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        A/ SBR工藝處理煤制乙二醇污水的研究

        2017-04-26 05:05:58崔風(fēng)桐趙立寧尹洪肖齊曉冉許丁妍
        化肥設(shè)計(jì) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:池中煤制乙二醇

        崔風(fēng)桐,趙立寧,尹洪肖,齊曉冉,段 利,許丁妍

        (1.彩客科技(北京)有限公司,河北 滄州 061600;2.河北豐源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,河北 滄州 061000;3.徐州水處理研究所,江蘇 徐州 221007;4.陽(yáng)煤集團(tuán)深州化工有限公司,河北 衡水 053800)

        A/ SBR工藝處理煤制乙二醇污水的研究

        崔風(fēng)桐1,趙立寧2,尹洪肖3,齊曉冉4,段 利2,許丁妍2

        (1.彩客科技(北京)有限公司,河北 滄州 061600;2.河北豐源環(huán)保科技股份有限公司,河北 滄州 061000;3.徐州水處理研究所,江蘇 徐州 221007;4.陽(yáng)煤集團(tuán)深州化工有限公司,河北 衡水 053800)

        針對(duì)煤制乙二醇產(chǎn)生污水的問(wèn)題,對(duì)比了A/SBR法和A2/O法,結(jié)果表明:A/SBR法具有投資省、設(shè)備少、占地少、維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用低、出水水質(zhì)好、耐沖擊等優(yōu)點(diǎn)。本項(xiàng)目采用A/SBR組合工藝,進(jìn)水COD為1 000mg/L,出水水質(zhì)COD≤50mg/L,氨氮由110mg/L降至5.0mg/L,達(dá)到了GB 18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

        煤制乙二醇;A/SBR工藝;污水

        doi:10.3969/j.issn.1004-8901.2017.02.012

        乙二醇是一種非常重要的石油化工基礎(chǔ)有機(jī)原料,主要用于生產(chǎn)纖維、防凍液、樹脂、涂料等,其下游產(chǎn)品應(yīng)用更為廣泛,是世界上消耗最大的多元醇。本項(xiàng)目主要污水有煤氣化污水、酸性氣體脫除和乙二醇合成裝置排放的污水以及生活污水,其中含有甲醇、乙醇、乙二醇及硝酸鈉等物質(zhì)。

        與A2/O法相比,A/SBR法具有投資省、設(shè)備少、占地小、后期運(yùn)行維護(hù)成本及運(yùn)行費(fèi)用低、出水水質(zhì)好、耐沖擊等優(yōu)點(diǎn)。A/SBR工藝將進(jìn)水、曝氣、污泥沉淀、排水、排泥等多工序集中于一池完成,對(duì)進(jìn)水有較強(qiáng)的稀釋作用,抗沖擊能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定[1-3]。其抗沖擊性在工廠開、停車期,應(yīng)對(duì)突發(fā)情況時(shí)尤其顯著。

        金萬(wàn)泰公司利用原有A2/O工藝設(shè)備改造為A/SBR工藝,經(jīng)改造后外排水中氨氮含量由原來(lái)的25mg/L降到15mg/L[4]。

        本項(xiàng)目配套污水處理站采用A/SBR組合工藝,出水水質(zhì)達(dá)到了GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

        1 工藝設(shè)計(jì)

        1.1 設(shè)計(jì)規(guī)模與設(shè)計(jì)水質(zhì)

        設(shè)計(jì)污水處理能力為340m3/h(含乙二醇二期廢水)。污水處理站進(jìn)、出水水質(zhì)設(shè)計(jì)值見表1。

        表1 污水處理站進(jìn)、出水水質(zhì)設(shè)計(jì)指標(biāo)

        (1)污水處理站進(jìn)水。煤氣化采用航天爐,操作溫度較高,大于1 300℃,煤氣化廢水為洗滌合成氣出水,經(jīng)沉降槽排出。出水COD為200~400mg/L,氨氮為80~250mg/L,溫度為60℃左右,流量為100m3/h左右。

        (2)凈化裝置。變換工段鍋爐排的廢水中,COD為150mg/L左右,含少量磷酸鹽。酸脫工段的酸性氣體脫除廢水中COD為1 500mg/L左右。

        (3)乙二醇合成裝置出水。精餾塔的噴射泵及其他裝置的廢水中COD為5 000~25 000mg/L,流量為20m3/h左右。

        (4)生活污水及其他混合廢水。COD為200~900mg/L,氨氮為200~650mg/L(現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè))。

        綜上可知,廢水中難降解的有機(jī)物少,可生化性高,COD較易處理,氨氮含量相對(duì)較高。

        1.2 污水處理工藝

        A/SBR工藝流程見圖1。

        圖1 A/SBR工藝流程

        乙二醇項(xiàng)目全廠污水經(jīng)管廊或溝槽進(jìn)入格柵池濾掉大塊的漂浮物后,進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)均量,如果pH值過(guò)低,需加入堿液進(jìn)行調(diào)節(jié),經(jīng)提升泵將污水抽到預(yù)處理器且加入絮凝劑PAC及PAM。預(yù)處理器出水進(jìn)入A池,靠重力流到SBR池。在生化池中進(jìn)行曝氣、推流、靜沉后上清液達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),再由潷水器引流到緩沖池內(nèi),經(jīng)提升泵進(jìn)入生物過(guò)濾器中,進(jìn)入清水池中,最后外排。

        在預(yù)處理器及SBR池產(chǎn)生的一部分污泥經(jīng)污泥泵到達(dá)污泥濃縮池后,加入絮凝劑經(jīng)過(guò)帶式過(guò)濾機(jī)脫水形成泥餅外運(yùn)。

        2 各操作單元的運(yùn)行指標(biāo)及原理

        2.1 格柵池

        攔截污水中攜帶的固體懸浮物,并定期打撈。

        2.2 調(diào)節(jié)池

        調(diào)節(jié)水質(zhì)及水量,配套的加堿設(shè)備控制pH值在6~9,堿度為2mg/L左右。生活污水、工業(yè)污水以及事故污水在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行調(diào)節(jié),控制污水COD為500~1 000mg/L,氨氮小于250mg/L。調(diào)節(jié)池容積為1 600m3,連續(xù)進(jìn)出水。

        污泥濃縮池有一部分污水可以回流到調(diào)節(jié)池,污水中帶有一部分微生物,在調(diào)節(jié)池中厭氧菌及兼氧微生物進(jìn)行酸化作用,可以將污水中大分子污染物降解及水解,形成易生化的小分子化合物,提高污水的可生化性,提高出水水質(zhì)。

        2.3 預(yù)處理器

        預(yù)處理器可以去除污水中的懸浮物,凈化水質(zhì)。污水在進(jìn)入預(yù)處理器前加入PAC、PAM等絮凝劑,使出水懸浮固體SS<20mg/L,定期排底部污泥到污泥濃縮池中。

        2.4 A池

        SBR池與A池進(jìn)行回流,對(duì)進(jìn)水進(jìn)行稀釋,降低污水中的有機(jī)物濃度,維持微生物生存環(huán)境的穩(wěn)定。A池中控制回流泵的流量,調(diào)節(jié)水中DO,使其<0.6mg/L,處于缺氧狀態(tài)。A池中COD<200mg/L,氨氮<50mg/L。

        由于SBR池與A池的回流循環(huán)作用,使污水不斷處于好氧、厭氧、缺氧的循環(huán)狀態(tài),強(qiáng)化了硝化和反硝化作用,有利于氨氮的去除。

        2.5 SBR池

        SBR池為污水處理站的核心裝置,主要去除水中的COD、氨氮等,保證出水達(dá)標(biāo)。SBR池運(yùn)行周期為12h,進(jìn)水推流3h,進(jìn)水曝氣7h,靜沉1h,排水1h??刂芐BR池內(nèi)DO為0 ~7mg/L,來(lái)水COD值低則降低曝氣量,DO可以控制稍低些;來(lái)水COD含量高則提高曝氣量,DO值相應(yīng)地增加。純堿的量不小于2.0mmol/L,若SBR池中氨氮值小于5mg/L(本污水處理站的外排水指標(biāo)),可以不用加純堿,排水前不加純堿。SBR池中污泥的量要控制在適當(dāng)范圍內(nèi),宜為20%~40%,夏季SV30>30%時(shí)要排泥,降低污泥濃度;冬季運(yùn)行時(shí)污泥濃度稍高些,SV30>40后再進(jìn)行排泥。生化處理污水時(shí),污水的溫度保持穩(wěn)定,SBR池污水溫度宜為25~40℃。SBR池中污水經(jīng)生化處理后,在曝氣完成時(shí)COD<50mg/L,氨氮<5mg/L,則靜沉后排水;若水質(zhì)不合格則繼續(xù)推流曝氣,直到水質(zhì)合格。

        SBR池中將好氧、厭氧、缺氧集中于一體。厭氧、缺氧狀態(tài)下可將難溶解或難降解的有機(jī)物酸化,提高溶解性及可生化性;好氧狀態(tài)主要分解、消耗有機(jī)物,降低COD。

        厭氧和好氧的配合能有效降低污水中的氨氮在好氧環(huán)境下,好氧型的亞硝酸菌進(jìn)行硝化反應(yīng),將有機(jī)氨及無(wú)機(jī)氨轉(zhuǎn)化為亞硝酸根,亞硝酸根在好氧型硝酸菌的作用下繼續(xù)氧化生成硝酸根,完成氨氮的硝化反應(yīng)。在厭氧和缺氧的環(huán)境中,硝酸根在異養(yǎng)型反硝化菌的作用下,以無(wú)污染的氮?dú)庑问结尫诺娇諝庵?,完成了氨氮的反硝化作用[5]。

        2.6 緩沖池

        SBR池中污水經(jīng)靜沉后,由潷水器將上清液導(dǎo)流到緩沖池中。

        2.7 生物過(guò)濾器

        緩沖池中的水經(jīng)生物過(guò)濾器過(guò)濾后,出水中的SS<10mg/L。生物過(guò)濾器的主要作用是過(guò)濾水中的懸濁物,其罐體中填充石英砂,起過(guò)濾作用。當(dāng)進(jìn)水壓力與出水壓力相差0.5 MPa時(shí),打開清洗系統(tǒng),對(duì)濾料進(jìn)行正洗、反洗。

        3 A/SBR工藝運(yùn)行結(jié)果與分析

        污水處理站經(jīng)調(diào)試完成后,生化池內(nèi)活性污泥生長(zhǎng)狀態(tài)穩(wěn)定,進(jìn)入試運(yùn)行階段?,F(xiàn)對(duì)SBR池進(jìn)水及出水進(jìn)行化驗(yàn),檢測(cè)污水中的COD、氨氮的濃度。根據(jù)對(duì)污水處理站進(jìn)水及出水主要指標(biāo)COD、氨氮的監(jiān)測(cè),分析A/SBR工藝處理煤制乙二醇污水的效果。

        3.1 污水中COD的去除

        對(duì)SBR池進(jìn)、出水進(jìn)行連續(xù)30d的檢測(cè),其COD情況見圖2。

        圖2 污水中COD的去除效果

        在污水處理站試運(yùn)行期間,由于煤制乙二醇項(xiàng)目正處于試車階段,SBR池進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大。第1d與第6d中,進(jìn)水COD在1 000mg/L內(nèi)波動(dòng),第3.5d中COD由第3d的1 061mg/L上升至1 625mg/L,是進(jìn)水設(shè)計(jì)值的1.6倍,出水COD值保持在排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),最高值48.16mg/L,最低值25.21mg/L。在此階段進(jìn)水COD高于設(shè)計(jì)時(shí),仍能保證出水正常,說(shuō)明系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗沖擊能力,運(yùn)行平穩(wěn)。第6.5d與第14d中,進(jìn)水水質(zhì)COD降低,為設(shè)計(jì)進(jìn)水的1/2,SBR處于低負(fù)荷運(yùn)行,在此期間SBR池出水COD為15.53~37.62mg/L。第14.5d中進(jìn)水COD突然由361mg/L增長(zhǎng)到2 167mg/L后,SBR池出水在后面幾個(gè)周期都保持正常,出水為25mg/L左右。第14d以后,進(jìn)水COD在1 100mg/L左右浮動(dòng),SBR出水正常,在50mg/L以內(nèi)。

        綜上可知,在試運(yùn)行期間,SBR池進(jìn)水COD平均值為950mg/L,出水為34.33mg/L,COD去除率平均值為95.8%。A/SBR工藝對(duì)煤質(zhì)乙二醇污水有較強(qiáng)的處理能力,進(jìn)水COD在超出設(shè)計(jì)值500~2 000mg/L時(shí),對(duì)污水均能處理合格,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。此工藝對(duì)來(lái)水有較強(qiáng)的抗沖擊能力,適應(yīng)力強(qiáng),運(yùn)行平穩(wěn)靈活。

        3.2 污水中NH3-N的去除

        對(duì)SBR池進(jìn)、出水進(jìn)行連續(xù)30d的檢測(cè),其NH3-N情況見圖3。

        圖3 污水中NH3-N的去除效果

        煤制乙二醇項(xiàng)目中的氨氮含量較低,根據(jù)近30d的檢測(cè),污水處理站中氨氮的含量在110mg/L左右波動(dòng),最高值為171.1mg/L,最低值為54.6mg/L,平均值為112.4mg/L。出水氨氮的平均值為1.24mg/L。在第7~ 11d、第4、16和17d中,出水氨氮與其他時(shí)間段相比較高,最高值為4.15mg/L,最低值為1.63mg/L,其他時(shí)間經(jīng)SBR生化池處理后的氨氮含量均<1.0mg/L。SBR池的氨氮平均去除率達(dá)到98.9%。

        綜上可知,A/SBR工藝對(duì)煤制乙二醇污水中的氨氮有較強(qiáng)的處理能力,此工藝脫氮效果較為成熟,硝化、反硝化處理氨氮比較徹底。SBR池處理后的污水中氨氮值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)污水處理站連續(xù)30d的檢測(cè)后,對(duì)A/SBR工藝處理煤制乙二醇生產(chǎn)污水的效果總結(jié)如下。

        (1)污水處理站運(yùn)行穩(wěn)定,在全廠調(diào)試期間,進(jìn)水水質(zhì)有劇烈波動(dòng)的情況下,生化池保持穩(wěn)定,活性污泥生長(zhǎng)情況良好,具有較強(qiáng)的抗沖擊能力,應(yīng)對(duì)突發(fā)情況能力強(qiáng)。在本次試運(yùn)行期,COD在361~2 167mg/L、氨氮在54.6~171.1mg/L時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),出水水質(zhì)合格。COD去除率在92%以上,氨氮去除率在96%以上。

        (2)出水指標(biāo):COD<50mg/L,氨氮遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于5mg/L。即使沒有經(jīng)過(guò)生物過(guò)濾器等后續(xù)工段,出水已符合GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的出水標(biāo)準(zhǔn)。但此設(shè)備不能取消,以防止當(dāng)SBR池沉降效果欠佳時(shí),緩沖池中的水濁度超標(biāo),經(jīng)過(guò)生物過(guò)濾器后可以避免外排水濁度超標(biāo)。

        (3)A/SBR工藝中SBR池“一池多用”,減少占地面積,運(yùn)行設(shè)備較少,操作簡(jiǎn)單靈活。對(duì)出水水質(zhì)指標(biāo)有較強(qiáng)的調(diào)整能力,只調(diào)整曝氣和推流時(shí)間即可調(diào)節(jié)出水指標(biāo),不需要增加任何設(shè)備。

        [1]張亞.A/SBR工藝處理高濃度有機(jī)污水研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2015(4):32.

        [2]吳俠.A/SBR短程硝化工藝在含氨污水處理中的應(yīng)用[J].小氮肥,2012,40(4):20-22.

        [3] 趙利霞.SBR工藝處理煤制甲醇污水的研究[J].河南化工,2010,27(6):42-44.

        [4] 袁建松.A/SBR工藝在處理氮肥廠污水中的運(yùn)行控制[J].煤炭與化工,2014,37(4):147-149.

        [5] 林豐姝,鄭平,陳建松.SBR法的特點(diǎn)及其在生物脫氮中的應(yīng)用[J].環(huán)境污染與防治,2002,24(2):98-100.

        修改稿日期: 2017-03-15

        Study on Treatment of Coal-made Ethylene Glycol Wastewater by A / SBR Process

        CUI Feng-tung1,ZHAO Li-ning2,YIN Hong-xiao3,QI Xiao-ran4,DUAN Li2,XU Ding-yan2

        (1.TsakerTechnology(Beijing)Co.,Ltd.,CangZhouHebei061600,China;2.HebeiFengyuanEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd.,CangzhouHebei061000,China;3.XuzhouResearchInstituteofWaterTreatment,XuzhouJiangSu221007,China;4.YangmeiGroupShenzhouChemicalCo.,Ltd.,HengshuiHebei053800,China)

        Based on the problem of wastewater produced by coal-made ethylene glycol,this essay compares the A/SBR method with A2/O method.The result presents that A/SBR method has the advantages such as low investment,less equipment,less land occupation,low maintenance cost,good water quality and excellent impact resistance and so on.The project adopts A/SBR combination process,with incoming water COD of 1000mg/L,outcoming water COD≤50mg/L,ammonia nitrogen concentration decreasing from 110mg/L to 5.0mg/L,which reaches A level regulated in GB18918-2002 “Urban Sewage Treatment Plant Sewage Discharge Standards”.

        Coal glycol;A/SBR process;wastewater

        崔風(fēng)桐(1984年—),男,河北滄州人,2015年畢業(yè)于河北科技大學(xué)化學(xué)工程專業(yè),碩士,工程師,現(xiàn)主要從事化工工藝生產(chǎn)、管理等工作。

        10.3969/j.issn.1004-8901.2017.02.012

        X703

        B

        1004-8901(2017)02-0042-04

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