楊為民,王 斌
(浙江浙能長興發(fā)電有限公司,浙江 長興 313100)
磨煤機出口溫度異常的原因分析與處理
楊為民,王 斌
(浙江浙能長興發(fā)電有限公司,浙江 長興 313100)
分析了磨煤機在正常運行狀態(tài)下出口溫度偏低且大幅波動的基本原因,通過對磨煤機冷、熱一次風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門的改進以及風(fēng)量的調(diào)整,從設(shè)備結(jié)構(gòu)、控制參數(shù)等多方面著手以提高磨煤機運行參數(shù)的穩(wěn)定性,并在改造后對鍋爐燃燒工況的影響進行了分析。
磨煤機;風(fēng)門;控制參數(shù);燃燒工況
某發(fā)電廠共有4臺330 MW燃煤機組,分一、二期建造,各2臺。其中鍋爐為北京巴威公司生產(chǎn)的B&W B-1025/17.5-M亞臨界自然循環(huán)鍋爐,每臺鍋爐制粉系統(tǒng)共配有5臺由北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM95N型的液壓變加載中速磨煤機,設(shè)計煤種為淮南煙煤。自投產(chǎn)以來,一期制粉系統(tǒng)一直存在磨煤機出口溫度偏低、出口溫度自動控制特性差、一次風(fēng)量測量不準等問題,影響鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。為徹底解決存在問題,以2號鍋爐制粉系統(tǒng)為對象進行了深入分析并提出解決對策,利用機組檢修和調(diào)停機會進行改造,取得了較好的效果。
1.1 磨煤機出口溫度達不到設(shè)定值
各磨煤機在實際運行中出口溫度一直偏低,有時不到70℃。通過分析,導(dǎo)致磨煤機出口溫度偏低的原因有以下幾點:
(1)原煤含水率偏高,在風(fēng)煤比相對確定的情況下,進入磨煤機內(nèi)的熱量受限,導(dǎo)致磨煤機出口溫度上不去,這是客觀環(huán)境因素造成的,在此不作討論。對比二期制粉系統(tǒng),同樣原煤情況下,一期溫度偏低,說明這不是問題的主要原因。
(2)磨煤機混合風(fēng)流量計失準。這將直接導(dǎo)致進入磨煤機的風(fēng)量存在偏差,不能保證合適的風(fēng)煤比,如顯示值大于實際值,則進入磨煤機的實際風(fēng)量就會不夠,加熱受限。經(jīng)檢查,并未發(fā)現(xiàn)流量計失準。
(3)磨煤機冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門密封性能差,在小開度乃至關(guān)閉情況下,冷一次風(fēng)泄漏進入混合風(fēng)道的量太大,導(dǎo)致混合風(fēng)溫偏低。磨煤機正常運行時,出口溫度低于設(shè)定值時冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門是處于關(guān)閉狀態(tài)的。為此進行了冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門漏風(fēng)試驗,關(guān)閉所有冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門,發(fā)現(xiàn)各磨煤機的混合風(fēng)風(fēng)量在冷風(fēng)隔絕門開、關(guān)狀態(tài)下存在明顯的偏差,最多達8 t/h,說明冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門關(guān)閉狀態(tài)下泄漏嚴重。在總風(fēng)量不變的情況下,進入磨煤機的熱風(fēng)量相對就會減少,進入磨煤機的熱量不足,無法將煤粉加熱到設(shè)定溫度。
1.2 磨煤機出口溫度波動大,周期短
磨煤機出口溫度在機組負荷、煤量相對穩(wěn)定的情況下出現(xiàn)大幅波動的情況,圖1為2號機組A磨煤機運行中出口溫度變化情況。
圖1 2A磨煤機運行中出口溫度波動情況
從圖1看出,2號機組A磨煤機運行中出口溫度變化幅度在15℃以上,波動1次時間約12 min。機組停運時對磨煤機冷、熱一次風(fēng)調(diào)節(jié)門的執(zhí)行機構(gòu)與傳動裝置進行了檢查、調(diào)試與測定,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)與傳動裝置由于磨損嚴重、維護不到位而存在較多缺陷。通過分析,導(dǎo)致磨煤機出口溫度波動大、周期短的原因有以下幾點。
1.2.1 執(zhí)行機構(gòu)和傳動裝置空行程大
圖2為磨煤機傳動裝置結(jié)構(gòu)。冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門共有3片風(fēng)門,其動作次序如下:執(zhí)行機構(gòu)通過齒輪箱輸出轉(zhuǎn)動力矩,通過2個球形鉸鏈與連桿帶動中間1片風(fēng)門進行開、關(guān),而上、下2片風(fēng)門由柱銷與連桿連接在中間風(fēng)門的曲柄上從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)動開、關(guān)。調(diào)試中發(fā)現(xiàn):冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門存在著很大程度的空行程,經(jīng)現(xiàn)場測量最嚴重的空行程死區(qū)達到10%~15%,也就是說執(zhí)行機構(gòu)開始輸出轉(zhuǎn)動到總行程的15%時,上下2片風(fēng)門才開始動作。
經(jīng)檢查、測量,空行程主要由以下因素疊加產(chǎn)生:
(1)風(fēng)門執(zhí)行機構(gòu)及中間一片風(fēng)門軸上曲柄的孔與球形鉸鏈的軸配合不好,曲柄的孔是圓柱形且偏大,而球形鉸鏈的軸有1∶10的錐度,球形鉸鏈與曲柄的接觸是線接觸,在執(zhí)行機構(gòu)動作時,球形鉸鏈的軸在曲柄孔內(nèi)運動,當(dāng)軸在孔內(nèi)別死后才會帶動風(fēng)門運動而形成空行程。
(2)3片風(fēng)門間的連接桿的孔與連接柱銷配合不好、間隙偏大,也要別死后才會動作。
(3)執(zhí)行機構(gòu)齒輪箱由于長期運行磨損,齒輪嚙合間隙加大,形成一定的空行程。如此大的空行程直接影響了冷、熱一次風(fēng)風(fēng)門的協(xié)調(diào)配合,嚴重影響磨煤機風(fēng)量、溫度的調(diào)整,冷、熱一次風(fēng)門開度的大幅波動導(dǎo)致磨煤機出口溫度產(chǎn)生大幅波動,而冷、熱一次風(fēng)門開度的大幅波動是因為較大空行程的存在使調(diào)節(jié)作用明顯滯后。
1.2.2 風(fēng)門片動作一致性差
冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門動作時要求3片風(fēng)門開、關(guān)保持良好的一致性。檢查發(fā)現(xiàn)3片風(fēng)門不在同一個位置,中間的風(fēng)門片已經(jīng)在關(guān)閉位置,而其他2片還存在一定開度,使風(fēng)門片之間的間隙變大,這有原始安裝不到位的原因,也有空行程導(dǎo)致的原因。
圖2 磨煤機傳動裝置照片
2.1 提高冷一次風(fēng)門密封性能的措施
機組調(diào)停時,對冷一次風(fēng)門進行了改造,在不影響風(fēng)門開、關(guān)的情況下,減小風(fēng)門片與風(fēng)道間的間隙,并在風(fēng)門片之間加裝密封片。改造前后狀況如圖3所示。
圖3 冷一次風(fēng)門改造前后現(xiàn)場對比照片
另外,可以通過調(diào)整風(fēng)門片連桿的長度來提高動作的一致性。
2.2 減小冷、熱一次風(fēng)門傳動裝置空行程的措施
空行程由多個環(huán)節(jié)疊加形成,采取以下措施:
(1)將連接執(zhí)行機構(gòu)及風(fēng)門軸上曲柄的孔絞制成與球形鉸鏈錐軸相配的形狀,使原來的線接觸變?yōu)槊娼佑|,減少軸與孔之間產(chǎn)生的相對運動,并將有缺陷的球形鉸鏈全部更換。
(2)由于原來連桿上的孔比連接的柱銷偏大,因此在連桿孔的兩側(cè)外加各1個柱銷套,并將套與連桿焊牢,再用加長的柱銷連接,加長的柱銷與套的配合間隙為0.05 mm,這就減少了空行程的形成(見圖4)。改進后經(jīng)過測量,磨煤機冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門的空行程基本控制在5%以內(nèi),比原來大幅降低。另外,在其中1臺磨煤機冷風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門嘗試全部用球形鉸鏈連接(見圖5),效果更好,空行程只有1%~2%。
圖4 改進后的磨煤機冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門傳動裝置
圖5 全鉸鏈連接的磨煤機一次風(fēng)調(diào)節(jié)門傳動裝置
(3)考慮到冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門在實際運行中不會有很大的開度,對風(fēng)門的設(shè)定值進行了修改,全關(guān)狀態(tài)不變,將80%左右開度位置設(shè)定為全開,這樣會提高冷風(fēng)量的響應(yīng)速度。
3.1 冷一次風(fēng)門漏風(fēng)量測試
改造后進行了冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門的漏風(fēng)量測試,在冷一次風(fēng)門全關(guān)狀態(tài)下開、關(guān)冷風(fēng)隔絕門,混合風(fēng)量變化量由原來最大的8 t/h降低為2 t/h,說明冷一次風(fēng)門泄漏量明顯減少。
3.2 磨煤機運行參數(shù)對比
對磨煤機的運行參數(shù)進行了比對分析,圖6是改造前、后磨煤機出口溫度的曲線(以2號A磨為例)。
圖6 改造前后2A磨煤機出口溫度對比
從圖6中可以看出:改造前,磨煤機出口溫度大幅波動,幅度有12℃以上,且冷、熱一次風(fēng)門開度也伴隨著大幅波動,波動一次時間只有10 min左右;改造后,磨煤機出口溫度波動范圍縮小到4℃左右,冷、熱一次風(fēng)門開度波動范圍也明顯變小,波動1次時間在1 h左右。可以認為,改造后磨煤機運行情況明顯改善,出口溫度提高且波動范圍減小,穩(wěn)定性明顯提高,在煤品不十分潮濕的情況下出口溫度能達到設(shè)定值,改造取得了明顯的效果。
3.3 鍋爐運行參數(shù)對比
改造完成后機組運行了一段時間,對鍋爐相關(guān)運行參數(shù)進行分析,表1是機組在300 MW和150 MW 2個負荷點的改造前、后相關(guān)參數(shù)對比。
Cause Analysis and Treatment of Abnormal Outlet Temperature of Coal Pulverizer
YANG Weimin,WANG Bin
(Zhejiang Energy Changxing Power Generation Co.,Ltd.,Changxing Zhejiang 313100,China)
The paper analyzes lower and fluctuated outlet temperature of coal pulverizer under normal operation state.Through improvement of primary and secondary air dampers as well as air quantity adjustment,the operation parameter stability of coal pulverizer is improved in terms of equipment structure and control parameters.Moreover,the effect of combustion condition of the boilers after transformation is analyzed.
coal mill;air damper;control parameters;combustion condition
TK223.25
B
1007-1881(2017)02-0069-03