王震 哈迪 張威威 馬小建
(泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201201)
48V微混系統(tǒng)降低油耗策略分析
王震 哈迪 張威威 馬小建
(泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201201)
本文通過對比了傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)和48V微混系統(tǒng)的特點,分析了48V微混系統(tǒng)的油耗控制策略。為評估了48V微混系統(tǒng)各控制策略對油耗的影響,在某搭載1L增壓汽油機的樣車上,基于NEDC工況循環(huán)進行了48V微混系統(tǒng)試驗驗證。結(jié)果表明,48V微混系統(tǒng)比傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)降低了10.1%的油耗,試驗油耗平均值為4.868 L/100 km,滿足了第四階段油耗目標。
現(xiàn)階段最嚴苛的第四階段燃油消耗標準于2016年開始實施,乘用車企業(yè)平均燃料消耗值(CAFC)將逐年遞減,至2020年所有乘用車企業(yè)必須滿足平均燃料消耗量5 L/100 km的要求,而由于現(xiàn)有技術(shù)很難滿足第四階段油耗標準,所以國內(nèi)各整車廠都在積極地尋找解決方案。48V微混系統(tǒng)以其低成本、高節(jié)油性能得到了各整車廠及電噴供應(yīng)商的認同,與電機驅(qū)動的強混電動車相比,從技術(shù)角度來說,48V微混系統(tǒng)車輛依靠發(fā)動機驅(qū)動,電機主要提供助力和能量回收,結(jié)構(gòu)相對簡單;從安全角度來說,48V微混系統(tǒng)車輛對電機功率要求較低,可使用中等大小的電壓值,安全成本低。
本文基于傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)與48V微混系統(tǒng)的特點,針對48V微混系統(tǒng)特有的控制策略進行了分析,并在國Ⅴ排放法規(guī)的NEDC(4個ECE+1個EUDC)循環(huán)中測試了兩種系統(tǒng)的油耗。
為了驗證48V微混系統(tǒng)節(jié)油性能,對一臺具有12V起停系統(tǒng)的家用轎車進行了改裝,將原發(fā)電機更換為BSG(Belt-driven Starter/Generator)電機,同時增加了48V電池、逆變器、DC/DC等零部件。改裝后試驗車輛相關(guān)參數(shù)如表1所列。
表1 改裝后試驗車輛相關(guān)參數(shù)
改裝后的48V微混系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中發(fā)動機曲軸與BSG電機通過傳動帶相連,BSG電機通過逆變器與48V電池和DC/DC連接,由發(fā)動機和電機驅(qū)動前輪。48V微混系統(tǒng)保留了傳統(tǒng)轎車上的12V起動電機,以保證電池電量過低時發(fā)動機能正常起動。首次起動使用12V起動機,以保證發(fā)動機正常起動,進入起停工況后,由BSG電機負責(zé)起動發(fā)動機。改裝車輛沿用原車格特拉克的6速雙離合自動變速器6DCT150,變速器基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 改裝后的48V微混系統(tǒng)架構(gòu)
圖2 6速雙離合自動變速器基本結(jié)構(gòu)
3.1 高轉(zhuǎn)速起動控制
傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)自動起動模式是利用起動機將發(fā)動機拖動到300 r/min左右,遠低于發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速,只能通過加濃混合氣多噴油來保證發(fā)動機順利起動。48V微混系統(tǒng)的自動起動模式是由電機將發(fā)動機拖動到800 r/min,發(fā)動機控制模塊以理論空燃比供應(yīng)油氣,不再需要加濃空燃比,從而降低了油耗[1],兩種系統(tǒng)自動過程如圖3所示。另外,高轉(zhuǎn)速起動控制也可以明顯改善起動性能,提高NVH的性能。
3.2 加速電機助力和減速能量回收
車輛加速需要有正向扭矩,傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛正向扭矩完全由發(fā)動機提供,而48V微混系統(tǒng)車輛的BSG電機可將48V電池的電能轉(zhuǎn)化為正向扭矩,驅(qū)動車輛的正向扭矩由發(fā)動機和電機共同提供。
正向扭矩計算式為:
式中,Treq/pos為駕駛員需求正扭矩;Teng為發(fā)動機提供的正向扭矩;Tmot/pos為電機提供的正向扭矩。
圖3 12V起停系統(tǒng)與48V微混系統(tǒng)起動過程對比
車輛減速時需要負向扭矩,傳統(tǒng)發(fā)動機完全由剎車片的摩擦阻力提供負向扭矩。48V微混系統(tǒng)的BSG電機可以將部分負向扭矩轉(zhuǎn)化為48V電池的電能存儲起來,車輛減速的負向扭矩由剎車片摩擦扭矩和電機負向扭矩共同提供。
負向扭矩計算式為:
式中,Treq/neg為駕駛員需求負向扭矩;Tbrk為剎車負向扭矩;Tmot/neg為電機負向扭矩[2,3]。
針對改裝后的48V微混系統(tǒng)車輛在轉(zhuǎn)轂試驗臺上進行了測試,測試結(jié)果如圖4所示。由圖4可看出,在NEDC循環(huán)的加速段為電機助力模式,電機扭矩可達20~30 N·m,可降低發(fā)動機負荷10%~20%,明顯減少了加速工況的油耗;減速段為電機發(fā)電模式,電機負向扭矩為40~50 N·m,輸出的電量保存在48V電池中,維持了電池電量的平衡。
圖4 48V微混系統(tǒng)車輛EUDC循環(huán)加、減速段電機扭矩
3.3 增強型減速斷油
在車輛滑行過程中,減速斷油是傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛常用的節(jié)油策略,48V微混系統(tǒng)的增強型減速斷油策略沿用并改進了傳統(tǒng)減速斷油策略,確保在滑行降擋過程中保持減速斷油狀態(tài),使得斷油時間大大增加。
6速雙離合自動變速器在降擋過程中,需要瞬態(tài)扭矩增加以達到更好的換擋品質(zhì)。當傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛發(fā)動機響應(yīng)降擋過程中的變速器增扭請求時,發(fā)動機必須要恢復(fù)供油,而換擋后由于轉(zhuǎn)速等條件很難滿足,導(dǎo)致發(fā)動機無法再次斷油而一直處于供油狀態(tài),直到自動停機條件滿足后發(fā)動機熄火;而48V微混系統(tǒng)車輛的增強型減速斷油可以保證降擋過程不需要發(fā)動機介入,由電機響應(yīng)降擋過程中的自動變速器的增扭請求,發(fā)動機保持斷油狀態(tài)直到停機,減少了降擋導(dǎo)致的燃油消耗[4]。圖5為兩種系統(tǒng)在EUDC循環(huán)中的減速斷油過程,圖中斷油標志位為1.0表示發(fā)動機進入斷油狀態(tài)。由圖5可看出,在120 km/h到0 km/h的減速段,48V微混系統(tǒng)車輛的減速斷油時間比傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛增加了約10 s。
圖5 兩種系統(tǒng)在EUDC循環(huán)中減速斷油過程對比
將圖4中時間為1 170~1 200 s的部分放大,如圖6所示。由圖6可看出,變速器由6擋依次降到1擋的換擋過程中,由電機提供變速器的增扭需求,電機由能量回收發(fā)電狀態(tài)變?yōu)樘峁┱蚺ぞ毓┳兯倨髌巾槗Q擋狀態(tài)。其中2擋降1擋后自動切換為電機怠速,維持約2 s后停機。在轉(zhuǎn)速、車速、負荷等減速斷油條件滿足后,整個滑行過程一直保持斷油狀態(tài),除了需要響應(yīng)變速器增扭請求之外,其它時間48V微混系統(tǒng)都處于制動能量回收狀態(tài)。
高轉(zhuǎn)速起動可以推遲發(fā)動機噴油時刻進而降低油耗,圖7為兩種系統(tǒng)起動瞬時油耗對比曲線。由圖7可看出,48V微混系統(tǒng)車輛的開始噴油時刻比傳統(tǒng)車型推遲1.2 s,在NEDC循環(huán)中,除第1次起動采用12V傳統(tǒng)電機外,其它的12次自動起動均使用BSG電機的高轉(zhuǎn)速起動,在整個循環(huán)中共減少噴油時間14.4 s。同時高轉(zhuǎn)速起動以理論空燃比混合氣代替?zhèn)鹘y(tǒng)濃混合氣,可以在起動階段降低油耗50%左右。
圖6 48V微混系統(tǒng)在EUDC循環(huán)中減速段電機扭矩
圖7 兩種系統(tǒng)起動瞬時油耗對比曲線
48V微混系統(tǒng)車輛在加速段由電機提供了助力,瞬時油耗比沒有助力的傳統(tǒng)車型低,圖8為兩種系統(tǒng)加速段瞬時油耗對比曲線。由圖8可看出,在NEDC循環(huán)的0~70 km/h加速段,12V起停系統(tǒng)車輛瞬時油耗比48V微混系統(tǒng)車輛高約10%。
圖8 兩種系統(tǒng)加速段瞬時油耗對比曲線
在滑行的減速斷油工況,12V起停系統(tǒng)車輛在車速約為15 km/h時恢復(fù)供油,直到滿足自動停機條件發(fā)動機才會熄火。48V微混系統(tǒng)車輛在滑行過程中一直處于斷油狀態(tài),沒有恢復(fù)供油,如圖9所示。由圖9可看出,在車速為120 km/h的長滑行過程中,瞬時油耗一直為零,斷油時間增加了約10 s,加上NEDC循環(huán)中其它滑行增加的斷油時間,48V微混系統(tǒng)車輛比傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛增加了約60 s的斷油時間。
圖9 兩種系統(tǒng)減速斷油瞬時油耗對比曲線
根據(jù)各控制策略對應(yīng)各階段的瞬時油耗累積值進行分析,48V控制策略對于NEDC循環(huán)的油耗貢獻率如表2所列。由表2可知,由于加速電機助力可以明顯降低發(fā)動機工作負荷,所以節(jié)油貢獻率也最大,達到6.2%。增強型減速斷油可以在NEDC循環(huán)中增加斷油時間約60 s,節(jié)油貢獻率也比較明顯,達到3.2%,高轉(zhuǎn)速起動節(jié)油貢獻率相對較低,僅為0.7%。
表2 48V微混系統(tǒng)控制策略在NEDC循環(huán)節(jié)油貢獻率
分別使用一臺傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛和一臺48V微混系統(tǒng)車輛進行了各3次NEDC循環(huán)油耗測試,結(jié)果如表3所列。由表3可知,與傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)車輛相比,48V微混系統(tǒng)車輛百公里節(jié)油率總計為10.1%,與表2中3項策略總節(jié)油率一致。
表3 NEDC油耗測試結(jié)果
通過對比48V微混系統(tǒng)和傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)特點,分析了48V微混系統(tǒng)的高轉(zhuǎn)速起動控制、加速電機助力及減速能量回收、增強型減速斷油等控制策略。在一輛改裝后的48V微混系統(tǒng)試驗車輛上進行了NEDC循環(huán)測試,結(jié)果表明,48V微混系統(tǒng)比傳統(tǒng)12V起停系統(tǒng)可降低10.1%的油耗,試驗油耗平均值達到4.868 L/100 km,可以滿足第四階段油耗標準要求的目標值。
1 Yuaraj K B,et al.Optimal Torque Handling in Hybrid Powertrain for Fuel Economy Improvement.SAE paper.2013-26-0068.
2 Valerie H Johnson,et al.HEV Control Strategy for Real-Time Optimization of Fuel Economy and Emissions.SAE paper 2000-01-1543.
3 Anthony Rick,Brian SiskA Simulation Based Analysis of 12V and 48V Microhybrid Systems Across Vehicle Segments and Drive Cycles.SAE paper 2015-01-1151.
4 Alan Brown etc.CO2Emissions Reduction via 48V Active Engine-Off Coasting.SAE paper 2016-01-1152.
(責(zé)任編輯 文 楫)
修改稿收到日期為2016年10月18日。
Analysis on Fuel Economy Strategies of 48V Micro Hybrid System
Wang Zhen,Ha Di,Zhang Weiwei,Ma Xiaojian
(Pan Asia Technical Automotive Center Co.,Ltd)
By comparing the characteristics of 12V Start&Stop system and 48V micro-hybrid system,the paper analyzed the fuel consumption reduction strategies of 48V micro hybrid system.To evaluate the influence of control strategies of 48V micro-hybrid system on fuel consumption,we verified the 48V micro-hybrid system on a prototype vehicle powered with 1L supercharged gasoline engine in NEDC cycles.The result showed fuel consumption of 48V microhybrid system is 10.1%lower than the traditional 12V Start&Stop system,with average test fuel consumption of 4.868 L/ 100 km,meeting China IV fuel consumption target.
48V micro hybrid,Control strategies,Fuel consumption
48V微混 控制策略 油耗
U467.4+98
A
1000-3703(2017)02-0001-04