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        超稠油SAGD開發(fā)中的熱能綜合利用

        2017-04-25 02:47:47劉斌楊德卿許艷齊國超中國石油遼河油田分公司
        石油石化節(jié)能 2017年4期
        關鍵詞:外排柱塞泵熱能

        劉斌 楊德卿 許艷 齊國超(中國石油遼河油田分公司)

        超稠油SAGD開發(fā)中的熱能綜合利用

        劉斌 楊德卿 許艷 齊國超(中國石油遼河油田分公司)

        SAGD作為超稠油蒸汽吞吐開發(fā)中后期接替技術,其主要生產(chǎn)特點是高溫高壓,伴隨著大量的熱能產(chǎn)生,充分利用產(chǎn)生的熱能可節(jié)省更多的燃料消耗。近年來,遼河油田致力于SAGD開發(fā)熱能綜合利用研究,通過鍋爐及流程改造,聯(lián)合站加裝換熱裝置,著力提高SAGD熱效率,使注汽高溫分離水和高溫產(chǎn)出液的熱能得到充分有效利用,預計年減少天然氣用量4004× 104m3,減少污水外排347×104m3,實現(xiàn)了污水零外排,節(jié)約清水252×104t。在節(jié)能減排和降本增效方面見到了突出成效,為進一步提高油田效益探索出一條有效的途徑。

        超稠油;SAGD;熱采;熱能綜合利用

        超稠油就是原始油藏條件下,地面脫氣原油黏度超過5×104mPa·s、20℃相對密度大于0.98的原油,常溫下不易流動;但超稠油熱敏性強,在溫度高于80℃時即可流動;油品性質決定開采過程主要依靠“熱”能[1],超稠油開采方式主要為蒸汽吞吐。隨著油田開發(fā)階段深入,蒸汽吞吐開采方式進入中后期,其局限性逐漸暴露出來:單井產(chǎn)量遞減加快,遞減率大;生產(chǎn)成本不斷攀升,注1000 t蒸汽才產(chǎn)200 t原油,油汽比僅為0.2,部分油井接近廢棄邊緣。為了有效提高超稠油開發(fā)效果,保證產(chǎn)量規(guī)模的同時實現(xiàn)效益開發(fā),2005年遼河油田公司開始進行開發(fā)方式轉換SAGD試驗,取得了顯著效果。通過熱能的綜合利用,極大地降低了燃料消耗,使SAGD開發(fā)噸油成本大幅降低。井組轉SAGD后操作成本較吞吐降低230元/t,在有效提高油田最終采收率的同時也獲得了可觀的經(jīng)濟效益。

        1 超稠油SAGD開發(fā)機理和生產(chǎn)特點

        1.1 SAGD開發(fā)機理

        SAGD(蒸汽輔助重力泄油)技術是開發(fā)超稠油的一項前沿技術,其理論首先由R.M.Butler博士于1978年根據(jù)注水采鹽原理提出的,即注入淡水將鹽層中的固體鹽溶解,高濃度的鹽溶液因其密度大而向下流動,密度相對較小的水溶液則浮在上面,上面持續(xù)注水,下部連續(xù)采出高濃度鹽溶液。高濃度鹽溶液向下流動的動力就是水與含鹽溶液的密度差,這一原理應用到注蒸汽熱采過程中就產(chǎn)生了重力泄油的概念。

        對于在地層原始條件下沒有流動能力的高黏度超稠油,要采出原油,首先需加熱油層降低黏度,使其具有流動性,其次要在注采井之間建立熱連通即經(jīng)歷油層預熱階段;此后注入的高干度蒸汽向上超覆在地層中形成蒸汽腔,蒸汽腔向上及側面移動擴展,與油層發(fā)生熱交換,被加熱的原油和蒸汽冷凝水由于重力而向下流動到生產(chǎn)水平井中,進而被采出;而蒸汽腔則彌補被采出的原油體積,這個階段就是SAGD階段。

        1.2 SAGD生產(chǎn)特點

        遼河油田公司超稠油SAGD開發(fā)于2005年開始正式實施,截至目前已經(jīng)轉入57個井組,日注汽超過1.2×104t,日產(chǎn)油水平達到3000 t,年產(chǎn)油達到100×104t規(guī)模。SAGD生產(chǎn)具有以下特點:

        1)注汽井注入蒸汽干度高,注汽鍋爐產(chǎn)生75%干度的蒸汽,經(jīng)汽水分離器分離后,99%以上干度的蒸汽注入地下油層,同時產(chǎn)生25%、溫度達到278℃的高含鹽污水。

        2)生產(chǎn)井產(chǎn)出液溫度高、液量高,生產(chǎn)井井口壓力一般1.0~1.2 MPa,單井日產(chǎn)液量300~500 t,井口溫度可達到180℃,屬于高溫高壓生產(chǎn)[2]。

        3)生產(chǎn)井產(chǎn)出液需要密閉集輸,經(jīng)換熱器換熱后才進入聯(lián)合站脫水進行油氣水分離外銷。

        2 SAGD熱能利用的必要性

        2.1 超稠油持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

        經(jīng)過近20年的開發(fā),特油公司目前采出程度達到30%,已處于吞吐開發(fā)中后期,超稠油開采已進入快速遞減階段。采注比下降,由高峰期的1.35下降到目前的1.11;地下存水量高,存水達到800×104t,致使蒸汽注入地下后熱利用率低,熱損失大,油汽比逐年降低,目前年油汽比僅為0.20。要保證超稠油的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,必須提高SAGD熱能利用,有效提升“熱”效益。

        2.2 降低超稠油開采成本

        隨著超稠油開發(fā)進入中后期,穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大,注汽量逐年增加,油汽比下降,受油汽比降低及材料上漲的影響,原油開采成本逐年升高,開采效益逐漸變差[3]。開發(fā)初期成本402元/t,到目前已經(jīng)上升到了1647元/t。SAGD作為油田開發(fā)穩(wěn)產(chǎn)的主要手段,需要注入高干度蒸汽,約5 t蒸汽采出1 t油。在SAGD開采成本中,燃料費用占操作成本的80%以上,需要大量的熱能來維持穩(wěn)定的產(chǎn)能。如何高效利用SAGD生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的熱量,最大限度減少熱損失,提升熱能利用效率,是降低超稠油開采成本的主攻方向和出發(fā)點,也是提高SAGD整體開發(fā)效益的主要落腳點[4]。

        2.3 滿足節(jié)能與環(huán)保剛性要求

        特油公司在SAGD注汽生產(chǎn)中,其高干度(干度約為99%)濕蒸汽產(chǎn)生后,會對應產(chǎn)生大量278℃的高溫分離水。另外,油井產(chǎn)出液經(jīng)油氣分離處理后產(chǎn)生的污水,平均每天高達18 500 t,污水溫度平均74℃,以往均采用直接輸送至污水處理廠處理達標后外排(圖1),不但處理費用增加,還浪費大量的熱能和水資源。如果對污水進行達標處理后作為鍋爐注汽用水,同時利用注汽高溫分離水再換熱可使熱量充分利用,提高注汽鍋爐用水的溫度,進一步提高鍋爐效率,還可滿足國家環(huán)保法關于“零排放”的要求。

        圖1 特油公司原油井注采流程

        3 SAGD熱能利用的主要方法及效果

        3.1 改造注汽鍋爐柱塞泵,利用SAGD注汽高溫分離水提升鍋爐來水溫度

        目前在用的常規(guī)注汽鍋爐出口干度只能達到75%,SAGD注汽需要高干度蒸汽,要求蒸汽干度達到99%,甚至更高;因此,在鍋爐出口安裝了汽水分離器,分離出的75%高干度蒸汽(干度達到99%)通過管線注入油層,同時分離出25%、溫度達到278℃的高含鹽分離水。為有效利用這部分熱能,公司組織技術人員開展科研攻關,成功研發(fā)注汽鍋爐高溫柱塞泵。柱塞泵作為注汽鍋爐附屬裝置,主要為來水起到升壓作用。以往柱塞泵耐溫在100℃以下,在SAGD生產(chǎn)的長時間高溫過程中,柱塞泵配件的更換頻率加大,維修強度加大,維修費用增加。但實際生產(chǎn)運行中,鍋爐入口水溫每升高10℃,單耗又能降低2.5%,使節(jié)能降耗與維修成本增加存在矛盾。針對上述問題,公司成功研發(fā)高溫柱塞泵,最終利用高溫分離水熱量,在注汽站內通過換熱器將其用于鍋爐來水(軟化污水)爐前再升溫。每天能使7000 t注汽鍋爐入口水溫74℃提高至130℃,其熱值達到3.92×108cal,在不考慮熱效率的情況下,相當于4.61×104m3天然氣產(chǎn)生的熱量。全年可減少天然氣用量1683×104m3,相當于節(jié)約成本3208萬元。

        3.2 通過流程改造,SAGD注汽高溫分離水回用鍋爐

        SAGD鍋爐高溫分離水經(jīng)爐前換熱后,溫度還在100℃左右,最早的處理方式是:換熱后進地罐降溫,然后外輸至污水處理廠,處理達標后外排。這種做法浪費了大量能源和水資源,同時增加了成本(每噸污水處理費9.5元)。經(jīng)反復論證,確定了污水回摻用作鍋爐用水的方案并成功實施。以往不能利用的主要原因是分離污水硅含量高,極易造成鍋爐爐管結垢?,F(xiàn)在鍋爐用水是軟化污水和清水,硅離子含量50~100 mg/L,現(xiàn)場試驗將高溫污水回摻后硅離子含量在170 mg/L以下,符合鍋爐用水要求。因此,通過流程改造將SAGD高溫分離水回摻至杜84塊供水管線,用于杜84塊蒸汽吞吐鍋爐注汽用水。2015年回摻高溫分離水54×104t,項目投入190萬元,年創(chuàng)效約755萬元,減少外排的同時,節(jié)約清水54×104t。

        3.3 SAGD集中換熱站熱能綜合利用

        SAGD產(chǎn)出液溫度高,井口達170℃,液量高,每天9500 t,為了充分利用這部分熱能,建立了集中換熱站。特油集輸聯(lián)合站與曙光采油廠聯(lián)合站毗鄰,由于自身無法消耗這么大的熱量,而曙光采油廠集輸聯(lián)合站來液溫度低,需要加熱后才能進站脫水。為此,在曙光采油廠聯(lián)合站上進行換熱工程改造,新增4臺換熱器及新建1條換熱管線,將SAGD產(chǎn)出液與曙光聯(lián)合站來液進行換熱,再進入集輸聯(lián)合站進行處理。平均每天參與換熱的低溫液量1000 t,換熱后可使溫度由55℃提高到72℃,平均升溫17℃,特油公司換出熱量43 836×106cal。

        在不考慮加熱爐效率的前提下,曙光采油廠收到有效熱量39 212×106cal,每年減少燃料成本支出1000萬元左右,平均每年減少天然氣用量525× 104m3。項目改造投資2333萬元,2年回收投資。

        3.4 SAGD產(chǎn)出液進行污水處理后再利用

        SAGD油井產(chǎn)出液經(jīng)過大罐沉降進行油氣水處理,分離的原油外銷,同時產(chǎn)生大量分離的污水。這部分污水早期外輸給污水處理廠經(jīng)處理達標后外排,既增加了污水處理成本,又造成了水資源的浪費。為此,經(jīng)過充分的方案論證,開展技術攻關,建成了日處理能力2×104t的污水處理廠(公司日分離產(chǎn)出液污水2×104t左右),項目總投資1.998億元。日處理SAGD污水9500 t,處理后的污水作為注汽鍋爐注汽用水(圖2),由于污水溫度平均74℃,較清水溫度提高了44℃以上。全年利用SAGD污水346.7×104t,單位污水處理費6.65元/t,年處理成本2305萬元;原來外輸至華油污水處理廠單位污水處理費9.93元/t,二者相比,年減少處理成本1137.7萬元。僅從熱能利用角度考量,全年減少天然氣用量1796×104m3,節(jié)約天然氣費用達到3 422.8萬元。

        同時,熱污水回注鍋爐,節(jié)約了等量的清水,實現(xiàn)了節(jié)能減排的良性循環(huán)。

        圖2 特油公司現(xiàn)油井注采流程

        綜上所述,SAGD作為超稠油開發(fā)中后期的主要接替方式,在改善開發(fā)效果上取得了顯著成效,將超稠油采收率由蒸汽吞吐的25%提高到60%以上[5]。另一方面,依靠技術進步和工藝改造,SAGD熱能的綜合利用在節(jié)能減排和降本增效也見到了巨大的經(jīng)濟效益[6]。通過SAGD注汽高溫分離水和SAGD高溫產(chǎn)出液的熱能利用,年預計減少天然氣用量4000×104m3以上,減少成本支出8386萬元。同時,實現(xiàn)了污水零外排,少利用清水252×104t,在取得良好經(jīng)濟效益的基礎上,實現(xiàn)了節(jié)能減排的目標,社會效益明顯,為特油公司超稠油開采持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下了堅實基礎。

        4 結論

        1)熱采稠油生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的熱能,充分利用產(chǎn)生的熱能可以節(jié)省燃料消耗,降低生產(chǎn)成本,保障熱采稠油效益開發(fā)。

        2)依靠技術進步和工藝改造,通過鍋爐柱塞泵改造、加裝換熱裝置、建立集中換熱站、產(chǎn)出液污水處理回用等舉措,可以實現(xiàn)熱能的充分利用。

        3)通過杜84塊SAGD開發(fā)中的熱能綜合利用,年減少天然氣用量4000×104m3以上,減少污水外排347×104m3,節(jié)約清水252×104t,在取得良好經(jīng)濟效益的基礎上,實現(xiàn)了污水零外排的目標,社會效益明顯。

        [1]劉福余.曙一區(qū)超稠油開采特征及開發(fā)對策[J].特種油氣藏,2002,9(6):3-5.

        [2]劉斌,許艷,雒長江.節(jié)能減排經(jīng)濟評價管理體系的建立與應用[J].石油石化節(jié)能,2014,4(3):6-8.

        [3]楊立剛.杜84塊超稠油成本管理方法研究[J].斷塊油氣藏,2012,19(S1):107-109.

        [4]劉斌,張金光,黃鶴,等.牛心坨油田節(jié)能改造項目效益評價探討[J].石油石化節(jié)能,2014,4(10):1-3.

        [5]劉新.輕質油藏蒸汽驅提高采收率技術現(xiàn)狀及趨勢[J].大慶石油地質與開發(fā),2012,31(1):138-144.

        [6]竇宏恩.稠油熱采應用SAGD技術的探討[J].石油技術論壇,2003,22(4):50-53.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2017.04.007

        2017-02-03

        (編輯 李珊梅)

        劉斌,教授級高級工程師,1985年畢業(yè)于西南石油學院(石油地質專業(yè)),從事油田開發(fā)和經(jīng)濟評價工作,E-mail:bin_liu6@petrochina.com.cn,地址:遼寧省盤錦興隆臺區(qū)石油大街98號,124010。

        中國石油天然氣集團公司重大科技專項“遼河油田原油千萬噸持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)關鍵技術研究”,項目編號:2012E-3006。

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