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        球磨機出口篩板改造

        2017-04-13 02:50:52潘愛庶吳鵬杰
        設(shè)備管理與維修 2017年2期
        關(guān)鍵詞:煤漿篩板球磨機

        潘愛庶,吳鵬杰

        (神華寧夏煤業(yè)集團甲醇分公司,寧夏靈武750010)

        球磨機出口篩板改造

        潘愛庶,吳鵬杰

        (神華寧夏煤業(yè)集團甲醇分公司,寧夏靈武750010)

        神華寧夏煤業(yè)集團甲醇分公司年產(chǎn)25萬噸甲醇氣化裝置球磨機運行狀況,球磨機結(jié)構(gòu)原理,提出對球磨機的相應(yīng)改造,并改造措施。

        球磨機;氣化;制漿

        0 前言

        神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司甲醇分公司,年產(chǎn)25萬噸甲醇項目是神寧集團在寧夏寧東能源化工基地內(nèi)建設(shè)的第一套化工裝置。項目以神寧集團寧東礦區(qū)自產(chǎn)原煤為原料,經(jīng)過煤漿制備、氣化、變換、低溫甲醇洗、甲醇合成及精餾后生產(chǎn)甲醇。所用氣化技術(shù)選用的是德士古水煤漿氣化廢鍋流程。

        氣化一車間制漿系統(tǒng)的球磨機為20世紀90年代德國Aubema公司產(chǎn)品(具體技術(shù)參數(shù)見表1)。設(shè)計處理能力為44.38 t/h(原煤),而隨著氣化爐系統(tǒng)改造后產(chǎn)能的增加,球磨機的制漿能力愈發(fā)的顯得不足,無法滿足氣化爐滿負荷的運行需要。在實際運行中出現(xiàn)了3個問題。

        (1)實際的操作負荷為52~55 t/h(原煤),已超負荷運行,操作彈性降低。制漿工況稍有波動便出現(xiàn)出口淤堵,筒體內(nèi)淤料不出漿。操作人員不得已只能用大量新鮮水進行沖洗置換,進而造成煤漿濃度不穩(wěn)定和氣化爐爐溫工況波動。

        (2)煤漿淤堵造成筒體內(nèi)部料位升高后導致部分煤漿從入口導流筒處漏出,給現(xiàn)場文明生產(chǎn)帶來極大的困難。

        (3)制漿的不穩(wěn)定影響了煤漿的濃度,進而降低了氣化爐產(chǎn)氣量和下游工段甲醇的產(chǎn)量。

        表1 球磨機相關(guān)技術(shù)參數(shù)

        針對上述問題,對球磨機制漿原理進行分析,結(jié)合球磨機運行現(xiàn)狀,對球磨機出口端面篩網(wǎng)進行計算和改進,經(jīng)過2個月的試運行,各項參數(shù)均有較好的提高,達到預(yù)期目的和效果。

        1 球磨機磨制煤漿原理

        球磨機是利用低速旋轉(zhuǎn)的滾筒帶動筒內(nèi)的鋼球運動,通過鋼球?qū)υ旱淖矒?、擠壓和研磨作用來實現(xiàn)煤塊的破碎和研磨制成水煤漿。研磨合格的水煤漿通過出口篩板的“八字”狀孔溢流出筒體進入滾筒篩過濾除粗粒子。

        球磨機運轉(zhuǎn)時鋼球運動有3種狀態(tài),即瀉落、拋落和離心運轉(zhuǎn)(圖1)。

        圖1 球磨機內(nèi)鋼球3種運動狀態(tài)

        (1)瀉落。鋼球被提升的高度較小,只向上偏轉(zhuǎn)一定角度,當鋼球被提升到一定高度時即沿斜坡滾下。鋼球的這種運動狀態(tài)叫做瀉落。在瀉落式狀態(tài)工作的磨機中,礦料在鋼球間主要受到磨剝作用,沖擊作用很小,故磨礦效率不高。

        (2)拋落。鋼球隨簡體內(nèi)壁作圓曲線運動上升至一定的高度,然后紛紛作拋物線下落。這種運動狀態(tài)叫拋落。在拋落式狀態(tài)工作的磨機中,礦料在圓曲線運動區(qū)受到鋼球的磨剝作用,在鋼球落下的地方受到落下鋼球的沖擊和強烈翻滾鋼球的磨剝。

        (3)離心運轉(zhuǎn)。當離心力超過鋼球重力時,鋼球就貼在筒壁上而不再下落,這種狀態(tài)叫離心運轉(zhuǎn)。發(fā)生離心運轉(zhuǎn)時,礦料也隨簡體一起運轉(zhuǎn),既無鋼球的沖擊作用,磨剝作用也很弱,磨礦作用幾乎停止。顯然,鋼球拋落狀態(tài)球磨機磨煤效率最高。

        2 問題原因分析

        經(jīng)過車間技術(shù)人員多次入球磨機內(nèi)進行檢查,認為造成煤漿出漿不暢、入口泄漏的原因有3點。

        (1)出口篩板“八字”孔過小,小鋼球、矸石、鐵絲等異物堵塞嚴重(圖2)。

        圖2 出口篩板堵塞

        (2)出口篩板的“八字”孔小頭側(cè)橡膠有局部磨損,破壞了原有的防堵塞結(jié)構(gòu)。

        (3)實際運行負荷超過了原始設(shè)計值,造成煤漿研磨停留時間加長,內(nèi)部料位升高。

        3 對策

        (1)重新對出口篩板孔徑進行計算,選取合適值,適當進行放大。在計算中共有4套擴孔方案,見表2。

        表2 4套擴孔方案

        方案3:將篩板孔長增加2 mm,寬增加1 mm,即孔尺寸為17×9 mm。

        方案4:所有長寬各增加2 mm,但只改一半的篩板(即改造6組)。

        最終選擇方案3作為改造方案,重新加工一套出口篩板。篩板孔原始尺寸見圖3,改造后孔徑變?yōu)?7×9 mm。

        圖3 篩板孔原始尺寸

        (2)對入口側(cè)的一圈24條提升條進行更換,加大提升條的突出高度,增強鋼球向上卷起的能力。

        (3)適當增加了鋼球的數(shù)量,由原來的40 t鋼球增加至45 t鋼球,且全部為直徑最大的75 mm鋼球。通過增加研磨體的數(shù)量來提升球磨機制漿產(chǎn)能。

        4 試運行期間相關(guān)數(shù)據(jù)

        出口篩板改造安裝后,球磨機試運行1個月,各參數(shù)均有提升和變化。

        (1)煤漿平均濃度由原來的59.6%提升到60.5%。

        (2)雙爐氣化爐產(chǎn)氣量由原來的96 964 m/h提升到99 274 m/h,每天多產(chǎn)甲醇15 t。

        (3)主電機平均電流有所增加,由原來39 A增至42 A。(4)試運行期間未出現(xiàn)筒內(nèi)淤料和入口處漏漿現(xiàn)象,現(xiàn)場環(huán)境得到極大改善。

        (5)煤漿的黏度、粒度分布未見明顯變化,均處于合格區(qū)間。

        5 結(jié)論

        氣化一車間球磨機經(jīng)過此次技術(shù)改造,保證了制漿系統(tǒng)的穩(wěn)定性,煤漿濃度提升,球磨機有效負荷增大,為后續(xù)氣化和合成等工段的高負荷穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎(chǔ)。改進過程中主要經(jīng)驗和認識有4點:①對于孔板溢流型制漿設(shè)備,適當增大孔徑是增大其出漿量和增大其產(chǎn)能的有效的方法。②在電機等配套設(shè)備的允許情況下,適當增加鋼球的數(shù)量,可以有效增強其研磨能力,即擴大了設(shè)備的產(chǎn)能。③制漿系統(tǒng)的穩(wěn)定運行是提高煤漿濃度的有效抓手。④進一步考慮提升球磨機制漿性能,下一步可以將提升條的厚度加高,以期加大對鋼球的提升效果,進而提升鋼球?qū)υ旱腻N擊、研磨效果。

        〔編輯 利文〕

        TH17

        B

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.36

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