(北方華安工業(yè)集團(tuán)有限公司,黑龍江 齊齊哈爾,161046)
提高某復(fù)雜筒體加工良品率
趙廣軍 田迎斌 顧仁飛 孫麗華 宋瑞華 董志修 王 敏 李世偉
(北方華安工業(yè)集團(tuán)有限公司,黑龍江 齊齊哈爾,161046)
某產(chǎn)品由上筒體和下筒體裝配而成,上下筒體采用螺紋連接,裝配同軸度要求較高,加工中出現(xiàn)同軸度超差問(wèn)題,廢品率較高,造成生產(chǎn)成本增加。本文通過(guò)改進(jìn)筒體加工工藝,調(diào)整筒體裝夾、定位基準(zhǔn),減少裝夾次數(shù),消除多次裝夾累積誤差,提高了筒體加工質(zhì)量,解決了殼體裝配同軸度超差問(wèn)題。
筒體;螺紋連接;裝夾誤差;同軸度
某產(chǎn)品由上筒體和下筒體裝配而成,下上筒體采用螺紋連接,上筒體長(zhǎng)440mm,下筒體長(zhǎng)310mm,上筒體與下筒體裝配后總長(zhǎng)750mm,裝配后上筒體外弧形及口部螺紋相對(duì)下筒體兩定心帶軸線有同軸度精度要求,上筒體距口部50mm處外弧形表面相對(duì)兩定心帶軸線同軸度≤φ0.25mm,上筒體口部螺紋軸線相對(duì)兩定心帶軸線同軸度≤φ0.45mm,裝配筒體簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
使用同軸度檢測(cè)機(jī)、螺紋樣柱量具、百分表及磁力表座進(jìn)行裝配筒體同軸度檢測(cè),將裝配筒體上、下定心帶放置在同軸度檢測(cè)機(jī)兩對(duì)滾動(dòng)軸承上,軸向使用滾動(dòng)軸承頂筒體尾部端面定位,筒體在同軸度檢測(cè)機(jī)進(jìn)行旋轉(zhuǎn),磁力表座放置在適當(dāng)位置,使用百分表進(jìn)行組合筒體外弧形及口部螺紋同軸度檢測(cè),同軸度檢測(cè)機(jī)見(jiàn)圖2。
上筒體外弧形同軸度使用百分表直接測(cè)量,口部螺紋同軸度使用螺紋樣柱量具與口部螺紋旋合后,在距上筒體口部端面外側(cè)80mm處測(cè)量螺紋樣柱量具φ30±0.1外圓同軸度,間接測(cè)量口部螺紋同軸度,螺紋樣柱量具見(jiàn)圖3。
試制加工筒體100發(fā),經(jīng)檢測(cè)裝配筒體同軸度超差10發(fā),加工良品率為90%,良品率較低,超差筒體同軸度檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
組合筒體上、下定心帶兩基準(zhǔn)相對(duì)上筒體外弧形及口部螺紋距離大于360mm,相距較長(zhǎng),對(duì)上下定心帶、配合螺紋、螺紋配合端面、上筒體外形及口部螺紋之間相互形位精度都有較高要求,加工精度稍差,就會(huì)導(dǎo)致組合筒體同軸度超差。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排查、技術(shù)分析討論,確定了同軸度超差原因?yàn)椋?/p>
1) 上筒體車(chē)尾部螺紋與外形分兩道工序、兩次裝夾加工而成,車(chē)尾部螺紋與外形存在累積裝夾誤差,降低了尾部螺紋與外形同軸度加工精度。
圖1 裝配筒體簡(jiǎn)圖
圖2 同軸度檢測(cè)機(jī)圖
表1 裝配筒體同軸度檢測(cè)數(shù)據(jù)表
2)上筒體車(chē)口部螺紋工序排布在車(chē)外形工序之前,工序排布不合理,降低了螺紋加工精度,另一方面車(chē)口部端面和口部螺紋是在兩道工序加工而成,存在累積裝夾誤差,降低了口部螺紋軸線與其端面垂直度加工精度。
3)下筒體車(chē)口部螺紋與定心帶分兩道工序、兩次裝夾加工而成,車(chē)口部螺紋與定心帶存在累積裝夾誤差,降低了口部螺紋與定心帶同軸度加工精度。
改進(jìn)上筒體和下筒體機(jī)加工藝,優(yōu)化工藝流程排布,改變裝夾、定位基準(zhǔn),減少裝夾次數(shù),使有相對(duì)形位精度要求的尺寸,盡可能在一次裝夾中加工而成,消除多次裝夾累積誤差,提高零部件加工精度,機(jī)加工藝改進(jìn)如下。
3.1 上筒體機(jī)加工藝改進(jìn)優(yōu)化
改進(jìn)上筒體沖拔毛坯結(jié)構(gòu),在上筒體尾部新增中心樁,粗車(chē)中心樁外圓,精車(chē)加工時(shí),改變裝夾、定位方式,采用三爪夾爪夾緊中心樁,頂尖頂緊口部倒角,一夾一定裝夾方式,將改進(jìn)前車(chē)尾部螺紋和車(chē)外形兩道工序合并為一道工序,使尾部螺紋及外形在一次裝夾加工而成,消除累積裝夾誤差,提高了尾部螺紋與外形同軸度、尾部螺紋與其端面垂直度加工精度,車(chē)尾部螺紋及外形工序加工簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖4。
3.2 上筒體機(jī)加工藝流程優(yōu)化
將車(chē)口部螺紋工序排布在車(chē)尾部螺紋及外形工序后,以精車(chē)外表面為裝夾基準(zhǔn),以尾部端面為軸向定位基準(zhǔn),提高了裝夾定位精度,使口部螺紋加工精度提高,二是在半精車(chē)口部工序時(shí),口部端面留0.5mm精車(chē)余量,在車(chē)口部螺紋工序中,增加車(chē)口部螺紋端面工步,使螺紋端面和螺紋在一次裝夾加工而成,提高了口部螺紋軸線與端面垂直度加工精度,保證螺紋樣柱量具與口部螺紋旋合時(shí),配合端面完全接觸,不存在間隙,提高組合筒體同軸度精度,車(chē)口部螺紋工序加工簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖5。
3.3 下筒體機(jī)加工藝改進(jìn)
下定心帶距筒體尾部端面120mm,如將口部螺紋及上下定心帶在一次裝夾加工而成,裝夾基準(zhǔn)只能選在120mm長(zhǎng)的外圓上,筒體懸臂長(zhǎng)度為190mm,懸臂相對(duì)較長(zhǎng),筒體硬度又較高,易產(chǎn)生加工振動(dòng)現(xiàn)象,使加工精度降低。通過(guò)優(yōu)化改進(jìn)三夾爪結(jié)構(gòu),增加夾爪長(zhǎng)度和寬度,增大夾爪夾緊面積,提高夾緊牢固性,另一方面優(yōu)化調(diào)整切削參數(shù),減小背吃刀量深度,由2次走刀改為3次走刀,減小進(jìn)給量,降低切削力,防止筒體產(chǎn)生振動(dòng),通過(guò)上述改進(jìn),將車(chē)口部螺紋和車(chē)上下定心帶兩道工序合并為一道工序,消除累積裝夾誤差,提高了上下定心帶與口部螺紋同軸度、口部螺紋與其端面垂直度加工精度,下筒體車(chē)口部螺紋及外形(含上下定心帶)工序加工簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6。
圖3 口部螺紋樣柱圖
圖4 車(chē)尾部螺紋及外形簡(jiǎn)圖
圖5 車(chē)口部螺紋簡(jiǎn)圖
圖6 車(chē)口部螺紋及外形簡(jiǎn)圖
通過(guò)改進(jìn)上筒體、下筒體機(jī)加工藝,優(yōu)化工藝流程排布,改變裝夾、定位基準(zhǔn),減少裝夾次數(shù),消除多次裝夾累積誤差,提高了筒體加工質(zhì)量,解決了裝配筒體同軸度超差問(wèn)題,提高了加工良品率,降低了生產(chǎn)成本。