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        天然氣管道壓縮機組典型故障處理

        2017-04-13 02:50:50王司光楊永超高維新宿國娟韓治光范建全
        設(shè)備管理與維修 2017年2期
        關(guān)鍵詞:啟機電驅(qū)濾芯

        王司光,楊永超,高維新,宿國娟,韓治光,范建全

        (1.中國石油管道中原輸油氣分公司,山東德州253020;2.山東中油天然氣有限公司,山東濟南250000)

        天然氣管道壓縮機組典型故障處理

        王司光1,楊永超1,高維新1,宿國娟2,韓治光1,范建全1

        (1.中國石油管道中原輸油氣分公司,山東德州253020;2.山東中油天然氣有限公司,山東濟南250000)

        分析造成壓縮機機組干氣雙聯(lián)過濾器濾芯冰堵、某轉(zhuǎn)速區(qū)間齒輪軸振動高報、燃?xì)廨啓C啟機點火后加速失敗和機組防喘閥失效等典型故障的原因,給出相應(yīng)的處理措施。

        壓縮機組;運行;故障;處理

        1 機組概況

        中原輸油氣分公司泰安壓氣站負(fù)責(zé)接陜京線、西二線來氣向冀寧線和山東管網(wǎng)增輸,壓氣站共有4臺壓縮機組,2臺燃驅(qū)機組由美國索拉公司金牛星70工業(yè)型燃?xì)廨啓C/離心式壓縮機組成,2臺電驅(qū)機組,由上海電機/西門子離心式壓縮機組成,運行方式1用1備。電驅(qū)機組參數(shù),上海三相異步電動機型號YZKS630-4,功率7100 kW,轉(zhuǎn)速1500 r/min;榮信高壓變頻器RHVC-TC10/9000,齒輪箱型號TX80/8C,大小齒輪齒數(shù)229/26;西門子壓縮機型號STC-SV(08-3-A),額定功率5323 kW,最小運行轉(zhuǎn)速9130 r/min;電驅(qū)機組最大運行轉(zhuǎn)速13 695 r/min,額定流量53 574 m3/h,一階臨界轉(zhuǎn)速7600 r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速23 200 r/min。

        燃驅(qū)機組參數(shù),索拉燃?xì)廨啓C型號TAURUS 70,功率7000 kW,燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速15 200 r/min;動力渦輪轉(zhuǎn)速12 000 r/min,全負(fù)荷T5=760℃,壓氣機級數(shù)14級,壓比16.5:1,可導(dǎo)葉片4級,燃?xì)馔钙?級,動力透平2級;索拉壓縮機型號C4064TEB-0256,一階臨界轉(zhuǎn)速5000 r/min,二階臨界阻尼三階16 000 r/min,最低運行轉(zhuǎn)速為6000 r/min,最高運行轉(zhuǎn)速為12 000 r/min,跳機轉(zhuǎn)速為12 600 r/min,入口壓力5100 kPa,出口壓力10100 kPa,額定流量5086.63×103m3/d,額定功率2718.82 kW。

        截止至2014年12月31日,4臺壓縮機組累計運行2.2萬小時,累計發(fā)生非計劃性故障停機34次。1#電驅(qū)機組和4#燃驅(qū)機組已完成8000 h維護保養(yǎng)。

        2 典型故障原因分析及處理措施

        2.1 干氣雙聯(lián)過濾器濾芯冰堵

        (1)故障現(xiàn)象。2012年1月19日,外界氣溫5℃,機組啟機時發(fā)現(xiàn)干氣密封雙聯(lián)過濾器濾芯冰堵(圖1),過濾器排污時排出大量乳白色液體(圖2),無法正常啟機,為保障生產(chǎn)運行采取了安裝電伴熱、及時更換堵塞濾芯和加密排污等臨時應(yīng)急措施。

        (2)原因分析及解決措施。干氣取壓點位置在壓縮機出口管線底部是冰堵出現(xiàn)的主要原因,在氣質(zhì)不理想和環(huán)境溫度較低的綜合作用下,天然氣水合物形成并堵塞濾芯和引壓管,致使干氣壓力無法維持,并損傷干氣密封[1]。2012年7月改造干氣取壓點,在壓縮機出口管線上部取壓,以后還可增加干氣預(yù)處理設(shè)[2],進一步提高干氣預(yù)處理能力,確保干氣的整潔,保障干氣密封使用壽命。

        2.2 電驅(qū)冷卻水塔整改

        (1)冷卻水塔工作原理。電驅(qū)機組配備2座低噪聲閉式橫流冷卻水塔,每座冷卻塔循環(huán)水量為150 m3/h。水系統(tǒng)包含內(nèi)循環(huán)水(純凈水)系統(tǒng)和外循環(huán)水(生活水)系統(tǒng)(圖3)。內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)工作原理:冷卻水塔紫銅盤管內(nèi)被冷卻后的循環(huán)水流出,由循環(huán)水泵送往電機,經(jīng)過換熱升溫的循環(huán)水再進入盤管冷卻,可以隨時由循環(huán)水補水泵進行補水。外循環(huán)水系統(tǒng)工作原理:外部噴淋水通過與盤管和填料接觸換熱達到冷卻盤管內(nèi)部循環(huán)水的目的后,落入下部水槽,由噴淋水泵送至噴淋水槽再次循環(huán)。

        圖1 濾芯冰堵

        圖2 過濾器排污

        圖3 水冷塔工藝流程圖

        (2)改進措施。泰安地區(qū)冬季氣溫通常在零度以下,而閉式冷卻塔安裝在室外,在電驅(qū)機組不運行時,冷卻塔的防凍采取以下措施:①內(nèi)循環(huán)水中加合適配比的乙二醇防凍液;②較長期停運的機組,拆卸水冷塔紫銅管排空水分;③給水冷塔建立彩鋼房,加裝暖氣,進行冬季保溫;④增設(shè)內(nèi)循環(huán)水電加熱器系統(tǒng);⑤做好設(shè)備、管路電伴熱及其他防寒保溫措施[3]。

        2.3 某轉(zhuǎn)速區(qū)間齒輪軸振動高報

        (1)故障現(xiàn)象。2012年10月,2#電機在啟機升速至1250 r/min時,齒輪箱高速端徑向振動值(VYI4205,VYI4206)超過報警值(報警值45 μm,停機值67 μm),越過這一速度后振動值下降。

        (2)原因分析。引起振動高的可能原因有振動探頭損壞;接線松動;臨界轉(zhuǎn)速共振;對中不良;軸承磨損;齒輪嚙合故障;底座基礎(chǔ)松動;轉(zhuǎn)子動不平衡;裝配調(diào)整不當(dāng)?shù)萚4]。電機一階臨界轉(zhuǎn)速2300 r/min,壓縮機一階臨界轉(zhuǎn)速7600 r/min、二階臨界轉(zhuǎn)速23 200 r/min,1250 r/min顯然不是臨界轉(zhuǎn)速。

        使用振動分析儀采集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)頻譜圖中2倍頻成分占主導(dǎo),給出的結(jié)論是齒輪箱高速軸和壓縮機轉(zhuǎn)子對中精度惡化,使用激光對中儀檢查電機和齒輪箱、齒輪箱和壓縮機之間的對中情況,可排除是由于對中不良引起的振動高。針對是否是振動探頭位置不準(zhǔn)或線路傳輸?shù)膯栴},測量2臺機組所有振動探頭的間隙電壓,測量值均在10 V左右,符合要求,排除了可能是探頭與轉(zhuǎn)子間距過小引起的振動高。由于振動高是發(fā)生在啟機升速(1250 r/min)很短時間內(nèi),越過這一速度后振動值下降,振動探頭使用“報警倍增功能”(系數(shù)乘以2)抑制瞬態(tài)峰值,因此即使監(jiān)測值超過報警值和停機值也可接受。

        2.4 燃?xì)廨啓C啟機點火后加速失敗

        (1)故障現(xiàn)象。2011年11月,3#機組在點火加速階段出現(xiàn)急停報警信息FN_Ngp_Accel_Rate_L(燃?xì)獍l(fā)生器加速率低),機組啟動失敗。

        (2)原因分析及解決措施。通過程序可以看到,機組在點火加速后,燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速在37%以內(nèi)時,如果燃?xì)獍l(fā)生器平均加速率小于15%的時間累計達到10 s,會出現(xiàn)燃?xì)獍l(fā)生器加速低的急停報警。

        結(jié)合機組啟動的順序、氣啟動系統(tǒng)的工作原理以及機組的控制程序等對該故障進行綜合分析,造成急停報警導(dǎo)致機組啟動失敗的可能原因是:①環(huán)境溫度較低,機組未充分預(yù)熱;②控制程序中燃?xì)獍l(fā)生器平均加速率小于15%的時間累計設(shè)定值??;③啟動氣雜質(zhì)多,堵塞管路;④壓力調(diào)節(jié)器/關(guān)斷閥設(shè)定壓力低;⑤啟動馬達旋轉(zhuǎn)阻力大;⑥壓氣機進口可調(diào)導(dǎo)葉角度沒充分打開,致使加速失敗[5];⑦加速電磁閥和引導(dǎo)氣調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障。

        解體檢查壓力調(diào)節(jié)器/關(guān)斷閥發(fā)現(xiàn),該閥指揮器的調(diào)節(jié)彈簧安裝不到位,閥門不能正常調(diào)壓,機組在提速過程中啟動氣的壓力達不到設(shè)定值,導(dǎo)致啟機失敗。經(jīng)重新正確安裝指揮器內(nèi)彈簧后,再次啟動機組,機組順利完成加速點火,啟動成功,工作正常。

        2.5 機組防喘閥失效

        (1)故障現(xiàn)象。2013年7月15日,1#電驅(qū)機組啟機完成,手動關(guān)閉防喘閥控制器后,現(xiàn)場卻顯示在全開位置。當(dāng)時壓縮機遠(yuǎn)離喘振線。若防喘閥時刻在打開位置,不僅降低壓縮機效率,還可引起壓縮機出口溫度超高導(dǎo)致停機[6-8]。

        (2)原因分析及解決措施。防喘閥主要部件有氣動執(zhí)行機構(gòu)、閥體、定位器、電磁閥、限位開關(guān)、壓力調(diào)節(jié)器、增壓器、泄放閥、安全閥等(圖4)。防喘閥是截止閥,可進行0~100%的開度,停機或故障時保持全開。

        圖4 防喘閥結(jié)構(gòu)示意簡圖

        防喘閥核心部件定位器包含兩種信號(圖5),一種是將閥位信號輸入到PLC;另一種是接收PLC發(fā)出的開關(guān)閥指令,均為4~20 mA模擬信號,其內(nèi)部有微處理器,將兩種信號進行比較,可產(chǎn)生信號壓力,控制增壓器輸出大小,進而控制閥門開關(guān)量。二位三通電磁閥控制下游增壓器信號壓力的通斷,電磁閥得24 V電則信號氣通,失電則截斷信號氣(圖6)。

        在電磁閥24 V電一直保持的情況下,UCP分別給圖5中隔離式安全柵的8(+),7(-)端子4 mA,8 mA,12 mA,16 mA,20 mA信號,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場防喘閥的關(guān)度從0~100%符合線性變化,證明防喘閥本體及附件完好。但防喘閥控制器畫面上閥位一直無反饋,遠(yuǎn)控開關(guān)閥操作時現(xiàn)場防喘閥無反應(yīng)。查看電磁閥24 V回路中隔離式安全柵不能輸出24 V直流電,更換隔離式安全柵后恢復(fù)正常,防喘閥不能正常關(guān)閉故障得以解決。

        圖5 防喘閥定位器信號輸入輸出圖

        圖6 電磁閥24 V回路

        [1]鐘桂香,羅瀟,郗祥遠(yuǎn).干氣密封失效原因分析與有效性措施[J].油氣儲運,2014,33(3):335-339.

        [2]張石超.干氣密封在西氣東輸管道的應(yīng)用[J].油氣儲運,2010,29(1):57-58.

        [3]呂開鈞.變頻電驅(qū)壓縮機組運行中應(yīng)注意的問題及對策[J].油氣儲運,2009,28(10):81-83.

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        [5]尹廣增.金牛星T70燃?xì)廨啓C兩類故障綜合處理[J].設(shè)備管理與維修,2009,(3):25-26.

        [6]韓輝,張忠明,康亮,等.輸氣管道壓縮機防喘振系統(tǒng)的運行管理[J].油氣儲運,2012,31(10):795-797.

        [7]劉文泉,汪耀林,侯志軍.增壓站離心壓縮機喘振控制[J].油氣儲運,2008,27(8):32-36.

        [8]王輝,陳瑞成.一個燃壓機組故障的典型處理過程[J].燃?xì)廨啓C技術(shù),2013,26(4):53-55.

        〔編輯 李波〕

        TE974

        B

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.21

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