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        包鋼寬厚板坯定尺長度測量系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

        2017-01-16 19:27:11陳儒峰韓基偉
        海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2016年12期

        陳儒峰++++韓基偉

        摘 要:在板坯連鑄機(jī)的生產(chǎn)過程中,需用切割機(jī)將鑄坯按照計劃定尺長度進(jìn)行切割, 鑄坯定尺大于設(shè)定定尺會導(dǎo)致浪費(fèi),鑄坯定尺小于設(shè)定定尺則會導(dǎo)致廢品,即使是誤差允許范圍內(nèi)的鑄坯,誤差越小則生產(chǎn)成本越低,因此鑄坯的定尺測量系統(tǒng)的精確度直接關(guān)系著生產(chǎn)線的生產(chǎn)成本。

        關(guān)鍵詞:板坯連鑄機(jī);定尺長度;測量系統(tǒng)

        0 引言

        在連鑄生產(chǎn)線上,《連續(xù)鑄鋼板坯》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YB/T2012-2004要求板坯的切割誤差為80mm。但是,鋼鐵行業(yè)目前面臨著前所未有的困難和挑戰(zhàn),在鋼鐵微利時代,企業(yè)只有通過低成本運(yùn)行和高利潤增效才能在市場競爭中生存。因此,包鋼寬厚板生產(chǎn)線通過自身挖潛,開發(fā)新定尺長度測量系統(tǒng),提高測量精度,以此來實現(xiàn)減耗增效的目標(biāo)。

        1 定尺測量使用現(xiàn)狀

        目前使用的定尺檢測裝置分為兩大類:以編碼器為基礎(chǔ)的定尺系統(tǒng)和以攝像機(jī)為基礎(chǔ)的攝像定尺。

        使用編碼器為基礎(chǔ)的定尺裝置是將脈沖編碼器與拉矯輥相連接,拉矯輥隨鑄坯運(yùn)動而轉(zhuǎn)動,脈沖編碼器根據(jù)拉矯輥的轉(zhuǎn)動計算鑄坯長度。由于編碼器與拉矯輥連接,通過拉矯輥的轉(zhuǎn)動計算鑄坯的長度,輥子長期和高溫鑄坯接觸摩擦導(dǎo)致輥子磨損,輥子受到磨損后會影響碼盤的精度,降低定尺準(zhǔn)確率。因此輥子需要定期更換,這就增加了維護(hù)費(fèi)用。如果編碼器通過中間設(shè)備如聯(lián)接軸、減速箱等聯(lián)接到拉矯輥上,則中間設(shè)備的增加又必然增加系統(tǒng)的誤差。

        使用攝像定尺時需將攝像機(jī)架設(shè)在高處,根據(jù)紅外熱成像技術(shù)在高處通過定位坯頭的位置來定位鑄坯的長度。攝像機(jī)有視角范圍,當(dāng)定尺長度超出攝像機(jī)的視角范圍時,則無法進(jìn)行定尺測量,只能通過增加攝像機(jī)數(shù)量和提高攝像機(jī)高度來解決這個問題。但增加攝像機(jī)無疑會增加成本,提高攝像機(jī)高度則會降低定尺精度。

        2 包鋼寬厚板坯定尺測量系統(tǒng)組成

        針對目前沒有精確控制鑄坯切割長度并且以低成本穩(wěn)定運(yùn)行的定尺裝置這一問題,對原有動態(tài)輕壓下控制系統(tǒng)進(jìn)行研究吸收并進(jìn)一步改進(jìn),使其滿足現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要,開發(fā)出了一種鑄坯激光測距定尺設(shè)備。從而提高鑄坯切割的精確度,降低了設(shè)備運(yùn)行成本。

        包鋼寬厚板坯定尺測量系統(tǒng)主要由激光測距儀,橫移小車,拉繩編碼器,數(shù)據(jù)處理模塊,計數(shù)模塊,通信模塊,CPU,上位機(jī)組成,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        3 定尺測量裝置組成

        裝置機(jī)構(gòu)主要由激光測距儀,橫移小車,拉繩編碼器組成。其中在距鑄坯外側(cè)大于5米的位置上安裝橫移小車,橫移小車與拉繩編碼器相連并在橫移小車上固定激光測距儀。激光測距儀加裝風(fēng)冷水冷防塵罩用于提高其使用壽命。橫移小車與鑄坯相對平行,激光測距儀與鑄坯相對等高。裝置如圖2,其中圖中1為拉繩編碼器,2為橫移小車,3為激光測距儀,4為擋板,5為鑄坯。

        4 定尺測量系統(tǒng)工作原理

        CPU通過通信模塊同上位機(jī)通信,計劃定尺長度按照生產(chǎn)合同通過上位機(jī)生成并發(fā)送至CPU,CPU依定尺長度控制橫移小車,小車根據(jù)拉繩編碼器的測量值移動到預(yù)切割位置,激光測距儀檢測鑄坯頭部的實際位置值,并將位置值通過電纜傳送至數(shù)據(jù)處理模塊中,在鑄坯頭部剛好到達(dá)預(yù)切割位置時PLC發(fā)出預(yù)切割命令。

        拉繩編碼器通過電纜與PLC的計數(shù)模塊相連接,計數(shù)模塊采用西門子SM338模塊,計數(shù)模塊對拉繩編碼器的電脈沖信號進(jìn)行處理并將處理后的位置值發(fā)送給CPU,其中1個脈沖信號對應(yīng)0.02mm,橫移小車的位置值=脈沖數(shù)×0.02mm。

        切割槍的位置為橫移小車的零點(diǎn)位置,切割機(jī)切割位置等于橫移小車的設(shè)定位置;預(yù)切割位置等于橫移小車預(yù)切割設(shè)定位置減去預(yù)切割距離,其中預(yù)切割距離可由操作人員在上位機(jī)中進(jìn)行設(shè)定。

        隨后橫移小車移動到切割位置,在鑄坯頭部剛好到達(dá)切割位置時PLC發(fā)出切割命令。

        鑄坯未到位的情況下,激光測距儀的測量值等于擋板到激光測距儀的距離k1,當(dāng)鑄坯到位后,激光測距儀的測量值等于鑄坯到激光測距儀的距離k2。當(dāng)激光測距儀的測量值由k1變?yōu)閗2的一瞬間即為鑄坯到位時刻。

        激光測距儀通過電纜與數(shù)據(jù)處理模塊相連接,數(shù)據(jù)處理模塊采用模擬量輸入模塊,數(shù)據(jù)處理模塊將激光測距儀的電信號轉(zhuǎn)換成脈沖信號后發(fā)送給CPU,其中4~20mA對應(yīng)0~150米,模塊對于低于4mA的數(shù)據(jù)按0米處理,高于20mA的數(shù)據(jù)按150米處理,k1和k2均小于150m。

        PLC接收上位機(jī)發(fā)出的定尺長度,根據(jù)定尺長度控制橫移小車移動到預(yù)切割位置和切割位置。

        激光測距儀檢測到坯頭的一瞬間PLC發(fā)出預(yù)切割命令,切割開始執(zhí)行預(yù)切割動作。隨后PLC根據(jù)拉繩編碼器控制橫移小車移動到切割位置,當(dāng)激光測距儀在切割位置檢測到的坯頭的一瞬間,PLC發(fā)出切割命令控制切割機(jī)開始切割。

        由于PLC的掃描周期為10ms,所以激光測距儀的數(shù)據(jù)傳輸延時導(dǎo)致的誤差可以忽略不計。

        5 結(jié)束語

        鑄坯定尺的控制精度是鑄機(jī)生產(chǎn)線的一個重要工藝指標(biāo),直接影響生產(chǎn)線的成本。包鋼寬厚板鑄機(jī)生產(chǎn)線的定尺長度檢測系統(tǒng)自投用以來,運(yùn)行正常,滿足了鑄機(jī)對鑄坯長度的控制要求,穩(wěn)定了產(chǎn)線的生產(chǎn)成本。

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