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        輔塔pH分區(qū)脫硫技術的研究與應用

        2017-02-28 09:45:47李映斌谷小兵齊勇
        科技資訊 2016年26期

        李映斌+谷小兵+齊勇

        摘 要:近年來,因火電廠大氣污染物排放標準日益提高,各大火電機組為積極應對環(huán)保政策,對脫硫裝置進行增容提效改造。該文提出一種輔塔pH分區(qū)技術,應用于張家口電廠脫硫裝置改造,為火電系統(tǒng)內脫硫改造提供可靠經驗。

        關鍵詞:輔塔 pH分區(qū) 脫硫系統(tǒng) 增容提效

        中圖分類號:X701.3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)09(b)-0030-02

        2011年,國家環(huán)保部發(fā)布新版《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2011),要求除特殊限制地區(qū)外,煙氣SO2排放標準為<200 mg/m3,并于2013年7月開始執(zhí)行。繼之2014年3月,國家環(huán)境保護部召集五大發(fā)電公司明確提出擴大執(zhí)行特別排放限值的范圍,對京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行特別排放限值,新增加區(qū)域從2015年1月1日起執(zhí)行,不達標的電廠將停止運行。張家口發(fā)電廠須執(zhí)行特別排放限值,即SO2排放濃度<35 mg/Nm3,因此,張電8臺機組脫硫系統(tǒng)必須進行增容提效改造。

        自2009年開始,大唐環(huán)境產業(yè)集團公司就開始著力于研究輔助漿液循環(huán)箱的脫硫技術,專門用于解決在較短時間內完成脫硫裝置的增容提效問題[1]。同時由于張電8臺脫硫裝置由大唐環(huán)境產業(yè)集團實施特許經營,因此大唐環(huán)境產業(yè)公司必須承擔起增容提效改造的任務。

        結合工程改造應用,該文提出一種新型的實用技術:輔塔pH分區(qū)脫硫技術,該技術已于2014年6月獲得國家專利認證證書(證書號:ZL 2014 2 0337253.3)。該項技術適用于燃煤硫份偏高、改造周期短的脫硫現(xiàn)場。

        1 研發(fā)背景

        大唐國際張家口發(fā)電廠8臺機組(8×300 MW)均配備石灰石濕法煙氣脫硫裝置。原裝置為同方環(huán)境股份有限公司總承包建設,于2008年8月投入運行。原設計條件,機組滿負荷工況下,原煙氣SO2濃度2 750 mg/Nm3時,凈煙氣SO2濃度<200 mg/Nm3,脫硫效率>92.7%。該次提效改造,要求達到:原煙氣SO2濃度2 750 mg/Nm3時,凈煙氣SO2濃度<35 mg/Nm3,脫硫效率>98.7%。

        技術人員提出了幾套改造方案,并對方案進行了充分論證,最終確定了輔塔pH分區(qū)增容提效改造方案,即對吸收塔及凈煙道升高,增加兩臺漿液循環(huán)泵、兩層噴淋層;供漿系統(tǒng)由對主塔供漿方式變更為主要對輔塔供漿方式,同時保留原主塔供漿管路;除霧器由平板式改為屋脊式,同時增加管式除霧器?,F(xiàn)有制漿、脫水等公用系統(tǒng)滿足要求,不進行改造。

        2 系統(tǒng)特征

        此次改造工程的主要技術特點為:布置輔塔,增加漿液循環(huán)泵及噴淋層,對輔塔進行供漿。該改造方案優(yōu)點如下。

        (1)相比其他方案(如改變主塔結構、串塔方式等)改造費用低,改造工作量小。吸收塔及凈煙道提升高度低,約4 m左右。增加一個直徑9 m、高度12 m的輔塔,增加兩臺漿液循環(huán)泵,設備改動及增加量小。

        (2)采用主塔與輔塔雙路供漿方式,增加了供漿的靈活性,同時,若采用輔塔單路供漿可使吸收塔主塔與輔塔實現(xiàn)雙pH控制,有利于提高脫硫效率。

        (3)改造工期短,利用機組停機機會,完成吸收塔及凈煙道提升、新增噴淋層的安裝及除霧器改造等與通煙相關的工作,其他工作在機組啟動后進行,最大限度縮短機組停機時間。

        (4)原煙道取直,減少了3個彎頭,減少了煙氣系統(tǒng)的阻力,有利于降低引風機電耗。

        3 技術創(chuàng)新點

        輔塔pH分區(qū)脫硫技術包含了輔助漿液循環(huán)箱脫硫技術的系統(tǒng)特征[1],使得改造后的脫硫裝置明顯提高了液氣比、增大了煙氣處理能力,同時,該技術還具備以下優(yōu)點。

        (1)濕法脫硫工藝中氧化分兩部分:吸收區(qū)自然氧化以及漿液池的強制氧化。自然氧化的工藝特點是氣相連續(xù),液相均勻分散,但是煙氣中氧濃度低,此種氧化反應比例在總體氧化反應中大約占20%。強制氧化的工藝特點是液相連續(xù),氣相均勻分散,此種氧化反應比例在總體氧化反應中大約占80%,在吸收塔氧化反應中起決定性作用。在主塔漿池中,液相具備均勻液相連續(xù)條件,但在輔塔漿池中,液相主體為非均勻連續(xù)相,如果輔塔漿池與主塔均采用氧化風管布置,將會導致原塔與輔塔氧化均不正常,所以本工程方案依然堅持原有輔塔技術,即輔塔區(qū)域不進行參與氧化過程。

        (2)采用輔塔漿池增加結晶時間。該方案中的增加循環(huán)泵容量保證了脫硫效率、主塔氧化的方式,保證漿液吸收SO2后生成的亞硫酸鈣完全氧化、增加輔助漿液池,并通過連通管與原塔相連,使兩個漿液池成為連通器,進行緩慢的物質交換,保證了結晶時間與結晶空間,確保了生成的硫酸鈣晶體體積,易于脫水。

        (3)采用副塔供漿方式,實現(xiàn)了主輔塔不同的pH值,輔塔pH值稍高于主塔,即從一定程度上促進了主塔鈣離子的生成,也滿足氧化結晶的時間,因此能有效提高脫硫效率。

        4 主要設計原則

        (1)不改變原設計工藝流程,繼續(xù)采用石灰石-石膏濕法脫硫技術,全部煙氣參加脫硫,系統(tǒng)按設計煤質設計,脫硫效率≥98.7%。

        (2)煙氣脫硫系統(tǒng)根據(jù)下述要求進行設計:在原有脫硫系統(tǒng)的基礎上進行增容提效改造,使改造后的脫硫系統(tǒng)在原設計值條件下,能長期、安全、穩(wěn)定地運行,系統(tǒng)出口SO2<35 mg/Nm3,脫硫效率達到98.7%以上。

        (3)不改變主塔結構,不破壞原有噴淋層。只是將塔體及相關煙道整體上升,以滿足新增漿液噴淋層及屋脊式除霧器的高度需求。

        (4)依據(jù)物料平衡計算原則,確定漿液總量、氧化池容積、輔塔容積及新增漿液循環(huán)泵、氧化風量等關鍵參數(shù)。

        5 改造效果

        (1)改造后脫硫性能指標試驗。

        改造后脫硫性能指標試驗見表1、表2。

        (2)社會、經濟效益。

        社會效益:火電廠是中國排放大氣污染物大戶,增容提效有各種方案,選擇哪種方案既考驗技術人員的設計經驗水平,也直接決定著技改投資及運營效益。大唐環(huán)境產業(yè)集團公司技術人員敢于打破常規(guī),通過最簡潔的方案實現(xiàn)技改的目的。實踐證明該方案是可行的,在不影響發(fā)電企業(yè)年度電量的前提下實現(xiàn)了工期短、造價低、效果好的目標。

        經濟效益:若采用傳統(tǒng)的改造吸收塔的方案,則需要4~6個月的改造周期,在此期間內因不能正常投入脫硫系統(tǒng)而導致主機停機,犧牲的上網電量約16億kW·h。即采用輔塔分區(qū)的方案為電廠避免了巨大的經濟損失[2]。同時,后期工程決算表明,增加一個輔塔的費用比采用傳統(tǒng)的改造吸收塔的方式即重建吸收塔或者給吸收塔加高,重新布置煙道,產生的設備和施工費用概算,要節(jié)省出1 000萬元。

        6 結論與建議

        (1)結論。

        通過168 h試運及高硫煤試驗的運行記錄參數(shù)表明,張家口發(fā)電廠#1脫硫系統(tǒng)增容技改完成后,可以得出如下結論。

        ①張家口發(fā)電廠#1脫硫系統(tǒng)增容技改后,SO2出口排放值及脫硫效率都達到了改造設計的要求,即保證在入口SO2為2 750 mg/Nm3時,出口低于35 mg/Nm3,效率滿足98.7%以上。

        ②通過調整吸收塔液位及輔塔供漿等運行方式,在入口稍低于設計值時,即入口SO2為2 450 mg/Nm3左右,保持4臺泵運行(改造后共計5臺泵),出口SO2能控制在35 mg/Nm3以內。

        (2)建議。

        該項目的研究和應用,達到了國內領先水平,經濟效益和社會效益顯著,建議在脫硫增容提效改造上推廣應用。

        參考文獻

        [1] 李映斌,齊勇,董越.輔助漿液循環(huán)箱(輔塔)脫硫技術的研究與應用[J].中國新技術新產品,2014(17):53-55.

        [2] 田曉曼.火電廠濕法脫硫系統(tǒng)增容提效改造技術方案[J].中國環(huán)保產業(yè),2015(8):19-21.

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