石琳芳
(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠5#、6#1 080 m3高爐冶煉過程中采取噴吹煤粉的工藝技術(shù),煤粉靠壓縮空氣或者壓縮空氣和氮氣將其從煤粉倉輸送至高爐爐缸。在制粉過程中,首先將配好的原煤經(jīng)過皮帶運輸機輸送至原煤倉,再經(jīng)給煤機進入中速磨,實現(xiàn)煤粉制作的全過程。其中,給煤機是原煤倉與中速磨的紐帶,是實現(xiàn)煤粉磨制的重要環(huán)節(jié)。應(yīng)高爐連續(xù)生產(chǎn)的需求,煤粉磨制不間斷,為此就要求給煤機運行保持順暢,這對其控制系統(tǒng)提出了更高要求。
給煤機傳動結(jié)構(gòu)是由給煤機皮帶馬達、皮帶電機風(fēng)扇、清掃機馬達以及油泵馬達組成。在三相380 V電壓給定下,給煤機傳動系統(tǒng)各部件同時得電并開啟。在此條件下給煤機利用皮帶拖動原煤運行,當(dāng)原煤從煤倉被皮帶拖出后,在膠帶的帶動下,靠自重與皮帶之間的摩擦力平穩(wěn)地向前移動,從而實現(xiàn)連續(xù)、均勻地給煤。
煤機實現(xiàn)整個過程靠的就是給煤機的控制系統(tǒng),其主要包括微機電子皮帶秤儀表、變頻器[1]、電流隔離器以及中央控制室的微機4個工作單元。給煤機各單元之間工作原理見圖1。給煤機的操作分為就地操作和主控室PLC操作兩種。就地操作即從現(xiàn)場啟動給煤機,實現(xiàn)給煤機各工作單元順序啟動原煤運輸;主控室PLC操作即從電腦畫面上啟動給煤機,通過PLC內(nèi)部程序逐步啟動各工作單元完成原煤運輸[2]。根據(jù)生產(chǎn)需要,可進行兩種操作方式間的切換。
圖1 給煤機控制系統(tǒng)各單元工作原理
給煤機的控制系統(tǒng)分為手動和自動兩種情況。根據(jù)噴煤工藝要求日常操作時采用自動控制方式,即將轉(zhuǎn)換開關(guān)打至自動位并從電腦畫面上點擊“啟給煤機”,給煤機將按照PLC內(nèi)部程序自動運行。當(dāng)自動系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者給煤機檢修時,將轉(zhuǎn)換開關(guān)打至手動位,就可實現(xiàn)從現(xiàn)場或柜體人工操作,保證非正常情況下給煤機的使用。
給煤機兩種控制方式之間是采用人工操作轉(zhuǎn)換開關(guān)進行切換,現(xiàn)實際采用的是LW15-16-F1786型轉(zhuǎn)換開關(guān),這種開關(guān)因型號特殊、內(nèi)部機構(gòu)復(fù)雜等原因,長期的運行已造成觸點松動,接觸不良,時常發(fā)生給煤機停運的情況。給煤機的無法正常啟動直接造成煤粉的短缺,使高爐無煤可噴,影響生產(chǎn)。
基于“功能不變,化繁為簡”的原則,在保證給煤機原有功能完整的前提下,將原先繁雜的控制系統(tǒng)簡單化,由單一轉(zhuǎn)換開關(guān)控制改造為轉(zhuǎn)換開關(guān)加中間繼電器的形式,取消控制之間的復(fù)雜聯(lián)鎖,增加關(guān)鍵點并聯(lián)控制回路。此種控制形式可采用點數(shù)少、結(jié)構(gòu)單一的轉(zhuǎn)換開關(guān),避免結(jié)構(gòu)和控制復(fù)雜帶來的困擾,增加的中間繼電器接觸穩(wěn)定可靠性強,插拔式結(jié)構(gòu)增強了觸點接觸的牢固性,同時采用220V型繼電器也方便了日后的維護。
原有給煤機控制系統(tǒng)采用16個點的轉(zhuǎn)換開關(guān),改造成由1個轉(zhuǎn)換開關(guān)加5個中間繼電器的方式。改造后的轉(zhuǎn)換開關(guān)根據(jù)工藝要求定義為“就地手操”JS、“就地運行”JY、“遠(yuǎn)方遙控”YY、“遠(yuǎn)方手操”YS 和“停止”TZ5種方式,分別代表現(xiàn)場手動操作、現(xiàn)場自動運行、主控室自動運行、主控室手動操作和停止操作。轉(zhuǎn)換開關(guān)位置對應(yīng)的分別為:豎直方向0°、右45°、右90°、右135°、左90°。給煤機控制系統(tǒng)的改造原理見圖2。
圖2 給煤機控制系統(tǒng)改造原理
改造完成后,進行了給煤機控制系統(tǒng)的調(diào)試。調(diào)試中發(fā)現(xiàn)將轉(zhuǎn)換開關(guān)打至“就地手操”時,變頻器一直有8 Hz輸出的問題,出現(xiàn)此問題的原因在于,當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)至“就地手操”檔時接通JS繼電器的開點使變頻器輸出同時變頻器內(nèi)部信號保持;當(dāng)調(diào)至其他位置時變頻器未停止,輸出信號未解除,所以一直出現(xiàn)有頻率輸出的問題。結(jié)合變頻器自身功能特點分析,變頻器自身具有輸出關(guān)閉信號MRS,該信號用于關(guān)閉變頻器逆變功率管輸出,當(dāng)該信號有效時,變頻器將不再輸出。技術(shù)人員通過現(xiàn)場研究分析再次確認(rèn),將轉(zhuǎn)換開關(guān)原“停止”與“就地手操”位置相調(diào)換,通過接通TZ繼電器的一組開點,先使變頻器停止輸出后再進行其他位置操作,“8 Hz”問題就會消失,操作轉(zhuǎn)為正常。
通過現(xiàn)場再次修改后轉(zhuǎn)換開關(guān)各位置代表分別為:現(xiàn)場手動操作JS、停止TZ、現(xiàn)場自動運行JY、主控室自動運行YY和主控室手動操作YS,位置對應(yīng)分別為:左90°、豎直0°、右45°、右 90°、右135°。
通過此次優(yōu)化改造,給煤機的控制系統(tǒng)化繁為簡運行更加穩(wěn)定可靠,故障率下降了33.3%,為高爐源源不斷噴吹煤粉提供了保證。
參考文獻:
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[2] 馬玉順,張春暉.PLC在給煤機變頻控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電氣時代,2010(7):100-102.