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        電催化氧化法處理含氨氮廢水及工藝設(shè)計(jì)方案

        2016-12-23 15:41:29譚玉虎孫戈劉柏年俞金山
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年34期
        關(guān)鍵詞:工業(yè)廢水廢水處理氨氮

        譚玉虎 孫戈 劉柏年 俞金山

        摘 要:文章根據(jù)濕法生產(chǎn)車(chē)間廢水特點(diǎn),研究了采用電催化氧化法處理含氨氮工業(yè)廢水的可行性,分別考察了廢水中氨氮含量、氧化時(shí)間、廢水中氯離子含量對(duì)處理效果的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:電催化氧化法處理廢水中的氨氮工藝路線可行,最佳條件為:進(jìn)水氨氮濃度小于400mg/L,氧化時(shí)間90分鐘,廢水中氯離子含量1.5g/L,在此條件下,氧化效率能達(dá)到90%以上,廢水中殘留氨氮小于30mg/L。最后,針對(duì)車(chē)間廢水特點(diǎn)設(shè)計(jì)了可行的處理方案。

        關(guān)鍵詞:電催化氧化法;吹脫法;氨氮;廢水處理;工業(yè)廢水

        文章以濕法生產(chǎn)車(chē)間廢水為例,主要研究了采用電催化氧化法去除工業(yè)廢水中氨氮的可行性及最佳條件,然后根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,設(shè)計(jì)了廢水處理工藝流程。

        1 電催化氧化法處理氨氮機(jī)理

        化學(xué)技術(shù)的基本原理就是使污染物在電極上直接發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)或利用電極表面產(chǎn)生的強(qiáng)氧化性物質(zhì)使污染物發(fā)生氧化還原反應(yīng),后者稱(chēng)為間接電化學(xué)反應(yīng)。如圖1所示:

        電催化氧化(ECO)機(jī)理主要是通過(guò)電極和催化材料的作用產(chǎn)生超氧自由基(·O2)、H2O2、羥基自由基(·OH)等活性基團(tuán)來(lái)氧化水體中的污染物,若溶液中有Cl-存在,還可能有Cl2、HClO-及ClO-等氧化劑存在,能大大提高降低污染物的能力[1]。

        電催化氧化法利用陽(yáng)極氧化性可直接或間接地將氨氮氧化,具有較高的去除率,該方法操作簡(jiǎn)便自動(dòng)化程度高,不需要添加氧化還原劑,避免污泥的二次污染,能量效率高,反應(yīng)條件溫和,常溫常壓下即可。其缺點(diǎn)是耗電量大[2]。

        2 實(shí)驗(yàn)部分

        2.1 試驗(yàn)過(guò)程

        針對(duì)濕法生產(chǎn)車(chē)間廢水特點(diǎn),為了研究電催化氧化法去除氨氮最佳條件,做了以下實(shí)驗(yàn):進(jìn)水來(lái)自某濕法生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生的含氨氮廢水,初始氨氮含量約為1500mg/L,稀釋后作為實(shí)驗(yàn)用水,通過(guò)調(diào)節(jié)氧化電流及電壓,控制氧化時(shí)間,調(diào)節(jié)進(jìn)水中氯離子含量,達(dá)到去除廢水中氨氮的效果。

        2.2 試驗(yàn)裝置

        3 結(jié)果與討論

        3.1 氧化時(shí)間對(duì)去除效率的影響

        生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,氨氮含量329.28mg/L作為實(shí)驗(yàn)用水,固定電流(80A)電壓(5.0V),進(jìn)水中氯離子含量小于0.5g/L,PH:8.2,調(diào)整循環(huán)時(shí)間,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。

        由圖3可看出:進(jìn)水氨氮濃度為329.28mg/L,當(dāng)氧化時(shí)間大于90分鐘時(shí),去除效率大于80%,殘留氨氮含量小于65mg/L。繼續(xù)增加氧化時(shí)間,去除效率略有提高,但幅度不大,另外,考慮隨著氧化時(shí)間的延長(zhǎng),會(huì)增加耗電量,增加處理成本,因此,確定最佳氧化時(shí)間為90分鐘。

        3.2 進(jìn)水濃度對(duì)去除效率的影響

        生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,固定電流(80A)電壓(5.0V),進(jìn)水氯離子含量小于0.5g/L,PH:7.9,氧化時(shí)間90分鐘,改變進(jìn)水中氨氮含量,結(jié)果如圖4所示。

        由圖4可看出:當(dāng)進(jìn)水中氨氮在400mg/L左右時(shí),去除效率可達(dá)到85%以上,出水氨氮含量小于60mg/L,提高進(jìn)水中氨氮含量,殘留氨氮大于100mg/L。因此,試驗(yàn)中選擇進(jìn)水氨氮小于400mg/L。

        3.3 氯離子含量對(duì)去除效率的影響

        生產(chǎn)線含氨氮廢水經(jīng)稀釋后,氨氮濃度為340-450mg/L,固定電流(80A)電壓(5.0V),氧化時(shí)間90分鐘,PH:8.1,改變進(jìn)水中氯離子含量,結(jié)果如圖5、6所示。

        4 工業(yè)設(shè)計(jì)方案

        根據(jù)以上試驗(yàn),電催化氧化實(shí)驗(yàn)最佳條件為:進(jìn)水中氨氮含量400mg/L左右,氧化時(shí)間90分鐘,進(jìn)水中氯離子含量1.5g/L,去除效率可達(dá)到95%以上,氧化后殘留氨氮小于30mg/L。

        結(jié)合車(chē)間廢水特點(diǎn):氨氮含量1500-2000mg/L,PH:7-8。我們推薦設(shè)計(jì)工藝方案為:首先采用兩級(jí)吹脫去除廢水中80%的氨氮,剩余氨氮采用電催化氧化,吹脫后氨氮采用稀鹽酸吸收后返回氧化池,可增加其中氯離子含量,降低成本。

        整個(gè)工藝流程可分為五個(gè)部分:PH調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、吹脫、吸收、氧化。PH調(diào)節(jié)采用NaOH將廢水PH調(diào)至11-12;溫度調(diào)節(jié)采用飽和蒸汽將廢水升溫至30℃以上;吹脫部分采用吹脫法除氨氮,盡可能降低廢水在的氨氮;氨氮吸收部分采用稀鹽酸吸收吹脫出的氨氮,并返回氧化池利用;氧化部分采用電催化氧化法去除吹脫后廢水中殘余的氨氮,達(dá)到排放要求[3]。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        文章根據(jù)濕法生產(chǎn)車(chē)間廢水特點(diǎn),研究了電催化氧化法處理含氨氮廢水的可行性,從處理成本等方面考慮,通過(guò)試驗(yàn),得出電催化氧化法處理氨氮的最佳條件:進(jìn)水氨氮濃度小于400mg/L,氧化時(shí)間90分鐘,進(jìn)水中氯離子含量1.5g/L,則噸水耗電量約30KWh。根據(jù)廢水特點(diǎn),結(jié)合試驗(yàn)結(jié)論,設(shè)計(jì)了采用“吹脫+電催化氧化法”處理廢水中氨氮含量在1500-2000mg/L的工藝方案。

        參考文獻(xiàn)

        [1]曾次元,李亮,趙心越,等.電化學(xué)氧化法除氨氮的影響因素[J].復(fù)旦大學(xué)學(xué)報(bào),2006,45(3):348-352.

        [2]商娟,馮秀娟.電化學(xué)在低濃度氨氮廢水處理中的研究進(jìn)展[J].中國(guó)資源綜合利用,2010,28(12):33-35.

        [3]胡繼峰,劉懷.含氨廢水處理技術(shù)及工藝設(shè)計(jì)方案[J].水處理技術(shù),2003,29(4):244-246.

        作者簡(jiǎn)介:譚玉虎(1980-),男,工程師,一直從事粉體材料工藝技術(shù)及裝備開(kāi)發(fā)工作。

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