蔡國德 李馬飛(陜西煤業(yè)集團(tuán)神木天元化工有限公司,陜西 榆林 719319)
近年來,隨著社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,石化行業(yè)也隨之取得了突飛猛進(jìn)的成就。制氫技術(shù)是石化產(chǎn)業(yè)較為前沿的技術(shù)領(lǐng)域之一,不僅可以生產(chǎn)高濃度的工業(yè)氫氣,而且還能夠針對多種加工原料,在生產(chǎn)流程中實現(xiàn)對蠟油加氫、柴油加氫的產(chǎn)出。雖然我國制氫技術(shù)起步較晚,但是進(jìn)展較快,而且裝置技術(shù)也日趨成熟,在生產(chǎn)能力方面也逐漸提升。然而制氫裝置在中溫變換流程中仍存在一些弊端,極易造成各種安全隱患的發(fā)生,嚴(yán)重的話必然要進(jìn)行停工檢修?;诖?,石化企業(yè)制氫生產(chǎn)要想確保效益和安全,就需要加大對中溫變換環(huán)節(jié)的重視,進(jìn)而對其進(jìn)行持續(xù)的研究和優(yōu)化,以為制氫裝置的高效運行奠定基礎(chǔ),最終為企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。
中變氣進(jìn)入空氣冷卻器后,不論是E6104還是A6101,所降的溫度值均高于設(shè)計值,因此造成空冷器的負(fù)荷加大,這就需要對溫度進(jìn)行有效處理。否則將會產(chǎn)生聯(lián)鎖停車,最終引發(fā)產(chǎn)氫中斷。然而空冷風(fēng)機(jī)沒有備機(jī),假使制氫設(shè)備中的空冷風(fēng)機(jī)出現(xiàn)突發(fā)故障,過高的中變氣溫度極易引起安全事故并造成企業(yè)除鹽水浪費,進(jìn)而影響企業(yè)效益的獲取。
一般來講,除鹽水進(jìn)入除氧器后,平均水溫會維持在很高的狀態(tài),這就會造成除氧器的壓力上升,因此除氧效果很難保障。此外,氧氣得不到有效的去除,勢必會在給水系統(tǒng)中長時間的駐留,并對出口管線和中壓鍋爐產(chǎn)生持續(xù)作用,長此以往不僅會造成制氫設(shè)備的腐蝕,更會產(chǎn)生危害性的安全隱患。
限流孔板是除鹽水換熱器中的重要設(shè)備,一方面可以起到減少進(jìn)換熱器中變氣量的作用,另外還可以實現(xiàn)降低換熱與除鹽水溫度的目的。然而在設(shè)計中,限流孔板與換熱器之間的距離較近,因此會造成高負(fù)荷流速和沖擊的猛烈增加。進(jìn)而導(dǎo)致?lián)Q熱管彎曲或斷裂的現(xiàn)象發(fā)生。基于此,優(yōu)化限流孔板設(shè)計迫在眉睫。
首先,制氫裝置處于低負(fù)荷運轉(zhuǎn)效率下,就會出現(xiàn)諸如干燒或紅管現(xiàn)象。為規(guī)避上述現(xiàn)象的發(fā)生,多會采取提高水碳比的方式,當(dāng)然這也會造成實際配汽量與設(shè)計的沖突,進(jìn)而影響空冷器入口的溫度。其次,限流孔板在實際安裝過程中并未設(shè)置防沖板,同時由于限流孔板過近的因素存在,就會導(dǎo)致高速氣流沖擊振動或碰撞的反復(fù)持續(xù)。而且安裝失誤也是導(dǎo)致振動加劇的重要原因之一。最后,換熱器在低負(fù)荷狀態(tài)下的取熱能力尚且不足,進(jìn)而導(dǎo)致空冷器入口溫度偏高。究其原因在于,當(dāng)除氧器壓力較高時,氧氣的去除效果不佳,就會對管線或水泵造成腐蝕、斷裂或內(nèi)漏。此外,原料氣中的硫化氫濃度相對較高,而中變氣發(fā)生蒸汽冷凝后會將硫化氫凝結(jié)于水中,進(jìn)而產(chǎn)生腐蝕侵害危險較強(qiáng)的酸性環(huán)境。然而制氫裝置的管線和管件材質(zhì)等級較低,因此抗腐蝕能力較弱,這就加劇穿透性裂紋的出現(xiàn)。
石化企業(yè)制氫裝置要確保在停工檢修期間對現(xiàn)有中溫變換流程進(jìn)行改進(jìn)和完善,最為關(guān)鍵的是增設(shè)1臺蒸汽發(fā)生器,這樣就可以有效利用中溫變換余熱,進(jìn)而為后路熱量偏高的難題提供出路。其次,停用1.0MPa蒸汽,同時將0.5和1.0MPa蒸汽合并,并做補(bǔ)充減壓處理。最終確保0.5MPa產(chǎn)汽系統(tǒng)作為中溫變換的核心基礎(chǔ)。此外,還要對除鹽水預(yù)熱器進(jìn)行修理,并對限流孔板的入口進(jìn)行拆除處理,以最大限度地減少對換熱器管束的損壞,這樣有利于制氫設(shè)備壽命的保護(hù),并減少設(shè)備故障率和安全隱患的發(fā)生。
一方面,制氫裝置中溫變換流程優(yōu)化改進(jìn)后,由于添置的蒸汽發(fā)生器會將熱量帶走,這就會對空氣冷卻器入口溫度下降帶來極為顯著的效應(yīng)。實驗證明,溫度的下降值約30℃。而且由之前4臺全開改進(jìn)到2開2備的狀態(tài),這極大增加了節(jié)能效果,并對制氫裝置的安全穩(wěn)定運行提供了前所未有的保障。另一發(fā)面,除鹽水溫度的下降直接推動了除氧效果的增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,除氧器壓力下降約10 kPa,這既實現(xiàn)了降低氧腐蝕效應(yīng)的蔓延,又抑制了除氧器排汽噪音對環(huán)境的污染。此外,自產(chǎn)除氧水除氧效果還可以得到明顯的改變,使得制氫裝置的安全生產(chǎn)性能得到了持續(xù)穩(wěn)定的管制。最為關(guān)鍵的是,優(yōu)化改造之后,中溫變換余熱的利用率會大大增強(qiáng),進(jìn)而對企業(yè)收益產(chǎn)生直接促進(jìn)作用,并節(jié)約了空冷風(fēng)機(jī)的所造成電費開銷成本。
現(xiàn)有制氫裝置技術(shù)多采用1.0MPa蒸汽,基于氣相組分的特點和特征,其對于伴熱并無過高的要求,因此優(yōu)化的方向還可以考慮利用加裝跨線的方式將1.0MPa和0.5MPa蒸汽管線銜接,進(jìn)而實現(xiàn)用0.5MPa蒸汽系統(tǒng)代替原蒸汽系統(tǒng)的目標(biāo)。這樣的優(yōu)化效果既是生產(chǎn)實際的需求,更是降低裝置能耗的全力保障。
總之,從制氫裝置中溫變換過程存在的問題和不足中可以分析出,實施創(chuàng)新和優(yōu)化的舉措十分必要,且勢在必行。方案的改造其實并不復(fù)雜,關(guān)鍵在于將0.5MPa蒸汽作為新裝置運行的主導(dǎo)。但是其作用和優(yōu)勢卻非常明顯,既保證并控制了上水溫度和除氧效果,同時更為企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)效益提供支撐。
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