摘 要:針對南通市某生活垃圾焚燒發(fā)電廠原生垃圾滲濾液水質(zhì)成分復(fù)雜、水量變化大、污染物濃度高、可生化性能不穩(wěn)定等特點,采用“預(yù)處理+厭氧(UASB)+兩級A/O-MBR+NF/RO膜深度處理”的組合工藝。運(yùn)行結(jié)果表明,處理出水各指標(biāo)均能滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2排放標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:原生垃圾滲濾液總氮兩級A/O-MBR;膜深度處理;研究分析
1 概述
南通市某生活垃圾焚燒發(fā)電廠日處理生活垃圾1500t,服務(wù)范圍主要包括南通區(qū)域。該廠滲濾液處理工程于2014年4月開始進(jìn)水調(diào)試,滲濾液處理規(guī)模為300m3/d,其滲濾液原水水質(zhì)見表1。
表1 生活垃圾滲濾液原水水質(zhì)
該廠滲濾液處理裝置占地面積約4400m2,采用“預(yù)處理+厭氧(UASB)+兩級A/O-MBR+NF/RO膜處理”的組合工藝,處理出水執(zhí)行《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2排放標(biāo)準(zhǔn),具體水質(zhì)指標(biāo)見表2。
表2 生活垃圾滲濾液出水水質(zhì)
2 工藝流程
本項目原生垃圾滲濾液內(nèi)既含有高濃度有機(jī)污染物,也有一定數(shù)量的重金屬、無機(jī)鹽類等有毒有害物質(zhì),水質(zhì)成分非常復(fù)雜,并且受季節(jié)、運(yùn)輸條件、運(yùn)行管理等因素影響,垃圾焚燒廠滲濾液水量具有冬季旱季水量較少,夏季雨季水量較多,冬季水量往往不足夏季水量一半的特點,隨著水量變化,水質(zhì)也會有一定變化趨勢,最低與最高值在一年之中相差1.5倍以上。
針對原生垃圾滲濾液的這些特點,選擇的處理工藝必須具備穩(wěn)定的高負(fù)荷處理能力和對水質(zhì)水量變化的適應(yīng)性,本項目采用“預(yù)處理+厭氧(UASB)+兩級A/O-MBR+NF/RO膜處理”的組合工藝,工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
3 處理單元設(shè)計
3.1 預(yù)處理單元
預(yù)處理系統(tǒng)主要包括機(jī)械格柵、預(yù)沉池和調(diào)節(jié)池。通過預(yù)處理去除滲濾液中大量的懸浮物及二價離子,然后進(jìn)入UASB池,降低生化處理負(fù)荷。
(1)機(jī)械格柵。設(shè)置機(jī)械格柵1臺,機(jī)械格柵間隙5mm。垃圾滲濾液由滲濾液集水池提升泵提升到格柵渠,經(jīng)機(jī)械回轉(zhuǎn)格柵去除粗大雜物后自流入預(yù)沉池。
(2)預(yù)沉池。設(shè)置預(yù)沉池1座,鋼砼結(jié)構(gòu),池型采用豎流式沉淀池,反應(yīng)時間設(shè)置為30min,沉淀區(qū)表面負(fù)荷0.7m3/m2·h。預(yù)沉池設(shè)有反應(yīng)攪拌機(jī)2臺,加藥裝置2套。沉淀池上清液進(jìn)入調(diào)節(jié)池。
(3)調(diào)節(jié)池。設(shè)置調(diào)節(jié)池1座,鋼砼結(jié)構(gòu),總有效容積2400m3,停留時間8d。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有空氣攪拌系統(tǒng),通過鼓風(fēng)機(jī)供氣進(jìn)行攪拌,防止顆粒物沉積。調(diào)節(jié)池內(nèi)同時設(shè)有蒸汽加熱系統(tǒng),通過電廠的余熱蒸汽對滲濾液進(jìn)行加溫,保證后續(xù)厭氧生化池處于中溫反應(yīng)。
3.2 生化單元
生化處理包含UASB池和兩級A/O-MBR系統(tǒng),冬季進(jìn)水溫度較低時,通過蒸汽將UASB池進(jìn)水加熱至35℃,以確保厭氧效果。厭氧出水依次進(jìn)入一級A/O系統(tǒng)、二級A/O系統(tǒng)和超濾系統(tǒng),其中,一級A/O的主要作用是碳化和硝化以及反硝化,完成大部分的有機(jī)物降解以及脫氮作用;二級A/O的主要功能是去除剩余總氮和進(jìn)一步降解有機(jī)物;超濾系統(tǒng)(UF)主要用于泥水分離,截留有機(jī)污泥,并回流部分污泥至生化池前端,維持生化反應(yīng)所適宜的污泥濃度。
(1)UASB池。設(shè)置UASB池2座,并聯(lián)運(yùn)行,池體結(jié)構(gòu)碳鋼防腐,總有效容積2400m3,停留時間8d,池內(nèi)設(shè)置三相分離器、循環(huán)泵、水封罐和布水器。
(2)兩級A/O-MBR系統(tǒng)。其中一級A/O的總有效容積為
2100m3,一級A的停留時間為2d,一級O的停留時間為5d,池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)和管式微孔曝氣器,利用羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行供氣,供氣量3700m3/h,滿足碳化、硝化需氧量,并設(shè)置硝化液回流泵,內(nèi)回流比控制在3~5;二級A/O的總有效容積為600m3,二級A的停留時間1d,二級O的停留時間1d,池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)和管式微孔曝氣器,利用羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行供氣,供氣量720m3/h,滿足生化需氧量。
由于滲濾液在好氧處理過程中會產(chǎn)生較多的泡沫,在一級O池和二級O池均配置消泡裝置,并進(jìn)行加蓋,可有效防止泡沫飛散,并在二級O池后設(shè)置消泡罐,以消除好氧出水氣泡,避免后續(xù)超濾系統(tǒng)膜組件氣阻。
(3)超濾系統(tǒng)。采用管式超濾膜系統(tǒng),錯流過濾操作,設(shè)置兩套超濾系統(tǒng),并聯(lián)運(yùn)行,每套包含進(jìn)水泵1臺,循環(huán)泵1臺,清洗裝置和清洗泵共用1套,單套安裝4支膜管,選用德國Berghof管式超濾膜,膜面積27.2立方米每支。膜材料微孔孔徑為0.1~0.4?滋m,可以截留固體懸浮物和細(xì)菌,經(jīng)膜出水的SS小于10mg/L,濁度可以達(dá)到1NTU以下。
超濾系統(tǒng)的清洗方式含開停機(jī)自動沖洗和化學(xué)清洗兩種方式,日常運(yùn)行時采用開停機(jī)自動沖洗即可,運(yùn)行一段時間膜通量下降后再進(jìn)行化學(xué)清洗,一般化學(xué)清洗周期為4~8周。
3.3 深度處理單元
深度處理包含納濾(NF)和反滲透(RO)系統(tǒng)。
(1)納濾系統(tǒng)。采用管式納濾膜系統(tǒng),設(shè)置兩套NF系統(tǒng),并聯(lián)運(yùn)行,每套包含進(jìn)水泵1臺,高壓泵1臺,循環(huán)泵1臺,清洗裝置和清洗泵1套共用,單套安裝15支納濾膜元件,分別安裝在3支膜殼內(nèi),選用美國DOW膜元件,該膜片為三層復(fù)合膜結(jié)構(gòu),抗污染能力強(qiáng)。納濾系統(tǒng)可去除150-300分子量的顆粒物、金屬離子、有機(jī)物等。
(2)反滲透系統(tǒng)。采用管式反滲透膜系統(tǒng),錯流過濾操作,設(shè)置兩套RO系統(tǒng),并聯(lián)運(yùn)行,每套包含進(jìn)水泵1臺,高壓泵1臺,循環(huán)泵1臺,段間增壓泵1臺,清洗裝置和清洗泵1套共用,單套安裝15支反滲透膜元件,分別安裝在3支膜殼內(nèi),選用美國DOW膜元件,該膜片為高分子膜結(jié)構(gòu),能截留所有溶解性鹽及分子量大于100的有機(jī)物。
納濾和反滲透系統(tǒng)單元采用一段式設(shè)計,減少流程長度,一方面增加了各膜元件進(jìn)水水質(zhì)的均衡性,另一方面降低了由于流程長而引起的后段膜流速低造成膜污染嚴(yán)重問題,同時各系統(tǒng)單元采用濃水循環(huán)運(yùn)行方式,提高水在膜表面的流速,減緩污染物在膜表面聚集,有效防止微生物污染及無機(jī)污染。
4 工程調(diào)試及運(yùn)行狀況
工程調(diào)試是整個工程能否發(fā)揮最佳作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而生化調(diào)試是整個調(diào)試過程中最重要的部分。生化池接種污泥為某啤酒廠剛脫水不久的新鮮泥餅,生化反應(yīng)池接種量為360t,污泥含水率為80%,池內(nèi)污泥含量為15g/L。厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷上升到5kgCOD/m3·d,COD去除率穩(wěn)定達(dá)到80%時,標(biāo)志著厭氧反應(yīng)器調(diào)試完成,這一過程一般需要70~90d。好氧反應(yīng)池污泥濃度保持在12g/L左右,鏡檢菌膠團(tuán)大而密實,SV30在50-90%之間,COD去除率達(dá)到90%時,標(biāo)志著好氧反應(yīng)器調(diào)試完成,這一過程一般需要30d。厭氧系統(tǒng)和兩級A/O-MBR系統(tǒng)調(diào)試達(dá)到設(shè)計能力后,超濾出水的COD基本上穩(wěn)定在600mg/L以下,氨氮在20mg/L以下,總氮在70mg/L以下,經(jīng)過NF/RO深度處理后,可滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
整套系統(tǒng)調(diào)試完成后,按設(shè)計流量和設(shè)計參數(shù)連續(xù)運(yùn)行30d后,對系統(tǒng)各單元的出水進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)果見表3(表中數(shù)據(jù)為連續(xù)72h的平均值),該工程于2014年9月通過驗收后一直正常運(yùn)行至今。
由表3可見:經(jīng)過預(yù)處理、厭氧、兩級A/O-MBR和NF/RO處理后COD、BOD5、NH3-N、TN和SS指標(biāo)均能達(dá)到出水水質(zhì)要求,同時經(jīng)過膜處理后,其他重金屬指標(biāo)Hg、Ni、Pb和Zn也都能滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
5 建設(shè)投資及直接運(yùn)行成本
工程建設(shè)投資:整個滲濾液處理工程總投資為3439.45萬元(利用廠內(nèi)空地,不含征地費),其中建筑工程304.60萬元,設(shè)備購置費2790.00萬元,安裝工程168.90萬元,其它費用176.04萬元。噸水建設(shè)投資約11.46萬元/立方米·廢水。
直接運(yùn)行成本:系統(tǒng)設(shè)置操作人員4人,工資及福利費為24萬元/a,電費245萬元/a,水費3萬元/a,藥劑費32萬元/a,蒸汽費11萬元/a,膜更換費57萬元/a(超濾膜五年一換,納濾、反滲透膜三年一換),設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費25萬元/a,分析化驗及環(huán)境檢測費30萬元/a,直接運(yùn)行成本總計427萬元/a,噸水直接運(yùn)行成本約39元/立方米·廢水。
6 結(jié)束語
(1)采用“預(yù)處理+厭氧(UAS
B)+兩級A/O-MBR+NF/RO膜處理”的組合工藝,出水水質(zhì)可以穩(wěn)定達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2排放標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)采用兩級A/O-MBR系統(tǒng)可以取得較高的總氮去除率。采用一級反硝化/硝化進(jìn)行脫氮受回流比的制約,去除率實際最高僅能達(dá)到80%~90%,通過二級反硝化裝置進(jìn)行深度脫氮,可進(jìn)一步去除一級反硝化/硝化反應(yīng)排出的剩余硝態(tài)氮,并且后續(xù)設(shè)置的二級好氧單元對可能在二級反硝化階段投加的多余碳源進(jìn)行分解,保證有機(jī)污染物和總氮的雙達(dá)標(biāo)。(3)采用NF/RO作為深度處理單元,其中反滲透對硝態(tài)氮有約50%去除率,有效保證總氮達(dá)標(biāo),NF作為反滲透進(jìn)水保護(hù)單元,在保證高出水水質(zhì)的前提下可以達(dá)到較高的產(chǎn)水率。(4)采用啤酒廠剛脫水的新鮮泥餅作為接種污泥,可以較快啟動厭氧系統(tǒng)和A/O(反硝化/硝化)處理系統(tǒng),取得較好的調(diào)試效果。
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