劉明高,沈維云,杜萬(wàn)寶,朱 剛,王宗孝,黃翔翔,李應(yīng)剛,汪耀興
(宜都興發(fā)化工有限公司,湖北 宜昌 443311)
興發(fā)集團(tuán)宜都興發(fā)化工有限公司2012年10月建成1套40萬(wàn)t/a磷酸二銨裝置,采用管式反應(yīng)器生產(chǎn)磷酸二銨產(chǎn)品。由于干燥機(jī)進(jìn)料口經(jīng)常堵塞,裝置運(yùn)行周期為僅為15天左右,裝置開車率較低。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,進(jìn)行了一系列改造,解決了干燥機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)通道及進(jìn)料溜槽易堵塞的問題,實(shí)現(xiàn)了裝置長(zhǎng)周期高效穩(wěn)定運(yùn)行。
該磷酸二銨裝置干燥機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)管道直徑1.6 m,長(zhǎng)度3 m,熱風(fēng)管道一頭連接熱風(fēng)爐,一頭插入干燥機(jī)進(jìn)口,干燥機(jī)進(jìn)料溜槽從風(fēng)管正上方∠70°插入干燥機(jī)進(jìn)口,粒狀磷酸二銨由溜槽溜入干燥機(jī)螺旋抄板,來(lái)自熱風(fēng)爐的熱風(fēng)由溜槽兩側(cè)經(jīng)熱風(fēng)管道進(jìn)入干燥機(jī)。
進(jìn)入干燥機(jī)的溜槽兩側(cè)熱風(fēng)通道經(jīng)常性堵塞,致使進(jìn)入干燥機(jī)的熱風(fēng)量嚴(yán)重不足,高溫融化后的磷酸二銨產(chǎn)品如同“火山巖漿”狀,黏度高,每班都要冒著高溫人工疏通后才能維持生產(chǎn),疏通難度大;每15天左右還必須停車人工疏通處一次,耗時(shí)約12 h。熱風(fēng)通道易堵塞的主要原因有以下兩方面:
1)進(jìn)料溜槽是插入干燥機(jī)進(jìn)口的,為保證干燥機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)不與熱風(fēng)管及溜槽刮擦,干燥機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)管及溜槽與干燥機(jī)之間留有2 cm的間隙,在系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,會(huì)導(dǎo)致部分漏料堆積在干燥機(jī)進(jìn)風(fēng)通道處導(dǎo)致堵塞。
2)熱風(fēng)爐爐膛溫度工藝指標(biāo)控制在850~1000℃,干燥機(jī)進(jìn)口(熱風(fēng)爐出口)熱風(fēng)通道溫度高達(dá)450~600℃,由于干燥機(jī)進(jìn)口處熱風(fēng)溫度高,遺漏的磷酸二銨物料被高溫融化不斷的堆積,堵塞熱風(fēng)通道。
磷酸二銨物料通過(guò)溜槽,在重力作用下溜入干燥機(jī)內(nèi),溜槽內(nèi)壁物料結(jié)疤堆積,運(yùn)行2~3天就需臨時(shí)處理一次,運(yùn)行15天左右必須徹底清理疏通溜槽一次,否則會(huì)堵塞進(jìn)料口,被迫緊急停車。干燥機(jī)進(jìn)料溜槽內(nèi)壁易結(jié)疤堵塞的主要有以下兩方面原因:
1)造粒物料濕度過(guò)高,導(dǎo)致磷酸二銨物料經(jīng)過(guò)溜槽時(shí)易粘結(jié)在溜槽內(nèi)壁,并不斷堆積導(dǎo)致堵塞干燥機(jī)進(jìn)料溜槽。
2)干燥機(jī)進(jìn)料溜槽外壁是插入在干燥機(jī)及熱風(fēng)管進(jìn)口的,由于熱風(fēng)溫度過(guò)高,導(dǎo)致溜槽溫度高,物料經(jīng)過(guò)溜槽時(shí)緊貼溜槽內(nèi)壁的物料被高溫融化,后不斷的形成物料粘結(jié),導(dǎo)致堵塞進(jìn)料溜槽。
干燥機(jī)進(jìn)口螺旋抄板易被物料堵塞,導(dǎo)致輸送能力變小,同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致因物料不能及時(shí)向干燥機(jī)尾部輸送,物料滯留堵塞進(jìn)風(fēng)管熱風(fēng)通道,致使生產(chǎn)無(wú)法連續(xù)運(yùn)行,一般約15天就要停車清理干燥機(jī)螺旋抄板,才能保障生產(chǎn)正常運(yùn)行。干燥機(jī)進(jìn)口螺旋抄板易堵塞的主要原因有以下兩方面:
1)造粒物料濕度過(guò)高,導(dǎo)致過(guò)濕的磷酸二銨物料進(jìn)入干燥機(jī)后被不斷的粘結(jié)在螺旋抄板上形成螺旋抄板結(jié)壁堵塞。
2)熱風(fēng)溫度過(guò)高,導(dǎo)致磷酸二銨物料被高溫融化不斷的粘結(jié)在螺旋抄板內(nèi)壁形成結(jié)壁堵塞。
(1)改變熱風(fēng)爐熱風(fēng)與流化床循環(huán)風(fēng)配風(fēng)位置,降低進(jìn)入干燥機(jī)熱風(fēng)通道的溫度。原流化床循環(huán)配風(fēng)采用φ600的管道引進(jìn)干燥機(jī)的進(jìn)料口,該位置在下料溜槽靠近干燥機(jī)一端,配風(fēng)位置不對(duì),導(dǎo)致熱風(fēng)爐熱風(fēng)未降溫直接與下料溜槽及磷酸二銨物料接觸降,導(dǎo)致物料融化堵塞。現(xiàn)將流化床循環(huán)配風(fēng)管道移位到下料溜槽靠近熱風(fēng)爐一端,流化床循環(huán)風(fēng)先與熱風(fēng)爐熱風(fēng)配風(fēng)降溫。
(2)進(jìn)料溜槽受熱面加裝隔熱棉并增設(shè)夾套,引入壓縮空氣進(jìn)夾套進(jìn)行置換降溫,降低溜槽溫度,確保產(chǎn)品經(jīng)過(guò)溜槽時(shí)不會(huì)被高溫融化導(dǎo)致產(chǎn)品粘結(jié)在溜槽內(nèi)壁;壓縮空氣配管采用高進(jìn)低出,出口空氣引入干燥機(jī)內(nèi)部充分利用其熱量用于產(chǎn)品干燥。
(3)在熱風(fēng)管道底部靠干燥機(jī)進(jìn)料口處增設(shè)一根DN200的排料管,用插板控制開度,防止撒漏的物料在熱風(fēng)管處沉積,排料管下部增設(shè)一個(gè)進(jìn)料斗定時(shí)清理干燥機(jī)進(jìn)口撒漏的顆粒物料至返料系統(tǒng)。
(4)優(yōu)化工藝控制指標(biāo)。為確保造粒機(jī)干濕度,嚴(yán)格控制造管反槽混酸比重在1.53~1.56,并根據(jù)造粒機(jī)工況實(shí)時(shí)調(diào)整造粒二次氨用量,造粒機(jī)出口物料水分控制在3%左右;熱風(fēng)爐爐膛溫度控制在700~850℃,通過(guò)配風(fēng),嚴(yán)格控制進(jìn)入干燥機(jī)進(jìn)口的熱風(fēng)溫度在220~350℃,干燥機(jī)尾部溫度控制在80~87℃;引入進(jìn)料溜槽夾套的壓縮空氣流量控制在5~6 m3/h。
改造完成后與下料溜槽及物料接觸的熱風(fēng)溫度由原來(lái)的450~600℃降低至220~350℃,干燥機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)未出現(xiàn)明顯結(jié)疤情況,甚至可連續(xù)運(yùn)行60余天,干燥機(jī)螺旋抄板和熱風(fēng)管只需每6個(gè)月計(jì)劃停車清理少量溜槽結(jié)疤,大大提高了裝置的開車率。
宜都興發(fā)化工有限公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期探索實(shí)踐,通過(guò)對(duì)干燥機(jī)進(jìn)口風(fēng)管及進(jìn)料溜槽進(jìn)行改造,控制進(jìn)入干燥機(jī)進(jìn)口的熱風(fēng)溫度,優(yōu)化工藝指標(biāo),使磷酸二銨裝置運(yùn)行周期達(dá)到60 d 以上,大大提高了裝置運(yùn)行率。