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        電站鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        2017-03-31 02:14:46付萬兵毛東學(xué)馬國偉
        寧夏電力 2017年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣催化劑優(yōu)化

        付萬兵,毛東學(xué),馬國偉

        (1.中國國電集團(tuán)公司寧夏分公司,寧夏銀川,750002;2.國電電力酒泉發(fā)電有限公司,甘肅酒泉,735001;3.國電科學(xué)技術(shù)研究院,寧夏銀川,750002)

        近年來,伴隨電力工業(yè)的高速發(fā)展,火電廠機(jī)組容量及數(shù)量的急劇增長使各種煙氣排放物排放量與日俱增,特別是NOX所產(chǎn)生的污染及其影響越來越引起人們的重視[1]。目前火力發(fā)電機(jī)組基本上都是安裝選擇性催化還原法(selective catalytic reduction,SCR)的煙氣脫硝裝置來控制NOX的排放,SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行是否良好的重要依據(jù)是脫硝效率和氨逃逸率,而SCR脫硝系統(tǒng)出口的NOX濃度和進(jìn)出口煙氣流場的均勻性是這兩項(xiàng)指標(biāo)決定性的影響因素[2-3]。

        1 研究現(xiàn)狀及需要解決的問題

        1.1 研究現(xiàn)狀

        某公司2號爐煙氣脫硝裝置采用“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法,在設(shè)計(jì)煤種、鍋爐最大工況、處理100%煙氣量條件下,脫硝效率不小于85%,脫硝裝置出口NOx濃度不高于90 mg/Nm3(6%氧含量,干煙氣),催化劑層數(shù)按“2+1”布置。

        SCR脫硝系統(tǒng)的主要原理是:氨氣和煙氣中的氮氧化物借助靜力式混合器[4]充分混合,在催化劑的作用下發(fā)生氧化還原反應(yīng),將NOX最終轉(zhuǎn)化為無害的N2和H2O[5-7],具體的化學(xué)方程式為

        在上述反應(yīng)過程中,催化劑是最為關(guān)鍵的影響因素,目前電廠大多采用蜂窩式結(jié)構(gòu)的催化劑,而脫硝系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和選型時(shí)主要考慮的是脫除效率、煙氣組分、NH3的逃逸率、煙氣流速及催化劑的體積等因素[8-9],其反應(yīng)見圖1。

        圖1 SCR反應(yīng)

        1.2 問題分析

        (1)SCR脫硝系統(tǒng)左右兩側(cè)出口NOX濃度的相對偏差較大,分別為27.85%和56.14%,均不滿足相對偏差小于20%的運(yùn)行要求。

        (2)SCR脫硝系統(tǒng)出口局部區(qū)域氨逃逸率較高,其附屬產(chǎn)物硫酸氫銨在液態(tài)下具有較強(qiáng)的粘連性及腐蝕性,粘連空預(yù)器蓄熱元件,造成空氣預(yù)熱器阻力逐漸升高、蓄熱元件換熱效率下降等問題,影響整個(gè)機(jī)組的帶負(fù)荷能力[10]。

        圖2給出了典型的空預(yù)器壓損率與氨逃逸量的關(guān)系[11],空預(yù)器壓損率是指空預(yù)器在運(yùn)行一段時(shí)間后的阻力與空預(yù)器開始投運(yùn)時(shí)阻力的比值。

        圖2 空氣預(yù)熱器壓損與氨逃逸率的關(guān)系曲線

        當(dāng)氨逃逸率較高時(shí),由于硫酸氫銨會粘連空預(yù)器蓄熱元件,導(dǎo)致空預(yù)器的阻力異常升高。因此,通過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)??捎嗅槍π缘乜刂泼撓跸到y(tǒng)的氨逃逸率分布,從而對機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)可靠運(yùn)行具有重要意義[12]。

        表1 脫硝出口氨逃逸測試數(shù)據(jù)

        從表1可以看出,330 MW負(fù)荷下,脫硝出口各孔氨逃逸均超過3 μL/L,說明機(jī)組存在氨逃逸率嚴(yán)重超標(biāo)的情況,需要盡快進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),防止氨逃逸過量造成空預(yù)器等下游設(shè)備的嚴(yán)重堵塞,影響機(jī)組正常運(yùn)行[13]。

        1.3 需要解決的問題

        根據(jù)脫硝系統(tǒng)當(dāng)前的運(yùn)行現(xiàn)狀,需要從以下幾個(gè)問題入手,提高脫硝系統(tǒng)整體的運(yùn)行性能:

        (1)嚴(yán)格控制煙氣脫硝系統(tǒng)左右兩側(cè)出口NOX濃度的相對偏差在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi)(不大于20%)。

        (2)降低氨逃逸率,不大于規(guī)定的3 μL/L。

        (3)提高脫硝系統(tǒng)的效率,延長催化劑的使用壽命,保證脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

        2 脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        在機(jī)組330 MW負(fù)荷工況下,對該脫硝系統(tǒng)進(jìn)、出口的NOx濃度分布進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如圖3所示。

        圖3 330 MW負(fù)荷脫硝系統(tǒng)進(jìn)、出口NOx濃度分布

        從圖3可以看出:SCR進(jìn)口NOx濃度分布狀況良好,左右兩側(cè)NOx平均濃度基本沒有偏差,且單側(cè)煙道NOx分布相對比較均勻;SCR出口的NOx濃度分布狀況很差,左右兩側(cè)出口NOx平均濃度偏差很大,其中B側(cè)是A側(cè)的25.8倍,且B側(cè)分布偏差較大,需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

        通過調(diào)整脫硝反應(yīng)器入口噴氨格柵的手動蝶閥[14],使脫銷出口NOX濃度偏高的區(qū)域噴入較多的氨氣,使氨氣和NOX充分混合、反應(yīng),在保證氨氣逃逸率在合格范圍的前提下,降低出口的NOX濃度,滿足國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求;脫銷出口NOX濃度偏低的區(qū)域通過關(guān)小噴氨格柵的手動蝶閥,控制氨氣逃逸率,同時(shí)又節(jié)省了噴氨量,能夠有效緩解空預(yù)器的堵塞趨勢,使NOX濃度相對均勻地分布[15-18]。

        3 效果評價(jià)

        (1)優(yōu)化調(diào)整后,SCR脫硝系統(tǒng)A、B側(cè)出口NOx濃度相對標(biāo)準(zhǔn)偏差分別從27.85%和56.14%降低至19.07%和19.82%,均在20%以內(nèi),符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

        (2)優(yōu)化調(diào)整后,SCR脫硝系統(tǒng)A、B側(cè)出口NH3濃度分布相對均勻,出口NH3濃度平均值由4.54 μL/L下降至2.66 μL/L;B側(cè)出口NH3濃度平均值由 7.23 μL/L下降至 2.80 μL/L,左右兩側(cè)NH3濃度平均值均小于3 μL/L,符合SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行要求,最大值及相對偏差均大幅下降。

        (3)優(yōu)化調(diào)整后,脫硝系統(tǒng)整體的運(yùn)行效率有所提高,調(diào)整前脫硝效率的平均值是81.2%,調(diào)整后提高至84.5%。NOX濃度偏差越小,催化劑的相對使用年限也會越長;脫硝系統(tǒng)出口NOX濃度偏差相同的前提下,脫硝效率越高,使用年限越長。按照催化劑正常使用時(shí)間24 000 h計(jì)算,本次優(yōu)化調(diào)整后,可以延長約一年的催化劑更換時(shí)間,因此而帶來的的直接、間接費(fèi)用是150萬元/年[19-20]。

        4 結(jié)論

        (1)SCR脫硝系統(tǒng)左右兩側(cè)出口的NOx濃度偏差均控制在20%以內(nèi),使催化劑的更換時(shí)間相對延長,降低了使用及維護(hù)成本,從而獲得了超過150萬元/年的經(jīng)濟(jì)效益。

        (2)經(jīng)過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),脫硝系統(tǒng)左右兩側(cè)出口的NH3濃度平均值均小于3 μL/L,氨氣量能夠與煙道內(nèi)煙氣中NO濃度充分反應(yīng),滿足系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)計(jì)要求的同時(shí),又減少了硫酸氫氨的生成,從而降低了空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn),使空預(yù)器清洗周期相對被延長,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低了運(yùn)行及檢修成本。

        (3)SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx及NH3濃度分布的均勻性對SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行起到至關(guān)重要的作用,本文對同類型SCR脫硝系統(tǒng)存在的類似問題有一定的參考價(jià)值。

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