李曉輝,陳榮軒,趙振宇
(國華三河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 廊坊 065201)
國華三河發(fā)電有限責(zé)任公司1號機(jī)組是京津冀地區(qū)首臺近零排放機(jī)組,是2014年國家能源局批準(zhǔn)的全國13臺環(huán)保改造示范項目之一。本次有關(guān)粉塵的環(huán)保改造項目包括加裝低溫省煤器、電除塵器高頻電源改造、脫硫吸收塔后增加柔性極板濕式電除塵器。設(shè)備改造后濕式電除塵器出口煙氣粉塵含量經(jīng)河北省環(huán)保廳測試為5 mg/Nm3,達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。
該機(jī)組為1999年投產(chǎn),采用350 MW三菱發(fā)電機(jī)組,鍋爐為亞臨界、強(qiáng)制循環(huán)、單爐膛、派型布置、一次中間再熱、平衡通風(fēng)燃煤爐,為半露天布置,固態(tài)排渣。電除塵器前加裝低溫省煤器,以降低排煙溫度。配置2臺50%容量的靜電除塵器,每臺除塵器為雙室五電場,原設(shè)計電除塵器出口煙氣含塵量不大于100 mg/Nm3,除塵器效率不低于99.88%。脫硫采用石灰石—石膏濕法脫硫,一爐一塔布置,除霧器經(jīng)過改造,2層平板式除霧器改造為2層屋脊式加1層管式除霧器。
國華三河發(fā)電有限責(zé)任公司燃煤由神華集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)配,原設(shè)計燃用晉北煙煤,目前實際燃燒煤質(zhì)與原設(shè)計煤質(zhì)有一定偏差,本次改造以脫硝改造時的煤質(zhì)為設(shè)計及校核煤質(zhì),即設(shè)計煤質(zhì)為“神華煤2∶準(zhǔn)格爾煤2=7∶3的混煤”,校核煤質(zhì)為“神華煤3∶準(zhǔn)格爾煤2=7∶3的混煤”,煤質(zhì)資料見表1。
表1 燃燒煤種煤質(zhì)與灰渣特性表
三河發(fā)電公司1號機(jī)組采用的柔性極板濕式電除塵器由山東山大能源環(huán)境有限公司研制生產(chǎn),依靠高壓靜電場的作用脫除濕煙氣中的煙塵、漿液液滴,陽極板選用柔性極板,具有節(jié)能、節(jié)水、系統(tǒng)簡單、適用比電阻范圍大[2]等優(yōu)點(diǎn)。濕式電除塵入口煙塵按25 mg/Nm3設(shè)計,出口煙塵不高于5 mg/Nm3,除塵效率不低于80%[3]。
該濕式電除塵器布置在濕法脫硫設(shè)施尾部,接濕式電除塵入口豎直煙道,采用下進(jìn)上出立式布置?;緲?gòu)造如圖1所示。
圖1 濕式除塵器基本構(gòu)造
濕式電除塵器本體采用鋼結(jié)構(gòu)形式,主要由陰極線、陽極、絕緣箱、供電電源和沖洗系統(tǒng)組成。正常運(yùn)行時,柔性集塵極表面形成一層連續(xù)水膜,收集下來的煙塵隨水膜重力自流至濕式電除塵器下部的集液槽,實現(xiàn)在線清灰,收集液總流量約為1~2 m3/h。陽極集液水質(zhì)見表2。
表2 陽極集液水質(zhì)表
該柔性極板濕式電除塵器共設(shè)3套電源,分為6個供電分區(qū)。即共有一級電場,并列布置3臺整流變壓器,每個電源有2個分區(qū)。工頻電源輸出額定電壓72 kV,1.8 A,為恒流源。每套電源設(shè)上下6臺絕緣箱,每個絕緣箱中有1臺電加熱器,1個溫度測點(diǎn)。在正常運(yùn)行中,二次電壓控制在40~50 kV,二次電流1 300~1 600 mA。
濕式電除塵器的收塵機(jī)理與干式電除塵器相同,區(qū)別是清灰方式不同。常規(guī)電除塵器通過振打的方式來清灰,而濕式電除塵器是靠水膜沖洗集塵極、放電極表面來進(jìn)行清灰。在濕式電除塵器里,由于濕法脫硫工藝產(chǎn)生的水霧,使粉塵凝并、增濕,粉塵和水霧在電場中一起荷電,一起被收集,水霧在收塵極板上形成水膜,水膜使極板保持清凈。
與干式電除塵器不同的是,濕式電除塵器的性能不受粉塵比電阻和煤灰性質(zhì)的影響,內(nèi)部沒有運(yùn)動部件,沒有振打清灰引起的二次揚(yáng)塵,因此,性能穩(wěn)定、高效、運(yùn)行可靠,對重金屬、PM2.5和SO3有很高的脫除效率,是濕法脫硫后最終環(huán)保把關(guān)的最佳設(shè)備。
該柔性極板濕式電除塵技術(shù)相比于金屬極板的濕式電除塵技術(shù),具有以下優(yōu)勢。
a. 柔性極板低溫耐酸腐蝕性能優(yōu)異,完全適用于陽極收集液的酸性環(huán)境,無需連續(xù)沖洗的中性水施以保護(hù)。
b. 定期沖洗,采用“自沖刷”[4]水力沖灰方式,正常運(yùn)行時水耗近乎為零,正常運(yùn)行電壓穩(wěn)定在40~50 kV。
c. 無連續(xù)沖洗水的輸入,強(qiáng)化了除塵效果。本項目除塵器入口的煙塵(含石膏)為25 mg/Nm3,出口要求低于5 mg/Nm3,除塵效率達(dá)到80%。
d. 無需循環(huán)水處理單元,無需加堿設(shè)施。平均水耗接近為零,堿耗為零,運(yùn)行成本低,運(yùn)行、維護(hù)工作量低,同時回收1~2 t/h冷凝水。
e. 對脫硫系統(tǒng)運(yùn)行無影響。
f. 相同的煙氣流速及相同停留時間,立式布置方式相比于水平臥式布置[5],集塵面積大,性能指標(biāo)更有保障。
機(jī)組綠色改造完成投運(yùn)后,該濕式電除塵器整體運(yùn)行比較穩(wěn)定,除塵效果良好,多方對該濕式電除塵器的運(yùn)行情況進(jìn)行測試,測試結(jié)果均滿足設(shè)計要求。2014年7月對電除塵器入口、出口、脫硫吸收塔出口及煙囪入口4個位置,3種負(fù)荷工況的測試,測試數(shù)據(jù)見表3。
表3 柔性極板濕式電除塵器前后粉塵排放數(shù)據(jù)
注:標(biāo)態(tài)、干基、6%O2。
從表3可以看出,在不同工況下煙囪入口粉塵全部滿足設(shè)計要求。
濕式電除塵器為新型除塵環(huán)保設(shè)備,沒有運(yùn)行經(jīng)驗可以借鑒。根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商山大能源公司建議,該設(shè)備陽極不用沖洗,陰極每個月沖洗1次。在實際運(yùn)行中,不進(jìn)行沖洗并保持連續(xù)運(yùn)行約3個月后,二次電壓發(fā)生一定變化(見表4);同時,為避免長期運(yùn)行造成本體內(nèi)部沖洗噴嘴堵塞,對該濕式電除塵器進(jìn)行全面沖洗。
3.1.1 沖洗現(xiàn)象分析
沖洗效果對比如圖2所示,目測情況非常明顯,沖洗過程中的排水非常臟。
(a)正常運(yùn)行濕式電除塵器 (b)沖洗過程濕式電除塵器排水 圖2 排水與沖洗過程排水對比
3.1.2 濕式電除塵器沖洗前后參數(shù)對比分析
對濕式電除塵器運(yùn)行連續(xù)3個月不沖洗、連續(xù)運(yùn)行3個月后沖洗前后3種不同工況的參數(shù)對比,見表4。
表4 2014年濕式電除塵器沖洗前、后運(yùn)行二次參數(shù)對比
從表4可以看出,該濕式電除塵器自2014年9月8日運(yùn)行以來,連續(xù)運(yùn)行3個月,未進(jìn)行沖洗;12月18日,其二次電壓下降3~5 kV;12月18日對其進(jìn)行沖洗后,二次電壓升高2 kV。
3.1.3 沖洗前后粉塵排放數(shù)據(jù)對比分析
表5 濕式電除塵器沖洗前、后粉塵對比 mg/m3
理論上,濕式電除塵器在沖洗之后二次電壓提高,效率也相應(yīng)提高,出口粉塵應(yīng)該降低,但是對實際的粉塵數(shù)據(jù)進(jìn)行對比后發(fā)現(xiàn)粉塵降低并不明顯。經(jīng)分析:粉塵表計測量范圍有限,雖然實際粉塵脫除效率增加,但未能反映真實的粉塵數(shù)據(jù)變化情況;該裝置的運(yùn)行參數(shù)有優(yōu)化的空間,可以在實際運(yùn)行中適當(dāng)降低運(yùn)行參數(shù),達(dá)到節(jié)能的效果。
根據(jù)對該裝置進(jìn)行沖洗的結(jié)果分析,確定該柔性極板濕式電除塵器應(yīng)對陽極進(jìn)行定期沖洗,沖洗周期確定為每周全面沖洗1次,并制定相應(yīng)的沖洗措施和沖洗操作票,對沖洗步驟進(jìn)行完善。
根據(jù)原設(shè)備說明介紹:濕式電除塵器電場絕緣箱溫度應(yīng)保持在80 ℃以上,低于此溫度時,保護(hù)動作電場跳閘。在實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)個別絕緣箱溫度很難保持在80 ℃以上,尤其是夏天下雨過程中,溫度低至69 ℃。原因主要是該濕式電除塵器電源陰極框架采用側(cè)面懸掛,絕緣箱體積較大,采取頂部測溫方式,保溫性能不好。對保溫箱的保溫層進(jìn)行整改,頂部加裝保溫;同時增大絕緣箱加熱器的功率;對絕緣箱加熱器電源線的絕緣進(jìn)行加強(qiáng)處理等措施,現(xiàn)運(yùn)行正常。
a. 該濕式電除塵器作為新型的除塵設(shè)備,采用柔性極板作為陽極板,去除吸收塔出口粉塵和液滴的效果明顯,完全滿足設(shè)計要求。
b. 由于該柔性極板濕式電除塵器為早期型號,因此部分組件設(shè)計存在一定問題,需要在后期對設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)。
c. 針對該濕式電除塵器的沖洗問題,在運(yùn)行實踐中還需要不斷總結(jié)經(jīng)驗,使柔性極板濕式電除塵器發(fā)揮最大效率,避免產(chǎn)生沖洗效果不好影響除塵效率或者沖洗次數(shù)多浪費(fèi)水資源的問題。
[1] 楊群發(fā),侯劍雄,陳灌明. 600 MW級濕式電除塵器工程調(diào)試與運(yùn)行調(diào)整研究[J].中國電力.2015,48(8):20-26.
[2] 劉寶華,王福才,隋 永.電袋除塵器在300 MW循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用研究[J].東北電力技術(shù).2013,34(1):46-49.
[3] 李曉敏,王立軍,趙 波.660 MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組濕式電除塵器改造試驗分析[J].東北電力技術(shù).2017,38(4):32-34.
[4] 劉鶴忠,陶秋根.濕式電除塵器在工程中的應(yīng)用[J].電力勘測設(shè)計.2012,17(3):43-45.
[5] 趙琴霞,陳招妹,周超炯,等.濕式電除塵技術(shù)及其在電廠的應(yīng)用前景探討[J].電力科技與環(huán)保.2012,28 (4):24-26.