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        氯氣調(diào)節(jié)閥故障引起的事故

        2017-03-11 10:02:53王麗媛
        氯堿工業(yè) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥閥門

        王麗媛

        (甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司,甘肅 白銀 730922)

        【材料與設(shè)備】

        氯氣調(diào)節(jié)閥故障引起的事故

        王麗媛

        (甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司,甘肅 白銀 730922)

        氯氣;調(diào)節(jié)閥;氯化氫合成爐;氫氣泵

        描述了一起因氯氣調(diào)節(jié)閥故障造成的氯化氫合成爐停車及氫氣泵損壞事故,分析了事故原因,并提出了應(yīng)對措施。

        甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司燒堿廠于2012年12月對鹽酸合成系統(tǒng)進行了改造,將舊合成爐改造為2臺生產(chǎn)能力為6萬t/a的下點火式三合一鹽酸合成爐。新系統(tǒng)的氯氣調(diào)節(jié)閥選用DN80氣動調(diào)節(jié)閥,定位器為帶信號輸出的AVP301-RSD3A型。

        投入運行前期該閥門使用狀況良好,但在2015年12月24日發(fā)現(xiàn),氯氣流量有輕微波動,檢查后發(fā)現(xiàn)閥門給定值基本不變,但反饋值一直上下波動,流量波動跟閥門反饋波動趨勢一致。繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn):平時只是小范圍波動,但天氣較冷時流量波動更加明顯;并且該閥門在手動控制模式時,開度反饋值也一直在波動。2016年2月20日12:03:51閥門突然失控,氯氣流量大范圍波動2次后氫氯比值小于1,延時3 s后連鎖停車。

        1 事故經(jīng)過及事故原因

        1.1 事故過程

        12:03:48氯氣調(diào)節(jié)閥開度反饋波動幅度開始逐步增大,12:03:51氯氣調(diào)節(jié)閥給定開度78.098%,但反饋開度為16.752%,給定值與反饋值出現(xiàn)大幅波動,隨后氯氣流量從664.469 m3/h降低到最小值84.982 m3/h。在這一過程中,因進爐氯氣流量降低,氫氣流量很快從864.176 m3/h上升到最大值938.315 m3/h。隨后氯氣調(diào)節(jié)閥自動從16.752%逐步開大到77.118%,此時給定值為77.9%(兩者誤差在允許范圍之內(nèi));12:03:52氯氣調(diào)節(jié)閥開度反饋值為16.264%,氫氣流量910.769 m3/h,氯氣流量376.801 m3/h ,火焰消失;12:03:59氯氣調(diào)節(jié)閥開度反饋值為64.396%,氫氣流量839.63 m3/h,氯氣流量207.326 m3/h,火焰消失后第1次重新出現(xiàn);12:04:15氫氣流量控制回路從自動模式切換至手動模式,12:04:18氯氣流量控制回路從自動模式切換至手動模式,一直到12:06:03,氯氣和氫氣流量都相對穩(wěn)定。但在12:06:03—12:06:20,氯氣調(diào)節(jié)閥又出現(xiàn)了同上次(12:03:51—12:03:59)一樣趨勢的波動。12:06:09,氯氣流量調(diào)節(jié)閥反饋6.325%,氯氣流量304.029 m3/h,火焰再次消失。12:06:15,氯氣流量調(diào)節(jié)閥開度反饋值為5.177%,氯氣流量13.675 m3/h,氫氣流量909.89 m3/h,氫氣與氯氣流量比值超出預(yù)設(shè)范圍,顯示為0,持續(xù)至12:06:24,氯氣調(diào)節(jié)反饋70.623%,氯氣流量204.151 m3/h,氫氣與氯氣流量比值4.073。12:06:25,氯氣調(diào)節(jié)閥開度反饋值為70.861%,氯氣流量362.149 m3/h,火焰第2次重新出現(xiàn)。從12:06:22—12:06:27,由于氯氣調(diào)節(jié)閥反饋顯示閥門開啟速度過快,進爐氯氣流量增加迅速,因此氫氣流量下降,12:06:27—12:06:29,氫氣與氯氣流量比值小于1,時間達到3 s,連鎖滅爐,火焰再次消失;12:06:31,氯氣調(diào)節(jié)閥給定為0,反饋值顯示開度為76.703%,氯氣流量673.993 m3/h;氫氣調(diào)節(jié)閥給定為0,反饋值顯示開度為63.25%,氫氣流量909.89 m3/h;火焰第3次出現(xiàn);12:06:33,氯氣及氫氣調(diào)節(jié)閥全部關(guān)閉到位。

        滅爐后氫氣緩沖罐壓力急劇上升。由于操作人員對氫氣回路在自動模式下氫氣壓力給定值設(shè)置錯誤,因此氫氣排空閥開度過小,延遲了排放時間,再加上排空阻火器排空不暢,氫氣壓力達到滿量程100 kPa,從離子膜DCS調(diào)取的氫氣泵壓力曲線顯示最高壓力達到166 kPa,因壓力太高及持續(xù)時間過長,氫氣泵變頻器過流跳閘,12:37:01氫氣泵停止工作。

        1.2 事故分析

        通過分析歷史曲線和調(diào)取火焰監(jiān)控后認定:氯氣調(diào)節(jié)閥失控,氯氫流量波動,比值失調(diào)導(dǎo)致連鎖停車。

        閥門失控的原因從以下幾個方面進行了排查。

        (1)介質(zhì)氯氣中含有硫酸干燥系統(tǒng)帶有的酸泥在閥體和波紋管處積累過多導(dǎo)致的閥門失控。將閥門從管道上拆下并解體后,沒有發(fā)現(xiàn)積累的酸泥。

        (2)對閥門的執(zhí)行機構(gòu)進行了檢查。開關(guān)閥門動作靈活,排除了執(zhí)行機構(gòu)因變形、腐蝕等原因造成的閥門失控。

        (3)進行了氣源含水量檢查,將儀表管路從氣源球閥后拆開,打開球閥,發(fā)現(xiàn)氣源沒有明顯含水,此次事故非氣源含水過量造成的。

        (4)排除了以上幾項后,認為閥門定位器出現(xiàn)了故障,導(dǎo)致閥門失控。將該定位器返廠后,經(jīng)檢查是定位器的放大器出現(xiàn)了故障。

        氫氣泵變頻器跳閘及設(shè)備損壞的原因為后系統(tǒng)排空阻火器堵塞,排空不暢;再加上DCS操作人員的失誤,氫氣自動排空閥沒有及時打開,造成泵出口壓力過高,密封損壞,變頻器過載產(chǎn)生保護動作。

        2 對策措施

        (1)每6個月維修一次定位器,更換濾網(wǎng),維修節(jié)氣噴嘴,清潔擋板[1]。

        (2)正常生產(chǎn)過程中將閥門開度給定值和反饋值放到同一趨勢畫面中,發(fā)現(xiàn)異常及時將回路切換到手動狀態(tài),并立即聯(lián)系維修人員。

        (3)開一備一的設(shè)備要制定相應(yīng)的切換制度,并嚴格執(zhí)行,以延長設(shè)備的使用壽命。

        (4)氣動閥應(yīng)做好專項檢查,可隨季節(jié)變化或周期性檢查,如儀表空氣帶水情況,閥門定位器防雨情況等[2]。

        (5)在后系統(tǒng)的儀表空氣儲罐底部安裝排水閥,定期排掉儀表空氣冷凝下來的水分,防止因氣源含水量過高引起閥門失控。

        (6)制定《現(xiàn)場儀表維護保養(yǎng)規(guī)程》,明確儀表日常維護和專項維護,并提高維護人員的操作技能。

        (7)氫氣排空管道更換為不銹鋼管,杜絕腐蝕雜質(zhì)堵塞阻火器。

        (8)加強崗位人員應(yīng)急能力培訓(xùn)。這次氫氣泵跳閘的重要原因是操作人員的應(yīng)急能力欠佳。

        3 實施相應(yīng)對策后的效果

        (1)此次事故引起了儀表維護人員的足夠重視,對全廠自控閥的定位器進行了全部清理。運行1年來,閥門使用狀況良好,生產(chǎn)平穩(wěn)。

        (2)儀表空氣罐底部安裝排水閥,并要求在春夏季每班排水2次,秋冬季每班排水4次;對氣源輸送管線進行了重新保溫,杜絕了可能因氣體中含水量高導(dǎo)致的結(jié)凍引起閥門失控,保證了冬季生產(chǎn)平穩(wěn)。

        (3)氫氣排空管更換為不銹鋼材質(zhì)后,在每次的例行檢查中未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)堵塞阻火器的情況。

        4 結(jié)語

        隨著工業(yè)自動化的普及,現(xiàn)場儀表的使用越來越多,只有做好儀表特別是關(guān)鍵儀表的日常精心維護,保證其正常工作性能,才能保證整個生產(chǎn)裝置長周期安全平穩(wěn)運行。

        [1] 許宏陽.氣動調(diào)節(jié)閥故障分析[J].煉油化工自動化,1997(1):78-79.

        [2] 杜聚武.調(diào)節(jié)閥的故障分析與處理[J].閥門,2005(4):36-38.

        [編輯:董紅果]

        An accident due to fault of chlorine regulating valve

        WANGLiyuan

        (Gansu Rare Earth New Material Co., Ltd., Baiyin 730922, China)

        chlorine gas; control valve; hydrogen chloride synthetic furnace;hydrogen pump

        An accident due to fault of chlorine regulating valve was described. The accident caused shutdown of hydrogen chloride synthetic furnaces and damage of a hydrogen pump. The causes of the accident were analyzed. Countermeasures were proposed.

        王麗媛(1985—),女,助理工程師,現(xiàn)于甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司燒堿廠從事DCS管理及現(xiàn)場儀表維護工作。

        2016-10-09

        TQ114.15

        B

        1008-133X(2017)01-0035-02

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