■肖世煜
(福建省交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司,福州350001)
潛孔鉆掏孔輔助工法在水下硬質(zhì)巖樁基施工中的應(yīng)用
■肖世煜
(福建省交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司,福州350001)
本文以南平延順高速公路百合大橋主墩樁基施工為例,針對(duì)其水中硬質(zhì)巖層樁基施工,探討了潛孔鉆掏孔輔助沖擊鉆施工工藝的應(yīng)用,并與常規(guī)鉆孔工藝進(jìn)行比較,驗(yàn)證了該工藝在水下硬質(zhì)巖層樁基施工中,具有成孔效率高,經(jīng)濟(jì)效益顯著的特點(diǎn),可為同類工程提供參考。
水下樁基硬質(zhì)巖沖擊鉆潛孔鉆掏孔功效
硬質(zhì)巖層因其巖層完整性好、強(qiáng)度高、硬度大,施工難度很大,特別是水下硬巖質(zhì)鉆孔樁施工向來是樁基施工中的難點(diǎn)。因采用旋挖鉆工藝,成本大、效益低;采用常規(guī)沖擊鉆,進(jìn)尺慢、沖錘損耗大,所以目前較常使用的旋挖鉆、回旋鉆、沖擊鉆等常規(guī)的鉆進(jìn)成孔工藝難以滿足工程的施工要求。因而,如何高效的完成水下硬質(zhì)巖鉆孔裝施工成為眾多工程迫切需要解決的問題。針對(duì)上述問題,在南平延順高速公路百合大橋主墩樁基施工中引進(jìn)了潛孔鉆輔助沖擊鉆進(jìn)行施工,從實(shí)踐效果看,該輔助工法能夠明顯提升水下硬質(zhì)巖樁基的施工功效。
百合大橋橫跨富屯溪,橋長(zhǎng)474.5m,橋型布置為4× 30m預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)T梁+(83+150+83)m預(yù)應(yīng)力砼變高剛構(gòu)箱梁+1×30m預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支T梁。主墩(5#、6#墩)樁基位于河道中心,水深8~13m;樁基直徑2.2m,共18根,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)20~28m,均為嵌巖樁,入巖深度為14~20m。主墩處水流急、多裸巖,巖層完整、巖質(zhì)硬(強(qiáng)度在60MPa左右),施工難度大。
先行開工的5-1和6-1樁基,使用常規(guī)沖擊鉆鉆進(jìn)成孔法,因巖層堅(jiān)硬,每日沖擊進(jìn)尺僅20~30cm,且錘頭破損嚴(yán)重,甚至發(fā)生爆錘現(xiàn)象。若按照常規(guī)的沖擊鉆進(jìn)工藝,水下樁基將無法按節(jié)點(diǎn)要求完成。而水中樁基能否順利完成,關(guān)系到到汛期來臨前承臺(tái)能否順利完成。
為了盡快解決成孔進(jìn)尺困難、沖錘不斷破損的不利局面,保證全橋施工工期任務(wù)的順利完成,必須對(duì)施工工藝進(jìn)行重新選定和改進(jìn)。在查閱了國(guó)內(nèi)外相關(guān)施工資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合工程實(shí)際情況,提出利用潛孔鉆先掏孔,再用沖擊鉆進(jìn)行施工的方法,并在6-2#樁基中進(jìn)行驗(yàn)證。
3.1 工藝原理
考慮到巖層強(qiáng)度高,硬度大,整體性好,在采用沖擊鉆鉆孔前,先利用潛孔鉆對(duì)樁孔內(nèi)的巖層進(jìn)行鉆孔,孔數(shù)根據(jù)樁徑的大小來確定。通過這樣的輔助形式,破壞巖層的整體性,將樁基巖層化整為散,降低巖層的硬度,減少破碎巖石的所需的能量,有利于加快沖擊鉆施工的鉆進(jìn)速度,如圖1所示。
圖1 工藝原理示意圖
3.2 工藝實(shí)踐
(1)結(jié)合實(shí)際施工情況,根據(jù)樁基長(zhǎng)度、樁徑、入巖深度等,確定潛孔鉆鉆孔的數(shù)量及深度。百合大橋6-2#樁基,樁徑2.2m,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)28m,入巖深度20m,鉆孔間距控制在80cm左右,因此6-2#樁基需鉆孔12個(gè)如圖2所示。為避免破壞端承部巖層的整體性,鉆孔深度以樁基地標(biāo)高以上50~60cm處為宜。
(2)根據(jù)選用直徑為130mm的鉆桿,采用壁厚5mm,直徑150mm的鍍鋅鋼管作為導(dǎo)向管,如圖3所示。以8mm鋼板和I18工字鋼為材料,制作鉆孔定位架,如圖4所示。定位架高度為1m,設(shè)上鋼板和下鋼板,用5根1m長(zhǎng)的工字鋼相連,其中上鋼板直徑比護(hù)筒直徑大20cm,下鋼板直徑比護(hù)筒直徑小20cm。在兩塊鋼板對(duì)應(yīng)位置上割相應(yīng)數(shù)量的鉆孔,孔徑180mm(根據(jù)導(dǎo)向管直徑來確定,一般比導(dǎo)向管直徑大2~3cm)。
圖2 鉆孔布置示意圖(單位:cm)
圖3 導(dǎo)向管制作
(3)定位框架套進(jìn)護(hù)筒后,用吊機(jī)將制作好的導(dǎo)向管沿定位框架孔一直下放到裸巖面。安裝好導(dǎo)向管后,潛孔鉆機(jī)(型號(hào)為TH368Y)就位,鉆桿順著導(dǎo)向管開始取孔,平均10min進(jìn)尺3m。取孔的碎渣由17m3/min的空壓機(jī)吹出。待取孔到設(shè)計(jì)樁底標(biāo)高50cm時(shí)停止取孔,然后開始取第二個(gè)孔,如圖5所示。如此循環(huán)待一個(gè)樁基上所有的小孔取孔完成后,撤出潛孔鉆,拆除定位架,沖擊鉆機(jī)重新就位進(jìn)行沖孔。
3.3 實(shí)踐效果
百合大橋主墩6-2#樁基采用潛孔鉆輔助施工后大大加快了沖擊鉆鉆進(jìn)速度,實(shí)際平均進(jìn)尺106cm/d,較原先常規(guī)沖擊鉆30cm/d的速度有了極大的提升。實(shí)際施工記錄顯示,常規(guī)沖擊鉆完成一根28m的樁基成孔需耗時(shí)62d,而采用潛孔鉆掏孔輔助沖擊鉆完成一根28m的樁基成孔僅耗時(shí)20d,極大的縮短了樁基成孔周期,同時(shí)也減少了沖擊鉆錘頭的損耗,經(jīng)濟(jì)效益明顯。百合大橋5#、6#主墩共計(jì)18根樁基,從采用潛孔鉆取孔到樁基混凝土澆筑完成,僅耗時(shí)45d,較原施工計(jì)劃70d提前了25d,為后續(xù)在汛期前完成承臺(tái)施工爭(zhēng)取了充裕的時(shí)間。
3.4 工藝比較分析
結(jié)合百合大橋施工實(shí)際,從施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工安全、施工成本等幾方面著手,對(duì)分別采用常規(guī)沖擊鉆、潛孔鉆輔助沖擊鉆、回旋鉆工藝進(jìn)行水下硬質(zhì)巖樁基施工的效益做對(duì)比分析。根據(jù)表1得知,潛孔鉆輔助沖擊鉆在水下硬質(zhì)巖樁基施工中具有成孔周期短、效益高的優(yōu)勢(shì)。
圖4 鉆孔定位架
圖5 潛孔鉆掏孔
表1 工藝分析表
通過延順高速公路百合大橋主墩樁基的施工實(shí)踐證明,在水下硬質(zhì)巖鉆孔樁施工中,潛孔鉆掏孔輔助沖擊鉆較常規(guī)的沖擊鉆施工工藝具有入巖進(jìn)尺快,縮短工期,節(jié)約成本的優(yōu)勢(shì),可應(yīng)用于類似的工程施工。
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