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        FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐運(yùn)行總結(jié)

        2017-01-22 13:23:27俞廣亞
        中國(guó)氯堿 2017年8期
        關(guān)鍵詞:氯化氫鋼制汽包

        俞廣亞

        (河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南 平頂山 467001)

        FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐運(yùn)行總結(jié)

        俞廣亞

        (河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南 平頂山 467001)

        介紹了FHL-1600副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工藝流程、運(yùn)行和節(jié)能情況。該合成爐提高了HCl質(zhì)量穩(wěn)定性的同時(shí),其安全性及環(huán)保性也得到了明顯改善。

        副產(chǎn)蒸汽;合成爐;自動(dòng)化;氯化氫;安全

        河南神馬氯堿化工股份有限公司是以生產(chǎn)燒堿及聚氯乙烯樹(shù)脂等化工產(chǎn)品為主的企業(yè),始建于1971年,公司經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,目前擁有離子膜燒堿15萬(wàn)t/a、PVC樹(shù)脂15萬(wàn)t/a生產(chǎn)能力。為進(jìn)一步提高生產(chǎn)安全及氯化氫產(chǎn)品質(zhì)量,提高副產(chǎn)熱量的利用效率,公司于2012年3月立項(xiàng)引進(jìn)FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐。

        FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐是由南通蘇宇化工設(shè)備制造有限公司生產(chǎn),日產(chǎn)氯化氫能力達(dá)150 t。在氯化氫合成爐的高溫區(qū)段采用鋼制水冷壁爐筒,在合成段頂部和底部容易受腐蝕的區(qū)段采用石墨材料制作,與冷卻功能于一體,并通過(guò)和其配套的降膜吸收塔可直接生產(chǎn)合格的高純酸,F(xiàn)HL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐于2012年8月一次點(diǎn)爐試車成功,采用了全自動(dòng)化控制。生產(chǎn)的產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行以來(lái)質(zhì)量穩(wěn)定。

        1 副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐概況

        該合成爐由上、中、下3段石墨筒體及套在筒體外的鋼制殼體構(gòu)成,下段的鋼制殼體通過(guò)管道與上段鋼制殼體連通形成一個(gè)冷卻水循環(huán)通道,中段的鋼制殼體上設(shè)有單獨(dú)的冷卻水循環(huán)通道。合成爐的中段為高溫段,其采用耐高壓石墨筒體、鋼制外殼以及單獨(dú)的冷卻水循環(huán)通道,且其外殼與兩端外殼隔離,中段石墨筒體不與各種管道或部件連接,解決了整個(gè)中段的耐壓?jiǎn)栴},使得從中段流出的熱水通過(guò)閃蒸罐后產(chǎn)出高壓蒸汽,供用戶直接使用或并入其他蒸汽網(wǎng)絡(luò),無(wú)需建立獨(dú)立的蒸汽網(wǎng)絡(luò)。

        1.1 工藝流程

        由氯氫處理工序送來(lái)的干燥氯氣經(jīng)氯氣緩沖罐、手動(dòng)調(diào)節(jié)閥、溫度及壓力監(jiān)測(cè)后經(jīng)孔板流量計(jì)、程控調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、阻火器進(jìn)入副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐底部的石英燃燒器。

        由氯氫處理工序送來(lái)的干燥氫氣經(jīng)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥、溫度及壓力監(jiān)測(cè)后經(jīng)孔板流量計(jì)、程控調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、阻火器分兩路進(jìn)入副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐底部的石英燃燒器,形成氫包氯包氫的形態(tài),并按設(shè)定好的配比氯氫在燃燒室內(nèi)燃燒合成HCl。HCl氣體向上流經(jīng)燃燒室與下部夾套中的循環(huán)水進(jìn)行第一次熱交換,此時(shí)HCl氣體的溫度較高,與中部鋼制水冷壁爐筒內(nèi)的純水換熱后,由副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐頂部側(cè)向流出,經(jīng)過(guò)沒(méi)于水中的石墨管進(jìn)入石墨冷卻器與循環(huán)冷水進(jìn)行二次換熱,冷卻后的HCl經(jīng)分配臺(tái)分配,既可作為轉(zhuǎn)化工序合成氯乙烯的原料,也可部分或全部通過(guò)降膜吸收塔用水吸收生產(chǎn)鹽酸。

        1.2 開(kāi)車條件

        (1)爐內(nèi)含氫≤0.4%,合成爐出口含氫≤0.4%,水壓≥0.3 MPa;

        (2)Cl2純度≥90%,含氫≤1.0%,壓力0.10~0.16 MPa;

        (3)H2純度≥98.5%,含O2≤0.4%,壓力0.050~0.079 MPa。

        1.3 控制指標(biāo)

        (1)Cl2純度≥95%,含氫≤0.4%,含氧≤0.4%,含水≤0.05%,壓力0.113~0.126 MPa;

        (2)H2純度≥98%,含氧≤0.4%,壓力0.078 MPa;(3)冷卻水;

        a.循環(huán)熱水:供水溫度(80±5)℃,回水溫度(85± 5)℃,循環(huán)熱水流量≥200 m3/h,壓力≥0.35 MPa;

        b.循環(huán)冷水供水溫度≤35℃,回水溫度≤45℃,壓力≥0.35 MPa。

        (4)HCl純度94%~96%,氫氣過(guò)量<4%;

        (5)成品鹽酸濃度31%~38%,溫度≤50℃,ClO-<2 mg/L。

        1.4 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)

        (1)HCl純度95%~97%,氫氣過(guò)量<4%;

        (2)成品鹽酸濃度31%~38%,溫度≤40℃,ClO-<2 mg/L。

        1.5 控制系統(tǒng)

        該合成爐自動(dòng)控制系統(tǒng)主要包括自動(dòng)點(diǎn)火單元、自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)單元、氫氣氯氣自動(dòng)配比控制單元及汽包部分自動(dòng)控制單元。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)DCS集中控制,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值守。

        (1)自動(dòng)點(diǎn)火單元由在線火焰檢測(cè)、自動(dòng)切斷閥、高壓點(diǎn)火裝置和程序控制組成。

        (2)氫氣、氯氣自動(dòng)配比控制單元可實(shí)現(xiàn)精確的自動(dòng)流量控制,根據(jù)生產(chǎn)控制中HCl的純度分析來(lái)設(shè)定氫氣、氯氣適當(dāng)?shù)谋戎?,在生產(chǎn)中若氫氣、氯氣的純度波動(dòng),及時(shí)分析HCl純度調(diào)整比值,實(shí)現(xiàn)兩者的自動(dòng)控制,既安全又便捷。

        (3)引進(jìn)美國(guó)在線檢測(cè)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了氯化氫純度及游離氯含量在線檢測(cè),可隨時(shí)掌控合成HCl的質(zhì)量,保證HCl質(zhì)量穩(wěn)定。

        (4)自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)單元設(shè)有氫氣壓力、氯氣壓力、冷卻水流量、汽包壓力、汽包液位、氫氣流量與氯氣流量比值聯(lián)鎖,在線火焰聯(lián)鎖保護(hù),當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí),立即執(zhí)行停車保護(hù)程序,進(jìn)行自動(dòng)充氮?dú)獗Wo(hù)。

        (5)汽包蒸汽部分自動(dòng)控制單元包括汽包液位的自動(dòng)控制,蒸汽壓力自動(dòng)控制、汽包液位低和蒸汽壓力高的聯(lián)鎖保護(hù)。

        (6)氯氫流量、吸收水量、循環(huán)水量、合成爐停車、充氮、上塔及送轉(zhuǎn)化HCl流量都使用程控操作,自動(dòng)聯(lián)鎖控制。

        (7)停爐時(shí)實(shí)現(xiàn)一鍵操作。當(dāng)緊急停車鍵啟動(dòng),氯氫快速切斷閥自動(dòng)關(guān)閉,充氮閥會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟向合成爐內(nèi)充氮,去轉(zhuǎn)化閥門自動(dòng)關(guān)閉,上塔及吸收水閥自動(dòng)打開(kāi)。

        (8)火焰觀測(cè)、防爆膜冷卻及水槽液位都使用攝像頭傳于操作顯示屏,直觀、清晰又準(zhǔn)確。

        2 運(yùn)行情況

        該FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐自2012年8月試車成功,連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行8個(gè)月,副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的各產(chǎn)品指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)和工藝要求。期間因副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐擋煙板漏、氯氣閥位偏大等原因停車檢修2次外,其他運(yùn)行穩(wěn)定。

        3 存在問(wèn)題

        (1)由于前期與壓力容器蒸發(fā)段加工單位溝通交流不到位,致使在蒸發(fā)段加工過(guò)程中未對(duì)蒸發(fā)段腔體進(jìn)行保壓實(shí)驗(yàn),出現(xiàn)爐子運(yùn)行后擋煙板焊縫處有砂眼,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后隨即聯(lián)系設(shè)備加工廠家進(jìn)行處理。

        (2)在運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)負(fù)荷提升發(fā)現(xiàn)進(jìn)合成爐氯氣調(diào)節(jié)閥閥位開(kāi)啟偏大,在沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的情況下氯氣量已無(wú)法提升。后經(jīng)分析為該合成爐氯氣調(diào)節(jié)閥閥芯加工線性比例不對(duì),更換閥門后運(yùn)行正常。

        4 小結(jié)

        該公司FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的引進(jìn)是十分成功的,大大提高了公司的氯平衡能力,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制,同時(shí)也為PVC樹(shù)脂的質(zhì)量提升提供了可靠的保障。自動(dòng)化控制的實(shí)施,使FHL-1600型副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的操作簡(jiǎn)便,大大提高了HCl質(zhì)量的穩(wěn)定性和生產(chǎn)系統(tǒng)的安全性,且副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制。該合成爐安裝投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能效果明顯。

        Summary on operation of FHL-1600 type by-productsteam hydrogen chloride synthesis furnace

        YU Guang-ya

        (Henan Shenma Chlor-alkaliChemicalCo.,Ltd.,Pingdingshan 467001,China)

        This paper introduces the structural characteristics,technological process,operation and energy saving of FHL-1600 by-product steam hydrogen chloride synthesis furnace.The furnace not only improve the quality ofHClstability and safety and environmentalprotection.

        by-productsteam;synthetic furnace;automation;hydrogen chloride;safety

        TQ124.4+2

        B

        1009-1785(2017)08-0031-02

        2017-03-15

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