任護(hù)國(guó),袁宗澤,黃智強(qiáng)
(中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心技術(shù)勤務(wù)站,四川綿陽(yáng) 621000)
某高壓空氣站5套美國(guó)卡麥隆(CAMERON)CFA34型活塞式空壓機(jī)組,前級(jí)經(jīng)阿特拉斯GR200W-20型螺桿機(jī)增壓至1.9 MPa,四級(jí)壓縮,流量 45 m3/min,排氣壓力 32 MPa,2012年7月陸續(xù)投入運(yùn)行。2016年8月29日,2#壓縮機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中突然發(fā)生三級(jí)排氣管道內(nèi)部燃爆,所幸未造成其他設(shè)備損失和人員受傷情況。
CFA34型空壓機(jī)為四列對(duì)稱(chēng)平衡式結(jié)構(gòu)(圖1),主要技術(shù)參數(shù):排氣量(入口狀態(tài))45 m3/min;氣缸分布,1列(螺桿1 3/4級(jí),3英寸/1.5英寸),2列(螺桿2 2級(jí),3.875英寸),3列(螺桿3 3/4級(jí),3英寸/1.5英寸),4列(螺桿4 1級(jí),5.125英寸)1級(jí)吸氣壓力1.9 MPa;各級(jí)排氣壓力3.9/8.6/21/32 MPa;各級(jí)排氣溫度142/140/148/92℃;電機(jī)10 kV,355 kW,1490 r/min。
圖1 CFA34壓縮機(jī)機(jī)身結(jié)構(gòu)
壓縮機(jī)組由2臺(tái)GR200W-20螺桿式壓縮機(jī)、1臺(tái)CFA34活塞式壓縮機(jī)組成,單臺(tái)螺桿機(jī)最大流量23.1 m3/min,最大排氣壓力2.05 MPa。壓縮機(jī)組工藝流程:大氣經(jīng)螺桿機(jī)空氣過(guò)濾器清除空氣中的粉塵后,經(jīng)兩級(jí)螺桿壓縮、過(guò)濾(除油)、冷卻、分離(除水)進(jìn)入CFA34壓縮機(jī)一級(jí)氣缸,壓縮后經(jīng)排氣緩沖器、冷卻器、分離器、二級(jí)進(jìn)氣緩沖器進(jìn)入二級(jí)氣缸,壓縮后經(jīng)排氣緩沖器、冷卻器、過(guò)濾器、三級(jí)進(jìn)氣緩沖器進(jìn)入三級(jí)氣缸,壓縮后經(jīng)排氣緩沖器、冷卻器、過(guò)濾器、四級(jí)進(jìn)氣緩沖器進(jìn)入四級(jí)氣缸,壓縮后經(jīng)排氣緩沖器、冷卻器、過(guò)濾器進(jìn)入最終排氣總管。三、四級(jí)氣缸為級(jí)差式結(jié)構(gòu),中間設(shè)平衡腔,缸內(nèi)的高壓空氣經(jīng)活塞體泄漏的部分氣體進(jìn)入平衡腔,經(jīng)缸體內(nèi)部通道進(jìn)入三級(jí)進(jìn)氣,經(jīng)三級(jí)氣缸再次壓縮。各級(jí)排氣管線均設(shè)有自動(dòng)排污閥、安全閥,二級(jí)排氣管線設(shè)有手動(dòng)放空閥,四級(jí)排氣管線設(shè)流量裝置、單向閥,四級(jí)放空管線設(shè)自動(dòng)放空閥、手動(dòng)放空閥和消音器。
發(fā)生燃燒必須具備3個(gè)要素:助燃物、可燃物、著火點(diǎn)[1]??諝鈮嚎s機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,空氣中充足的氧氣是助燃物,注入的潤(rùn)滑油是可燃物,壓縮過(guò)程產(chǎn)生的高溫是著火點(diǎn)。以上情況為壓縮空氣在管內(nèi)燃燒提供了基本條件,著火部位導(dǎo)致局部產(chǎn)生高溫高壓,甚至可能產(chǎn)生爆炸的危險(xiǎn)。
參考國(guó)內(nèi)外對(duì)壓縮空氣在壓縮機(jī)本體、輸送管路、冷卻器、儲(chǔ)氣罐及一些盲管和死區(qū)等部位發(fā)生燃爆事故的研究成果,普遍認(rèn)為,積炭及潤(rùn)滑油的分解物是燃爆的根本原因,高溫是引起燃爆的誘因。
8月29日上午,2#壓縮機(jī)組正常啟動(dòng),各級(jí)壓力、溫度等技術(shù)參數(shù)未出現(xiàn)異常。10:49,活塞式壓縮機(jī)現(xiàn)場(chǎng)控制柜聲光報(bào)警器動(dòng)作,2~3 s后,三級(jí)排氣管道內(nèi)部發(fā)生燃爆,三、四級(jí)排氣管路安全閥脫落,斜向飛出5~6 m遠(yuǎn),三級(jí)安全閥螺紋連接口處有大量火花噴出,四級(jí)安全閥螺紋連接口處有大量氣流噴出,壓縮機(jī)自動(dòng)停車(chē)(圖2)。
圖2 壓縮機(jī)排氣管道燃爆事故現(xiàn)場(chǎng)
事故發(fā)生后,及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了封閉,檢查設(shè)備受損情況如下:①三級(jí)排氣管在氣流的反沖下嚴(yán)重變形,三四級(jí)排氣管安全閥接口螺紋損壞;②三、四級(jí)安全閥損壞;③三級(jí)過(guò)濾器濾芯嚴(yán)重?zé)龘p(圖3)。
技術(shù)人員及時(shí)趕到事故現(xiàn)場(chǎng),采用熱成像儀記錄了壓縮機(jī)本體及管路溫度分布情況,調(diào)取實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)和故障發(fā)生實(shí)時(shí)錄像,對(duì)故障現(xiàn)場(chǎng)及管路受損情況等拍照取證,送檢在用潤(rùn)滑油,拆檢三、四級(jí)氣閥、氣缸、活塞,檢查對(duì)三、四級(jí)進(jìn)排氣管道、過(guò)濾器等。檢查發(fā)現(xiàn):①三級(jí)排氣閥及管路積炭嚴(yán)重(圖4);②熱成像溫度分布顯示三級(jí)排氣管道局部溫度較高(圖5);③從高位油箱放出的氣缸及填料用潤(rùn)滑油果凍狀凝結(jié),顏色呈棕紅色,有異味。
圖3 設(shè)備受損情況
圖4 積炭情況
發(fā)生燃爆的部位在三級(jí)排氣管道,管道內(nèi)的沉積物主要有積炭、潤(rùn)滑油、灰塵等。分析認(rèn)為,造成事故的主要原因是管道內(nèi)積炭嚴(yán)重[2]。
在高壓高溫作用下,壓縮機(jī)氣缸內(nèi)的潤(rùn)滑油、空氣中的塵粒、活塞與缸壁磨損粉塵等會(huì)被氧化成氧化聚合物,沉積在排氣管道的金屬表面,形成積炭。而積炭層會(huì)蓄積熱量,使溫度升高,如果熱量不能被及時(shí)帶走或散發(fā),就會(huì)引起局部過(guò)熱,加快氧化反應(yīng),溫度進(jìn)一步上升。
積炭和積炭上的潤(rùn)滑油蒸發(fā)和分解后,會(huì)產(chǎn)生裂化輕質(zhì)碳化氫和游離炭,形成大量的爆炸性氣體[3],當(dāng)達(dá)到臨界溫度時(shí),便會(huì)發(fā)生燃燒和爆炸。當(dāng)積炭厚度達(dá)到一定程度時(shí),有自燃的危險(xiǎn)。積炭的厚度影響自燃溫度極限值,有研究數(shù)據(jù)表明,當(dāng)積炭厚1 mm,自燃溫度極限值160℃;積炭厚2 mm,自燃溫度極限值150℃;積炭厚3 mm,自燃溫度極限值115℃。
影響積炭形成的因素有壓縮機(jī)的運(yùn)行情況、外在環(huán)境以及潤(rùn)滑油的供油量、排氣溫度、黏度等。管道運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng),積炭層厚度越大。
導(dǎo)致空壓機(jī)燃燒或爆炸的燃燒物是潤(rùn)滑油,因此有必要對(duì)潤(rùn)滑油與積炭形成、產(chǎn)生燃爆關(guān)系進(jìn)行分析。
(1)注入量。潤(rùn)滑過(guò)量造成不必要的潤(rùn)滑油進(jìn)入氣缸、管道,會(huì)加速積炭的形成,而加入量過(guò)小則易造成壓縮機(jī)氣缸潤(rùn)滑不足,使活塞與缸壁摩擦部位溫度急劇升高,形成積炭。
(2)黏度。黏度大的潤(rùn)滑油密封性良好,容易形成積炭;低黏度的潤(rùn)滑油易揮發(fā),容易形成霧狀隨氣體一起帶走,一般形成積炭的時(shí)間要長(zhǎng)一些[4]。
(3)抗氧化性。潤(rùn)滑油的抗氧化性越高,潤(rùn)滑油就越穩(wěn)定,越不易被裂解。
(4)水分。潤(rùn)滑油中的水分過(guò)多,會(huì)產(chǎn)生過(guò)熱水蒸氣,管網(wǎng)中的積炭會(huì)吸附過(guò)熱水蒸氣,散發(fā)熱量,使局部溫度升高。
(5)閃點(diǎn)。壓縮機(jī)潤(rùn)滑油的閃點(diǎn)一般在190~260℃,自燃點(diǎn)在380~430℃,閃點(diǎn)的高低對(duì)燃爆影響不大,只有當(dāng)溫度達(dá)到自燃點(diǎn)時(shí),油蒸汽才會(huì)燃燒和爆炸。
(6)溫度。溫度越高,潤(rùn)滑油氧化速度越快。
(7)壓力。提高壓縮空氣的壓力,相當(dāng)于增大潤(rùn)滑油與空氣的接觸面積,可加速潤(rùn)滑油的氧化[5]。
壓縮機(jī)組投入運(yùn)行已經(jīng)有4年多,從其日常檢修維護(hù)資料可分析得到如下信息:2016年3月以前,壓縮機(jī)的積炭較少,從進(jìn)排氣閥觀察,在表面附著有液態(tài)油,閥腔底部有沉積的液態(tài)油水混合物;2016年2月,對(duì)5套壓縮機(jī)組進(jìn)行了全面維護(hù)檢修,更換了新的潤(rùn)滑油,減小了注油量。對(duì)比燃爆發(fā)生前后潤(rùn)滑油的使用情況:以前的潤(rùn)滑油顏色呈淡藍(lán)色,清澈透明,無(wú)異味,自然下滴呈細(xì)線狀,送檢運(yùn)動(dòng)黏度為88 mm2/s(100℃);在用潤(rùn)滑油顏色呈棕紅色,混濁,有異味,自然下滴呈單滴狀,送檢運(yùn)動(dòng)黏度為 51.9 mm2/s(100 ℃)。
綜上所述,本次事故的主要原因與潤(rùn)滑油的注入量和質(zhì)量有關(guān)。
圖5 熱成像溫度分布情況
根據(jù)事故原因分析,對(duì)5套機(jī)組進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)其他各套機(jī)組均存在較為嚴(yán)重的積炭現(xiàn)象。因此采取了如下處理措施。
(1)對(duì)氣缸、氣閥、管道進(jìn)行全面清洗,清除其表面及內(nèi)部的油污和積炭。
(2)排凈高位油箱及注油管路中的潤(rùn)滑油并進(jìn)行徹底清洗,重新購(gòu)買(mǎi)潤(rùn)滑油進(jìn)行更換。
(3)重新調(diào)整壓縮機(jī)組的注油量。
(4)恢復(fù)運(yùn)行后,單套機(jī)組運(yùn)行達(dá)50~100 h,拆卸氣閥檢查積炭情況,檢查結(jié)果正常。
為防止再次產(chǎn)生壓縮空氣燃爆的危險(xiǎn),運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)采取如下措施。
(1)選擇合適的潤(rùn)滑油。
(2)嚴(yán)格控制氣缸的注油量。
(3)壓縮機(jī)各級(jí)排氣溫度≤160℃。
(4)盡量使壓縮機(jī)連續(xù)、滿負(fù)荷運(yùn)行,因?yàn)榭肇?fù)荷/間隙運(yùn)行更容易使?jié)櫥统练e。
(5)開(kāi)啟放空卸壓時(shí)一定要緩慢。因?yàn)榻档拓?fù)荷時(shí)積炭未受到足夠氣流的冷卻,容易使溫度升高,進(jìn)而引發(fā)事故。
(6)加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控,尤其是各級(jí)排氣溫度的變化。
(7)定期檢查氣閥,觀察積炭情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后要及時(shí)清洗氣閥、管道等。
(8)定期檢查冷卻器后過(guò)濾器,積油過(guò)重時(shí)要及時(shí)清洗,發(fā)現(xiàn)有破損時(shí)要進(jìn)行更換。
針對(duì)一起因積炭而發(fā)生的排氣管道燃爆事故,重點(diǎn)分析積炭形成和燃爆的機(jī)理,得出事故主要原因與潤(rùn)滑油的注入量、質(zhì)量有關(guān)。通過(guò)改進(jìn)措施,解決了積炭隱患,并提出預(yù)防燃爆事故的可行性措施,為避免事故再次發(fā)生提供了重要參考。
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