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        增加蒸氨冷凝器換熱面積的改造

        2017-02-22 03:31:17梁爾希
        純堿工業(yè) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        梁爾希

        (廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)

        增加蒸氨冷凝器換熱面積的改造

        梁爾希

        (廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)

        通過對蒸氨冷凝器改造,增大其換熱面積,回收蒸氨過程中氨氣的熱量,提高預(yù)熱母液溫度,降低蒸餾蒸氨過程中蒸汽用量,降低蒸餾汽耗。同時降低吸收系統(tǒng)熱負荷,保證吸收塔出氣降溫的需要。

        蒸氨冷凝器;換熱面積;熱母液溫度;蒸餾汽耗

        1 項目概述

        蒸氨冷凝器E101,是蒸吸工序的主要設(shè)備之一,是濾過母液與蒸氨氣體之間的換熱設(shè)備。由母液桶來的母液經(jīng)泵送至蒸吸進入冷凝器的底部,與加熱器出來的蒸氨氣體進行逆向換熱,濾過母液在冷凝器內(nèi)被加熱后蒸發(fā)部分游離氨和CO2氣體。廣東南方堿業(yè)共有2套蒸餾吸收裝置,每套系統(tǒng)各配置一臺蒸氨冷凝器(E101)。其中E101A是南方堿業(yè)第一批元老級塔器,從建廠至今已經(jīng)歷了20多年的滄桑。早已破舊不堪,嚴重影響蒸吸工序的工藝指標和消耗指標。主要體現(xiàn)以下幾個方面:

        1)冷凝器內(nèi)母液列管穿孔泄漏導(dǎo)致母液跟隨冷凝液流失,只能采取臨時措施,將冷凝液加入預(yù)灰桶中,此舉變相提高了蒸餾塔的負擔,影響其作業(yè)周期。

        2)冷凝器內(nèi)氣相通道有局部堵塞的情況,氣相阻力增大,唯有加開真空泵,提高系統(tǒng)的真空保證蒸餾塔正常平穩(wěn)運行,此舉增加了生產(chǎn)的電耗。

        3)隨著產(chǎn)能提高,冷凝器換熱面積的不足日益明顯。

        由此可見,E101A的更換已刻不容緩,只有對原有的設(shè)備進行更換與技術(shù)改造,才能實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、節(jié)能、安全、平穩(wěn)運行的目標,為公司贏得更好的經(jīng)濟效益。

        2 項目實施方案

        原蒸氨冷凝器E101A的設(shè)備換熱面積設(shè)計為650 m2(換熱管φ25×1)。其結(jié)構(gòu)為垂直列管式換熱器,換熱管、管束殼體均采用鈦材,上管箱和下管箱材質(zhì)為碳鋼。考慮到現(xiàn)在蒸吸樓的設(shè)備布置,重新選址配管比較困難,必須用原E101A的外形結(jié)構(gòu)尺寸,重新設(shè)計與布置換熱管。 通過參照新蒸氨冷凝器E101B的結(jié)構(gòu)尺寸,將設(shè)備換熱管改為φ32×1,換熱面積提高到1 045 m2。設(shè)備材質(zhì)上,基于母液、氣氨的腐蝕性較大,換熱管與管束殼體,仍按原E101圖紙,采用鈦材。上、下管箱參照E101B圖紙,采用含鈦復(fù)合材料,無需在內(nèi)壁內(nèi)襯PO防腐層,不但提高了耐腐蝕性能,而且大大延長部件的使用壽命。本次改造,一方面徹底解決設(shè)備存在的問題,確保生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定;另一方面, E101A的生產(chǎn)能力提高了60.8%,滿足60萬t純堿產(chǎn)能的需求。

        3 設(shè)備改造后的效果

        項目于2015年3月施工完畢并投入使用。E101A改造后母液提溫效果明顯,降低蒸汽消耗約5%,可滿足蒸吸正常生產(chǎn)需要。夏天可舒緩吸收工序系統(tǒng)熱負荷,避免后續(xù)工序因氨鹽水溫度過高所帶來的一系列不利影響;冬天也可減少循環(huán)水用量,減輕我司的電力負擔。項目取得較為滿意的效果。

        通過對改造前后出E101A的熱母液溫度查定,從查定數(shù)據(jù)上看:改造前出E101A熱母液溫度在61~63 ℃,改造后出E101A熱母液溫度在64~66 ℃。

        表1 分析采集數(shù)據(jù)

        通過物料平衡與熱量平衡,計算出E101A改造后與改造前相比蒸汽的節(jié)約量,并以此結(jié)算年經(jīng)濟利益。

        3.1 物料平衡

        1)收入物料

        ①母液m1=E1×ρ1=5.40×1 130=6 102 kg/t

        FNH3:5.40×1.282×17=117.69 kg/t,

        6.9229 kmol/t

        CO2:5.40×0.563×44=133.76 kg/t,

        3.0416 kmol/t

        NH4Cl:5.40×3.791×53.5=1 095.22 kg/t,

        20.4714 kmol/t

        NaCl:5.40×1.088×58.5=343.69 kg/t,

        5.8751 kmol/t

        Σ=1 690.36 kg/t

        H2O:m1-Σ=6 102-1 690.36=4 411.64 kg/t

        ②石灰乳m2=E2×ρ2=2.5903×1 240=3 212 kg/t

        ACaO:2.5903×4×56=580.22 kg/t,

        10.3610 kmol/t

        表2 蒸氨塔物料表

        CaCO3:2.5903×0.2273×100=58.22 kg/t,0.5888 kmol/t

        ③蒸汽,假設(shè)蒸汽量為m3kg/t

        即收入物料合計m1+m2+m3=9 414+m3

        2)支出物料

        ①蒸餾塔出氣,總量m4kg/t

        NH3:母液帶NH3=(6.9229+20.4714)×17=465.70 kg/t

        廢液跑NH3=8.75×0.0035×17=0.51 kg/t

        出氣含NH3=465.70-0.51=465.19 kg/t,27.36 kmol/t

        CO2:母液帶CO2133.76 kg/t

        預(yù)熱母液殘留CO2=5.40×0.044×44=10.45 kg/t

        出氣含CO2=133.76-10.45= 123.31 kg/t,2.85 kmol/t

        H2O:出氣中 CO2與NH3比值=123.31∶465.19=0.27

        Tga=0.27a=15.1°

        查文獻[1]得:出氣組成Wt%

        NH3CO2H2O

        38.5 10.4 51.1

        即出氣總量m4=465.19+123.31+617.43=1 205.93 kg/t

        ②蒸氨廢液,假設(shè)為m5kg/t

        加強對工商業(yè)的重視。立法要求資助計劃與州和地方企業(yè)建立更緊密的聯(lián)系。例如,受資助的職業(yè)教育機構(gòu)必須進行勞動力需求評估并公示其與企業(yè)的合作,加強學(xué)生以工作為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)。

        即支出物料合計m4+m5=1 205.93+m5

        物料平衡9 414+m3=1 205.93+m5

        m5=8 209+m3

        (1)

        3.2 熱量平衡

        表3 蒸氨塔熱量表

        1)收入熱量

        ①母液Q1=m1×s1×T1=6 102×3.265×65=1 294 997 kJ/t

        ②石灰乳Q2=m2×s2×T2=3 212×3.433×92=1 014 465 kJ/t

        ③蒸汽Q3=m3×i=2 702m3kJ/t

        ④反應(yīng)熱Q4:

        2NH4Cl(aq)+Ca(OH)2(aq)=2NH4OH(aq)+CaCl2(aq)-11 430 kJ/kmol

        分解NH4Cl 20.4714 kmol/t

        b.(NH4)2CO3與Ca(OH)2反應(yīng)熱q2:

        (NH4)2CO3(aq)+Ca(OH)2(aq)=CaCO3(s)+2NH4OH(aq)-8 709 kJ/kmol

        反應(yīng)(NH4)2CO3量 0.525 kmol/t

        反應(yīng)熱q2=0.525×8 709=4 572 kJ/t

        反應(yīng)熱Q4合計:q1+q2=121 566 kJ/t

        即收入熱量合計:Q1+Q2+Q3+Q4=2 431 028+2 702m3

        2)支出熱量

        ①反應(yīng)熱Q5:

        a.(NH4)2CO3分解熱q3:

        (NH4)2CO3(aq)=H2O(l)+CO2(g)+2NH3(aq)+94 165 kJ/kmol

        分解(NH4)2CO3量:2.85 kmol/t

        分解熱q3=2.85×94 165=268 370 kJ/t

        b.NH3揮發(fā)熱q4:

        NH3(l)=NH3(g)+34 792 kJ/kmol

        揮發(fā)氨量:27.36 kmol/t

        揮發(fā)熱q4=27.36×34 792=951 909 kJ/t

        反應(yīng)熱Q5合計:q3+q4=1 220 279 kJ/t

        ②出氣帶走熱Q6:

        NH3: 456.38×2.29×75=78 383.265 kJ/t

        CO2: 123.31×0.9211×75=8 518.56 kJ/t

        H2O: 617.43×2 636=1 627 545 kJ/t

        出氣帶走熱Q6合計:1 714 446 kJ/t

        ③廢液帶走熱Q7:m5×s5×T5=345m5

        即收入熱量合計:Q5+Q6+Q7=2 934 725+345m5

        熱量平衡:2 431 028+2 702m3=2 934 725+345m5

        2 702m3-345m5=503 697

        (2)

        由公式(1)與公式(2)解得:m3=1 415 kg/t

        同理當T1=62 ℃時,解得:m3=1 492 kg/t,Δm3=77 kg/t。

        改造后進蒸餾塔的總汽耗量為1 415 kg/t(含煅燒輕灰、重灰閃發(fā)汽,外購低壓蒸汽等)。從投用結(jié)果和計算數(shù)據(jù)對比來看,噸堿可節(jié)約蒸汽77 kg。以年運行10個月計(產(chǎn)量:51.7萬t),低壓蒸汽150元/t:

        可回收蒸汽:0.077×51.7=3.98萬t

        年效益:3.98×150=597.1萬元(不包括改造費用)

        4 設(shè)備改造后存在的問題

        項目投用后雖然取到了較為明顯的降耗效果,但在實際運行中也暴露出以下的問題:

        1)冷凝液量有所偏高,冷凝液量增大了淡液塔的負荷。

        2)我司E101A有兩個熱母液出口進加熱器,由于換熱后溫度偏高,造成管線內(nèi)部帶氣(NH3/CO2),導(dǎo)致兩個蒸餾塔的母液進量會有所偏流,操作難以平穩(wěn)。

        3)舊E101A進口管處焊有5塊擋氣板,呈階梯分布。它們減緩熱氣流的沖力,防止熱氣流對鈦管進行沖擊造成損壞。新E101A因器內(nèi)空間受限,將原緩沖區(qū)縮小改成換熱區(qū),5塊擋氣板設(shè)計成1塊,上下各6點共12條焊條與器壁相連。存在擋氣板受沖擊力大而脫落,熱氣流推動擋氣板刮破前排列管,導(dǎo)致母液泄漏至冷凝液中的隱患。

        5 問題解決方案

        1)冷凝液量變大是因為換熱效果良好引起,當冷凝液桶液位無法平衡時,部分冷凝液引進蒸餾塔,將E101A冷凝液流程管線重新設(shè)計優(yōu)化。在E101A的原管線出口處增設(shè)三通,充分利用原有管線,其中新管線與煅燒冷凝液管相連進預(yù)灰桶(V101A與、V101E),其中增設(shè)“U”型管,以克服真空度的影響。配置新管線,一旦發(fā)生泄漏,將冷凝液引流至預(yù)灰桶;在發(fā)生管道結(jié)晶或疤塊堵塞時,可用煅燒冷凝液溶解沖堵。

        2)穩(wěn)定控制E101A的上封頭真空度在0~-10 kPa之間有利于母液流動。

        3)改進擋氣板固定結(jié)構(gòu),如圖2所示,把兩條槽鋼交叉焊死在擋氣板上,如圖3用4條鋼管在ABCD處做鏈接將擋氣板拉固在器壁上。重新加固后的E101A運行至今運行穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部氣流不穩(wěn)或碰撞情況。

        6 結(jié) 語

        通過對E101A內(nèi)部的重新設(shè)計改造,充分利用蒸餾塔出氣的熱源,減少汽耗的同時還節(jié)省大量的循環(huán)水,達到雙重效果。不但提高工藝熱能利用率,實現(xiàn)循環(huán)利用,對南堿公司致力于打造循環(huán)經(jīng)濟的標桿企業(yè)作出實際的行動,更是樹立了良好企業(yè)形象,為企業(yè)贏得較好的社會效益。

        [1] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設(shè)備計算[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1995

        TQ114.15

        B

        1005-8370(2017)01-13-04

        2016-06-06

        梁爾希(1989—),西南民族大學(xué)畢業(yè),化學(xué)工程與工藝專業(yè)?,F(xiàn)任廣東南方堿業(yè)股份有限公司重堿車間設(shè)備員。

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