馬耀輝
摘 要:本文針對爐膛壓力不穩(wěn)定的情況,提出了爐膛壓力控制系統(tǒng)的優(yōu)化控制策略,通過優(yōu)化引風(fēng)自動控制策略和對動作對象開展特性試驗,優(yōu)化回路參數(shù),提高控制策略的適應(yīng)性,確保機組引風(fēng)機自動實現(xiàn)全程投入,自動投入工況時根據(jù)風(fēng)機特性曲線和實際情況能有效避免風(fēng)機振動區(qū)和風(fēng)機搶風(fēng)工況。
關(guān)鍵詞:自動控制;策略;燃燒優(yōu)化;變頻調(diào)節(jié)
中圖分類號:TK223 文獻標識碼:A
一、總體思路
通過對鍋爐燃燒動態(tài)特性和控制對象進行分析和試驗,總結(jié)并收集運行人員相關(guān)操作經(jīng)驗,設(shè)計相關(guān)函數(shù),優(yōu)化控制策略組態(tài),在不同負荷、煤種變化下對控制策略參數(shù)進行整定,先子回路后系統(tǒng)逐個完善和評價鍋爐自動在各種工況下的適應(yīng)性,使控制偏差在允許范圍內(nèi),確保引風(fēng)自動實現(xiàn)全程投入。
二、實施方案
黔東電廠鍋爐爐膛負壓控制包括由引風(fēng)機靜葉調(diào)節(jié)和引風(fēng)機變頻調(diào)節(jié)兩部分,鍋爐點火至并網(wǎng)前采用靜葉調(diào)節(jié),靜葉開度在60%~75%區(qū)間采用變頻靜葉協(xié)同調(diào)節(jié),靜葉開度大于75%后全變頻調(diào)節(jié),此時靜葉開度維持全開。同時在策略中引入MFT、負壓偏差大、送風(fēng)前饋等超馳信號,并對前饋調(diào)節(jié)回路和PID參數(shù)進行優(yōu)化,實現(xiàn)引風(fēng)自動在任意工況下均能全程投入。
1.存在問題
(1)在快速變負荷或總風(fēng)量發(fā)生較大調(diào)整時,負壓波動較大。
(2)兩臺引風(fēng)機變頻/靜葉都自動情況下,電流平衡回路加在爐膛負壓控制偏差上,調(diào)節(jié)慢,在高負荷或快速增加負荷出現(xiàn)搶風(fēng)情況下可能會出現(xiàn)反調(diào)。
(3)在MFT動作時,引風(fēng)機超馳控制回路未投入。
2.優(yōu)化策略
2.1 針對負荷或總風(fēng)量變化時負壓波動大,第一可以通過對總風(fēng)量動態(tài)前饋信號進行參數(shù)調(diào)整來優(yōu)化,第二種策略是修改當(dāng)前控制邏輯,采用總風(fēng)量或者送風(fēng)機動葉開度/指令的比例微分信號作為引風(fēng)機變頻/靜葉控制輸出的前饋信號。
2.2 針對電流平衡控制回路調(diào)節(jié)慢的情況,采用電流平衡信號直接作為兩臺引風(fēng)機變頻/靜葉控制輸出的前饋信號,在出現(xiàn)搶風(fēng)情況時可以防止出現(xiàn)反調(diào)。
2.3 觸發(fā)MFT后,根據(jù)總風(fēng)量動態(tài)信號折算出對應(yīng)的指令,超馳關(guān)引風(fēng)機靜葉開度/變頻指令。
三、實施效果
通過優(yōu)化調(diào)整,引風(fēng)機采用變頻控制時,引風(fēng)機靜葉調(diào)節(jié)也可投入自動,變頻器根據(jù)爐膛壓力控制加減頻率,頻率自動控制范圍為27Hz~50Hz。靜葉控制輸出為負荷對應(yīng)的開度,在240MW~600MW區(qū)間開度對應(yīng)40%~80%開度,同時又保證變頻器的輸出頻率在合理的范圍內(nèi),減少節(jié)流損失實現(xiàn)節(jié)能的目的。自動狀態(tài)下運行人員可以通過手動偏置調(diào)整靜葉開度,畫面每次點操幅度為±1.5%,偏置范圍為±50%。自動投入后靜葉開度輸出下限切換為45%。引風(fēng)機變頻自動控制切除時,引風(fēng)機靜葉調(diào)節(jié)由配合負荷、變頻控制調(diào)整靜葉開度回路切換到爐膛負壓控制回路。
1.定值擾動試驗
(1)鍋爐燃燒穩(wěn)定,改變爐膛壓力定值±50Pa~±100Pa,同時記錄爐膛壓力的變化過程,直至達到新的穩(wěn)定,記錄過渡過程時間、最大超調(diào)量、穩(wěn)態(tài)誤差;
(2)質(zhì)量要求:爐膛壓力定值改變±50Pa~±100Pa,在3min(并且加濾波時間)內(nèi)穩(wěn)定在±100Pa以內(nèi)。
2.外擾試驗
試驗步驟及要求:
(1)改變負荷±5%~±10%MCR,升降負荷率10 MW/min以內(nèi),記錄引風(fēng)機變頻變化過程,同時開始記錄爐膛壓力的變化過程,直至新的穩(wěn)定為止。
(2)質(zhì)量要求:動態(tài)過程最大偏差±200Pa,穩(wěn)態(tài)偏差在±100Pa以內(nèi)。試驗結(jié)果得出穩(wěn)定負荷下爐膛壓力控制品質(zhì):-50Pa~﹢50Pa。
爐膛壓力定值擾動試驗曲線如圖1所示,爐膛壓力外擾試驗曲線如圖2所示。
結(jié)語
通過擾動試驗及歷史曲線分析,證明了此優(yōu)化控制策略具有抗干擾能力強、適應(yīng)變工況能力強以及跟隨能力強的優(yōu)點,為引風(fēng)機高壓變頻全過程自動調(diào)節(jié)和爐膛壓力穩(wěn)定提供了有力的保證。
參考文獻
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