(中國(guó)石油廣東石化公司,廣東 揭陽(yáng) 515200)
高溫分離型屏蔽泵在SAN裝置熱油系統(tǒng)中的應(yīng)用
周冬明
(中國(guó)石油廣東石化公司,廣東 揭陽(yáng) 515200)
介紹SAN裝置熱油系統(tǒng)原熱油輸送泵的使用狀況,分析高溫分離型屏蔽泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),以及其在熱油系統(tǒng)中使用效果,說(shuō)明了高溫分離型屏蔽泵在SAN裝置熱油系統(tǒng)中運(yùn)行可靠,經(jīng)濟(jì)效益良好。
SAN裝置;熱油系統(tǒng);密封;屏蔽泵
某化工企業(yè)SAN裝置引進(jìn)韓國(guó)錦湖油化公司(KUMHO)專利技術(shù),以苯乙烯和丙烯腈作為原料,在釜式反應(yīng)器中進(jìn)行連續(xù)本體反應(yīng),生成苯乙烯和丙烯腈的二元共聚產(chǎn)品SAN樹(shù)脂。由于SAN聚合物粘度較高,裝置的反應(yīng)釜、脫揮器及聚合物輸送管線夾套都采用高溫?zé)嵊瓦M(jìn)行伴熱,所以熱油系統(tǒng)的穩(wěn)定是裝置穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)保障。裝置內(nèi)有熱油輸送泵16臺(tái),原始設(shè)計(jì)都是使用普通單級(jí)離心泵。其中熱油輸送泵P120、P126、P127共七臺(tái),分別給熱油系統(tǒng)供油、DV101脫揮器夾套和DV102脫揮器夾套加熱,確保物料在工藝管線及脫揮器中的流動(dòng)性和平穩(wěn)生產(chǎn)。此七臺(tái)熱油輸泵自1997年投用以來(lái)密封頻繁泄漏,嚴(yán)重污染工作環(huán)境及潛伏著嚴(yán)重的不安全因素,維修工作量大且維護(hù)費(fèi)用高的現(xiàn)象日益突出。特別是在處理密封泄漏的過(guò)程中來(lái)回切換設(shè)備,會(huì)造成生產(chǎn)波動(dòng),影響裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。因此,針對(duì)密封頻繁泄漏問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員經(jīng)細(xì)致地分析研究,決定對(duì)這些泵進(jìn)行更新改造試用。通過(guò)調(diào)研,經(jīng)多方對(duì)比,與廠商進(jìn)行技術(shù)交流論證,決定選擇高溫分離型屏蔽泵替代原離心泵。
原熱油輸送泵自1997年投用以來(lái)泄漏故障頻繁,經(jīng)多次檢修和有關(guān)密封廠商多次研制都無(wú)濟(jì)于事,針對(duì)造成機(jī)械密封泄漏的原因,對(duì)設(shè)備使用參數(shù)(見(jiàn)表1)和密封件材料(見(jiàn)表2)進(jìn)行對(duì)比分析。
原因分析如下:設(shè)備自投用以來(lái),一通、北碳、丹東金屬密封件廠都作了多次研制,據(jù)調(diào)查也分別使用了上述三種密封材料,但使用壽命都不長(zhǎng),比較而言氟橡膠密封件相應(yīng)長(zhǎng)點(diǎn),從裝上開(kāi)始不漏,到漏的液體超標(biāo)可達(dá)90天左右,其它材質(zhì)密封件可達(dá)一周、半月左右泄漏超標(biāo)。從使用情況和上述兩表聯(lián)系起來(lái)分析不難看出,影響機(jī)械密封泄漏的主要原因是密封材料問(wèn)題。密封件在高溫情況下使用,易老化、結(jié)焦、龜裂,特別是在臨近和超越密封材料的使用溫度工況下,密封元件的密封性能失效加劇。
表1 設(shè)備使用有關(guān)參數(shù)
表2 密封件材料分析
帶著上述設(shè)備存在的問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員對(duì)同類裝置進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)同類裝置在熱油系統(tǒng)中使用的屏蔽泵,運(yùn)轉(zhuǎn)效果良好。同時(shí)和有關(guān)泵制造廠專家進(jìn)行探討,在SAN裝置熱油系統(tǒng)工況下能否使用。通過(guò)查詢有關(guān)技術(shù)資料,對(duì)屏蔽泵采取相應(yīng)措施,對(duì)泵體加冷卻系統(tǒng),可使用于溫度達(dá)350℃工況,因此決定先對(duì)上述七臺(tái)設(shè)備更新改造。
高溫分離型適用于輸送導(dǎo)熱油、熱水等高溫液體。這里所說(shuō)的高溫液體通常是指高于允許電機(jī)入口液體最高溫度而低于350℃的情況,高溫分離型結(jié)構(gòu)全部帶有連結(jié)體(又稱熱屏)、熱交換器和冷卻夾套,雖然輸送的液體溫度高于規(guī)定的電機(jī)入口液體最高溫度但由于連結(jié)體的熱屏作用和熱交換器的冷卻作用,使得進(jìn)入電機(jī)腔內(nèi)的液體溫度低于規(guī)定的電機(jī)入口液體的最高溫度。這種屏蔽電泵電機(jī)的冷卻和軸承的潤(rùn)滑,是由安裝在轉(zhuǎn)子后部的副葉輪強(qiáng)制循環(huán)實(shí)現(xiàn)的。高溫分離型屏蔽泵結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 高溫分離型屏蔽泵結(jié)構(gòu)示意圖
化工廠常用的屏蔽泵,又稱無(wú)填料泵,這種泵用于輸送易燃、易爆、有毒、有放射性及貴重液體。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使泵的葉輪與電機(jī)的轉(zhuǎn)子在同一根軸上,裝在同一個(gè)密封的殼體內(nèi),沒(méi)有聯(lián)軸器和密封裝置,從根本上消除了液體外漏。
具體特點(diǎn)如下。
(1)無(wú)泄漏——無(wú)軸封、無(wú)機(jī)械密封、無(wú)填料密封,適合輸送高溫、高壓、超低溫、高熔點(diǎn)液體,也可以輸送對(duì)人體有害的、強(qiáng)腐蝕性的、易燃、易爆的、有放射性的液體。
(2)結(jié)構(gòu)緊湊——電機(jī)與泵一體,采用積木式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,零件少、重量輕、占地面積小,在安裝方面無(wú)須熟練技術(shù),容易拆卸檢查。
(3)無(wú)需外部潤(rùn)滑泵輸送液體提供電機(jī)和軸承的冷卻和潤(rùn)滑,避免了注油及檢查油位的麻煩,也不會(huì)污染輸送液。
(4)運(yùn)行安靜——電機(jī)無(wú)冷卻風(fēng)扇,運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲低。
(5)易維護(hù)——操作可靠,長(zhǎng)期不要檢修,主要維護(hù)只是更換軸承,磨損件容易更換,減少了運(yùn)行成本。
此裝置在一次停工檢修中,將熱油系統(tǒng)中熱油輸送泵P120、P126、P127七臺(tái)泵更新為高溫分離型屏蔽泵。設(shè)備更新后運(yùn)行性能完全達(dá)到裝置生產(chǎn)的要求,運(yùn)行時(shí)間都達(dá)到了2年以上,期間未發(fā)現(xiàn)異常及泄漏現(xiàn)象,解決了原離心泵密封因高溫老化造成熱油泄漏的問(wèn)題。確保了設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行,滿足了SAN裝置大負(fù)荷平穩(wěn)生產(chǎn),同時(shí)大大的改善了崗位工人操作環(huán)境,消減了不安全隱患因素,降低了維修工人檢修頻率和勞動(dòng)強(qiáng)度及維修費(fèi)用。
在設(shè)備更換之前,七臺(tái)泵每年需進(jìn)行至少40臺(tái)次檢修,更換40套機(jī)械密封。更換后故障率極低,節(jié)約了檢修配件及材料費(fèi)約12萬(wàn)元。由于生產(chǎn)平穩(wěn),生產(chǎn)負(fù)荷提升,多生產(chǎn)產(chǎn)品可創(chuàng)利約140萬(wàn)。
設(shè)備更換為高溫分離型屏蔽泵后,運(yùn)轉(zhuǎn)性能良好,根除了密封的泄漏問(wèn)題,確保了工作環(huán)境的清潔,消除了影響裝置穩(wěn)定生產(chǎn)的隱患。這些設(shè)備的更新,說(shuō)明高溫分離型屏蔽泵在SAN裝置熱油系統(tǒng)中運(yùn)行技術(shù)上是可行的,這也為裝置的后續(xù)熱油泵改造提供了可靠的經(jīng)驗(yàn)。
TQ051
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1671-0711(2017)04(上)-0122-02