摘 要:隨著熱軋產(chǎn)線軋制品種、規(guī)格的拓展與軋制量、軋制節(jié)奏的提高,尤其到夏天,水處理B系統(tǒng)水溫很難滿足軋線軋鋼的需求,通過對(duì)影響冷卻塔冷卻效果因素的分析,就改善和提高冷卻塔冷卻效率提出改善設(shè)想和措施。
關(guān)鍵詞:冷卻效率;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);設(shè)備配置
1 冷卻塔的冷卻原理及基本構(gòu)造
冷卻塔是利用水與空氣的接觸,通過蒸發(fā)作用來散去工業(yè)上產(chǎn)生廢熱的一種設(shè)備。它的基本原理是:干燥(低焓值)的空氣經(jīng)過風(fēng)機(jī)的抽動(dòng)后,自進(jìn)風(fēng)網(wǎng)處進(jìn)入冷卻塔內(nèi),飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動(dòng),濕熱(高焓值)的水自配水系統(tǒng)灑入塔內(nèi)。當(dāng)水滴和空氣接觸時(shí),一方面由于空氣與水的直接傳熱,另一方面由于水蒸氣表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產(chǎn)生蒸發(fā)現(xiàn)象,帶走蒸發(fā)潛熱,使液態(tài)水溫度下降。蒸發(fā)傳熱帶走的熱量約占冷卻塔中傳熱的75%~80%。
冷卻塔塔體一般由上、中、下組成,其內(nèi)部構(gòu)造由上至下為風(fēng)機(jī)(指機(jī)械通風(fēng)流式冷卻塔)、收水器、配水系統(tǒng)、淋水填料,進(jìn)風(fēng)窗、底盤(或水池)組成。
熱軋產(chǎn)線B系統(tǒng)水處理配套循環(huán)水冷卻塔一組,由2個(gè)單元格組合,塔體主結(jié)構(gòu)為混凝土框架結(jié)構(gòu),冷卻形式采用機(jī)械抽風(fēng)逆流散熱形式,采用槽、管式配水結(jié)構(gòu),低壓噴頭布水,點(diǎn)滴填料吊掛布置散熱交換,塔芯構(gòu)件由國外某公司設(shè)計(jì)并承建。通過多年的運(yùn)行,其間也分步進(jìn)行過一些零星改造,冷卻塔整體冷卻性能還很難滿足設(shè)備工藝需求,隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大,尤其到夏季更難滿足裝置工藝?yán)鋮s要求。
工藝參數(shù)(見表1)。
2 現(xiàn)狀與存在的問題
B系統(tǒng)循環(huán)水采用部分過濾和冷卻,流量約為總循環(huán)水量的38%。該循環(huán)水系統(tǒng)原冷卻塔單元格設(shè)計(jì)循環(huán)水量為2645m3/h(夏季設(shè)計(jì)氣象條件下運(yùn)行),進(jìn)塔水溫46℃,出塔水溫要求33.5℃,配用直徑8米玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)冷卻,雙速電機(jī)減速驅(qū)動(dòng)運(yùn)行,配置功率180/70KW,濕熱空氣由混凝土擴(kuò)散型風(fēng)筒排出塔外,冷卻后的循環(huán)水通過水泵送至下游工段,回水經(jīng)過過濾器等裝置到冷卻塔后循環(huán)利用。
能源車間夏季運(yùn)行管理規(guī)定中明確了B系統(tǒng)保持供水水溫小于等于38℃。如冷卻塔已全部投入運(yùn)行,供水水溫仍偏高,開啟補(bǔ)充冷卻水泵組,將泵池水送往冷卻塔增加系統(tǒng)冷卻。表2數(shù)據(jù)顯示了在開啟補(bǔ)充冷卻水泵組的前提下,兩臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī)均投入高速運(yùn)轉(zhuǎn),但是冷卻塔的出水水溫仍然有超過B系統(tǒng)生產(chǎn)工藝允許的最高水溫,層流段的冷卻對(duì)帶鋼卷取溫度有直接的影響。為了改善這種狀況,保障該塔組的正常高效運(yùn)行,有必要對(duì)B系統(tǒng)冷卻塔系統(tǒng)進(jìn)行完善和改造。
目前該組塔主要存在以下問題:(1)淋水填料空間布置方式不合
理,影響冷卻塔的汽水有效熱交換,冷卻塔熱力性能明顯降低,混凝土水槽內(nèi)散水噴口有雜物堵塞積聚,局部區(qū)域散水不均勻,支管系統(tǒng)噴頭部分通道不暢,散水效果欠缺。(2)采用懸吊式填料床,易發(fā)生懸吊鋼絲斷裂、掉片和在通風(fēng)過程中填料片擺動(dòng),對(duì)氣場和流場的干擾很大,并會(huì)明顯減小氣水接觸面積。使水溫不能降到規(guī)定的溫度,甚至不能正常運(yùn)行。(3)老式槽管式配水系統(tǒng),配水均勻性不足,對(duì)系統(tǒng)水力負(fù)荷的適應(yīng)性較弱,常年全天候運(yùn)行容易造成管道堵塞淤積。(4)冷卻塔風(fēng)機(jī)有高速和低速兩種運(yùn)行模式,其額定電流分別為335A和139A。根據(jù)09年09月份水處理操作運(yùn)行日志,整理、分析相關(guān)數(shù)據(jù)如圖1所示,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)均在高速狀態(tài)下運(yùn)行,其電流僅達(dá)到額定電流的52%左右,而風(fēng)機(jī)宜調(diào)整控制在額定電流的80%左右,因此可以看出風(fēng)機(jī)尚未在高效區(qū)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)出力不夠,導(dǎo)致進(jìn)塔空氣量不足,影響冷卻效果。(5)收水器阻力大(單片厚度大、間距過?。?、通風(fēng)不良,飄水率高,也對(duì)冷卻塔的冷卻效率產(chǎn)生不良影響。
綜上所述,該塔組已成為該工段產(chǎn)能提升的瓶頸問題。為了改善這種狀況,保障該塔組的正常高效運(yùn)行,有必要對(duì)B系統(tǒng)冷卻塔系統(tǒng)進(jìn)行完善和改造。影響冷卻塔處理能力的因素主要有冷卻塔的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)備配置、大氣溫度、處理水量及生產(chǎn)回水溫度,在確保生產(chǎn)需求的情況下,冷卻塔處理能力的改善只有從冷卻塔本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及設(shè)備配置情況方面進(jìn)行改進(jìn)。
3 具體改進(jìn)措施設(shè)想
3.1 增設(shè)導(dǎo)風(fēng)裝置-導(dǎo)流圈
導(dǎo)風(fēng)裝置即導(dǎo)流圈的材質(zhì)為玻璃鋼,結(jié)構(gòu)形式為玻璃鋼底板加筋結(jié)構(gòu)。它的基本原理是:由于塔內(nèi)風(fēng)速較高,較小的風(fēng)筒導(dǎo)入口可使冷卻塔上部氣室四角產(chǎn)生較大渦流區(qū),設(shè)計(jì)中采用依均勻流方程為收縮型線的導(dǎo)流圈,可使渦流區(qū)現(xiàn)象大大改善,塔內(nèi)氣流流場得以改觀。
未采用導(dǎo)流圈時(shí),填料段斷面風(fēng)速分布不易均勻,邊角地區(qū)存在無風(fēng)通過的現(xiàn)象。增設(shè)導(dǎo)流圈后,可改善塔內(nèi)氣流流場,使塔內(nèi)氣流重新分布,邊角地區(qū)填料被有效利用,從而,從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與配置的角度提高了冷卻塔的冷卻能力。
3.2 根據(jù)理論和冷卻塔實(shí)際情況,核算系統(tǒng)風(fēng)量情況
根據(jù)實(shí)際運(yùn)行風(fēng)量對(duì)冷卻塔進(jìn)行運(yùn)行模式和設(shè)備設(shè)置調(diào)整,達(dá)到高效運(yùn)行的目的,冷卻塔風(fēng)量計(jì)算如下:
對(duì)于冷卻塔風(fēng)機(jī)風(fēng)量測試,根據(jù)現(xiàn)場條件,具體方法如下:用大氣壓力計(jì)測量試驗(yàn)環(huán)境的大氣壓Pa;用TESTO480測試儀和溫濕度探頭測量介質(zhì)的溫度t、相對(duì)濕度RH,確定當(dāng)?shù)卮髿鈮毫Γ辉陲L(fēng)機(jī)系統(tǒng)管道上確定測量截面,測量截面尺寸,求得截面面積A;按切貝切夫法對(duì)截面進(jìn)行測點(diǎn)分布;皮托管測量各測點(diǎn)的動(dòng)壓Pd,計(jì)算出各測點(diǎn)的流速Vi(或用風(fēng)速儀直接測量各測點(diǎn)流速Vi)。
3.3 調(diào)整風(fēng)機(jī)角度使風(fēng)機(jī)運(yùn)行效能提高,出風(fēng)量增加,提高汽水比
當(dāng)葉輪直徑不變的條件下,增加葉片個(gè)數(shù)、增加葉片角度或提高葉輪轉(zhuǎn)速,均可使通風(fēng)機(jī)風(fēng)量增加,風(fēng)壓提高。因此我們可對(duì)葉片角度進(jìn)行重新校核、調(diào)整,提高冷卻塔冷卻效果。目前,B系統(tǒng)冷卻塔風(fēng)機(jī)葉片角度設(shè)計(jì)允許為9~15度。調(diào)整方式:將角度尺調(diào)到設(shè)定的角度,然后把咫尺放在葉片對(duì)應(yīng)的測量位置上,再把角度尺放在咫尺上,松開葉片與輪轂連接螺栓,轉(zhuǎn)動(dòng)葉片,使角度尺上的氣泡在中間位置即可(注意:葉片根部與葉尖應(yīng)盡量保持水平)。用力矩扳手?jǐn)Q緊螺栓,緊固每個(gè)葉片的四個(gè)螺栓必須按“對(duì)角、對(duì)稱”的擰緊原則分三步逐步擰緊,在擰緊過程中葉片必須保持水平,最后達(dá)到220~250N·M的力矩。葉片安裝角允許誤差為±30'。風(fēng)機(jī)各葉片的高度差要求其互差不超過30mm,與風(fēng)筒內(nèi)壁間隙應(yīng)均勻。
根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際情況,以及系統(tǒng)進(jìn)出水水溫合理調(diào)整冷卻塔風(fēng)機(jī)葉片運(yùn)行角度,目前將風(fēng)機(jī)葉片運(yùn)行角度由原來的10度調(diào)整到13度。
3.4 配水系統(tǒng)
配水系統(tǒng)既要求布水均勻,又要能保證全天候安全運(yùn)行,確保長期運(yùn)行無需清理,實(shí)現(xiàn)這一目的的關(guān)鍵就是噴頭的布置及噴淋方式。所以可以考慮將配水管線采用全管式環(huán)狀管網(wǎng)布置,并設(shè)置平衡管,從而保證管路各部分水壓力均勻,同時(shí),管道采用增強(qiáng)型PVC-U材質(zhì),該材質(zhì)具有水流阻力小的特點(diǎn)可以減少水中污物在管道中的沉淀,配水管大管徑、低流速的設(shè)計(jì),可使系統(tǒng)配水阻力達(dá)到僅為0.2mH2O。且在設(shè)計(jì)中可在主配水管下方設(shè)直徑為100mm的出口,主管及支管下部裝有噴頭,采用三濺式防松噴頭(該噴頭布水均勻,工作壓力低,出口正常工作壓力僅為0.6mH2O,壓力適應(yīng)范圍大,不易堵塞,由于其帶有經(jīng)特殊設(shè)計(jì)的鎖緊防松裝置,可使其與布水管連接牢固,不脫落,可保證配水系統(tǒng)長期安全運(yùn)行。噴淋,保證配水系統(tǒng)最低點(diǎn)均有泄水點(diǎn),以防設(shè)備停運(yùn)時(shí)管道積水和運(yùn)行時(shí)管道污物沉淀。適當(dāng)收縮塔內(nèi)噴頭布置,減少濺灑到塔壁上的水量,大大減少冷卻塔的壁流量。
3.5 淋水填料
濁環(huán)水冷卻塔采用GZ650×650×30型格柵填料,即填料片單片規(guī)格為650×650mm,濁循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的格柵填料采用點(diǎn)滴工作原理,在有效的淋水空間內(nèi),交錯(cuò)排布的填料層將淋水濺散成無數(shù)小水滴,增加水與空氣的接觸面積,水氣進(jìn)行充分熱交換,通暢的氣流空間使通風(fēng)阻力更小。
3.6 收水器
收水器可采用某公司SJ型高效低阻加筋弧形收水器,收水器采用改性PVC材料,在片料中添加進(jìn)口碳黑等改性劑,機(jī)制擠拉成型。在收水弧面上設(shè)置有阻水筋,阻水筋可有效阻止水滴在收水弧面上的涎流,避免了弧形收水器形成二次飄水現(xiàn)象,從而使收水效率(以循環(huán)水量計(jì))較常規(guī)收水器提高了一個(gè)數(shù)量級(jí),可降低到0.001%以下。
3.7 加強(qiáng)維護(hù)力度
由于 B系統(tǒng)自89年投產(chǎn)運(yùn)行至今,設(shè)備銹蝕老化,性能降低,配水不均勻?qū)е屡渌芑驀娮旖Y(jié)垢而堵塞,對(duì)此,我們可以采用定期對(duì)配水槽進(jìn)行清理,對(duì)配水管道進(jìn)行防腐,對(duì)損壞的噴嘴及時(shí)進(jìn)行更換,同時(shí)加強(qiáng)日常巡檢工作,確保系統(tǒng)穩(wěn)定順暢運(yùn)行。
4 實(shí)施后效果
4.1 同等風(fēng)量下風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流明顯下降
于2015年7月1日正式投入,對(duì)冷卻塔風(fēng)機(jī)電機(jī)電流進(jìn)行了專業(yè)測試(檢測公司提供專業(yè)報(bào)告):
4.2 同等氣溫條件下,送水溫度下降明顯,冷卻效率明顯提高
發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)水溫檢測數(shù)據(jù)波動(dòng)很小,在氣溫較高的夏季也沒有出現(xiàn)水溫超標(biāo)的現(xiàn)象(標(biāo)準(zhǔn)要求小于38℃),效果良好。
5 結(jié)束語
影響冷卻塔的冷卻性能的因素諸多,除了減少并穩(wěn)定氣場、流場的渦流區(qū)外,我們還應(yīng)該從冷卻塔自身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)備配置做出相應(yīng)地改善措施。除此之外,我們要加強(qiáng)日常的管理、維護(hù)工作,適時(shí)地監(jiān)控和了解設(shè)備狀態(tài),通過改進(jìn)措施解決冷卻塔冷卻能力不足的現(xiàn)狀。
作者簡介:楊翠平(1980-),男,上海人,苗族,現(xiàn)職稱:工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科,研究方向:工業(yè)水處理。