摘 要:文章介紹了中石化股份天津分公司烯烴部LLDPE裝置,在生產(chǎn)己烯-1系列產(chǎn)品中的拉伸纏繞膜DFDA-9030時出現(xiàn)粒料和粉料中存在明顯異味,導(dǎo)致人員嘔吐、暈倒,產(chǎn)品因異味受投訴,從而影響產(chǎn)品銷量的現(xiàn)象,作者對該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,并采取了一系列措施,消除了異味,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,擴(kuò)大了產(chǎn)品銷量,起到了很好的效果。
關(guān)鍵詞:DFDA-9030;己烯-1;異味;原
中石化股份天津分公司烯烴部LLDPE裝置2011年開發(fā)生產(chǎn)了己烯-1系列產(chǎn)品,共有三種牌號,分別為DFDA-6085、DFDA-6010、DFDA-9030,其中DFDA-6085主要用作高端棚膜,DFDA-6010主要用作熱收縮膜,DFDA-9030主要用作拉伸纏繞膜。天津分公司的己烯-1產(chǎn)品為國內(nèi)獨家生產(chǎn),在國內(nèi)有良好的口碑。但隨著DFDA-9030產(chǎn)能的擴(kuò)大,其產(chǎn)品中存在的異味問題也日益凸顯,在粉料包裝過程中曾導(dǎo)致人員嘔吐并暈倒,產(chǎn)品也因異味問題受到客戶的投訴,銷售量趨于下滑,異味問題亟待解決。
1 DFDA-9030異味產(chǎn)生的原因分析
1.1 DFDA-9030生產(chǎn)過程
國內(nèi)LLDPE裝置主要以膜料和注塑料為主,采取的方法均為乙烯和丁烯-1共聚,通過丁烯-1來控制產(chǎn)品的密度。通常分為原料精制、聚合反應(yīng)、尾氣回收和產(chǎn)品造粒幾個系統(tǒng),DFDA-9030則是利用己烯-1取代丁烯-1參與共聚,利用己烯-1替代丁烯-1來提高樹脂的柔性和抗穿刺性,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。具體的生產(chǎn)流程為外供的己烯-1送至裝置儲罐,經(jīng)原料精制單元脫除過氧化物、水、醇類之后送入反應(yīng)器中在催化劑的作用下與乙烯進(jìn)行共聚,形成大的分子鏈,己烯-1作為共聚單體主要在乙烯直鏈上形成側(cè)鏈,控制樹脂的密度,氫氣作為鏈終止劑和鏈轉(zhuǎn)移劑控制樹脂分子量的大小。反應(yīng)器中各組分反應(yīng)為濃度反應(yīng),部分己烯-1參與反應(yīng),少部分己烯-1被樹脂顆粒吸附與樹脂一同排至脫氣倉中,經(jīng)過氮氣吹掃后被回收壓縮機(jī)抽吸至回收系統(tǒng),壓縮冷凝后再次變成液相,通過高速泵送回至反應(yīng)器中繼續(xù)參與反應(yīng)。
在反應(yīng)器中形成的粉料樹脂經(jīng)過脫氣后重力下料至混煉機(jī)中,加入添加劑并混煉熔融,再經(jīng)過水下切粒后變成顆粒狀樹脂,進(jìn)行包裝。
1.2 DFDA-9030異味產(chǎn)生的部位及原因
1.2.1 己烯-1與丁烯-1物性對比
通過表1、2可以看出己烯-1的沸點64.5℃,較丁烯-1高67.8℃,相對密度較丁烯-1高0.0052kg/cm3,同時己烯-1的烷烴氣味要重于丁烯-1的甜氣味。己烯-1為C6,丁烯-1為C4,相對揮發(fā)性己烯-1要弱于丁烯-1??梢钥闯觯合?1要較丁烯-1難以脫除。
1.2.2 DFDA-9030異味產(chǎn)生部位
DFDA-9030的異味主要產(chǎn)生在粉料樹脂顆粒和粒料樹脂顆粒上,在裝置上主要是粉料包裝過程、粉料下料過程、粒料造粒過程以及粒料輸送包裝過程中揮發(fā)出來的異味,同時在用戶使用粒料產(chǎn)品時也會出現(xiàn)異味。
1.2.3 DFDA-9030異味產(chǎn)生原因
綜合上述分析可以看出,DFDA-9030的異味主要原因是吸附在粉料顆粒和粒料顆粒上的微量己烯-1被空氣氧化后出現(xiàn)的刺激氣味,伴有惡臭,容易引起人體的過敏反應(yīng),出現(xiàn)嘔吐、窒息現(xiàn)象。
2 DFDA-9030異味的解決措施
通過原因分析,可以看出消除DFDA-9030異味的關(guān)鍵在于脫除粉料樹脂中吸附的己烯-1,只有將己烯-1脫除干凈,才能消除異味的源頭。在DFDA-9030生產(chǎn)過程中,反應(yīng)器中生成的粉料樹脂經(jīng)排料系統(tǒng)輸送至脫氣倉中進(jìn)行氣體脫除,停留時間通常在8小時左右,回收氣經(jīng)回收系統(tǒng)壓縮分離后,易于壓縮的己烯-1、丁烯-1、異戊烷經(jīng)凝液泵送至反應(yīng)器中繼續(xù)參與反應(yīng),不易壓縮的組分如氮氣、乙烯、氫氣排放至火炬回收系統(tǒng)。因此,將粉料中吸附的己烯-1充分脫附的關(guān)鍵在于降低脫氣倉壓力,提高回收效果。
2.1 新老回收壓縮機(jī)并聯(lián)提高脫氣效果
聚乙烯裝置回收系統(tǒng)有三套回收壓縮機(jī),其中K-5206、K-5207為原設(shè)計6萬噸聚乙烯/年配套設(shè)備,2001年裝置擴(kuò)能改造至12萬噸聚乙烯/年,增加新回收壓縮機(jī)K-5206X,并對回收系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)改造,由于流程存在交叉,新回收壓縮機(jī)投用后老回收壓縮機(jī)停用。生產(chǎn)DFDA-9030時新回收壓縮機(jī)K-5206X能力明顯不足,脫氣倉壓力在40-60KPa。為此進(jìn)行改造,即從回收氣冷卻器E-5X出口到老壓縮機(jī)K-5206/5207入口增加跨線,使K-5206/5207可以與K-5206X同時并聯(lián)進(jìn)氣,將壓縮凝液引入到高壓凝液緩沖罐C-5210中。
表3 改造前后數(shù)據(jù)對比
通過表3的數(shù)據(jù)對比可以看出,改造后脫氣倉壓力下降10-20kPa,回收氣量增加200NM3/h,冷凝液回收量增加了100kg/h,不僅降低了己烯-1吸附量,還增加了己烯-1回收量,降低了裝置物耗。
2.2 尾氣替代氮氣,提高己烯-1脫附效果
根據(jù)脫附理論和相似相容原理,通過實驗證明,利用C2取代顆粒樹脂上的C4和C6組分的脫附效果要優(yōu)于利用氮氣吹掃顆粒樹脂吸附的C4和C6的擴(kuò)散效果。在裝置回收系統(tǒng)中,去火炬回收的尾氣中含有乙烯7-8%,85%以上為氮氣,對該火炬氣進(jìn)行改造,使其取代原脫氣倉的吹掃氮氣,并在其下部原小流量的吹掃氮氣管徑增大,提高氮氣吹掃量,以脫除樹脂顆粒中吸附的乙烯。
如圖1所示,將5009XF9改為含乙烯的尾氣,將5009XF12管徑由原DN15改為DN40,根據(jù)脫氣需要調(diào)整尾氣和氮氣的加入量。改造前后參數(shù)對比如表4所示。
通過表4可以看出尾氣取代氮氣后,脫氣倉吹掃氮氣量僅為5009XF12的180NM3/h,節(jié)約氮氣270NM3/h,同時脫氣倉可燃?xì)夂坑忻黠@的下降,凝液回收量增加了100kg/h,效果明顯。
2.3 控制聚合反應(yīng)負(fù)荷,降低己烯-1用量
在牌號切換初期,聚合反應(yīng)乙烯進(jìn)料控制在14-15t/h,相應(yīng)己烯-1進(jìn)料為1800-1900kg/h,己烯-1用量較大。反應(yīng)負(fù)荷越高,相應(yīng)的排料次數(shù)也越頻繁,大量的己烯-1隨著粉料排至脫氣倉中,致使脫氣倉中己烯-1含量較高,粉料脫氣效果較差,粉料中吸附的己烯-1含量也較高,因此,針對此狀況,在生產(chǎn)DFDA-9030時將聚合反應(yīng)乙烯進(jìn)料由原14-15t/h降低到12-13t/h,己烯進(jìn)料量由1800-1900kg/h降低至1500-1700kg/h,降低負(fù)荷后,減少了排料次數(shù),由原32次/小時,降低至20次/小時,可減少7.92m3/h的循環(huán)氣排放量,循環(huán)氣壓力2400KPa,己烯-1摩爾濃度為12%,則每小時可減少己烯-1的排放量為7.92÷22.4×84×2400÷101.325=703kg,因此通過負(fù)荷調(diào)整后可以大幅降低己烯-1的排放量,減輕回收系統(tǒng)的壓力,從而達(dá)到減少粉料吸附的效果。
2.4 開發(fā)新型催化劑,提高己烯-1共聚能力
為了提高己烯-1的共聚能力,減少己烯-1吸附降低樹脂異味,開發(fā)使用新型高活性催化劑,該催化劑具有較好的共聚能力,在同樣的控制指標(biāo)下,可有效降低己烯-1的加入量,從而達(dá)到降低樹脂異味的目的。
通過表5可以看出,在生產(chǎn)DFDA-9030時,同樣的己烯-1乙烯質(zhì)量流量比進(jìn)料的條件下,高活性催化劑對己烯-1在床層中的吸附量影響更大,表現(xiàn)為循環(huán)氣中己烯-1濃度下降,脫氣倉吹掃氮氣用量下降,尾氣回收冷凝液量下降,樹脂異味有明顯的減少。
3 結(jié)束語
通過技術(shù)改造和各項參數(shù)調(diào)整,最終消除了DFDA-9030的異味,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品銷量也由每月1000t提高到每月2000t,同時該產(chǎn)品質(zhì)量的提高也得到了中石化總部的肯定,為其它產(chǎn)品質(zhì)量的提升提供了經(jīng)驗。