孫旭紅
摘 要:首鋼長治鋼鐵有限公司針對舊區(qū)用戶停產(chǎn)的實(shí)際情況,對供水系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,減少水泵運(yùn)行和水路損耗。調(diào)整措施包括盲堵舊區(qū)停產(chǎn)單位循環(huán)水,停供、優(yōu)化舊區(qū)辛安水,同時(shí)通過提高污水利用量,制訂《生產(chǎn)水水質(zhì)運(yùn)行管理辦法》,減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,利用節(jié)能宣傳周做好宣傳工作等系列措施降低噸鋼耗新水量。
關(guān)鍵詞:管網(wǎng)優(yōu)化;噸鋼耗新水;供排水;工藝流程
中圖分類號:F426.31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.24.129
首鋼長治鋼鐵有限公司(以下簡稱“首鋼長鋼公司”)目前主要工藝裝備有年生產(chǎn)能力為2.0×106 t的2×65孔搗固焦?fàn)t、年生產(chǎn)能力為9.0×105 t的2×8 m2豎爐、年生產(chǎn)能力為4.56×106 t的2×200 m2帶式燒結(jié)機(jī)、年生產(chǎn)能力為2.6×106 t的2×1 080 m3高爐、年生產(chǎn)能力為3.6×105 t的3×80 t轉(zhuǎn)爐及配套連鑄機(jī)、年生產(chǎn)能力為6.0×105 t 的“H”型鋼生產(chǎn)線、年生產(chǎn)能力為3.5×105 t的棒材生產(chǎn)線、年生產(chǎn)能力為1.0×106 t的棒材生產(chǎn)線、年生產(chǎn)能力為1.1×106 t的高線生產(chǎn)線等。近年來,長鋼公司積極采用先進(jìn)的節(jié)水工藝、技術(shù)合作設(shè)備,使噸鋼耗新水得到了進(jìn)一步的降低。
1 供排水情況
1.1 生產(chǎn)供水系統(tǒng)
長鋼新區(qū)在設(shè)計(jì)之初就嚴(yán)格堅(jiān)守“一水多用,分級處理,串級使用”的原則,公司生產(chǎn)水補(bǔ)水采用水庫水,水源地為漳澤水庫。根據(jù)用戶對用水水質(zhì)的不同要求,設(shè)置不同水質(zhì)供水系統(tǒng),包括軟水泵站、除鹽水站、新水泵站。
1.2 辛安水系統(tǒng)
從高莊敷設(shè)DN500的辛安水管道,沿途供周圍村鎮(zhèn)、新舊區(qū)廠區(qū)及生活區(qū)用水。
1.3 污水處理回用系統(tǒng)
新區(qū)生活污水處理站主要吸收長鋼生活區(qū)、上游王莊、石圪節(jié)生產(chǎn)生活水以及七一灌區(qū)和周邊村莊的生活污水,經(jīng)粗、細(xì)格柵去除雜質(zhì),再經(jīng)氧化溝曝氣、輻流沉淀池沉淀、反應(yīng)過濾池過濾以及紫外線消毒處理后,經(jīng)回水管道至新區(qū)泵站水池、七泵站清水池,作為補(bǔ)充新水,日處理污水約1.2×104 t。
1.4 內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)
新水泵站、熱電、制氧、焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等都建有內(nèi)部循環(huán)泵房和污水處理系統(tǒng)。漳澤水庫水補(bǔ)充到新水泵站水池,新水泵站再通過泵送到各循環(huán)泵房,各工序泵房進(jìn)行閉路循環(huán)利用,對于不滿足生產(chǎn)要求的水質(zhì),通過加藥、沉淀及不同的除塵、除油等水處理設(shè)施后重新回用。
1.5 供排水系統(tǒng)工藝流程圖
2 系統(tǒng)節(jié)水措施
2.1 提高對外排廢水的回收利用
將煉鋼廠含油廢水、排洪溝的外排廢水補(bǔ)充煉鐵高爐沖渣用水;煉鋼廠煤氣區(qū)域回收廢水補(bǔ)充到濁環(huán)水池。
2.2 優(yōu)化供水系統(tǒng)
舊區(qū)辛安水定時(shí)管道漏損嚴(yán)重,且目前僅有煉鐵、動力廠等少量用戶,所以對舊區(qū)定時(shí)供水作停用處理,并整合機(jī)關(guān)區(qū)域用水,加強(qiáng)生活區(qū)水系統(tǒng)管網(wǎng)跑漏排查治理力度,優(yōu)化停送水時(shí)間,更換腐爛嚴(yán)重的供水主管道;熱電通過利舊總公司的超濾裝置及增加2臺多介質(zhì)過濾器后,以水庫水代替辛安水節(jié)約成本。
2.3 制度管理
強(qiáng)化各單位循環(huán)水量和水質(zhì)管理工作,嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)規(guī)范要求,加強(qiáng)日?;?yàn),每月定期對《生產(chǎn)水水質(zhì)運(yùn)行管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,確保公司生產(chǎn)水質(zhì)符合生產(chǎn)工藝要求,提高各生產(chǎn)工序濃縮倍數(shù)和重復(fù)利用率,使各單位做到合理、節(jié)約用水。
制訂《2016年節(jié)水管理及考核辦法》,對各單位下達(dá)節(jié)水指標(biāo),要求各單位嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)用水量,增加管網(wǎng)巡查力度,杜絕跑、冒浪費(fèi)水現(xiàn)象,并積極采取技術(shù)措施和管理手段,使單位噸產(chǎn)品用水量得到切實(shí)降低。
2.4 完善水計(jì)量
針對水系統(tǒng)計(jì)量表缺失、損壞較多,給公司節(jié)水和精細(xì)化管理工作帶來很大不便的情況,協(xié)同計(jì)控室修復(fù)完善計(jì)量設(shè)施,以更好地為節(jié)水服務(wù)。
2.5 控制水池水位,減少漏損
通過控制中心泵站,六、七泵站水池低水位運(yùn)行,減少漏損。在保證正常供水的前提下,降低水池水位(比滿水位低0.6~0.8 m),并確保長期處于低水位運(yùn)行。
2.6 優(yōu)化處理軋鋼廠型鋼車間含油廢水
針對軋鋼型鋼車間利用舊動力廠兩臺壓濾機(jī)每天只能處理其中的含油廢水100 t左右,其余200~300 t需拉至動力廠舊區(qū)污水處理廠處置的情況,將鋼車間含油廢水并入高線水處理。該方案實(shí)施后,在減少倒班費(fèi)用的同時(shí),有效減少新水補(bǔ)充,提高了水循環(huán)利用率。
2.7 督促煉鋼廠加強(qiáng)軟水管理
減少因過濾器壓差升高、頻繁反洗造成的軟水浪費(fèi)現(xiàn)象,對汽化系統(tǒng)軟水箱采用浮球閥控制,減少溢水。
2.8 營造節(jié)水氛圍
利用節(jié)能宣傳周進(jìn)行宣傳,讓“節(jié)約每一滴水”深入每位職工心中。
3 效果
通過強(qiáng)化管理,堵塞漏洞,使長鋼噸鋼耗水有明顯的下降,指標(biāo)如表1所示。
〔編輯:王霞〕