特約撰稿人:凱特克集團有限公司市場總監(jiān)王劍波
·凱特克螺栓預緊力控制技術(shù)推廣·
火力發(fā)電廠低壓缸中分面螺栓緊固案例分析
特約撰稿人:凱特克集團有限公司市場總監(jiān)王劍波
低壓缸是汽輪機的重要組成部分,當汽輪機將高溫蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換為高速旋轉(zhuǎn)的機械能,并帶動發(fā)電機切割磁力線轉(zhuǎn)換為電能時,蒸汽要做功,必須壓力降低、體積膨脹,因此由高壓膨脹到中壓或低壓,并分布在高壓缸、中壓缸和低壓缸中。其中,低壓缸由于體積較大,需要更多的螺栓連接,低壓缸內(nèi)缸的進汽口和抽汽口由于結(jié)構(gòu)緊湊,螺栓緊固拆卸的空間狹小,采用傳統(tǒng)的緊固方法往往因為空間原因無法施力,造成螺栓無法緊固到位。本期帶來兩個HY TOR C預緊力控制技術(shù)在火力發(fā)電廠的低壓缸中分面螺栓緊固改造的應用案例。
項目概況
北侖發(fā)電廠#3機組汽輪機系日本東芝公司制造的亞臨界、單軸、沖動、四缸四排汽、一次中間再熱、雙背壓凝汽式汽輪機,型號為TC4F—42,機組銘牌功率為600MW。4個汽缸均采用雙層缸(內(nèi)缸和外缸)、水平中分面結(jié)構(gòu)。低壓缸內(nèi)缸的外側(cè)有兩種規(guī)格的螺栓,分別為M48和UH3,形式為雙頭。低壓缸各抽汽口中分面緊固螺栓規(guī)格全部為UH11/2,形式為沉頭。改造位置為3號機汽輪機A、B低壓缸內(nèi)缸進汽口、抽汽口。
尺寸規(guī)格
螺栓規(guī)格及數(shù)量:1-1/2″-8UN(28顆/臺×2=56顆);M36X 3(40顆/臺×2=80顆)。
安裝工具:AVANTI-3,4部;090173S,4副;JETPR O10.3,2臺;CLAMP螺母驅(qū)動器,2個。
項目立項的必要性和可行性
2006年,#3機第一次大修,在低壓內(nèi)缸螺栓尚未松開前,內(nèi)缸中分面(抽汽口處)最大間隙已超過1.0mm。解體后,其抽汽口的最大間隙為1.07mm(與解體時未松螺栓一致),最小間隙也達0.54mm,即整個內(nèi)缸普遍存在張口,緊固螺栓力矩增加到130%時,其間隙最大處0.52mm,抽汽口的間隙未能夠完全消除。解體時,抽汽口處中分面的螺栓至少有一半因張口應力過大無法松開,只能用氣割法去除螺栓。這種做法工作量大、易摻入金屬顆粒、螺栓花費上升。因為中分面張口的存在,使得機組運行時極有可能損傷,而且會隨著機組運行時間的增加越來越惡劣,造成高品質(zhì)蒸汽的浪費,影響其經(jīng)濟效益,并且危及安全運行。
另外,二期機組低壓內(nèi)缸進汽口及各抽汽口螺栓拆卸空間狹小,在螺栓的緊固過程中,會發(fā)生螺栓預緊力不均現(xiàn)象,兩個問題相結(jié)合,所造成的危害無法預估。
為同時解決這兩個問題,消除機組安全隱患,首先是消除汽缸的內(nèi)張口,采用焊接密封帶的方法,在保證汽缸密封的前提下,消除因內(nèi)張口存在而造成的螺栓緊固力不均及過大問題。根據(jù)實際情況,在消除了汽缸內(nèi)張口而產(chǎn)生的應力問題后,準備采用一種全新的無偏載緊固方式——HYTOR C機械式拉伸螺母,其能保證每個螺栓的預緊力幾乎一致,且在緊固過程中,也不會產(chǎn)生螺栓偏載問題,不會對螺紋造成咬牙,螺栓也不需要進行破壞性拆卸,理論上這種螺栓可以重復使用。
實施過程
·對進汽口及抽汽口的螺栓換型,由原來的傳統(tǒng)載絲螺栓改為雙頭螺栓;
·扣缸并手動將機械拉伸螺母上到中分面螺栓上,擰緊;
·分步驟開始對中分面兩側(cè)螺栓進行緊固,采用四同步將中分面兩側(cè)同時依次壓緊;
·緊固完畢后測量結(jié)合面間隙,測量結(jié)果顯示:除了最內(nèi)側(cè)兩顆螺栓壓緊面間隙測量值為0.10mm以外,其余位置均達到0.05mm塞尺不入的要求,這比未改造前間隙最大2.7mm、最小0.54mm相比,有了很大改善。
·安裝好之后的效果圖如下。
項目概況
項目位于30萬機組低壓缸中分面聯(lián)接螺栓,由HY T OR C機械式拉伸螺母取代傳統(tǒng)罩蓋螺母,通過液壓扭矩拉伸機精確拉伸螺栓至所需緊固力并保持4個人孔門螺栓載荷一致性,確保結(jié)合面聯(lián)接緊密,滿足間隙要求,避免機組運行過程中蒸汽串流對結(jié)合面的沖刷,保護設(shè)備,提高氣體利用率。
尺寸規(guī)格
螺栓工況數(shù)據(jù):螺栓規(guī)格M36×4mm,10.9級;螺栓數(shù)量:40顆;運行溫度:66~300。載荷設(shè)計:由于此螺栓是縮頸螺栓,最小的截面積直徑是30mm,而且螺栓是舊螺栓,有傷痕。所以為了安全起見,凱特克為螺栓留了1.5倍的安全系數(shù),螺栓緊固到300kN的載荷時,螺栓處于60%的螺栓屈服極限(以M30校核)。使用機具:AVANT I3型拉伸機4部,電動液壓泵站2臺,驅(qū)動器4部,油管4副。
實施過程
·安裝前確保每顆螺栓高度滿足要求
在清理螺栓過程中,遇到很多罩蓋螺母與螺桿咬牙不易取下的情況,嘗試多種方法后,取下罩蓋螺母,對螺栓螺牙和栽絲孔進行清理后,達到安裝要求。
·機具安裝前清理準備
由于空間位置和液壓油管的限制,本次安裝使用兩臺液壓泵站,平臺兩側(cè)各一臺;機具四部,一個人孔門位置各一部,同時提供一臺機具作為備用;拉伸螺母40顆。
·拉伸螺栓過程
實施緊固過程中,每個人孔門安排一部機具進行緊固,4個人孔門同時進行,位置保持一致,如此來保證同步性;首先施加40%預緊力由里往外對每顆螺母進行初始預緊,再由70%、100%分布實施,最終再進行一次校核,整個過程相當順利,用時1小時,在保證安裝質(zhì)量的情況下,用時較傳統(tǒng)方法大幅縮短,為下一步工序節(jié)約了時間。
·間隙測量
在所有螺栓緊固后,用0.03mm塞尺進行間隙測量,間隙小于0.03mm,效果很好,同時所有結(jié)合面密封膠擠出,證明結(jié)合面不存在異物。
安裝過程根據(jù)預定方案進行,因HY TOR C拉伸螺母的結(jié)構(gòu)原理,在實施過程中沒有出現(xiàn)任何螺栓咬牙無法取出螺栓螺母的情況;過程中由液壓設(shè)備驅(qū)動拉伸螺母進行緊固,載荷均勻一致性好,在螺栓的合理屈服極限范圍內(nèi)。
凱特克的無反作力臂預緊力控制技術(shù)在國內(nèi)電力行業(yè)的應用已有諸多案例,除了本期介紹的北侖發(fā)電廠和江油電廠的低壓缸中分面以外,其它還有河北興泰電廠300MW汽輪機高壓缸出汽口法蘭、粵電集團廣東湛江電廠300MW汽輪機高壓缸尾缸中分面及發(fā)電機大端蓋法蘭等等。凱特克預緊力控制技術(shù)在發(fā)電行業(yè)的應用位置除了汽輪機、發(fā)電機等主機以外,在給水泵、對輪、高加、低加、再熱器法蘭及聯(lián)通管等蒸汽管線,核島內(nèi)的蒸發(fā)器、穩(wěn)壓器、主泵法蘭、堆芯控制器法蘭以及其它泵閥等的應用所帶來的效果也非常顯著。由于緊固時不需要加熱,不需要反作用力臂,可以大幅度節(jié)省螺栓緊固的時間,避免傳統(tǒng)緊固方法在緊固過程中對螺栓造成的損害,避免螺紋咬牙,HY T OR C機械式拉伸螺母獨特的三件式結(jié)構(gòu)在緊固時自身形成力的循環(huán),不需要額外的反作用力支點,螺栓桿本身除了軸向的拉伸力以外不承受任何扭轉(zhuǎn)力或翻轉(zhuǎn)力,從而保證螺栓載荷的精度可以達到前所未有的+/-5%。