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        某熱電廠660MW雙背壓機(jī)組凝汽器抽真空改造效果探討

        2017-04-26 15:37:33劉奇彬
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年10期
        關(guān)鍵詞:母管背壓熱電廠

        劉奇彬

        摘 要:某熱電廠采用的660MW雙背壓機(jī)組凝汽器存在真空系統(tǒng)不嚴(yán)密的情況,為了改善這一現(xiàn)象,提高機(jī)組的運(yùn)行效率,本公司以相關(guān)試驗(yàn)為基礎(chǔ),對(duì)雙背壓機(jī)冷凝器進(jìn)行了抽真空系統(tǒng)改造,改造效果較好。文章以此進(jìn)行探討,希望為同類問題提供一些幫助。

        關(guān)鍵詞:660MW雙背壓機(jī)組;凝汽器;抽真空系統(tǒng);系統(tǒng)改造

        在發(fā)電廠的實(shí)際運(yùn)行過程中,蒸汽器的運(yùn)行會(huì)對(duì)汽輪機(jī)產(chǎn)生重要的影響,如果蒸汽機(jī)運(yùn)行狀況良好,將會(huì)大幅提高汽輪機(jī)的性能,從而為發(fā)電廠創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。在凝汽器的相關(guān)參數(shù)指標(biāo)中,真空數(shù)據(jù)指標(biāo)是最具重要性的一項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo),能夠?qū)δ鞯倪\(yùn)行起到密切的監(jiān)視作用。本文中所研究的是某熱電廠660MW汽輪機(jī)機(jī)組。通過對(duì)該汽輪機(jī)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)可以通過對(duì)凝汽器的抽真空系統(tǒng)進(jìn)行改造,提升機(jī)組的運(yùn)行效率。

        1 某熱電廠汽輪機(jī)組綜述

        1.1 蒸汽器

        某電廠所選用的汽輪機(jī)規(guī)格及型號(hào)為2x660MW,N660-24.2/566/566型。該汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家為廣州汽輪機(jī)有限公司,氣缸類型為超臨界、單軸三缸四排汽、蒸汽式。在選擇凝汽器時(shí),選用N-40000-1型蒸汽器。該種蒸汽器雙背壓、單流程、且雙殼體、表面式、能夠橫向配置。蒸汽器的殼體底部直接與熱井相連,在上方布置低壓型加熱器,減溫減壓器和抽氣管等。抽空氣管布置在中心位置,便于抽吸不凝結(jié)的氣體[1]。

        1.2 真空泵

        選用真空泵作為本次改造試驗(yàn)的抽真空設(shè)備,一共有三臺(tái),其型號(hào)2BW4353-OEK4型,圓水環(huán)真空泵,容量為50%[2]。系統(tǒng)為閉式循環(huán),進(jìn)水口選用凝結(jié)水,采用供水密封式對(duì)真空泵軸封。啟動(dòng)真空泵工作時(shí),具體流程為先啟動(dòng)電機(jī),打開冷卻水閥和系統(tǒng)進(jìn)汽閥,系統(tǒng)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)后,氣體會(huì)通過進(jìn)氣管到達(dá)真空泵中,進(jìn)行壓縮后會(huì)通過排氣管排放到分離器中。在運(yùn)行中,工作液由調(diào)節(jié)器進(jìn)入到分離器中,隨后經(jīng)過換熱器再送入真空泵中,構(gòu)成一個(gè)封閉的循環(huán)系統(tǒng)。

        2 對(duì)抽真空系統(tǒng)進(jìn)行改造的原因分析

        在汽輪機(jī)抽真空系統(tǒng)中,高背壓與低背壓都設(shè)計(jì)有專門的抽空氣管,在原設(shè)計(jì)中,這兩根抽空氣管最后合到了一起,即抽氣母管中。而該條抽氣母管與真空泵的抽氣母管相互連通。在運(yùn)行過程中,由于兩根單獨(dú)的抽氣管相互合到了一起,在合并口位置便產(chǎn)生了不一致壓力,高背壓抽氣管的壓力要高于低背壓抽氣管壓力,這便對(duì)系統(tǒng)的空氣壓力產(chǎn)生了影響,低背壓一側(cè)的抽吸沒有力度,影響機(jī)組的運(yùn)行效率。

        在機(jī)組運(yùn)行過程中,由于低背壓一側(cè)的空氣抽吸力度無(wú)法達(dá)到要求,在抽氣過程中很大一部分都被高背壓一段所擠壓,因而低背壓一側(cè)沒有凝結(jié)的氣體便無(wú)法被排出,大量氣體的聚集導(dǎo)致凝汽器的端差不斷升高,基本維持在7℃左右,甚至?xí)_(dá)到8℃,嚴(yán)重超過了機(jī)器的設(shè)定值,因而在運(yùn)行過程中低背壓一側(cè)不斷出現(xiàn)問題,影響機(jī)組的整體運(yùn)行效率。

        3 抽真空系統(tǒng)改造方案設(shè)計(jì)

        為了進(jìn)一步完善凝汽器的抽真空系統(tǒng),改善汽輪機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)的上述問題,有必要對(duì)抽真空系統(tǒng)實(shí)施改造。本次改造試驗(yàn)在嚴(yán)謹(jǐn)探究的基礎(chǔ)上,對(duì)改造方案進(jìn)行了如下設(shè)計(jì):在高背壓、低背壓兩側(cè)的抽空氣母管之間安裝一個(gè)空氣聯(lián)絡(luò)門裝置,將原來(lái)的高背壓凝結(jié)器與低背壓凝結(jié)器分隔開,并在空氣聯(lián)絡(luò)門裝置前開設(shè)一口,接入一個(gè)新的母管連接A真空泵中,B真空泵與凝汽器高壓側(cè)、低壓側(cè)兩側(cè)抽氣管的連接通過另外兩根抽氣管來(lái)實(shí)現(xiàn)。這樣通過對(duì)原高壓側(cè)、低壓側(cè)的抽氣管進(jìn)行連接改造,消除了原來(lái)高背壓側(cè)抽氣管壓力高于低壓側(cè)抽氣管壓力的現(xiàn)象,解決了以往運(yùn)行過程中由于高壓側(cè)和低壓側(cè)端差不一致造成的抽吸能力問題以及凝汽器運(yùn)行不穩(wěn)定的狀況。

        4 改造后凝汽器抽真空系統(tǒng)運(yùn)行效果分析

        為了評(píng)估本次凝汽器抽真空系統(tǒng)改造后的運(yùn)行效果,選擇A/C兩真空泵進(jìn)行效果評(píng)估。先打開高壓、低壓兩側(cè)之間聯(lián)絡(luò)門,這與改造前凝汽器的運(yùn)行方式相同,運(yùn)行一段時(shí)間記錄相關(guān)數(shù)據(jù)后再關(guān)閉聯(lián)絡(luò)門,以改造后的方式運(yùn)行,記錄下相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)。兩組數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理后如表1所示。

        通過表格中的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單計(jì)算一下可知,此次針對(duì)雙背壓機(jī)組凝汽器抽真空系統(tǒng)的改造效果還是讓人非常滿意的。由表中數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),實(shí)施改造方案以后,低背壓側(cè)的提高幅度大約為0.5kPa,而高背壓側(cè)的提高幅度大約為0.1kPa,整體提升幅度在0.3kPa左右。而對(duì)機(jī)組進(jìn)行熱效率的試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,實(shí)施改造前兩臺(tái)汽輪機(jī)組運(yùn)行過程中的熱損耗大約為8062.53KJ/kWh,對(duì)抽真空系統(tǒng)實(shí)施改造后試驗(yàn)的熱損耗大約為7986.5KJ/kWh,通過改造后實(shí)際功耗損耗降低了大約79.03KJ/kWh,一鍋爐的熱效率為90%計(jì)算,管道的效率設(shè)為95%,這算后兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行過程中煤耗損失降低了大約1.35g/kWh[4]。

        假如發(fā)電廠兩臺(tái)機(jī)組的發(fā)電量每年70億kWh,以此計(jì)算,經(jīng)過改造后每年可以節(jié)約的標(biāo)煤量為9450t,以當(dāng)前價(jià)格500元/t計(jì)算,那么改造后兩臺(tái)汽輪機(jī)組每年可節(jié)約將近500萬(wàn)元的燃料費(fèi)用,這為發(fā)電廠帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        綜上可以看出,通過對(duì)某熱電廠660MW雙背壓機(jī)組凝汽器的抽真空系統(tǒng)進(jìn)行改造,在高背壓側(cè)與低背壓側(cè)安裝空氣聯(lián)絡(luò)門,使兩側(cè)的抽空氣管道能夠獨(dú)立運(yùn)行,降低高背壓側(cè)對(duì)低背壓側(cè)的影響,有效提高了機(jī)組的真空效果,提升了運(yùn)行效率,降低了煤耗損失,為熱電廠帶來(lái)了非常不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。但需要注意的一點(diǎn)是,由于在實(shí)際運(yùn)行過程中,對(duì)汽輪機(jī)組真空的影響因素較多,且比較復(fù)雜,具體運(yùn)行環(huán)境不一致,因此本試驗(yàn)改造方案只作為參考。

        參考文獻(xiàn)

        [1]劉建偉.660MW雙背壓機(jī)組凝汽器抽真空系統(tǒng)改造及效果[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2013,02:24.

        [2]李明,龍寧暉,甘復(fù)泉,等.雙背壓凝汽器抽空氣系統(tǒng)的改造及效益分析[J].電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2015,03:43-47.

        [3]曾華.雙背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)的技術(shù)改造[J].華電技術(shù),

        2014,03:45-47+81.

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