佟杰(唐山中潤煤化工有限公司,河北 唐山 063611)
折疊式檔煤皮子的改造過程分析
佟杰(唐山中潤煤化工有限公司,河北 唐山 063611)
本文主要介紹了唐山中潤煤化工有限公司備煤車間M115皮帶使用老式壓板擋煤皮子存在的問題,深入研究檢修量大,環(huán)境衛(wèi)生差的原因。改造后效果明顯,M115檢修時間大大縮短,更換只需5分鐘,取煤效率大幅提高,降低檢修難度,皮帶使用壽命也有所延長,衛(wèi)生治理有明顯效果。
折疊;改造;檔煤皮子。
唐山中潤煤化工有限公司年產(chǎn)焦炭220萬噸,備煤車間主要生產(chǎn)任務(wù)是為煉焦分廠提供煉焦用煤,可分為卸煤工段、取煤工段和配煤工段三個部分,整個車間生產(chǎn)操作的難點在取煤工段。取煤工段主要由M112、M113、M114、M115、M116、M117、M118、No.1、No.2共八條皮帶組成[1],M115皮帶處在取煤線咽喉部位,日運輸煤量約一萬,因其運行時間長,粉塵大,容易出現(xiàn)皮帶跑偏,損壞擋煤皮子,成為了備煤車間衛(wèi)生條件最差,運行不平穩(wěn),檢修頻率最高的崗位,嚴重制約生產(chǎn)順行,影響取效率。
M115皮帶處于地下5米深的皮帶通廊內(nèi),煤塵覆蓋,煤霧繚繞,工作環(huán)境十分惡劣,皮帶跑偏治理難度大,皮帶磨損快,撒煤情況頻發(fā),擋煤皮子檢修更換頻繁,每次更換擋煤皮子時必須停車1個小時以上,嚴重影響取煤工段運行時間,究竟是什么原因造成了這些問題呢?
(1)M115皮帶共承接三條前序皮來煤,皮帶機全長142米,共設(shè)有三個導(dǎo)料槽,分別用于承接三條露天皮帶運送的煤料,因此M115皮帶共有三個落料點,M115皮帶運行時因落料點改變極易出現(xiàn)皮帶跑偏現(xiàn)象,進而損壞擋煤皮子,造成撒煤現(xiàn)象,影響取煤效率。
(2)在取煤皮帶系統(tǒng)運行取料時,如果使用M112皮帶取煤上倉時,煤料從M115機尾落下,經(jīng)過M113、M114下料口時,由于擋煤皮子始終與皮帶緊貼,逆向刮下皮帶上的煤料,撒落到地面堆積,同時不有部分煤料掉落到回程皮帶上,如果煤量較大會出現(xiàn)煤料躍過清掃器進入機尾滾筒,造成機尾揚塵,皮帶跑偏,嚴重影響現(xiàn)場環(huán)境。由于皮帶跑偏煤料散落、機尾滾筒碾磨,造成M115煤塵密度大,操作人員勞動強度大,從機頭看不到整條皮帶的一半,環(huán)境差有害于身體健康。
(3)擋煤皮子采用的是壓板固定式,當(dāng)皮逞跑偏時,擋煤皮子時常掉到皮帶外側(cè),檢修時必須停止皮帶運行,將擋煤皮子拆下,由于擋煤皮子很長很重、拆裝操作環(huán)節(jié)多,每次從拆裝都需一個多小時。并且擋煤皮子始終處于與皮帶緊壓狀態(tài),擋煤皮子和皮帶長期摩擦,擋煤皮子磨損嚴重,使用壽命較短[3]。
經(jīng)過現(xiàn)場的觀察和深入研究,確定擋煤皮子的安裝方式是造成檢修工作量大,進而影響環(huán)境衛(wèi)生,導(dǎo)致取煤效率下降的主要原因。備煤車間根據(jù)現(xiàn)場研究結(jié)果組織技術(shù)人員到遷安中化公司和北京佳華公司對標學(xué)習(xí),考察研究壓板固定式擋煤皮子、升降式擋煤皮子和折疊式擋煤皮子在皮帶系統(tǒng)中的運用效果,最終確定將M115固定壓板式擋煤皮子改造為活動折疊式擋煤皮子。
具體改造方案如下:將舊的固定壓板式擋煤皮子整體拆下,使用6根∮70mm的角鐵作新?lián)趺浩ぷ拥闹?,焊接在M115皮帶架兩側(cè),2根∮70mm的角鐵連接左右兩側(cè)的三個支撐柱,4根∮50mm的角鐵與支撐柱焊接,并且與下料斗焊接組成承重鋼結(jié)構(gòu),承受運行煤料帶來的沖擊。兩張8mm的鋼板(尺寸300mm×3000mm)、2塊∮100mm扁鐵(尺寸3000mm),鋼板附加角鐵,焊接固定在4根拉筋上,下面用6分鍍鋅鋼管兩兩成對分別與扁鐵焊接,為加強抗沖擊的程度,鍍鋅鋼管單側(cè)4對以上,長度在每節(jié)200mm以上。鍍鋅鋼管內(nèi)穿入長3000mm∮20mm的圓鋼,使扁鐵可以在鐵板下方自由的折疊放下。
扁鐵上間隔300mm開孔載入螺絲并焊接螺絲帽固定,外側(cè)用小扁鐵對應(yīng)開孔。兩個扁鐵中間加入300mm×3000mm的皮子,皮子對應(yīng)開孔,螺母固定。擋煤皮子使用過程中運用開關(guān)門折疊的原理,減少運行中的摩擦。
在新式折折疊式擋煤皮子在使用時,如果使用M112皮帶進行取煤操作,則將M113、M114兩個導(dǎo)料槽處的擋煤皮子收起,懸掛于M115皮帶上方,高于運送的煤料高度,使煤料在輸送過程中不與擋煤皮子接觸,消防撒煤現(xiàn)象,消除回程皮帶將煤料帶到機尾滾筒產(chǎn)生煤塵的隱患。
通過改造,M115皮帶通廊有了翻天覆地的變化。更換擋煤皮子的頻率從每月6~7條減少到2~3個月更換一次,M115皮帶使用壽命也有所延長。檢修時間大大縮短,提前將皮帶按原孔的位置打好,更換只需5分鐘,大大提高了檢修速度,取煤效率大幅提高。通廊內(nèi)煤粉煤塵大大減少,沒有堆積如山的積煤,崗位員工各個都洋溢著笑容說“崗位環(huán)境好了,干勁更足了”。
[1]唐山中潤煤化工有限公司,備煤車間崗位操作規(guī)程,內(nèi)部資料,2006,2.
[2]唐山中潤煤化工有限公司,備煤生產(chǎn)工藝,內(nèi)部培訓(xùn)教材,2008,32.
[3]趙業(yè)明,水聲文,備煤工藝與設(shè)備,北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010,174.