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        某臺燃氣發(fā)生器故障分析報告

        2016-12-31 00:00:00馬玉龍曲豐榮
        科技創(chuàng)新與應用 2016年25期

        摘 要:針對某臺已交付使用的燃氣發(fā)生器,在外場運行時出現(xiàn)的故障進行分析。通過對故障現(xiàn)象的描述,故障機理的判斷以及發(fā)生故障時的數(shù)據(jù)進行分析,給出了故障結論,并提出改進措施。以便于燃氣發(fā)生器的故障排除,以及后續(xù)裝配試車交付工作的實施。

        關鍵詞:燃氣發(fā)生器;故障;分析;改進措施

        1 概述

        某臺燃氣發(fā)生器在廠內檢驗試車時,轉差、振動值、功率等各項試車參數(shù)均正常,而在電廠機組運行過程中,當負荷加載到7MW時,共發(fā)出三次氣動爆破音。停機后進行燃氣發(fā)生器通道孔探儀檢查,未發(fā)現(xiàn)壓氣機、燃燒室等部件故障,但在高壓渦輪導向器葉片前端發(fā)現(xiàn)有帶狀金屬物,現(xiàn)場無法取出,故返廠進行分解檢查、排故。

        2 廠內分解故檢情況

        燃氣發(fā)生器返廠后進行大組件分解檢查。分解檢查發(fā)現(xiàn)裝配在高渦軸上的調整墊圈未與高渦軸上凸臺緊密貼合,有0.4mm間隙,外定位環(huán)上外封嚴圈從定位槽內脫落,4道外封嚴圈中1道從外定位環(huán)中脫出,并扭曲變形,部分內芯燒蝕消失(即通過孔探儀檢查出的帶狀金屬物)。

        3 故檢結果分析及改進措施

        3.1 封嚴圈脫落

        3.1.1 調整墊圈與高渦軸上凸臺間隙

        燃氣發(fā)生器大組件分解過程中,發(fā)現(xiàn)高渦軸上的調整墊圈未與高渦軸上凸臺緊密貼合,有0.4mm間隙。用鐵錘敲擊后錐體,間隙排除。分解檢查錐體、調整墊圈及高渦軸上凸臺配合表面光滑無異常,調整墊圈裝配方向正確。由于裝配過程中,高壓轉子與高渦轉子須經15t壓力壓緊,調整墊圈、后錐體、高渦軸之間應處于壓緊狀態(tài),此時無間隙存在(為驗證此結論,已用原臺機件在轉子工段進行高渦、高壓15t壓力壓緊前,將調整墊圈與高渦軸上凸臺處留有0.41mm間隙,在進行15t壓力壓緊過程中,此處間隙排除)。造成該問題的原因應為分下前中介軸承(NO.2支點),在分解時,直接分下壓緊高渦與高壓的軸頸錐體螺母,此時高壓渦輪垂直向下,松開螺母后,高壓渦輪受重力影響下沉,后錐體因15t壓力與高壓轉子后軸頸錐面輕微粘連,導致后錐體與高渦軸上凸臺之間產生間隙。

        3.1.2 外封嚴圈脫出

        燃氣發(fā)生器分解過程中發(fā)現(xiàn)一道外封嚴圈從外定位環(huán)中脫出,并扭曲變形。故障外封嚴圈有一處與高導擠壓過痕跡,分析認為是操作者實際裝配時,發(fā)現(xiàn)高導未裝配到位,抬起高導重新進行裝配,在抬起高導過程中,外封嚴圈脫出外定位環(huán),而在重新裝配高導時未檢查外封嚴圈裝配情況所致。為避免以后出現(xiàn)類似問題,裝配廠今后將細化裝配要求:

        (1)裝前檢查外封嚴圈機件質量,保證外封嚴圈外表面無裂紋。

        (2)在高導未裝配到位后,應完全抬起高導,檢查外封嚴圈裝配情況無問題后重新裝配高導。

        (3)在高導裝配結束后,用孔探儀檢查外封嚴圈應裝配到位,無脫出外定位環(huán)情況。

        3.2 外廠機組發(fā)生氣動爆破音原因分析

        3.2.1 廠內試車情況

        燃氣發(fā)生器在廠內共進行三次試車:包括工廠試車(本次工作時間:406min)、檢驗試車和按照工藝卡片“關于燃氣輪機機載燃油泵和燃油調節(jié)系統(tǒng)試車臺試驗的工作指令的相關規(guī)定”進行試車(本次工作時間:536min;總工作時間:942min)。

        3.2.2 試車參數(shù)分析對比

        復查三臺燃氣發(fā)生器各技術條件下的試車數(shù)據(jù),并按技術條件分類進行對比,數(shù)據(jù)對比見表1。

        對比三臺燃氣發(fā)生器的數(shù)據(jù),本臺燃氣發(fā)生器在3個技術條件下的轉差均與其他兩臺相近,無異常;在第3個技術條件下的振動值與其他兩臺相近,且低于振動限制值,無異常;本臺燃氣發(fā)生器在3個技術條件下的功率與其它兩臺相近,無異常。

        綜上所述,本臺燃氣發(fā)生器在廠內試車過程中,轉差、振動、功率等相關試車參數(shù)均正常。

        3.3 發(fā)生氣動爆破音前后時刻相關數(shù)據(jù)對比

        (1)異常聲響均發(fā)生在功率為7MW以上狀態(tài),此時N1、N2換算轉速分別在9380r/min~9460r/min和11560r/min~11600r/min之間,具有重復性且可多次再現(xiàn),說明在該狀態(tài)發(fā)生異常聲響存在必然性。

        (2)伴隨異常聲響存在著負荷突升現(xiàn)象(第三次故障時的數(shù)據(jù)不太明顯,可能與歷史記錄的密度不足有關,估計在兩個7.44之間存在一個明顯的突升),而整個過程中并不存在增加燃料的動作,相反,前兩次發(fā)生異常聲響的過程中,因功率突升控制系統(tǒng)發(fā)出過減少燃料的指令,所以負荷突升只與異常聲響存在必然關系。假定異常聲響是一種爆燃現(xiàn)象,且發(fā)生在動力渦輪前后,很可能導致負荷突升。

        (3)異常聲響發(fā)生期間,燃氣發(fā)生器的高低壓轉子轉速、P2壓力均有明顯下降和恢復過程,而根據(jù)渦輪噴氣發(fā)動機壓氣機喘振的理論和經驗,一旦渦輪噴氣發(fā)動機發(fā)生喘振則無法退出并恢復至正常運行狀態(tài),說明異常聲響發(fā)生期間,燃氣發(fā)生器的壓氣機并未發(fā)生喘振甚至失速。由于前兩次發(fā)生異常聲響的過程中,存在減少燃料動作,故難以確定其原因;但第三次發(fā)生異響時的數(shù)據(jù)(無燃料調節(jié)動作)表明轉速、P2壓力的下降與異常聲響存在必然聯(lián)系。

        (4)如果假定該異常聲響為流道內發(fā)生爆燃,則發(fā)生在動力渦輪后的可能性較大,進一步分析還需相應理論的支持。

        (5)本臺份燃氣發(fā)生器與之前在潞安長期運行過的燃氣發(fā)生器相比,燃料噴嘴頭部的噴射孔徑由ф3.7減小到ф3.5,孔的數(shù)量無變化,是否與這一更改有關,須進一步驗證。

        4 結束語

        文章對燃氣發(fā)生器發(fā)生的故障通過故障現(xiàn)象,數(shù)據(jù)比較進行了分析,找出了故障原因,并提出后續(xù)改進措施。

        本臺燃氣發(fā)生器封嚴條脫落應為裝配完成后未進行詳細檢查導致,后續(xù)裝配過程中落實改進措施,完善工藝文件,增加必要的檢查項目。

        本臺燃氣發(fā)生器發(fā)生氣動爆破音,分析應為燃氣發(fā)生器運行過程中排氣煙道內可燃氣體發(fā)生爆燃,為驗證爆燃現(xiàn)象是否與燃料噴嘴頭部的噴射孔徑變化有關,后續(xù)燃氣發(fā)生器運行時更換原來結構的燃料噴嘴頭部。

        作者簡介:馬玉龍,男,2011年本科畢業(yè)于大連理工大學,助理工程師,現(xiàn)任沈陽黎明航空發(fā)動機(集團)有限責任公司燃機分公司總體結構設計員。

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