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        熱解油催化加氫實(shí)驗(yàn)臺(tái)搭建及工藝研究

        2017-03-08 07:55:37潔,
        關(guān)鍵詞:改性催化劑工藝

        劉 潔, 司 慧

        (北京林業(yè)大學(xué)工學(xué)院,北京 100083)

        研究與設(shè)計(jì)

        熱解油催化加氫實(shí)驗(yàn)臺(tái)搭建及工藝研究

        劉 潔, 司 慧*

        (北京林業(yè)大學(xué)工學(xué)院,北京 100083)

        利用高壓反應(yīng)釜及通風(fēng)櫥等設(shè)備搭建催化加氫實(shí)驗(yàn)臺(tái),采用NiMo/Al2O3-Pd/C組合催化劑在間歇反應(yīng)釜中對(duì)熱解油進(jìn)行催化加氫實(shí)驗(yàn)??疾炝薔iMo/Al2O3-Pd/C組合催化劑Pd/C的用量、初始?jí)毫Α⒎磻?yīng)溫度這三個(gè)工藝參數(shù)對(duì)熱解油催化加氫油產(chǎn)率、結(jié)焦率和脫氧率的影響。結(jié)果表明,催化加氫的最佳工藝條件為NiMo/Al2O3-Pd/C組合催化劑Pd/C用量0.3 g、初始?jí)毫? MPa、反應(yīng)溫度325 ℃。在此工藝條件下,熱解油脫氧率達(dá)62.48%,脫氧效果最好,油產(chǎn)率和結(jié)焦率分別為17.28%和7.70%,催化加氫后熱解油的性能大幅提高,催化加氫效果明顯。

        熱解油;催化加氫;工藝;脫氧率

        林木剩余物等廢棄物經(jīng)快速熱裂解冷凝后得到的液體產(chǎn)物熱解油具有可再生、硫氮含量低等優(yōu)點(diǎn)[1-2],但熱解油成分復(fù)雜,直接用作供熱燃料存在含氧量高、熱值低、酸性強(qiáng)等問題,需要對(duì)其進(jìn)行提質(zhì)改性。改性的首要目的是降低熱解油的含氧量,從而提高其熱值并降低其酸性。熱解油改性的方法有催化加氫、催化裂化、催化酯化、乳化等幾種[3-4],其中降低含氧量最有效的方法是催化加氫。要通過催化加氫對(duì)熱解油進(jìn)行提質(zhì)改性,就必須確定催化加氫的工藝條件。

        張素平等[5]使用硫化的CoMo催化劑在間歇反應(yīng)釜中對(duì)鋸木屑熱解油進(jìn)行了催化加氫試驗(yàn),以探討反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、冷氫壓力和催化劑對(duì)產(chǎn)物分布的影響,得到的最佳工藝條件為:反應(yīng)溫度360 ℃,反應(yīng)時(shí)間30 min,冷氫壓力2 MPa。Weerawut Chaiwat等[6]使用Pd/C催化劑在連續(xù)固定床上對(duì)桉木熱解油催化加氫工藝進(jìn)行了試驗(yàn),研究了反應(yīng)溫度、初始?jí)毫?、反?yīng)時(shí)間和液相空速四個(gè)參數(shù)對(duì)油產(chǎn)率的影響。結(jié)果表明,液相空速對(duì)油產(chǎn)率沒有影響。

        熱解油直接催化加氫容易產(chǎn)生加氫不充分、脫氧效果不理想等問題,因此有學(xué)者研究出了兩段式催化加氫工藝,即先在一個(gè)較低的溫度下對(duì)熱解油進(jìn)行催化加氫,得到的改性油再在一個(gè)較高的溫度下進(jìn)行催化加氫。Mahfud[7]使用CoMo/Al2O3、NiMo/Al2O3和Ru/Al2O3三種催化劑在固定床上對(duì)櫸樹熱解油進(jìn)行了“低溫+高溫”兩段式催化加氫,低溫下先使活潑的醛類組分脫氧,轉(zhuǎn)化為較穩(wěn)定的化合物,高溫下再使不活潑的酚類組分轉(zhuǎn)化。結(jié)果表明,NiMo催化劑效果最好,使油的干基含氧量由20.71%降低至9.42%,最佳工藝條件為冷氫壓力10 MPa,低溫250 ℃,反應(yīng)時(shí)間15 min,高溫400 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min。張瑞芹等[8]對(duì)松木熱解油進(jìn)行了兩段式催化加氫提質(zhì)改性,低溫段使用Ru/C催化劑在300 ℃、10 MPa條件下進(jìn)行加氫處理,高溫段則使用NiMo/Al2O3催化劑在400 ℃、13 MPa條件下再進(jìn)行深度加氫處理。結(jié)果表明,催化加氫過程中結(jié)焦明顯減少,油的含氧量由48%降低至0.5%,熱值由17 MJ/kg提高到46 MJ/kg,試驗(yàn)表明催化加氫改性油可作為液態(tài)燃料使用。

        兩段式催化加氫能使熱解油的含氧量大幅降低,性能則大幅提高,然而深度脫氧又會(huì)使催化加氫工藝變得更加復(fù)雜,成本明顯增加,不利于其進(jìn)一步的推廣應(yīng)用。因此本研究從催化加氫成本考慮,采用直接催化加氫的方法對(duì)熱解油進(jìn)行改性,并以油產(chǎn)率、脫氧率為考察指標(biāo),探究NiMo/Al2O3-Pd/C組合催化劑中Pd/C的加入量、反應(yīng)溫度、初始?jí)毫θ齻€(gè)工藝參數(shù)對(duì)熱解油催化加氫的影響。

        1 熱解油催化加氫實(shí)驗(yàn)

        1.1 催化加氫實(shí)驗(yàn)臺(tái)搭建

        催化加氫實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,其主要由結(jié)構(gòu)架、加熱爐、釜體、機(jī)械攪拌機(jī)、電機(jī)、測(cè)速儀等組成。整個(gè)工作裝置固定在結(jié)構(gòu)架上,反應(yīng)底物和催化劑加入釜體后,通過法蘭盤與帶機(jī)械攪拌機(jī)的管盤相互配合進(jìn)行密封,電機(jī)(型號(hào):90ZYT52/Al,功率125 W)通過皮帶帶動(dòng)攪拌機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),整個(gè)反應(yīng)在高壓氫氣氛圍中進(jìn)行,初始?jí)毫赏ㄟ^減壓閥進(jìn)行調(diào)節(jié),反應(yīng)溫度、電機(jī)轉(zhuǎn)速及升溫速率可通過控制儀進(jìn)行調(diào)節(jié),反應(yīng)結(jié)束后通過冷卻水管進(jìn)行冷卻。催化加氫反應(yīng)示意圖如圖2所示,整個(gè)反應(yīng)裝置置于通風(fēng)櫥中。

        圖1 催化加氫實(shí)驗(yàn)裝置

        圖2 催化加氫反應(yīng)示意圖

        1.2 實(shí)驗(yàn)材料和儀器設(shè)備

        1.2.1 實(shí)驗(yàn)材料

        落葉松熱解油,含水率為47.37%,其干基氧含量為38.06%,北京林業(yè)大學(xué)生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)室自制;無水甲醇,分析純,北京化工廠生產(chǎn);NiMo/Al2O3催化劑,活性組分為2.6%~3.2%的NiO與15%~18%的MoO3,遼寧海泰科技發(fā)展有限公司生產(chǎn);Pd/C催化劑,活性組分為5%的Pd,遼寧海泰科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)。

        1.2.2 儀器設(shè)備

        GSA-0.5型高壓反應(yīng)釜,北京世紀(jì)森朗實(shí)驗(yàn)儀器有限公司生產(chǎn);FLASH EA1112型元素分析儀,美國(guó)Thermo Finnigan公司生產(chǎn);FA1204B型分析天平,上海瑞霆科技有限公司生產(chǎn)。

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法

        1.3.1 催化加氫實(shí)驗(yàn)

        30 g無水甲醇加到100 g熱解油中,充分混合均勻后密封置于5 ℃的溫度下冷藏8 h。將反應(yīng)底物和催化劑加入高壓反應(yīng)釜中,密封后用H2吹掃排出空氣,通入H2調(diào)節(jié)初始?jí)毫凹訜犭妷?,并設(shè)置反應(yīng)溫度,轉(zhuǎn)速設(shè)為600 r/min,反應(yīng)時(shí)間為1 h;反應(yīng)結(jié)束后用水冷卻至室溫,卸壓取出反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行過濾、分離及分析。

        催化劑為NiMo/Al2O3-Pd/C組合催化劑,其中NiMo/Al2O36.5 g,以組合催化劑Pd/C的用量、初始?jí)毫头磻?yīng)溫度三個(gè)工藝參數(shù)為考察因素,以脫氧率、油產(chǎn)率為考察指標(biāo),進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn)。

        1.3.2 Pd/C催化劑用量選取

        向NiMo/Al2O3催化劑中摻入Pd/C催化劑的主要目的是降低結(jié)焦,提高加氫效率。根據(jù)本研究預(yù)實(shí)驗(yàn)探究結(jié)果得知:Pd/C加入0.3 g左右就能產(chǎn)生較好的加氫效果,因此Pd/C用量選為0.1 g、0.2 g、0.3 g、0.4 g、0.5 g五個(gè)水平進(jìn)行實(shí)驗(yàn),同時(shí)初始?jí)毫头磻?yīng)溫度分別設(shè)置為8 MPa和300 ℃,在一個(gè)較高的反應(yīng)條件下進(jìn)行比較,可以排除反應(yīng)條件不足對(duì)Pd/C催化劑用量的干擾。

        1.3.3 初始?jí)毫x取

        實(shí)驗(yàn)熱解油中干基含氧量為38.06%,將干基含氧量降到15%以下基本可以達(dá)到供熱燃料的標(biāo)準(zhǔn),熱解油干基質(zhì)量為100×(1-47.37%)=52.63(g),因此需要脫除氧的質(zhì)量為52.63×(38.06%-15%)=12.14(g),即0.76 mol,假設(shè)催化加氫中只涉及脫氧反應(yīng),根據(jù)H2~O的比例關(guān)系,催化加氫過程需要消耗的H2為0.76 mol,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程PV=nRT,可計(jì)算出初始?xì)鋲篜=5.09 MPa,實(shí)際H2用量都會(huì)超過5.09 MPa,因此初始?jí)毫x取5 MPa、6 MPa、7 MPa、8 MPa、9 MPa五個(gè)水平進(jìn)行實(shí)驗(yàn),同時(shí)Pd/C催化劑用量選為單因素確定的最佳用量,反應(yīng)溫度為300 ℃。

        1.3.4 反應(yīng)溫度選取

        熱解油中含氧化合物主要來自醛、酮、醇、酸、酯、酚類等化合物,它們的轉(zhuǎn)化溫度分別為醛、酮—200 ℃,醇—250 ℃,酸、酯—300 ℃,酚—350 ℃,熱解油催化加氫制備供熱燃料需將含氧量降到一定指標(biāo),如果脫氧過度,催化加氫成本將大幅提高。熱解油中各組分所占比例為醛和酮約20%,酸和酯約40%,酚約15%,因此估計(jì)脫氧至酸酯類化合物即可,即反應(yīng)溫度以300 ℃為中心,選取250 ℃、275 ℃、300 ℃、325 ℃、350 ℃五個(gè)水平進(jìn)行實(shí)驗(yàn),同時(shí)Pd/C催化劑用量選為單因素確定的最佳用量,初始?jí)毫σ策x為單因素確定的最佳值。

        1.4 油產(chǎn)率、結(jié)焦率與脫氧率分析

        熱解油經(jīng)催化加氫改性后,產(chǎn)物分為氣相、液相和固相。液相出現(xiàn)分層現(xiàn)象,包括水相和油相,固相以結(jié)焦形式附著在催化劑表面。其中油產(chǎn)率、結(jié)焦率的計(jì)算公式分別為:

        iO=(mO/mM)×100%

        iS=(mS/mM)×100%

        式中:mO為油相質(zhì)量;mS為固相質(zhì)量(扣除催化劑質(zhì)量);mM為底物質(zhì)量;iO為油相產(chǎn)率;iS為結(jié)焦率。

        利用元素分析儀對(duì)催化加氫油進(jìn)行元素分析,脫氧率計(jì)算公式為:

        式中:OHDO為催化加氫改性后油的氧含量;OCRU為熱解油的氧含量;ηO為脫氧率。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 組合催化劑Pd/C用量的影響

        催化劑用量是催化加氫工藝的一個(gè)參數(shù),其反映的是催化劑性能的高低。由圖3、圖4所示的Pd/C用量對(duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率、對(duì)脫氧率的影響可以看出,油產(chǎn)率隨著Pd/C用量的增加而增加,當(dāng)Pd/C用量超過0.3g后,油產(chǎn)率基本保持不變,結(jié)焦率也變化不大,而脫氧率則在Pd/C用量0.3g時(shí)達(dá)到最大。原因是Pd/C用量有一個(gè)飽和值,當(dāng)超過這個(gè)飽和值以后,再增加Pd/C用量,多余的催化劑并不能參與到催化加氫反應(yīng),脫氧反應(yīng)也不再繼續(xù)。因此Pd/C催化劑最佳用量為0.3g。

        圖3 Pd/C用量對(duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率的影響

        圖4 Pd/C用量對(duì)脫氧率的影響

        2.2 初始?jí)毫Φ挠绊?/p>

        初始?jí)毫σ彩谴呋託涔に嚨囊粋€(gè)重要參數(shù),其反映了催化加氫成本的高低。從圖5、圖6所示的初始?jí)毫?duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率、對(duì)脫氧率的影響可以看出,當(dāng)初始?jí)毫υ? MPa之前時(shí),油產(chǎn)率和結(jié)焦率基本無變化,當(dāng)初始?jí)毫? MPa時(shí),油產(chǎn)率達(dá)到最大,結(jié)焦最少,脫氧率在7 MPa達(dá)到最大,8 MPa時(shí)脫氧率也在較高值。原因可能是催化加氫反應(yīng)初始?jí)毫Υ嬖趯?shí)驗(yàn)最佳值,當(dāng)初始?jí)毫Φ陀谧罴阎禃r(shí),加氫不充分,加氫效果不明顯;當(dāng)初始?jí)毫Τ^最佳值時(shí),加氫已達(dá)到飽和狀態(tài),催化加氫反應(yīng)H2有剩余,過多的H2也可能導(dǎo)致副反應(yīng),如加氫裂化[9]生成CH4、C2H6、C3H8等小分子氣體。因此初始?jí)毫ψ罴阎禐? MPa。

        圖5 初始?jí)毫?duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率的影響

        圖6 初始?jí)毫?duì)脫氧率的影響

        2.3 反應(yīng)溫度的影響

        反應(yīng)溫度也是催化加氫工藝的一個(gè)重要參數(shù),其決定了脫氧的程度。從圖7、圖8所示的反應(yīng)溫度對(duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率、對(duì)脫氧率的影響可以看出,300 ℃以前,油產(chǎn)率隨反應(yīng)溫度的升高而增大,當(dāng)反應(yīng)溫度達(dá)到300 ℃以后,反應(yīng)溫度升高油產(chǎn)率反而下降;300 ℃以前,結(jié)焦率隨反應(yīng)溫度升高而減少,300 ℃以后,反應(yīng)溫度升高,結(jié)焦率也增大;而脫氧率在325 ℃時(shí)達(dá)到最大。其原因如下:當(dāng)溫度超過300 ℃以后,一方面更近一步脫氧,一些酚類化合物開始加氫脫氧,使含氧量下降,另一方面也將伴隨著一系列副反應(yīng),如裂化反應(yīng)[9],將大分子化合物裂解為CO、CO2、CH4等小分子氣體,導(dǎo)致油產(chǎn)率下降;而且300 ℃以后芳烴之間的縮合反應(yīng)也會(huì)加劇,增大結(jié)焦率。從脫氧效果來看,反應(yīng)溫度325 ℃為最佳。

        圖7 反應(yīng)溫度對(duì)油產(chǎn)率和結(jié)焦率的影響

        圖8 反應(yīng)溫度對(duì)脫氧率的影響

        3 結(jié)論

        (1)熱解油經(jīng)催化加氫提質(zhì)改性后,脫氧效果較好,工藝也比較簡(jiǎn)單,油的性能大幅提高。

        (2)單因素試驗(yàn)獲得的最佳催化加氫工藝條件為:混合催化劑Pd/C用量0.3 g、反應(yīng)溫度325 ℃、初始?jí)毫? MPa。

        (3)在最佳工藝條件下,熱解油脫氧率高達(dá)62.48%,脫氧效果最好,油產(chǎn)率和結(jié)焦率分別為17.28%和7.70%,也達(dá)到一個(gè)較好的水平。

        [1] 阮仁祥,李文志,張穎,等.生物油輕組分的催化氫化與酯化[J].中國(guó)科技論文,2010,5(3):217-223.

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        [3] 李洪宇,顏涌捷.生物質(zhì)油改性方法研究進(jìn)展[J].化學(xué)與生物工程,2009,26(3):6-10.

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        [6] Chaiwat W,Gunawan R,Gholizadeh M,et al.Upgrading of bio-oil into advanced biofuels and chemicals.Part II.Importance of holdup of heavy species during the hydrotreatment of bio-oil in a continuous packed-bed catalytic reactor[J].Fuel,2013(112):302-310.

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        (責(zé)任編輯 張雅芳)

        Construction and Process Research of Pyrolysis OilCatalytic Hydrogenation Test Bench

        LIU Jie, SI Hui*

        (School of Technology,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China)

        High pressure reactor,ventilation cabinet and other equipment are used to set up a catalytic hydrogenation test bench and combined NiMo/Al2O3-Pd/C catalyst is used for pyrolysis oil catalytic hydrogenation in the batch reactor.The effects of three process parameter,i.e.dosage of Pd/C in the combined NiMo/Al2O3-Pd/C catalyst,initial pressure,reaction temperature,on the oil yield,coke yield and deoxidation rate of catalytic hydrogenation are investigated.The result shows that the optimum conditions for the catalytic hydrogenation are as follows:the dosage of Pd/C in the combined NiMo/Al2O3-Pd/C catalyst,0.3 g;initial pressure,8MPa;reaction temperature,325 ℃.Under this process conditions,the deoxidation rate of pyrolysis oil is as high as 62.48%,and the deoxidation effect is the best;the oil yield and coke yield are 7.28% and 7.70% respectively,with the performance of pyrolysis oil after catalytic hydrogenation greatly improved,significant catalytic hydrogenation effect achived.

        pyrolysis oil;catalytic hydrogenation;process;deoxidation rate

        2016-11-18

        國(guó)家林業(yè)局引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)林業(yè)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目(2014-4-34)

        劉 潔(1991-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)樯镔|(zhì)熱解油催化加氫技術(shù),E-mail:zhangshu104@126.com。

        *通訊作者:司 慧(1957-),女,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)樯镔|(zhì)熱解技術(shù),E-mail:sihui@bjfu.edu.cn。

        TQ515

        A

        2095-2953(2017)03-0033-05

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