秦軍毅
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261100)
齒索輸粉機常見故障原因分析及對策
秦軍毅
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261100)
某公司1期2臺330 MW機組的鍋爐制粉系統(tǒng)輸粉機因長周期的超時使用,造成設備故障頻繁發(fā)生。其常見的故障是內(nèi)部組件磨損嚴重、托輪出軌、鋼絲繩斷股等,直接威脅到機組的安全經(jīng)濟運行。通過對現(xiàn)場設備的維護,找出輸粉機常見故障的一些規(guī)律、原因及應對方法,較好地解決了輸粉機故障頻發(fā)的問題,提高了設備運行的安全性。
輸粉機;鋼絲繩斷裂;軌道脫開;聯(lián)軸器故障
某公司1期2臺330 MW機組的鍋爐(1,2號)均采用東方鍋爐廠設計制造的DG-1025/18.2-Ⅱ4型亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。每臺機組配置制粉系統(tǒng)為4臺DTM350/600型鋼球磨煤機,熱風送粉,2個粉倉,1套輸粉機。其配置的輸粉機是由寧波市鄞州發(fā)電設備附件廠生產(chǎn)的CS350型齒索輸粉機。該型輸粉機可根據(jù)鍋爐負荷的需要平衡粉倉粉位。當某制粉系統(tǒng)出現(xiàn)故障需要較長時間檢修時,該套輸粉機可保證機組安全、穩(wěn)發(fā)、滿發(fā)。
近年來,該公司出于節(jié)省廠用電的原因,單臺輸粉機每天使用時間經(jīng)常保持在22 h以上,輸粉機長周期的超時使用,造成設備故障頻繁發(fā)生。常見的故障有內(nèi)部組件磨損嚴重、托輪出軌、鋼絲繩斷股等,嚴重時鋼絲繩瞬間斷裂造成整機癱瘓,直接威脅到機組的安全經(jīng)濟運行。
該公司1,2號爐輸粉機故障統(tǒng)計如表1所示。根據(jù)表1內(nèi)容將輸粉機故障原因進行歸納和分析,具體如下。
1.1 輸粉機鋼絲繩斷股
在運行中齒索輸粉機經(jīng)常出現(xiàn)鋼絲繩斷股問題。從表1中可以看出,在24個月的統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),鋼絲繩斷股故障居首位,占比25.8 %。由于處理鋼絲繩斷股需要擇機停運輸粉機,將斷股處的鋼絲繩全部截掉,并且要增加齒塊接頭用來更換一段鋼絲繩,處理時間較長且比較麻煩,較大地影響了輸粉機的可靠性。
1.1.1 原因分析
通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),鋼絲繩斷股現(xiàn)象多發(fā)生在齒塊卡緊鋼絲繩的地方。輸粉機鋼絲繩在使用過程中需要承受彎曲和拉伸的反復作用。查有關(guān)資料得知,輸粉機的鋼絲繩抗拉強度高達2 000 N/mm2,因此完好的鋼絲繩幾乎是無法被直接拉斷的。在帶動齒塊組件通過輸粉機兩端的鏈輪時,鋼絲繩會發(fā)生彎曲,由于齒塊組件較硬,邊緣部分又有棱角,鋼絲繩受到擠壓變形,在交變彎曲應力的作用以及外力擠壓與剪力作用下,造成外層鋼絲較為嚴重的磨損。輸粉機長期運行后,會逐漸造成鋼絲繩斷絲、斷股。
表1 1,2號爐輸粉機故障統(tǒng)計(2013—2014年)
1.1.2 解決措施
在現(xiàn)場維護過程中發(fā)現(xiàn),如果能將大鏈輪、齒塊組件的外形進行改善,在與鋼絲繩接觸的地方墊上較軟的材料(如鋁皮)緩沖一下,就能較好地解決此問題。通過與輸粉機制造廠家聯(lián)系得知,制造廠家也通過眾多的用戶反饋,意識到此類問題,正在進行改造:
(1) 將鏈輪結(jié)構(gòu)卡槽由上凸下凹,改成上凹下凸的形式,使鋼絲繩在經(jīng)過鏈輪時,卡槽處鋼絲繩的彎曲度變小,受到的相應剪切力也減??;
(2) 將齒塊組件卡緊鋼絲繩的地方全部增加厚度為2 mm的鋁墊片。1號爐2014-06-18輸粉機斷繩后,進行了更換,至今未再發(fā)生斷繩故障。
1.2 輸粉機托輪軸與平衡托輪軸磨損
1.2.1 原因分析
輸粉機的托輪軸與平衡托輪軸的磨損問題較為突出,占比22.6 %,往往在較短的時間內(nèi)就導致軸與托輪之間的間隙嚴重超標,造成托輪組的頻繁更換,這是導致輸粉機維護費用居高不下的主要原因。要想降低輸粉機年維護費用及減輕維護工作量,就必須想辦法提高托輪組的耐磨性能。輸粉機的托輪組工作在煤粉環(huán)境下,煤粉的存在加劇了輪與軸的磨損。
在現(xiàn)場維護過程中發(fā)現(xiàn),原輸粉機的托輪與軸的接觸長度只有25 mm。由于接觸長度較短,接觸面積較小,導致單位接觸面積的受力較大,而單位面積承受壓力的大小是影響磨損速度的一個十分重要的因素。
1.2.2 解決措施
通過查閱資料得知,影響磨損的因素包括:材質(zhì)、配合表面的加工質(zhì)量、潤滑劑的性質(zhì)和種類、承受壓力的大小、運動速度、工作條件和溫度。對于配合表面的加工質(zhì)量因素來說,已經(jīng)沒有改進的余地。運動速度因素基本上已為最佳值(在能滿足輸粉要求的前提下盡量慢);工作條件與溫度因素受客觀條件限制,不易改變;由于煤粉的流動性太好,不易實現(xiàn)密封,潤滑劑也無法添加。剩下的材質(zhì)與承受壓力這2個因素相對比較容易改變。改變托輪組的材質(zhì),雖然能解決問題,但改變材質(zhì)將使托輪組的制造成本升高。
如果能夠增大原托輪組磨損部位的接觸面積,將使托輪組的耐磨性大幅提高。原托輪組件將托輪和防偏托輪設計在一起,裝在同一軸上,如圖1所示。這樣,因防偏輪占據(jù)了空間,托輪的軸承擋長度只有25 mm。如果將輪托與防偏輪分開放置,將騰出空間,使得托輪與軸的接觸長度成倍增加,其接觸面積也將成倍地增加,單位面積的承力減少,磨損速度也大大降低。這樣就較好地解決了磨損較快的問題,有效降低了檢修維護費用及工作量。
圖1 齒索輸粉機原有托輪組的結(jié)構(gòu)
1.3 輸粉機殼體、下粉管漏粉
1.3.1 原因分析
輸粉機殼體、下粉管漏粉故障在統(tǒng)計區(qū)間發(fā)生12次,占比19.7 %。齒索式輸粉機采用全封閉箱體,運行時,由于伯努利效應,是負壓運行。經(jīng)查閱缺陷記錄并結(jié)合現(xiàn)場查看,分析出輸粉機殼體、下粉管漏粉的原因主要有以下2點:
(1) 設備本身存在泄漏點;
(2) 操作原因,在輸粉機從一側(cè)向另一側(cè)輸粉時,由于下粉插板沒有打開或開不到位,致使下粉不暢,從而使輸送的煤粉積滿在箱體后,便會造成煤粉外溢。
1.3.2 解決措施
針對輸粉機殼體、下粉管漏粉的原因,可采取下列措施:
(1) 設備本身存在泄漏點的,針對泄漏點進行密封便可解決此類問題。
(2) 操作原因造成的漏粉,在輸粉機使用過程中如果能夠嚴格執(zhí)行操作規(guī)定,便可杜絕此類故障。
1.4 輸粉機軌道脫開
1.4.1 原因分析
輸粉機在統(tǒng)計區(qū)間發(fā)生軌道脫開的缺陷7次,占比11.3 %。此類缺陷發(fā)生后,如不及時發(fā)現(xiàn)會造成事故擴大,甚至造成整個輸粉機癱瘓,必須予以解決。經(jīng)過對現(xiàn)場情況觀察分析發(fā)現(xiàn),輸粉機軌道和箱體之間的焊縫本應滿焊,但安裝人員在安裝時為了省事,很多部位采用了點焊。在運行中軌道受力,長時間后焊縫脫開,導致輸粉機無法運行。1.4.2 解決措施
利用設備停運的時機,將輸粉機所有箱體上蓋打開,檢查所有軌道焊縫并實施滿焊,基本杜絕了此類故障再次發(fā)生。
1.5 輸粉機減速機故障
1.5.1 原因分析
該公司CS350輸粉機采用擺線針輪減速機、電動機、主動軸三位一體,用聯(lián)軸器直接連接,結(jié)構(gòu)緊湊,并可正反運轉(zhuǎn)。2013—2014年,因減速機故障造成的輸粉機停運共有6次,占比9.7 %。通過解體故障減速機發(fā)現(xiàn),減速機軸承室磨損3次,減速機齒輪軸軸徑磨損3次,主要磨損部位在軸頭、鍵槽。通過查閱相關(guān)資料以及結(jié)合現(xiàn)場查看,認為造成該故障的主要原因為短時承受過大載荷所造成的零件磨損。
1.5.2 解決措施
在使用過程中,如果能夠嚴格執(zhí)行操作規(guī)定,如保證空載啟動(使用中需要待機內(nèi)煤粉輸送完后方可停機);在運行中正確判斷輸粉機的輸粉方向,防止開“倒車”等,將使減速機的故障得到減少。
1.6 輸粉機軸承座移位
1.6.1 原因分析
輸粉機原驅(qū)動裝置的張緊裝置采用槽鋼作為導軌,容易積粉,張緊比較困難,易出現(xiàn)齒索鏈爬鏈現(xiàn)象,進而造成輸粉機軸承座移位。
1.6.2 解決措施
經(jīng)與制造廠家協(xié)商,現(xiàn)將導軌改為2條三角型的軌道,由龍門銑二次加工成型。由于三角軌道不會積粉,所以張緊非常輕松,不會出現(xiàn)爬鏈現(xiàn)象,避免了輸粉機軸承座移位,防止故障再次發(fā)生。
1.7 輸粉機聯(lián)軸器故障
1.7.1 原因分析
該公司CS350輸粉機采用十字滑塊聯(lián)軸器,由2個在端面上開有凹槽的半聯(lián)軸器和1個兩面帶有凸牙的中間盤組成。因凸牙可在凹槽中滑動,故可補償安裝及運轉(zhuǎn)時2軸間的相對位移。通過查閱缺陷記錄以及結(jié)合現(xiàn)場查看,判斷造成聯(lián)軸器故障的主要原因為聯(lián)軸器受到了劇烈沖擊,短時承受過大載荷造成零件磨損。
1.7.2 解決措施
在使用過程中,如果能夠嚴格執(zhí)行正確的操作規(guī)定,如改變輸粉機的輸粉方向時,避免切換時間過短;保證空載啟動;在運行中正確判斷輸粉機的輸粉方向,防止開“倒車”等,將使輸粉機聯(lián)軸器故障大幅降低。
1.8 輸粉機鋼絲繩斷裂
1.8.1 原因分析
輸粉機鋼絲繩在使用過程中,不可避免的會有腐蝕、磨損、斷絲現(xiàn)象。如何準確判斷鋼絲繩的使用周期,是一個較為棘手的問題,過早更換不經(jīng)濟,過晚更換容易造成整機癱瘓。該公司齒索輸粉機原調(diào)節(jié)鋼絲繩張緊力的調(diào)節(jié)機構(gòu)是由制造廠家配備的一套自動張緊機構(gòu),由底座導軌、滑動塊、千斤頂、頂桿螺絲、配重塊等組成。其功能是克服鋼絲繩長時間運行后的伸長。配重塊起到熱態(tài)運行時自動恒力拉緊的作用。由于該公司1期1,2號爐輸粉機輸送距離較大,長度均為85 m,鋼絲繩在長期使用過程中,承受彎曲和拉伸的復合應力,導致鋼絲繩多次發(fā)生疲勞失效。經(jīng)查閱相關(guān)資料以及結(jié)合現(xiàn)場查看,認為制造廠家配備的自動恒力拉緊裝置將會加劇鋼絲繩的疲勞失效(工作于約70 ℃的煤粉環(huán)境中,且長周期超時使用,該公司1號爐輸粉機鋼絲繩于2014-06-18T20:00瞬間斷裂,造成整機癱瘓)。
1.8.2 解決措施
根據(jù)實際情況綜合考慮,取消了輸粉機原自動張緊機構(gòu)中的配重塊,改用千斤頂進行調(diào)節(jié)。雖然用此方法張緊鋼絲繩需要較為頻繁的調(diào)節(jié)(每周1 次),但減緩了鋼絲繩的受力。通過半年的跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的磨損現(xiàn)象得到有效的改善,估計可提高鋼絲繩的使用周期約1.5年。
在生產(chǎn)實際中,齒索輸粉機的故障原因較復雜,不同的故障往往需要使用多個方法才能消除。通過對現(xiàn)場設備的維護實踐和分析研究,找出輸粉機常見故障的一些規(guī)律、原因及應對方法,較好地解決了輸粉機故障頻發(fā)的問題,提高了設備長周期的安全運行。
1 鄧興威,康春宇.制粉系統(tǒng)皮帶給煤機跳閘原因分析及處理[J].電力安全技術(shù),2011,13(3):72-73.
2 張林渠,郭伯春.給煤機斷鏈保護的完善與優(yōu)化[J].電力安全技術(shù),2013,15(6):40-42.
3 劉 濤,劉興暉.雙進雙出鋼球磨煤機運行中的常見問題及分析[J].電力安全技術(shù),2011,13(4):14-17.
南方電網(wǎng)西電東送完成送電1?944億kWh
2016年,南方電網(wǎng)西電東送完成送電1 944億kWh,超計劃145億kWh,同比增長3 %,連續(xù)5年創(chuàng)歷史新高。增送出云南電網(wǎng)電量(云電)165億kWh,有效減少云南水電棄水超過130 億kWh。
過去的一年,南方區(qū)域水電發(fā)電量大幅增加,南方電網(wǎng)充分發(fā)揮大電網(wǎng)資源優(yōu)化配置平臺作用,大力推進西電東送可持續(xù)發(fā)展。同時,南方電網(wǎng)充分利用省間市場化交易機制,累計組織開展10次云電送粵市場化交易,堅持電量日跟蹤、旬分析,想方設法做好云南電網(wǎng)的增送電工作。在能源供給側(cè)實施“清潔替代”方面,南方電網(wǎng)以水能、風能、太陽能等清潔能源替代化石能源。其中,西電東送輸送電量中清潔水電占比約75 %,相當于減少標煤燃燒0.5億t,減少CO2排放1.3 億t。
云南電網(wǎng)西電東送電量首次突破千億大關(guān),全年送電量達到1 100億kWh,同比增長16 %。南方電網(wǎng)公司嚴格落實防范電網(wǎng)安全9大風險防控措施,發(fā)揮主網(wǎng)架大平臺資源優(yōu)化配置作用,在全力以赴做好設備運維,確保電網(wǎng)安全前提下,加快推進云電外送通道建設,提前1個月實現(xiàn)金中直流工程投產(chǎn),按期建成魯西背靠背直流工程及武平至崇左第二回交流線路,提高云南外送能力約500萬kW,為最大限度消納云南富余水電,減少水電棄水提供可靠通道保障。
據(jù)統(tǒng)計,云南電網(wǎng)西電東送全年累計超協(xié)議增送云電達165億kWh,有效減少云南水電棄水超過130億kWh。云電占南方電網(wǎng)西電東送總電量比重達59 %,同比提高7 %,在優(yōu)化購電結(jié)構(gòu)的同時,為全網(wǎng)提高非化石能源占比,促進節(jié)能減排做出了卓越貢獻。
(來源:南方電網(wǎng)公司網(wǎng)站 2017-01-04)
2016-07-19。
秦軍毅(1974-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠鍋爐設備的檢修與維護及技術(shù)改造工作,email:13793606088@163.com。