
2
由上述五項動態(tài)指標及其穩(wěn)態(tài)誤差可以看出,在流量變化干擾情況下2#換熱器具有3#換熱器基本相同的動態(tài)特征和穩(wěn)態(tài)性能。
2.4.2 穩(wěn)態(tài)性能
由于目前SCADA系統(tǒng)未做閥門開度趨勢,只能通過控制面板觀察溫度變化與閥門開度變化的關系。通過對2#、3#電動閥長期觀察可以得出以下結論:
當溫度在53℃~57℃控制區(qū)間時,2#換熱器不進行調節(jié)(閥門開度不變化),溫度保持在控制區(qū)間,當溫度超過控制區(qū)間時自動調節(jié)(閥門開度變化)溫度回到設定區(qū)間。3#換熱器不停的調節(jié)(閥門開度不停的變化)溫度保持在55℃左右。
3 結束語
由試驗結果可以看出,此控制方案既不影響系統(tǒng)的動態(tài)調節(jié)性能,又能在被控量滿足工藝條件時開環(huán)控制而不進行調節(jié)。因此這種方案運用于壓力控制可以消除PID調節(jié)對泄漏檢測產(chǎn)生的部分影響和延長電動閥的使用壽命。
參考文獻
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