雒補清,李曉燕
(1.晉西工業(yè)集團有限責任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027)
五軸加工中心典型故障分析處理
雒補清1,李曉燕2
(1.晉西工業(yè)集團有限責任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027)
分析508MT和518MTV兩種五軸聯(lián)動加工中心4起典型故障原因,給出故障排除方法及過程。
五軸加工中心;V軸故障;油霧潤滑;壓力繼電器
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.63
五軸聯(lián)動數(shù)控機床是一種科技含量高、精密度高專用于加工復(fù)雜曲面的機床,常用來加工葉輪、機翼、模具等帶有復(fù)雜曲面的零件。508MT是8軸五軸聯(lián)動的車銑復(fù)合加工中心,配有FANUC 31i數(shù)控系統(tǒng),有X,Y,Z,A,B,C,U,V軸,其中X,Y,Z,U軸是幾何軸,A,B,C,V是旋轉(zhuǎn)軸。
508MT在前一天下班時正常關(guān)機,但第二天早上開機后C軸不能回零,報警提示:EX1345 A AXIS ROTATION PROHIBITED BY PART MANIPULATOR POSITION。即:由于零件機械手位置(不合適)A軸被禁止旋轉(zhuǎn)。
之前多次出現(xiàn)類似情況,多是因為停車時U軸位置不安全造成的。一般處理方法:先將U軸手動操作移動到安全位置后,然后執(zhí)行各軸回零。當各軸回零完成后,在手動輸入數(shù)據(jù)的方式下執(zhí)行M370(V軸不加工工位)或M371(副車頭臥)時機床有報警:1361 Multi-pos.recovery unit pos。即多點位置需恢復(fù)單元位置。
報警可被復(fù)位,試著操作V軸,手動狀態(tài)下可旋轉(zhuǎn),但執(zhí)行M370指令時V軸仍不動作,并出現(xiàn)相同報警,顯示V軸需要移動量為17.8°。需要說明的是,副車頭上有C軸、虎鉗、頂尖,其中C軸為旋轉(zhuǎn)主軸,U軸為驅(qū)動副車頭移動的幾何軸,V軸為驅(qū)動副車頭旋轉(zhuǎn)的分度軸,通過輔助功能可選擇C軸、虎鉗或頂尖等功能。
仔細觀察V軸旋轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)C軸上的夾緊法蘭盤在沿V軸旋轉(zhuǎn)到底部時與副車頭的梯形支架碰撞,雖然碰撞不大,但碰撞痕跡明顯,已經(jīng)影響到V軸精度,導致V軸在用千分表找平后(即理論0°)坐標系上顯示有17.8°的移動量。在后幾次試驗中這個移動量逐漸增大到45.5°,最后達到53.2°,說明V軸的零點已嚴重偏離原來位置。進一步了解到,操作人員曾用一個加厚法蘭盤代替廠家的法蘭盤,因厚度增加導致V軸旋轉(zhuǎn)時與機床碰撞,進而造成V軸零點丟失,無法在手動方式下運行。
首先拆掉這一自制法蘭盤,恢復(fù)原廠家的法蘭盤。因為原來法蘭盤已經(jīng)變形,所以重新購買了一個,安裝后可正常使用。
然后找到V軸的零點,使其與實際的零點相匹配。修改參數(shù)、使V軸能找到零點的步驟:①先手動將V軸置于不加工位(即M370位)調(diào)平,先打百分表,再打千分表,水平度保持在0.004 mm;② 將參數(shù)1815中的第4和第5位由1改為0,然后斷電;③接通電源,開機后顯示V軸坐標為0,這時將參數(shù)1240改為80(廠家默認值);④ 將參數(shù)1815中的第4位和第5位再改為1,然后斷電關(guān)機;⑤開機后查看坐標系,V軸坐標值顯示為80;⑥將副主軸手動轉(zhuǎn)到水平位置,將1240參數(shù)改為機床原先默認的260,斷電關(guān)機;⑦開機,回零后MDI功能恢復(fù),執(zhí)行M370后V軸坐標顯示為80,但仔細查看,V軸無鎖緊標志(不旋轉(zhuǎn)時應(yīng)為鎖緊狀態(tài));⑧考慮到V軸鎖緊是鼠牙盤式結(jié)構(gòu),可能是錯位導致無法鎖緊,于是將V軸參數(shù)1240值由260改為259.8后斷電,再開機后面板上出現(xiàn)鎖緊標志,V軸達到鎖緊狀態(tài);⑨執(zhí)行M371、M372等指令,均可以按照機床預(yù)定位置進行。至此,故障排除。
508MT銑削主軸為電主軸,最高轉(zhuǎn)速可達24 000 r/min,因此機床除配置1套導軌潤滑裝置外,還有1套主軸油霧潤滑裝置。該裝置包括貝奇爾潤滑站、超精細過濾器、潤滑壓力繼電器(S98.1)、空氣壓力繼電器(S98.0)、油氣混合器各1個。潤滑油泵工作時,潤滑油經(jīng)由過濾器、壓力繼電器、油氣混合器,與壓縮空氣會合后變成油霧,潤滑主軸。
機床運行過程中,出現(xiàn)報警。報警號:EX1344OIL,AIR MILLING SPINDLE LUBRICATION;EX1400 ALARM CLASS CHANGE。即:1344銑削主軸油、空氣潤滑故障;1400報警等級變化。
檢查 2個 PMC輸入信號,X9.0(PGRASP)=0和 X9.1(NGRASP)=1。其中X9.0為潤滑壓力信號,在油泵工作時應(yīng)為1;X9.1為空氣壓力信號,正常情況下應(yīng)為1。最初懷疑故障是油泵損壞引起的,檢查油泵。經(jīng)查,油泵電機繞組絕緣正常,三相繞組電阻值正常,油泵電機外接220 V交流電源后油泵能正常工作,且壓力繼電器信號X9.0也能變?yōu)?。然后檢查控制回路,當潤滑油泵啟動的PMC輸出信號Y1.1=1時,中間繼電器K252.3工作,油泵A98.3啟動,X9.0變?yōu)?,但是壓力一旦升高到2000 kPa左右即停止,這說明潤滑壓力正常。
于是檢查空氣壓力。進入機床的空氣壓力為600 kPa,經(jīng)過氣動三聯(lián)件調(diào)節(jié)進入潤滑站的空氣壓力為450 kPa,此時面板上PMC信號空氣輸入壓力繼電器X9.1為1。懷疑X9.1有可能瞬間變?yōu)?,PMC捕捉到信號變化而出現(xiàn)報警。為了驗證判斷,將空氣輸入信號X9.1與DC24 V短接后試驗,超過0.5 h未報警,延長時間后仍是如此。由此判斷,空氣壓力繼電器信號偶爾出現(xiàn)0的情況,導致出現(xiàn)主軸潤滑報警。
調(diào)整壓力繼電器的整定值,通過試驗結(jié)合PMC輸入狀態(tài),得知原整定值為400 kPa(原理圖也是400 kPa),考慮到空氣壓力的不穩(wěn)定性,將其整定值降低為350 kPa然后繼續(xù)試驗,報警不再出現(xiàn),機床開始加工。之后,檢查空氣管路無漏氣現(xiàn)象,及時排除空氣儲氣罐的水分,保持氣壓連續(xù)、潔凈、壓力正常。正常運行連續(xù)幾個月未出現(xiàn)此項報警,故障排除。做計劃購買同型號的壓力繼電器,以防故障再次發(fā)生。
518MTV為銑車立式加工中心,C軸既可分度又可進行車削加工。在某產(chǎn)品的加工過程中,機床出現(xiàn)報警:SV430(C)Servo motor overheat。即C軸伺服電機過熱。
檢查C軸電機外圍,無異常溫度升高。檢查電控柜內(nèi),C軸控制模塊無異常,C軸電機溫控器監(jiān)控溫度為70℃,而正常溫度應(yīng)為22℃左右或略高。初步判斷是檢測回路故障。
打開C軸底座側(cè)面的堵蓋,將電機電纜與溫度檢測電線拉出檢查,發(fā)現(xiàn)線路轉(zhuǎn)換插頭內(nèi)油污較多。于是將插頭松開,用干凈白布將油污擦掉,然后用干凈壓縮空氣將線路及接頭上的油污全部吹掉。重新插接后試車,無報警出現(xiàn),C軸溫度顯示為22℃。
為防止機床切削冷卻油再次進入、污染線路,剪一塊與堵蓋大小相同的膠皮墊到下面,并用螺絲將膠皮和堵蓋壓緊。一年多來,機床使用效果良好,未出現(xiàn)此類報警。
518MTV刀庫為2片扇形刀庫,上面各裝12把刀具,共24把。機床在執(zhí)行自動加工過程中,當某一工序加工完畢,要執(zhí)行到換刀動作時(此時主軸、扇形刀庫均已運行到換刀位置),機床停止運動,并出現(xiàn)提示信息。
打開電氣控制柜,仔細觀察換刀控制器A97.1,上面有一句英文提示“Clamped no tool”,即無刀具已夾緊。查PMC輸入信號,X3.0=1,X3.1=0,X3.2=0,分別表示主軸刀具已夾緊(無刀具)、主軸刀具松開、主軸刀具已夾緊(有刀具)。
該機床主軸為電主軸,刀具夾緊分為有刀夾緊和無刀夾緊,即主軸上安裝有刀具并夾緊時稱為“有刀夾緊”,主軸上未安裝刀具夾緊時稱為“無刀夾緊”。換刀控制器A97.1,根據(jù)刀具夾緊松開狀態(tài),可以組合輸出3個信號,分別為Q1,Q2,Q3,對應(yīng)于PMC的輸入信號X3.0,X3.1,X3.2。在當前報警狀態(tài)下,主軸實際裝有1把刀,但卻顯示無刀信息,說明主軸上的刀具未被檢測到。查換刀控制器的上一級輸入信號,有1個刀具位移傳感器,用萬用表測量該傳感器的輸出電壓,有刀時夾緊輸出電壓為DC 2.1 V,而另一臺無故障機床在有刀夾緊狀態(tài)下輸出電壓為DC 9.2 V,因此判定傳感器出現(xiàn)故障。
拆下電主軸外面的油管,打開電主軸外殼,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有一個圓柱形的傳感器在主軸旁邊呈斜向上位安裝,感應(yīng)部位對著松拉刀油缸。該傳感器直徑6.5 mm,長約40 mm,型號為IWRM 06U9501 0-10 V/0-2 mm,即輸出電壓為0~10 V,感應(yīng)距離為0~2 mm。查資料后確認,該傳感器為線性位移傳感器,馬上向國外廠家采購。一周過后備件到貨,參照說明書將其安裝,調(diào)節(jié)好間距,接通油管。開機后,先查看換刀控制器顯示情況,并檢查PMC的3個信號“有刀夾緊、無刀夾緊和主軸刀具松開”等狀態(tài)全部正確。試行換刀后一切正常,故障排除。
在數(shù)控設(shè)備使用過程中,出現(xiàn)故障后維修人員應(yīng)仔細觀察故障現(xiàn)象,了解故障發(fā)生過程,對照電氣原理圖查找相關(guān)信號,認真分析故障原因。另外,維修人員應(yīng)熟練掌握各種常用的檢查、檢測方法,及時找到解決問題的辦法,快速準確地排除故障,保證生產(chǎn)的正常進行。
[1]508MT電氣原理圖及使用手冊[Z].
[2]518MTV電氣原理圖及使用手冊[Z].
TH-39
B
〔編輯 吳建卿〕