趙洪雨,張 振,王志剛,徐愛波
(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
山鋼股份萊蕪分公司5#1 080 m3高爐于2012年1月31日大修后開爐,設(shè)計(jì)產(chǎn)能100萬t。2016年開始爐缸側(cè)壁溫度逐步上升,先后有兩個(gè)高點(diǎn)溫度突破600℃,最高曾達(dá)到709℃。經(jīng)計(jì)算,爐缸高點(diǎn)處耐材剩余厚度451 mm,距離電偶前端僅141 mm,處于高度警示狀態(tài),進(jìn)入護(hù)爐階段。護(hù)爐生產(chǎn)通常采取堵風(fēng)口、降低冶煉強(qiáng)度、配加鈦化物、風(fēng)口喂鈦線、提高生鐵含硅量等措施,降低冶煉強(qiáng)度對(duì)生鐵產(chǎn)量影響較大,鈦化物的還原需要消耗大量熱量等必然導(dǎo)致護(hù)爐階段的冶煉成本大幅上升。
對(duì)護(hù)爐生產(chǎn)影響煉鐵成本的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致成本上升的原因主要有以下幾個(gè)方面:
1)鈦球成本。每月約配加1 500~1 800 t鈦球,每噸鈦球成本為795元,每月增加成本約119萬元。
2)燃耗成本。配加鈦化物護(hù)爐需要消耗更多的爐缸熱量,生鐵含硅量需同步提升,以保證鐵水中合理的鈦含量,燃料比升高5~10 kg/t,每月產(chǎn)量為9萬t,月增加成本86萬元。
3)生鐵質(zhì)量成本。為保證生鐵含鈦量,護(hù)爐期間有意提高硅量,個(gè)別時(shí)間生鐵含硅量超標(biāo)較多,造成生鐵質(zhì)量減價(jià)較多,月減少收入約40萬元。
4)產(chǎn)量成本損失。因冶煉強(qiáng)度降低,生鐵產(chǎn)量也隨之降低,護(hù)爐階段高爐日減產(chǎn)約300 t,噸鐵效益按100元計(jì)算,月減少收入約90萬元。
5)輔助設(shè)施對(duì)成本的影響。為保證高爐安全,現(xiàn)場(chǎng)增加較多安全防護(hù)措施及設(shè)備,另外,動(dòng)力消耗、人力、物力等都有不同程度的增加,月增加成本約20萬元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),山鋼股份萊蕪分公司,強(qiáng)化護(hù)爐階段5#高爐月增加成本約355萬元。
除采取常規(guī)護(hù)爐措施外,5#高爐根據(jù)生產(chǎn)需求和爐缸側(cè)壁溫度狀態(tài),探索實(shí)施了經(jīng)濟(jì)護(hù)爐措施。
為降低原料成本,5#高爐采用優(yōu)化入爐原料結(jié)構(gòu)的方法,自2016年4月以來,逐步提高性價(jià)比較高的生礦比例,代替部分高價(jià)球團(tuán)礦,塊礦比例由原來的12%提高至20%左右(見圖1)。僅此一項(xiàng)改進(jìn)措施使噸鐵原料成本降低9.2元/t。
圖1 5#高爐護(hù)爐期間塊礦配加情況
為避免塊礦比例提高后對(duì)爐況的不利影響,做好槽下篩分工作:第一,對(duì)槽下塊礦篩進(jìn)行改造,使塊礦達(dá)到了平鋪,篩分效果明顯提高;第二,制定篩分時(shí)間管理制度,對(duì)篩分時(shí)間進(jìn)行量化考核,強(qiáng)化對(duì)篩分時(shí)間的控制。第三,在遇到特殊天氣時(shí),提前儲(chǔ)備充足的優(yōu)質(zhì)塊礦,避免因塊礦難以篩分造成爐況波動(dòng)。第四,對(duì)入爐塊礦在爐內(nèi)分布合理控制,避免塊礦落在爐墻邊緣與中心,這樣就既保證了煤氣利用,又改善了料柱透氣性。實(shí)踐表明,對(duì)5#高爐爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整后,爐況保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到了一個(gè)新的水平。
5#高爐采用焦丁回收入爐,以節(jié)約焦炭降低成本。入爐焦丁量由護(hù)爐前的0.2 t/批增加至0.5 t/批,使噸鐵成本降低4元/t左右。為了給提高焦丁入爐比例創(chuàng)造良好條件,5#高爐從改善焦炭質(zhì)量著手。受鐵焦產(chǎn)能不匹配的影響,5#高爐所用焦炭90%為外購(gòu)焦,粒度、成分波動(dòng)較大,露天存放受雨季影響水分、粉末含量波動(dòng)較大。
為降低焦炭的不利影響,改善焦炭質(zhì)量差對(duì)爐況的影響,提高了焦丁比例(見圖2)。主要措施有:第一,對(duì)焦炭篩進(jìn)行改造,增加擋料板,延長(zhǎng)焦炭在焦篩上的停留時(shí)間,最大程度避免焦炭粉末入爐。第二,將焦丁固定在邊緣位置,避免落入料柱中心,此項(xiàng)措施改善了料柱透氣性。第三,及時(shí)啟動(dòng)焦炭預(yù)熱,減少雨季焦炭水分波動(dòng)對(duì)爐況的影響。第四,適當(dāng)降低爐內(nèi)壓差、風(fēng)壓水平,減少對(duì)焦炭催化破損的影響,通過休風(fēng)風(fēng)口取樣來看,焦炭粒度能夠適應(yīng)提高焦丁比例條件下的冶煉要求。
圖2 5#高爐護(hù)爐期間焦丁配加情況
3.3.1 調(diào)整煤氣流分布
隨著塊礦、焦丁比例的提高,有可能出現(xiàn)壓差升高現(xiàn)象。為適應(yīng)原料條件的轉(zhuǎn)變,5#高爐在煤氣流分布方面按照“打開中心、兼顧邊緣”的思路,通過逐漸調(diào)整上部裝料制度改善爐內(nèi)煤氣流分布,有利于高爐順行。通過保持邊緣氣流相對(duì)穩(wěn)定和中心氣流較強(qiáng)、適當(dāng)減輕中心礦焦比、中心形成坡度較小的漏斗等措施,既保證了中心煤氣流的穩(wěn)定、暢通,又減少了礦石向中心的滾動(dòng),邊緣形成了解穩(wěn)定的焦炭平臺(tái),減少礦石向邊緣的滾動(dòng),達(dá)到了穩(wěn)定邊緣礦焦比、使料面形成焦炭平臺(tái)+中心小坡度漏斗的目標(biāo)。裝料制度由
礦批重31~36 t。當(dāng)爐況出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),可以減輕中心以及邊緣礦焦比來調(diào)整爐況,必要時(shí)縮小礦石批重;當(dāng)外部條件較好爐況順行時(shí),可以增加邊緣礦焦比,以提高煤氣利用率。5#高爐護(hù)爐期間燃料比變化情況見圖3。
3.3.2 提高頂壓
高頂壓是高爐強(qiáng)化冶煉和降本增效的主要手段。爐頂煤氣壓力提高10 kPa,高爐可增產(chǎn)2%,焦比約下降3%[1]。5#高爐頂壓一直維持在170 kPa左右,2016年9月開始逐漸嘗試提頂壓,至10月頂壓已用至190 kPa。通過提高頂壓減少煤氣體積,降低煤氣流速,使鐵礦石進(jìn)行的間接還原向有利方向發(fā)展,提高煤氣利用率。頂壓提高后,高爐表現(xiàn)為更容易接受大風(fēng)量,煤氣流分布趨于合理,爐況波動(dòng)減少。
圖3 5#高爐護(hù)爐期間燃料比變化情況
3.3.3 提高風(fēng)溫
風(fēng)溫是高爐熱量的主要來源之一,風(fēng)溫水平對(duì)燃料比及理論燃燒溫度的影響較大。風(fēng)溫升高100℃,可降低煉鐵燃料比20~25 kg/t,提高風(fēng)口理論燃燒溫度80℃[2]。5#高爐采用3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,助燃空氣預(yù)熱。自護(hù)爐以來至今,除復(fù)風(fēng)外堅(jiān)持風(fēng)溫全用,熱風(fēng)溫度最高用到1 230℃。為進(jìn)一步降低燃料比創(chuàng)造條件。
3.3.4 降低生鐵含硅量
降低生鐵[Si]是降低燃料比的有效途徑,而且使?fàn)t內(nèi)壓量關(guān)系寬松,產(chǎn)量增加。實(shí)踐表明,鐵水[Si]下降 0.1%,焦比下降 4 kg/t。5#高爐本著“降硅不虧熱”的原則,以充足的鐵水溫度為保證,[Si]由0.5%左右下降至0.4%左右,并同時(shí)保證鐵水物理熱不低于1 470℃。為避免降低[Si]對(duì)生鐵質(zhì)量產(chǎn)生威脅,5#高爐在穩(wěn)定高風(fēng)溫保證物理熱充足的同時(shí),采取了將風(fēng)口長(zhǎng)度由465 mm延長(zhǎng)到480 mm以活躍爐缸、提高爐渣三元堿度、提高爐缸的脫硫效率等。生鐵合格率達(dá)到99.6%,一級(jí)品率達(dá)到78.85%(見圖 4)。
圖4 5#高爐護(hù)爐期間生鐵一類品率
為提高全車間職工精益管理水平,5#高爐加大降低能源動(dòng)力成本的宣傳教育力度,將指標(biāo)落實(shí)到班組、個(gè)人,形成了全員節(jié)能降耗局面,使能源動(dòng)力噸鐵成本降低5元/t。具體采取以下措施:
1)加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)和生產(chǎn)操作,減少各種設(shè)備和工藝故障,從而減少頻繁啟停機(jī)帶來的電耗。2)休風(fēng)檢修時(shí),風(fēng)機(jī)堅(jiān)持早停晚啟。3)高爐鼓風(fēng)機(jī)檢修完畢復(fù)風(fēng)之前2 h啟機(jī),除塵風(fēng)機(jī)待生產(chǎn)時(shí)方可啟用。4)不定期檢查,杜絕長(zhǎng)明燈,大力推廣使用節(jié)能燈,杜絕各類動(dòng)力能源介質(zhì)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。5)在滿足生產(chǎn)的條件下,嚴(yán)格控制沖渣系統(tǒng)補(bǔ)水量,防止溢流。6)加強(qiáng)蒸汽使用的管控,在白天氣溫達(dá)到3℃以上時(shí),將蒸汽總閥在09:00—16:00時(shí)間段內(nèi)關(guān)閉,以節(jié)約蒸汽使用量。7)在滿足各工序氮?dú)馐褂昧康那疤嵯?,關(guān)小氮?dú)膺M(jìn)口總閥,以減少使用量。爐頂氣密箱氮?dú)庠黾邮謩?dòng)調(diào)節(jié),根據(jù)氣密箱溫度變化及時(shí)調(diào)整氮?dú)庥昧俊?/p>
2016年護(hù)爐以來至2017年4月,5#高爐通過探索實(shí)踐低成本護(hù)爐的措施,不斷調(diào)整操作參數(shù),實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行及技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化,平均燃料比516.9 kg/t,焦比353.2 kg/t,護(hù)爐成本較前兩代代爐役有大幅下降(見表1)。爐缸高點(diǎn)溫度變化趨勢(shì)見圖5,高爐關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2。
表1 5#高爐各代爐役后期主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
圖5 5#高爐護(hù)爐期間爐缸高點(diǎn)溫度變化趨勢(shì)
表2 5#高爐護(hù)爐期間關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
護(hù)爐階段安全是首要條件,加強(qiáng)爐缸高溫區(qū)域的監(jiān)控,確保爐缸側(cè)壁溫度可控,才能更好地采取低成本護(hù)爐的相關(guān)措施。降低生鐵成本的重要基礎(chǔ)是維持高爐的穩(wěn)定順行,沒有順行就無法真正做到降低成本。采取適度的強(qiáng)化冶煉措施,提高高爐的抗波動(dòng)能力,對(duì)高爐的生產(chǎn)順行有一定促進(jìn)作用。
護(hù)爐生產(chǎn)不僅有安全風(fēng)險(xiǎn),冶煉成本必然有不同程度的上升。如果安全風(fēng)險(xiǎn)較高或者冶煉成本上升較多且無法有效控制時(shí),及時(shí)停爐大修才是最有效的解決方案。
參考文獻(xiàn):
[1] 周傳典,劉萬山,王筱留,等.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2] 劉琦.降低生鐵成本的途徑[J].煉鐵,2002,11(2):11-16.