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        爐卷軋機(jī)生產(chǎn)線冷矯直機(jī)壓力提升攻關(guān)

        2017-04-10 02:09:40張濤劉海芳
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年7期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        張濤++劉海芳

        摘 要:本文介紹了安鋼爐卷軋機(jī)生產(chǎn)線冷矯直機(jī)壓力提升攻關(guān)。通過ODG軟件對(duì)四個(gè)液壓缸壓力和位置對(duì)比及分析,確定了影響壓力提升的重要因素。通過對(duì)液壓缸位置標(biāo)定,位置偏差補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)矯直力提升,從而大大提高矯直機(jī)矯直鋼板能力,順行了生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:爐卷軋機(jī);冷矯直機(jī);系統(tǒng);攻關(guān)

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.013

        0 前言

        安陽鋼鐵公司150t轉(zhuǎn)爐—爐卷軋機(jī)工程設(shè)計(jì)預(yù)算總額約33億元,是安鋼“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的“龍頭”項(xiàng)目,也是河南省重點(diǎn)工程。該生產(chǎn)線于2005年9月竣工投產(chǎn)。年生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力110萬噸,是一條集轉(zhuǎn)爐煉鋼—精煉—連鑄—爐卷軋機(jī)四位一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)線。冷矯直機(jī)是將待入庫(kù)的25mm以下厚度的不合格鋼板進(jìn)行矯直,使其成為可以入庫(kù)鋼板的設(shè)備。冷矯直機(jī)在使用過程中,常常會(huì)因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)輥箱的位置不平或四個(gè)主缸的速度調(diào)節(jié)不一而出現(xiàn)泄壓、鎖定的故障,矯直力也上不去,嚴(yán)重影響了該處待入庫(kù)鋼板的矯直,一般地都需要通過對(duì)矯直機(jī)進(jìn)行位置的標(biāo)定補(bǔ)償,提升矯直力來解決。

        1 標(biāo)定輥縫矯直力提升法

        階段一:原有的冷矯直機(jī)矯直力提升,需要在現(xiàn)場(chǎng)放置標(biāo)定板,進(jìn)行1到2次輥縫的自動(dòng)標(biāo)定之后,再根據(jù)實(shí)際矯直鋼板的情況反饋,矯直機(jī)泄壓狀態(tài)下,手動(dòng)地調(diào)整各主缸的零位偏差來進(jìn)行。

        以下是具體的操作步驟:

        (1)通過放置標(biāo)定板,對(duì)矯直機(jī)進(jìn)行輥縫的自動(dòng)標(biāo)定1~2遍;

        (2)試矯鋼板,根據(jù)壓力反饋,手動(dòng)地對(duì)各個(gè)主缸的零位偏差來進(jìn)行調(diào)節(jié)標(biāo)定。標(biāo)定時(shí),矯直機(jī)需泄壓。

        矯直鋼板時(shí),入口操作側(cè)、入口傳動(dòng)側(cè)、出口操作側(cè)、出口傳動(dòng)側(cè)四個(gè)主缸的壓力,哪個(gè)數(shù)值與別的差別較大,就標(biāo)定哪個(gè)。

        把數(shù)值即壓力最大的那個(gè)缸的位置在冷矯泄壓之后標(biāo)定地比當(dāng)前值更小些,把數(shù)值即壓力最小的那個(gè)缸的位置在冷矯泄壓之后標(biāo)定地比當(dāng)前值更大些,如此反復(fù),直至冷矯沒有出現(xiàn)泄壓、鎖定故障,總的矯直力達(dá)到生產(chǎn)要求即可。

        該標(biāo)定過程,是在矯直機(jī)泄壓狀態(tài)下,電氣人員與操作人員一起,通過對(duì)各主缸的零位偏差進(jìn)行補(bǔ)償來進(jìn)行的。

        階段二:改進(jìn)后的冷矯直機(jī)矯直力提升,同樣需要在現(xiàn)場(chǎng)放置標(biāo)定板,進(jìn)行1到2次輥縫的自動(dòng)標(biāo)定之后,再根據(jù)實(shí)際矯直鋼板的情況反饋,矯直機(jī)生產(chǎn)狀態(tài)下,手動(dòng)地調(diào)整各缸的基準(zhǔn)線位置來進(jìn)行矯直力的提升。該矯直力提升的方法,可以在矯直機(jī)不停用的情況下進(jìn)行,避免了之前需要反復(fù)將矯直機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)狀態(tài)下試矯直及泄壓狀態(tài)下的標(biāo)定進(jìn)行切換,節(jié)省了大量的生產(chǎn)及標(biāo)定時(shí)間,也保護(hù)了設(shè)備。該處的標(biāo)定操作,每次可節(jié)約一定的時(shí)間,且不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。該標(biāo)定法對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)了矯直力需要增大而進(jìn)行的手動(dòng)調(diào)節(jié)標(biāo)定,也是很方便的。該標(biāo)定過程,是在矯直機(jī)生產(chǎn)狀態(tài)下進(jìn)行的,電氣人員通過監(jiān)控矯直過程中各缸的矯直力大小,手動(dòng)地調(diào)整各主缸的基準(zhǔn)線位置來進(jìn)行矯直力的提升。

        階段三:先前改進(jìn)后的矯直力的提升,是通過電氣人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)矯直的壓力反饋值,人工的在相應(yīng)的V-Tool程序段中做補(bǔ)償調(diào)整來提高矯直力。矯直鋼板時(shí),四個(gè)主缸的矯直力有時(shí)波動(dòng)較大,維護(hù)人員可能無法及時(shí)捕捉,導(dǎo)致無法對(duì)四個(gè)主缸的位置進(jìn)行補(bǔ)償調(diào)整。

        各個(gè)班組人員處理問題的水平參差不齊,人工補(bǔ)償調(diào)整的時(shí)間往往相對(duì)較長(zhǎng)。

        2 自動(dòng)提升矯直力法:

        (1)判定:在CLS_MS224_LIMITSDIAG Cold Leveler Gap Limits and Diagnotics 中增加程序段,通過MAX_REAL、MIN_REAL功能塊,提取出4個(gè)主缸最大及最小的壓力值,再通過EQ_REAL功能塊,判斷出具體是哪一個(gè)缸的值最大,哪一個(gè)缸的值最小。

        (2)賦值:通過控制器變量,將其傳輸給給相應(yīng)4個(gè)主缸的基準(zhǔn)線Passline的賦值計(jì)算程序段中。對(duì)矯直力最大的主缸,其Passline減去0.2mm,矯直力最小的主缸,其Passline加上0.2mm,通過SET指令實(shí)現(xiàn)。

        (3)聯(lián)鎖:在總矯直力達(dá)到7mN以上,且不大于11mN的同時(shí),最大與最小的壓力偏差大于0.8mN,允許自動(dòng)補(bǔ)償。

        (4)補(bǔ)償:可以通過點(diǎn)擊冷矯矯直畫面HMI 452中的AUTO按鈕,連續(xù)3次,即可完成此處的自動(dòng)補(bǔ)償1次。補(bǔ)償過2S后即復(fù)位,可以進(jìn)行下一次的補(bǔ)償,亦可通過點(diǎn)擊MAN按鈕,對(duì)其進(jìn)行復(fù)位。

        使用說明:

        通過點(diǎn)擊冷矯矯直畫面HMI 452中的AUTO按鈕,連續(xù)3次,即可完成此處的自動(dòng)補(bǔ)償1次。補(bǔ)償過2S后即復(fù)位,可以進(jìn)行下一次的補(bǔ)償,亦可通過點(diǎn)擊MAN按鈕,對(duì)其進(jìn)行復(fù)位。

        在總矯直力達(dá)到7mN以上,且不大于11mN的同時(shí),最大與最小的壓力偏差大于0.8mN,允許自動(dòng)補(bǔ)償。

        如果現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí),各缸壓力偏差不大,達(dá)不到0.8mN,或者總矯直力不到7mN,或者總矯直力大于11mN,則不需要進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償,或者自動(dòng)補(bǔ)償是不會(huì)執(zhí)行的。

        該技改完成后,通過現(xiàn)場(chǎng)的使用,效果良好,可以方便的實(shí)現(xiàn)該處鋼板矯直過程中出現(xiàn)的壓力偏差較大情況下的自動(dòng)補(bǔ)償作業(yè),減輕了維護(hù)人員工作量,減少人工補(bǔ)償調(diào)整可能存在的缺陷,避免矯直力波動(dòng)較大時(shí)數(shù)據(jù)難以捕捉及處理時(shí)間過長(zhǎng)的可能,方便了操作人員在生產(chǎn)中根據(jù)需要可以隨時(shí)進(jìn)行的壓力的調(diào)平及矯直力的提升。

        該改造,減少了維護(hù)調(diào)整時(shí)間,方便了冷矯直機(jī)的矯直作業(yè),提升了冷矯直機(jī)設(shè)備的作業(yè)率,且提高了鋼板的成材率。

        經(jīng)濟(jì)效益:

        3 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益

        計(jì)算依據(jù):

        爐卷線設(shè)計(jì)板材產(chǎn)量為110萬噸,每年生產(chǎn)按330天計(jì),機(jī)時(shí)產(chǎn)量為:1100000÷(330×24)=138.8噸,噸鋼利潤(rùn)按60元計(jì)。

        改造前,該處因?yàn)槌C直力上不去而需電氣人員調(diào)試提升的情況,約為每月2次,每次1小時(shí)。

        改造后,該處矯直力的提升補(bǔ)償可由操作人員在正常生產(chǎn)中自行完成,不會(huì)額外增加調(diào)試時(shí)間。

        如此,每年的節(jié)約時(shí)間為:1×2×12=24小時(shí)。

        新增經(jīng)濟(jì)效益為:24×138.8×60=199872元,即19.98萬元。

        改造后,每年可節(jié)約時(shí)間24小時(shí),折合新增經(jīng)濟(jì)效益為199872元,即19.98萬元。

        4 結(jié)論

        對(duì)于爐卷線冷矯直機(jī)壓力提升改造攻關(guān),大大提升了該設(shè)備的矯直能力,提高了使用效率,順行了生產(chǎn)。并且該改造對(duì)于國(guó)內(nèi)同類鋼廠矯直機(jī)設(shè)備的類似改造,也有一定的應(yīng)用及推廣價(jià)值。

        參考文獻(xiàn):

        [1]達(dá)涅利.爐卷生產(chǎn)線設(shè)備功能描述[J].安陽,2004.

        作者簡(jiǎn)介:張濤 (1981-),男,本科,電氣工程師。

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