陳公興,陳吹信,陳朝大
(廣東技術(shù)師范學(xué)院 天河學(xué)院電氣與電子工程學(xué)院,廣州 510540)
機器人技術(shù)
兩軸四臂工業(yè)機器人應(yīng)用研究
陳公興,陳吹信,陳朝大
(廣東技術(shù)師范學(xué)院 天河學(xué)院電氣與電子工程學(xué)院,廣州 510540)
建立兩軸四臂工業(yè)機器人的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)機器人齊次坐標變換的動力學(xué)方程,從而算出操作臂位置、速度和加速度。根據(jù)現(xiàn)場工藝的要求,構(gòu)建機器人控制系統(tǒng),設(shè)計升降軸和旋轉(zhuǎn)軸的主控電路,通過編程實現(xiàn)機器人間的通信和定位控制四個操作臂準確地取料放料的整個過程。該工業(yè)機器人采用先進的控制技術(shù),控制位置精準,能解決人工不能準確定位的問題,速度快,大大節(jié)約了設(shè)備成本,提高了企業(yè)生產(chǎn)效率,提高了企業(yè)的利潤。
兩軸四臂;工業(yè)機器人;定位控制
隨著現(xiàn)代制造技術(shù)的發(fā)展,沖壓技術(shù)也向高速化、自動化、柔性化方向發(fā)展。在沖壓生產(chǎn)中,采用機器人代替人工操作,構(gòu)成自動化生產(chǎn)單元或組成柔性自動化生產(chǎn)線,是進行高速、高效、高質(zhì)量沖壓生產(chǎn)的一種有效方法,也是現(xiàn)代沖壓生產(chǎn)技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。所以,研究使用兩軸四臂工業(yè)機器人可以很好地應(yīng)對這些挑戰(zhàn),有著十分重要的意義。和計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一樣,工業(yè)機器人的廣泛應(yīng)用正在日益改變著人類的生產(chǎn)和生活方式。它能取代人工在各個沖壓工位上進行物料沖壓、搬運、上下料等工作,并且在節(jié)約人力勞動成本,提高人工及設(shè)備安全性和生產(chǎn)效率,保持產(chǎn)品產(chǎn)量、 質(zhì)量和工藝穩(wěn)定性等方面具有極大的優(yōu)勢。對圓形板材進行沖壓、鉆孔變形等場合尤其適用;機械行業(yè)中的熱處理、電鍍、噴漆、裝備,自動化生產(chǎn)線中用機械手來回搬運材料;危險場合中的物料抓取等??傊瑥V泛應(yīng)用于機械加工、貨物搬運、生物科技、先進制造技術(shù)等領(lǐng)域。
該工業(yè)機器人有升降軸、旋轉(zhuǎn)軸等兩個軸和四個臂,主要由滑軌、絲桿、減速機、同步輪,本體和伺服控制系統(tǒng)組成,如圖1所示。它的驅(qū)動裝置采用交流伺服電機與諧波減速器的組合。機械部分除機架外,主要部件均由鋁合金型材制作,具有重量輕、機身小巧等特點。
圖1 兩軸四臂工業(yè)機器人模型
為了知道兩軸四臂工業(yè)機器人操作臂的運動位置、速度、加速度和加速度,對它的動力學(xué)進行建模。該機器人自由度n為2,i=1,2,…,n。
機器人操作臂的總動能:
Ki為操作臂i的動能,Ji為操作臂i上的各點慣量。
機器人操作臂的總勢能:
Pi為操作臂i的勢能,mi為操作臂i的質(zhì)量,g=(gx,gy,gz,0)是在基座坐標系表示的重力行矢量,0Ai為聯(lián)系第i坐標系和基座坐標系間的齊次坐標變換矩陣。是操作臂i的質(zhì)心矢量在操作臂i坐標系中的坐標。
根據(jù)機器人操作臂的動能和勢能表達式,可得到機器人操作臂的拉格朗日函數(shù)為:
工業(yè)機器人的手臂的驅(qū)動裝置是一個為了跟蹤目標值對手臂當前運動狀態(tài)進行反饋構(gòu)成的伺服驅(qū)動系統(tǒng),通過控制系統(tǒng)檢測各軸的當前位置以及速度,將它們作為反饋信號,間接地決定各軸的驅(qū)動力,如圖2所示。
圖2 機器人手臂控制系統(tǒng)的組成
兩軸四臂工業(yè)機器人的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 兩軸四臂工業(yè)機器人主要技術(shù)參數(shù)
該機器人主要技術(shù)參數(shù)如表1所示,針對沖壓件特點設(shè)計,該機為兩軸四臂設(shè)計,臂長可調(diào),z軸上下調(diào)整高度,y軸以45°的倍數(shù)旋轉(zhuǎn)等功能。機器人的臂部是運動關(guān)節(jié),有很高的定位精度要求,采用伺服電機絲杠機構(gòu),由絲桿把旋轉(zhuǎn)運動變換為直線移動,使機械手在升降導(dǎo)軌滑塊上升降移動。水平四臂機構(gòu)在伺服電機與諧波減速器的共同作用下作水平方向旋轉(zhuǎn)運動。它最適合在送料臺和沖床之間上下工序取放料使用,可用于流水線生產(chǎn),也可單臺使用,造價比現(xiàn)有四軸機低。
根據(jù)現(xiàn)場工藝的控制要求,設(shè)計兩軸四臂工業(yè)機器人主控電路如圖3所示。以PLC為控制核心,對機器人進行編程、調(diào)試,通過觸摸屏的操作來控制兩軸四臂工業(yè)機器人完成快速、穩(wěn)定搬運物料任務(wù),實現(xiàn)水平旋轉(zhuǎn)和升降功能。機器人電氣系統(tǒng)采用5個接近開關(guān)作為位置檢測信號,從而實現(xiàn)準確定位。為了保證抓取工件和安全釋放工件時,通過電磁鐵的吸力將待提升物吸牢,即可開始搬送待提升物。當待提升物搬送到目的地時,釋放電磁鐵就可脫離待提升物。機器人手臂放料完成退回放料待機點后會控制沖床沖壓,運行工作流程如圖4所示。
為了實現(xiàn)工業(yè)機器人間的通信,通過以下編程可以設(shè)定RS485通訊協(xié)議、通訊時間異常、ASCII/RTU模式選擇和8位處理器模式,可以同送料臺配合使用,完成一條生產(chǎn)線的上工位送料完成信號和下工位取料完畢信號,精確地控制機器人運行,完成取料、加工和放料的任務(wù)。
圖3 兩軸四臂工業(yè)機器人主控電路
圖4 工業(yè)機器人運行工作流程圖
該工業(yè)機器人完成對圓形板材的沖壓。為方便說明,定為A、B、C、D四臂,人工把需要加工的圓形鋼板放在送料機指定的柱槽中,在異步電機的作用下,鋼板向上移動到一定的位置,然后停下來,A臂旋轉(zhuǎn)過來取料,接著把該料放入沖床,再旋轉(zhuǎn)45°,發(fā)出沖床啟動信號,沖床向下沖壓板材,完成后,由相鄰的B臂旋轉(zhuǎn)至沖床取料,與此同時, C臂在送料機上取料,完成后,旋轉(zhuǎn)90°,B臂把沖壓好的物料放入裝料框,C臂剛好把物料旋轉(zhuǎn)到?jīng)_床并放入,再旋轉(zhuǎn)45°,發(fā)出沖床啟動信號,沖床又一次對物料沖壓,完成后,最后的D臂旋轉(zhuǎn)到?jīng)_床取料,同時A臂在送料機上取料。當送料機上的物料被取走時,剩下的物料自動上升,直到全部取完為止,進入送料臺另一邊取料,循環(huán)往復(fù)。
本文提出了一種基于智能生產(chǎn)線的復(fù)雜運動下的兩軸四臂工業(yè)機器人。根據(jù)現(xiàn)場工藝要求,對該機器人進行建立數(shù)學(xué)模型,從而改進和設(shè)計機器人的四臂長度、臂連接體結(jié)構(gòu)和機器人本體,以優(yōu)化它們之間融合度和柔韌性,提高生產(chǎn)率,滿足生產(chǎn)線的實際需求。通過臺達PLC編程,設(shè)置機器人之間的通信協(xié)議,編寫上下旋轉(zhuǎn)運動、抓取、搬運和釋放等控制程序,加以配合沖床,已完成和實現(xiàn)一條生產(chǎn)線機器人的智能控制。在技術(shù)研究和產(chǎn)品測試中,兩軸四臂工業(yè)機器人有著十分重要的應(yīng)用價值和市場價值。
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Application research of two-axis and four-arm industrial robots
CHEN Gong-xing, CHEN Chui-xin, CHEN Chao-da
TP2
A
1009-0134(2017)04-0001-03
2016-12-29
2015年廣東高校省級重點平臺和重大科研項目:兩軸四臂工業(yè)機器人應(yīng)用研究(2015KQNCX237)
陳公興(1981 -),男,廣東湛江人,碩士研究生,研究方向為機器人研發(fā)及工業(yè)機器人的先進技術(shù)。