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        跟蹤分析磨煤機鋼球量對制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性的影響

        2016-12-31 00:00:00魯蒙
        科技創(chuàng)新與應用 2016年21期

        摘 要:通過對磨煤機電流及煤粉細度的整理統(tǒng)計,分析得出磨煤機添加鋼球的間隔時間、添加量,從而保證制粉系統(tǒng)經(jīng)濟運行,提高鍋爐效率。

        關鍵詞:磨煤機;煤粉細度;鋼球添加量

        前言

        磨煤機是電廠制粉系統(tǒng)的主要設備,也是鍋爐的重要輔機設備。其作用是將煤塊干燥、破碎并磨制成合格的煤粉供鍋爐燃燒所用。而煤粉細度是煤粉最重要的特性之一,影響煤粉細度的因素有很多,如煤質(zhì)、磨煤機、粗粉分離器特性等等。實際運行中,煤質(zhì)偶爾會出現(xiàn)較大波動,粗粉分離器經(jīng)檢修后其分離特性會保持較長時間穩(wěn)定,因此影響煤粉細度的主要因素在磨煤機的性能及運行工況。

        制粉系統(tǒng)的給煤量、通風量是運行中均可根據(jù)實際煤質(zhì)、磨出口溫度、差壓、料位等維持在最佳狀態(tài)。但是隨著磨煤機運行時間的累計,磨煤機鋼球不斷消耗,造成磨煤機最大給煤量逐漸降低,通風量相應增大,煤粉細度變粗,制粉系統(tǒng)出力減小,制粉單耗增大,鍋爐機械不完全燃燒熱損失增大,鍋爐效率降低。

        1 簡介

        晉能長治熱電鍋爐設備為東方鍋爐(集團)有限公司生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、燃煤汽包鍋爐,采用中儲式制粉系統(tǒng)、低速鋼球磨煤機,具有煤種適應性強、結構簡單、運行安全可靠、故障少等優(yōu)點。目前本廠存在制粉單耗較高,煤粉細度保持較差,磨煤機運行不經(jīng)濟等問題,因此希望通過對磨煤機電流、煤粉細度的變化統(tǒng)計,結合實際運行數(shù)據(jù),分析得出磨煤機添加鋼球的間隔時間、添加量及磨煤機設備狀況,保證制粉系統(tǒng)經(jīng)濟運行,降低制粉單耗,提高鍋爐效率,從而達到節(jié)能降耗的目的。

        2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理及分析

        本次分析以#1爐三臺磨煤機為研究對象,系統(tǒng)統(tǒng)計了在#1爐超低排放改造后9、10、11月份三個月的磨煤機電流、煤粉細度數(shù)據(jù),由于飛灰含碳量受鍋爐負荷、制粉系統(tǒng)運行套數(shù)、給粉機運行方式等影響較大,暫不進行統(tǒng)計分析。

        2.1 09月份#1爐磨煤機電流及煤粉細度數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        根據(jù)9月份磨煤機電流及煤粉細度統(tǒng)計結果顯示,在11日A磨加入鋼球后,三臺磨煤機總體運行平穩(wěn),但隨著磨煤機累計運行時間的增加,煤粉細度由較為明顯的變粗。A磨在加入鋼球后煤粉細度并沒有顯著降低,并且隨著時間累計其煤粉細度變化最為明顯(圖1)。

        2.2 10月份#1爐磨煤機電流及煤粉細度數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        根據(jù)10月份磨煤機電流及煤粉細度統(tǒng)計結果顯示,13日三臺磨煤機均加入鋼球后,煤粉細度均能控制在穩(wěn)定的范圍內(nèi)。但A磨在增加鋼球前后電流有明顯增大,煤粉細度卻沒有較為明顯的改善,而且不論A磨平均電流最大或者最小,其煤粉細度均是最大(圖2)。

        2.3 11月份#1爐磨煤機電流及煤粉細度數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        根據(jù)11月份磨煤機電流及煤粉細度統(tǒng)計結果顯示,在25日三臺磨煤機加鋼球之前,三臺磨煤機均能保持較為平穩(wěn)的運行電流及煤粉細度,但磨煤出力由之前的55噸降至50噸左右。同樣,A磨煤機電流做大,而其煤粉細度卻是最大(圖3)。

        3 結論

        根據(jù)三個月份的綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計,結合磨煤機實際出力,分析得出如下結論:

        (1)在磨煤機全部檢修篩選鋼球,且機組連續(xù)長時間運行工況下,磨煤機加鋼球的時間間隔在40天左右。

        (2)在10月13日至11月25日三臺磨煤機統(tǒng)一的時間間隔

        內(nèi),A磨煤機累計出力44066噸,其電流由143A下降至133A;B磨煤機累計出力44811噸,其電流由141A下降至131A;C磨累計出力53899噸,其電流由142A下降至129A。考慮到磨煤機實際運行時間及實際出力的影響,磨煤機加鋼球時間應分別以其累計出力達到44000噸左右時為參考。

        (3)結合三臺磨煤機在運行過程中的實際出力,A磨煤機電流

        即使在140A(較大電流)左右時,其實際出力僅能達到55-57噸,而B、C磨煤機電流在130A時其出力均能達到58噸,依此判斷A磨煤機內(nèi)部可能存在鋼瓦磨損情況,在機組檢修時應重點檢查。

        (4)綜合三個月的統(tǒng)計情況,A磨煤機電流不論大小,其煤粉細度在三臺磨中均為最大。在實際運行中,A磨煤機料位最?。?%左右),分析其原因應為A磨內(nèi)大尺寸鋼球較多,在下次加鋼球時應多加入小尺寸鋼球。

        (5)在10月13日三臺磨煤機統(tǒng)一加鋼球后,磨煤機電流由

        142A下降至135A范圍內(nèi)速率較快,原因是大直徑的鋼球量過多,重力磨煤效率較高,鋼球之間的磨損較大,使磨煤機電耗增大,金屬損失增加,鋼瓦的磨損增大,檢修工作量增大,總體經(jīng)濟效益變差;而之后磨煤機電流在135A左右會維持較長時間,因為經(jīng)過一段時間的運行,一部分大鋼球直徑變小,磨煤機的碾壓和擠壓效率增大,此時重力作用減小,金屬的磨損量相應減小,制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性提高。

        根據(jù)我廠燃用的煤質(zhì)特性及制粉系統(tǒng)特性,建議在磨煤機加鋼球時應分大、中、小三個直徑型號,比例為3:3:4,使磨煤機重力作用、碾壓擠壓力作用配比合理,降低制粉單耗,提高制粉系統(tǒng)經(jīng)濟性。另外,磨煤機加鋼球量應以磨煤機電流138-140A為宜,可以減少鋼球、鋼瓦金屬損失,同時減少檢修工作量。

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