葛挺,高寬,李勇,梁卓
(大唐華中電力試驗(yàn)研究所,鄭州 450000)
某300 MW抽凝式汽輪機(jī)動(dòng)靜碰磨原因分析
葛挺,高寬,李勇,梁卓
(大唐華中電力試驗(yàn)研究所,鄭州 450000)
某300 MW抽凝式汽輪機(jī)在改造后的首次啟動(dòng)過程中,出現(xiàn)了高中壓通流部分軸向動(dòng)靜碰磨。針對(duì)碰磨的原因進(jìn)行了分析,并通過高中壓通流部分各級(jí)運(yùn)行間隙的計(jì)算,找出了最先碰磨部位;為今后類似改造提出了建議。
動(dòng)靜碰磨;膨脹;磨損
某300 MW汽輪機(jī)原為東汽設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為C300/235—16.7/0.343/537/537。該機(jī)原設(shè)計(jì)熱耗率為7 892 kJ/(kW·h),最新的熱力性能試驗(yàn)結(jié)果為8 141 kJ/(kW·h),比設(shè)計(jì)值偏高249 kJ/(kW·h)。為解決該機(jī)實(shí)際運(yùn)行熱耗高的問題,2015年9—11月進(jìn)行了高效亞臨界升參數(shù)節(jié)能改造,在通流部分改造的同時(shí),將主、再熱蒸汽溫度由537 ℃提升至565 ℃。
綜合升級(jí)改造完成后,于2015年11月29日進(jìn)行首次啟動(dòng),當(dāng)負(fù)荷升至80 MW左右時(shí),振動(dòng)突然增大,被迫打閘停機(jī);經(jīng)揭缸檢查,發(fā)現(xiàn)高壓通流部分軸向磨損。下面就該汽輪機(jī)動(dòng)靜碰磨發(fā)生的過程、原因分析、故障處理及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。
1.1 故障過程
2015年11月28日,鍋爐點(diǎn)火;11月29日11:00,汽輪機(jī)具備沖轉(zhuǎn)條件。11月29日11:26開始沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)參數(shù)基本符合制造廠要求,經(jīng)磨檢、中速暖機(jī)、高速暖機(jī),13:30定速。定速后,高中壓缸熱膨脹7.30/8.20 mm,高壓脹差1.50 mm,轉(zhuǎn)子偏心10.5 μm,各監(jiān)視參數(shù)正常。定速后進(jìn)行電氣試驗(yàn),試驗(yàn)過程中,各軸振、瓦振及其他數(shù)據(jù)正常。但中壓通流部分存在鼓風(fēng)現(xiàn)象,中缸排汽溫度達(dá)到412~459 ℃,持續(xù)時(shí)間約10 h。11月30日01:50并網(wǎng)帶負(fù)荷。帶負(fù)荷期間,主、再熱蒸汽平均溫升速率為1.3 K/min,0.9 K/min,局部溫升速率1.8 K/min,符合運(yùn)行說明書的要求。11月30日05:23,負(fù)荷由87 MW降至74 MW,軸向位移由0.10 mm降至0.06 mm,脹差由5.56 mm升至5.60 mm;1X軸振發(fā)生一次波動(dòng),最大值達(dá)到73 μm,05:28恢復(fù)正常。11月30日05:52,#1,#2瓦軸振、瓦振開始上漲;06:01,1X軸振193 μm,2X軸振187 μm,被迫打閘停機(jī),此時(shí)脹差表指示值為5.60 mm。11月30日06:09,轉(zhuǎn)速到零,惰走時(shí)間僅8 min,此時(shí)脹差表指示值為7.4 mm。轉(zhuǎn)速到零后,盤車無法投入,采取悶缸處理措施。11月30日08:00,再次試投電動(dòng)盤車正常,盤車投運(yùn)。
1.2 磨損情況檢查
1.2.1 熱態(tài)檢查情況
2015年12月3日,在盤車狀態(tài)下,拆除高壓后軸封及中壓后軸封外擋汽封后,發(fā)現(xiàn)高壓后軸封外擋汽封高齒向機(jī)頭側(cè)彎曲,軸向磨痕明顯,磨損情況如圖1所示。中壓后軸封外擋未發(fā)現(xiàn)軸向磨損,徑向輕微磨損。
圖1 高壓后軸封外擋汽封軸向磨損情況
1.2.2 揭缸檢查情況
2015年12月12日,汽缸金屬溫度降至80 ℃,停止盤車、油泵運(yùn)行,汽缸解體檢查;2015年12月17日高中壓缸解體檢查完畢。檢查發(fā)現(xiàn)高中壓動(dòng)靜部分發(fā)生磨損,高壓各級(jí)隔板汽封及后軸封汽封齒軸向磨損,其中后軸封齒軸向磨損嚴(yán)重;高壓第5級(jí)動(dòng)葉葉根與第6級(jí)隔板軸向磨損嚴(yán)重,復(fù)測(cè)間隙發(fā)現(xiàn)該部位G點(diǎn)處軸向間隙較安裝時(shí)增加了1.7 mm;高壓第4,5,9,11,12級(jí)葉頂汽封齒軸向磨損;調(diào)節(jié)級(jí)徑向汽封齒徑向有輕微摩擦痕跡;中壓隔板汽封及徑向汽封齒有輕微徑向摩擦痕跡。檢查前軸承箱與高壓缸之間的H梁連接情況,連接正常,但被保溫包裹。進(jìn)行前軸承箱推拉試驗(yàn),移動(dòng)正常,無卡澀。檢查#2軸承箱定位情況,死點(diǎn)正常。測(cè)量推力間隙,為0.43 mm,與安裝數(shù)據(jù)吻合。對(duì)通流部分間隙數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)測(cè),除摩擦部位有偏差,其他數(shù)據(jù)與安裝數(shù)據(jù)吻合。
2.1 碰磨原因
綜合改造后汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)、故障時(shí)運(yùn)行參數(shù)、故障后檢查情況,造成軸向碰磨的原因如下。
(1)脹差表存在誤差,指示值偏小。對(duì)脹差表進(jìn)行校驗(yàn),發(fā)現(xiàn)脹差表指示值偏小。指示值5.60 mm時(shí),偏小0.90 mm;指示值7.40 mm時(shí),偏小1.10 mm。
(2)H梁溫升膨脹,進(jìn)一步增大測(cè)量誤差。高中壓缸與前軸承箱間H梁被保溫材料包裹,使得空氣無法對(duì)其冷卻,造成H梁溫度升高、膨脹量增加。與H梁散熱良好狀態(tài)相比,H梁溫度約升高130℃,其長(zhǎng)度334 mm,按線性膨脹系數(shù)13.5×10-6/K計(jì)算,H梁將產(chǎn)生0.6 mm的額外膨脹量。
(3)改造后進(jìn)汽溫度升高,轉(zhuǎn)子膨脹量增加。汽輪機(jī)通流部分改造時(shí),配套進(jìn)行了鍋爐受熱面的相關(guān)改造,將主、再熱蒸汽溫度由537℃提升至565℃。由于進(jìn)汽溫度的提高,高中壓通流部分各級(jí)的溫度也隨之升高,各級(jí)溫度升高使轉(zhuǎn)子的膨脹量較改造前增大。改造前后高中壓通流部分額定工況各監(jiān)視段溫度的對(duì)比見表1。
表1 各監(jiān)視段溫度對(duì)比 ℃
(4)改造后外缸溫度降低、通流間隙減小。通流部分改造后,高壓通流部分增加3級(jí)、中壓通流部分增加1級(jí),高壓內(nèi)缸增加0段抽汽室,中壓進(jìn)汽部分安裝隔熱罩,高中壓外缸增加螺栓自流冷卻系統(tǒng)以上改造措施對(duì)提高效率、減少缸內(nèi)漏汽有利,但也會(huì)造成外缸及法蘭金屬溫度降低,導(dǎo)致外缸與轉(zhuǎn)子溫差增大;在轉(zhuǎn)子總長(zhǎng)度不變的情況下,增加4級(jí)及0段抽汽室,會(huì)造成軸向通流間隙減小。溫差大與間隙小2個(gè)因素疊加,使改造后軸向間隙安全裕量明顯減小。
(5)泊松效應(yīng)引起的轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng)量設(shè)計(jì)取值偏小。設(shè)計(jì)時(shí),泊松效應(yīng)引起的轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng)量取值為0.76 mm,明顯小于實(shí)際轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng)量1.80 mm(轉(zhuǎn)速由3 000 r/min降至0 r/min,高壓后軸封第9列處),設(shè)計(jì)與實(shí)際偏差1.04 mm;造成停機(jī)過程中,出現(xiàn)較嚴(yán)重的磨損。
2.2 碰磨部位分析
由打閘前振動(dòng)波動(dòng)及變化規(guī)律判斷,脹差表指示值5.60 mm時(shí)已發(fā)生碰磨,此時(shí)實(shí)際脹差已達(dá)7.10 mm左右(脹差表測(cè)量值偏小,影響0.90 mm;H梁被保溫材料包裹,引起的H梁額外膨脹,影響0.60 mm),最先碰磨部位應(yīng)在正脹差方向軸向間隙安全裕量最小處。
運(yùn)行時(shí)動(dòng)靜部件溫度升高,高中壓轉(zhuǎn)子以推力瓦為基準(zhǔn)向機(jī)頭方向膨脹,轉(zhuǎn)子各級(jí)葉輪的移動(dòng)量為該部位與推力盤間各區(qū)段膨脹量之和。高中壓外缸以#2軸承箱處死點(diǎn)為基準(zhǔn)向機(jī)頭方向膨脹,并帶動(dòng)安裝在其中的高壓內(nèi)缸、隔板套、汽封套等部件向機(jī)頭方向移動(dòng)。各級(jí)隔板及汽封圈的移動(dòng)量為高壓外缸與高壓內(nèi)缸或中壓#1,#2隔板套的膨脹量之和。
高中壓轉(zhuǎn)子材質(zhì)為30Cr1Mo1V,高中壓缸材質(zhì)為15Cr1Mo1V,線性膨脹系數(shù)(與20 ℃之間)與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系[1]見表2。
表2 材料的線性膨脹系數(shù)
為確定最易碰磨的部位,以高壓通流部分實(shí)際安裝數(shù)據(jù)、故障時(shí)各監(jiān)視段參數(shù)等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進(jìn)行高中壓通流部分各部位正脹差運(yùn)行間隙的計(jì)算[2]。故障時(shí)高中壓通流部分各部位正脹差運(yùn)行間隙計(jì)算結(jié)果見表3,表中各點(diǎn)為安裝時(shí)高中壓通流部分間隙最小的部位。
從表3可以看出:當(dāng)脹差表指示值為5.60 mm時(shí)(實(shí)際脹差7.10 mm左右),高壓第5級(jí)葉輪與高壓第6級(jí)隔板G點(diǎn)處已出現(xiàn)輕微碰磨;高壓第1級(jí)轉(zhuǎn)子與隔板汽封G1點(diǎn)、高壓第2級(jí)轉(zhuǎn)子與隔板汽封G1點(diǎn)、高壓后軸封1~9列轉(zhuǎn)子城墻齒與汽封高齒G1點(diǎn)等處的運(yùn)行間隙小于1 mm,安全裕量不足。
表3 各部位正脹差運(yùn)行間隙 mm
動(dòng)靜碰磨在高壓第5級(jí)動(dòng)葉葉根與第6級(jí)隔板軸向間隙G點(diǎn)處首先發(fā)生,造成機(jī)組振動(dòng)增大;跳閘后,由于泊松效應(yīng)引起轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng),脹差表指示值7.40 mm時(shí)(實(shí)際脹差9.10 mm左右),造成較嚴(yán)重磨損。
汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子返廠,進(jìn)行了局部熱處理、車削加工、高速動(dòng)平衡,高速動(dòng)平衡結(jié)果合格。對(duì)葉頂汽封、隔板汽封、軸封修復(fù)、更換,調(diào)整高中壓通流部分間隙,將多數(shù)級(jí)的正脹差方向間隙適當(dāng)放大。
2016年1月24日所有修復(fù)工作完成,機(jī)組啟動(dòng);1月24日11:31定速3 000 r/min,1月24日20:23并網(wǎng)帶80 MW負(fù)荷暖機(jī)后,進(jìn)行機(jī)械超速試驗(yàn);1月25日04:28正式并網(wǎng)帶負(fù)荷。
在之后的運(yùn)行過程中,高中壓脹差仍偏大;隨負(fù)荷波動(dòng),高中壓脹差在4.40~5.00 mm之間變化;與改造前相比,偏大約2 mm。其余運(yùn)行參數(shù)正常,各軸振、瓦振均在優(yōu)良水平。2016年7月進(jìn)行了性能考核試驗(yàn),機(jī)組熱耗保證工況(THA)修正后熱耗率7 796.21 kJ/(kW·h),75%THA工況修正后熱耗率7 842.68 kJ/(kW·h),均低于制造廠保證值,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(1)首次啟動(dòng)過程中,供熱調(diào)節(jié)蝶閥未完全開啟,致使中壓通流部分存在鼓風(fēng)。中缸排汽溫度最高達(dá)459 ℃,持續(xù)時(shí)間達(dá)10 h,造成外缸中壓部分過度膨脹,掩蓋了外缸高壓部分膨脹不足的問題。供熱調(diào)節(jié)蝶閥缺陷消除后,中壓通流部分鼓風(fēng)消失,外缸中壓部分金屬溫度下降;高壓部分通流間隙迅速減小,是造成碰磨的主要原因。
(2)脹差表測(cè)量存在誤差,同時(shí)高中壓缸與前軸承箱連接H梁被保溫包裹,進(jìn)一步增大了測(cè)量誤差,使得運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,是造成碰磨的直接原因。
(3)脹差表指示值5.60 mm時(shí)(實(shí)際脹差7.10 mm左右),在高壓第5級(jí)葉輪與高壓第6級(jí)隔板間G點(diǎn)處首先出現(xiàn)輕微碰磨,振動(dòng)增大;停機(jī)過程中,由于泊松效應(yīng)造成軸向較嚴(yán)重磨損。
(4)在設(shè)計(jì)制造方面,采取了提高進(jìn)汽溫度、優(yōu)化汽缸結(jié)構(gòu)、增加通流級(jí)數(shù)等改進(jìn)措施,這些措施在提高效率的同時(shí),客觀上也造成了外缸與轉(zhuǎn)子溫差增大、級(jí)間間隙減小。與改造前相比,正脹差方向軸向間隙安全裕量減小。因此,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)統(tǒng)籌考慮,兼顧經(jīng)濟(jì)性與安全性,通流間隙應(yīng)留有更大的安全裕量。
(5)從幾次正常停機(jī)的情況看,轉(zhuǎn)速到零后,高中壓脹差增加了1.20~1.80 mm;停機(jī)時(shí)進(jìn)汽參數(shù)越高,正脹差增加值越大,即泊松效應(yīng)引起的轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng)量越大。因此,應(yīng)對(duì)高中壓正脹差報(bào)警值和跳機(jī)值進(jìn)行完善,予以適當(dāng)降低。
(6)檢修時(shí),汽輪機(jī)各測(cè)量?jī)x表的校驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序定時(shí)校驗(yàn),且必須做全量程校驗(yàn)。
(7)檢修時(shí),嚴(yán)禁對(duì)汽缸與前軸承箱H梁(或推拉裝置)、汽缸貓爪進(jìn)行保溫,防止引起脹差測(cè)量附加誤差。
[1]火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè)[M]. 北京:中國電力出版社,2001.
[2]魏軍, 陳伯樹. 汽輪機(jī)機(jī)組脹差計(jì)算方法[J]. 機(jī)械工程師, 2012(5): 9-10.
(本文責(zé)編:劉炳鋒)
2016-09-02;
2016-11-28
TK 268
B
1674-1951(2017)01-0050-03
葛挺(1968—),男,河南開封人,高級(jí)工程師,從事汽輪機(jī)專業(yè)試驗(yàn)、調(diào)試、運(yùn)行方面的工作(E-mail:water_0371@126.com)。