李澤+++張志強(qiáng)++盧明飛++宋乃秋++李興朔
摘 要:發(fā)電煤耗的定量計算對于電廠實際運(yùn)行的重要性是毋庸置疑的,該文系統(tǒng)描述了火力發(fā)電廠正、反平衡煤耗的基本計算方法以及正平衡煤耗試驗結(jié)果與煤場盤煤結(jié)果偏差較大時的解決辦法,并以某電廠實際數(shù)據(jù)進(jìn)行計算分析,發(fā)現(xiàn)了正平衡煤耗試驗結(jié)果與煤場盤煤結(jié)果偏差較大出現(xiàn)的原因,對儀器重新進(jìn)行標(biāo)定后問題得到了結(jié)局。這為火電廠煤耗指標(biāo)管理提供了良好的理論支持及實踐操作可借鑒經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:火電機(jī)組 煤耗率 正平衡 反平衡
中圖分類號:TM73 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)08(c)-0042-03
對于火力發(fā)電廠來說,發(fā)、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一大經(jīng)濟(jì)指標(biāo),發(fā)、供電煤耗的多少,直接影響火力發(fā)電企業(yè)的年度經(jīng)營成果,是計算企業(yè)年度生產(chǎn)成本的最重要指標(biāo)[1]。隨著近幾年全國經(jīng)濟(jì)增速放緩,社會用電需求量增幅逐年減少,各發(fā)電企業(yè)發(fā)電利用小時數(shù)下滑,上網(wǎng)電價下調(diào),企業(yè)經(jīng)營壓力越來越大,只有不斷降低生產(chǎn)成本,節(jié)能挖潛,才能度過當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“寒冬”。因此,降低發(fā)、供電煤耗便成為了火力發(fā)電廠降低生產(chǎn)成本的首要任務(wù),也是火電廠節(jié)能工程師的首要工作[2],但由于火電機(jī)組的負(fù)荷率、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)隨時都在改變,如何能夠?qū)⒚吭碌娜珡S發(fā)、供電煤耗準(zhǔn)確報出,給節(jié)能工程師帶來了很大困難,煤耗報高了,完成不了集團(tuán)公司下達(dá)的年度煤耗指標(biāo),煤耗報低了,會導(dǎo)致電廠虧煤,影響電廠年終業(yè)績考核成績。因此,只有準(zhǔn)確計算出火力發(fā)電廠的實際發(fā)、供電煤耗,才能使節(jié)能工程師在數(shù)據(jù)上報時有據(jù)可依、心中有數(shù)。
1 火電廠發(fā)電煤耗的計算方法
正常情況下,發(fā)電企業(yè)應(yīng)按照實際入爐煤量和入爐煤機(jī)械取樣分析的低位發(fā)熱量正平衡計算發(fā)、供電煤耗率。當(dāng)以入廠煤和煤場盤煤計算的煤耗率和以入爐煤計算的煤耗率偏差達(dá)到1.0%時,應(yīng)及時查找原因。這時可以采用反平衡法校核,即通過反平衡試驗,計算出爐鍋爐熱效率[2],結(jié)合汽輪機(jī)熱耗率與廠用電率計算出機(jī)組綜合供電煤耗率,并與正平衡煤耗試驗結(jié)果進(jìn)行對比,找出煤耗偏差存在的原因[3]。
2 正平衡煤耗試驗法
正平衡煤耗試驗是通過計算期內(nèi)機(jī)組的入爐煤量和入爐煤機(jī)械取樣分析的低位發(fā)熱量與發(fā)電量來計算發(fā)電煤耗的試驗方法,即將計算期內(nèi)的機(jī)組的總?cè)霠t煤量折算成標(biāo)煤量后除以發(fā)電量的結(jié)果即為發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率,這種方法優(yōu)點(diǎn)為計算方法簡單,涉及的計算參數(shù)較少,容易產(chǎn)生誤差的參數(shù)也就較少,計算結(jié)果較準(zhǔn)確,缺點(diǎn)為入爐煤量不易計算,因為由于各原煤斗尺寸較大,且多為倒圓錐形,試驗開始和結(jié)束節(jié)點(diǎn)的煤位不易準(zhǔn)確測量,導(dǎo)致入爐煤量出現(xiàn)偏差[4]。
2.1 正平衡煤耗試驗注意事項
試驗開始前、進(jìn)行中均應(yīng)定期進(jìn)行皮帶秤校驗,以一次持續(xù)15天的正平衡煤耗試驗為例,試驗開始前應(yīng)先使用鏈碼對皮帶秤進(jìn)行校驗,合格后還應(yīng)與軌道衡進(jìn)行比對試驗,即將已經(jīng)通過軌道衡稱重的煤車,直接通過皮帶秤進(jìn)行上煤,中間不經(jīng)過煤場堆卸,比對試驗合格后,才可開始試驗,試驗過程中應(yīng)該每隔3天進(jìn)行一次皮帶秤鏈碼校驗,防止誤差的產(chǎn)生。
試驗過程中,每次上煤均應(yīng)進(jìn)行取樣化驗,取樣時應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)入爐煤取樣機(jī)進(jìn)行取樣,一次上煤中的不同煤種應(yīng)分別取樣化驗,并記錄好不同煤種的上煤量。試驗開始前、結(jié)束后試驗人員均應(yīng)對各煤斗的煤位進(jìn)行測量,并根據(jù)煤斗尺寸圖、入爐煤的堆積密度,分別計算出試驗開始前、結(jié)束后兩個時間節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的煤斗儲煤量。
2.2 正平衡煤耗試驗計算方法
2.2.1 燃煤計量方式
按照皮帶秤稱量的上煤量統(tǒng)計的結(jié)果為,入爐的標(biāo)準(zhǔn)煤量按下式計算:
式(1)中:為計算期內(nèi)的標(biāo)煤耗用量;為計算期內(nèi)入爐標(biāo)煤量;為鍋爐各原煤倉因計算期初日到計算期末日高度變化所修正的標(biāo)煤量總和。
2.2.2 標(biāo)煤折算
式(2)中:為計算期內(nèi)全部入爐原煤折算標(biāo)煤量,各原煤斗因計算期初日到計算期末日高度變化修正后的標(biāo)煤量總和;Bn為計算期內(nèi)第n次入爐原煤量;為計算期內(nèi)第n次入爐原煤收到基低位發(fā)熱量。
2.2.3 計算期發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率
式(3)中:為計算期內(nèi)機(jī)組發(fā)電量;為計算期內(nèi)的發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率。
2.2.4 計算期內(nèi)綜合供電煤耗率
式(4)中:為計算期內(nèi)的上網(wǎng)電量;為計算期內(nèi)的綜合供電煤耗。
3 反平衡煤耗試驗法
當(dāng)正平衡煤耗試驗的結(jié)果和實際煤場盤煤結(jié)果偏差較大時,發(fā)電企業(yè)可以通過反平衡煤耗試驗進(jìn)行校核計算,并找到煤耗偏差較大的原因。反平衡試驗計算發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率的公式為:
式(5)中:為發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率;為汽輪機(jī)熱耗率;為鍋爐效率;為管道效率,一般取98.5%。
反平衡試驗計算供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率的公式為:
式(6)中:為供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率;為總廠用電率。
式(7)中:為試驗期間機(jī)組發(fā)電量;為試驗期間的上網(wǎng)電量。
并且,汽輪機(jī)熱耗率根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《電站汽輪機(jī)熱力性能驗收試驗規(guī)程》GB8117.2-2008,參考美國機(jī)械工程師協(xié)會《汽輪機(jī)性能試驗規(guī)程》ASME PTC6-2004進(jìn)行計算。鍋爐效率根據(jù)《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》GB10184-88計算。
4 正、反平衡試驗結(jié)果偏差較大時解決辦法
當(dāng)正、反平衡試驗結(jié)果偏差較大時(煤耗偏差超過1%),應(yīng)查找原因,對于純凝鍋爐和汽輪機(jī)來說,正常運(yùn)行時鍋爐效率和汽輪機(jī)熱耗變化不大,應(yīng)重點(diǎn)對正平衡試驗的計算參數(shù)進(jìn)行校核,由于現(xiàn)在的燃煤電廠給煤機(jī)大多為稱重給煤機(jī),并且生產(chǎn)實時監(jiān)視系統(tǒng)(SIS)可以對各項機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行采集,這就為熱力試驗提供了非常便利的條件,我們可以用SIS采集正平衡煤耗試驗期間的各臺給煤機(jī)給煤量,用給煤量計算試驗期間的入爐煤量,并與皮帶秤計量得出的入爐煤量進(jìn)行比對,檢查是否存在偏差,比對結(jié)果如果存在偏差時,可將SIS統(tǒng)計的入爐煤量替換式(2)中的入爐煤量,計算出入爐標(biāo)煤量,并代入式(3),重新計算發(fā)電煤耗,然后與原正平衡煤耗結(jié)果進(jìn)行比較,兩者的差值即為皮帶秤誤差導(dǎo)致的煤耗偏差,如果比對結(jié)果不存在偏差,則說明入爐煤低位熱值化驗結(jié)果存在偏差,此時可將反平衡試驗式(5)計算出的發(fā)電煤耗代入到式(3)中,反推出正平衡入爐標(biāo)煤量,再通過公式(2)反推出實際入爐煤加權(quán)低位熱值,并與入爐煤化驗出的熱值進(jìn)行比較,找出偏差大小,并對熱值化驗儀器進(jìn)行重新標(biāo)定。
正平衡煤耗試驗過程中,為了減小入爐煤低位熱值造成的偏差,可由入爐煤化驗室和燃管部化驗室同時對入爐煤樣進(jìn)行化驗,試驗結(jié)束后,熱力試驗室對兩個部門的化驗結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計、匯總、比對,并結(jié)合稱重給煤機(jī)煤量反推的結(jié)果,對入爐煤低位熱值進(jìn)行綜合修正,最終計算出準(zhǔn)確的發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率。
5 煤耗計算實際案例分析
案例機(jī)組為汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn),型號為CN250/300-16.67/537/537型亞臨界,一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、抽凝汽式汽輪機(jī),該電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐有限公司生產(chǎn)的HG-1025/17.5-YM36型鍋爐,鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,給煤機(jī)為皮帶稱重式給煤機(jī),試驗期間該電廠單機(jī)運(yùn)行。
試驗數(shù)據(jù):試驗時間為10天,試驗期間發(fā)電量為47 718 000 kW·h,上網(wǎng)電量為44 066 000 kW·h,總?cè)霠t煤量為28 928 t,入爐煤加權(quán)低位熱值為14.769 MJ/kg,根據(jù)公式(3)可計算出該廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率為:305.53 g/kW·h,根據(jù)公式(4)可計算出綜合供電煤耗率為330.86 g/kW·h,試驗結(jié)果較該廠報出的煤耗均偏高,需要采用反平衡煤耗試驗的方法進(jìn)行校核,該廠鍋爐效率為92.12%,汽輪機(jī)熱耗率為:7 936 kJ/kW·h,總廠用電率為:7.65%,根據(jù)公式(5)可計算出發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率為298.8 g/kW·h,綜合供電煤耗率為324.42 g/kW·h,正、反平衡試驗的結(jié)果,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗相差6.73 g/kW·h,綜合供電煤耗相差6.44 g/kW·h,通過SIS對皮帶給煤機(jī)給煤量進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計,得出的入爐煤量與皮帶秤計量出的煤量一致,因此可以用反平衡試驗計算出的發(fā)電煤耗與入爐煤量反推實際入爐煤加權(quán)熱值,將發(fā)電煤耗與入爐煤量代入到公式(3)中,反推出正平衡入爐標(biāo)煤量為14 257.71 t,再將入爐標(biāo)煤量代入公式(2)反推出實際入爐煤加權(quán)低位熱值為14.443 MJ/kg,較入爐煤化驗結(jié)果14.769 MJ/kg低0.326 MJ/kg,后經(jīng)廠家對燃煤熱值化驗儀器進(jìn)行了校驗,發(fā)現(xiàn)化驗儀器存在2.28%的正誤差,對儀器重新進(jìn)行了標(biāo)定,標(biāo)定后電廠又重新進(jìn)行了正、反平衡煤耗試驗,試驗結(jié)果與煤場盤煤結(jié)果相符合。
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