王井來
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
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經(jīng) 驗 交 流
我廠煅燒工序提產(chǎn)降耗技術改進
王井來
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
闡述了在原煅燒工藝基礎上增設離心機系統(tǒng)的工藝布置方法及增產(chǎn)、降耗的理論依據(jù);總結了臥式回轉蒸汽煅燒爐系統(tǒng)的技術改進措施,最終實現(xiàn)原裝置生產(chǎn)能力大幅度提高和輕灰成本的大幅度降低,具有較強的借鑒意義。
離心機;蒸汽煅燒爐;輕灰煅燒;旋轉接頭;改進
重堿中游離水量的減少不但直接節(jié)省蒸汽煅燒爐中壓蒸汽消耗,而且重堿水分的降低可以提高煅燒爐生產(chǎn)能力。唐山三友化工股份有限公司建廠時采用轉鼓真空過濾機工藝,能得到含水約18%左右的重堿,在重堿過濾后增設離心機實現(xiàn)重堿進一步脫水,成為降低重堿水分的有效手段。
1.1 提產(chǎn)降耗分析
重堿經(jīng)一次脫水后成粗粒子結晶,晶粒間游離水在離心力的作用下易被脫出。臥式活塞推料離心機是一種廣泛使用的自動操作、連續(xù)運轉、脈動卸料的過濾式離心機。在運行時機器連續(xù)操作,借轉鼓內推盤的往復脈動,將轉鼓內濾后的固體物料沿軸向不斷地向前推送,具有生產(chǎn)能力大、連續(xù)工作、排渣含濕率低的特點。實踐證明,該類離心機能使重堿脫出水分達5%以上。
以重堿當量1 953.2 kg/t、重堿中游離水汽化熱2 295.2 kJ/t、蒸汽冷凝潛熱1 789.2 kJ/t、公司標汽價格110元/t計算,每生產(chǎn)1 t純堿節(jié)約中壓蒸汽效益為:
110×1 953.2×5%×2 295.2÷1 789.2=13.78元。
以單機裝機功率140 kW,生產(chǎn)能力40 t/h計,噸堿耗電6.5 kWh,自發(fā)電價按0.46元/ kW·h計,噸堿耗電只有2.99元。噸堿經(jīng)濟效益高達10.79元。
實踐證明,重堿脫水后標志煅燒爐生產(chǎn)能力的進爐蒸汽量仍保持不變,即生產(chǎn)能力相應提高70 t/d以上。
1.2 離心機設備選型
唐山三友化工股份有限公司1997年率先引進4臺進口篩得力公司生產(chǎn)的型號為SHS 1002/1090 ZK離心機,隨著純堿產(chǎn)量逐年遞增,至2005年增至8臺;2010年增加2臺上?;瘷C廠生產(chǎn)的型號為HRZ1000-NA離心機;隨后分別于2011年和2013年增加7臺進口瑪菲公司生產(chǎn)的型號為SZ 1000/2-12/4 K10離心機。國產(chǎn)離心機使用近3年,因故障率高、生產(chǎn)能力小被首先淘汰。篩得力離心機最大生產(chǎn)能力為37.5 t/h,液壓系統(tǒng)采用電磁換向,正常運行油壓高達7.0 MPa左右,易產(chǎn)生漏油及油泵故障;瑪菲離心機最大生產(chǎn)能力為40 t/h,液壓系統(tǒng)采用機械換向,正常運行油壓只有2.5 MPa左右,油路及油泵故障率低。所以以生產(chǎn)能力大、液壓系統(tǒng)故障率低、運行穩(wěn)定性強的瑪菲離心機為首選。
1.3 新增離心機的布置工藝
唐山三友化工股份有限公司隨著純堿產(chǎn)能大幅度提升,多次實現(xiàn)在有限的空間布置增設離心機,目前已達到15臺套,實現(xiàn)了入爐前重堿的全部二次脫水。
增設離心機布置工藝要點是在原重堿運輸皮帶的高差基礎上,在180°或90°方向上利用進、回程運輸皮帶為新增離心機創(chuàng)造出垂直空間。圖1、圖2為我公司兩次增設離心機流程圖。
圖1 90°方向布置流程圖
圖2 180°方向布置流程圖
隨著公司不斷的技術改進純堿產(chǎn)量逐年提高,重堿煅燒工序成為公司生產(chǎn)的“瓶頸”。在現(xiàn)場占地緊張情況下,通過設備改進提高輕灰煅燒能力成為唯一途徑。
2.1 煅燒爐汽軸、旋轉接頭改進
提高φ3600×30000臥式回轉蒸汽煅燒爐能力的途徑:一是提高換熱面積。通過加熱管翅片高度及螺距的增加而實現(xiàn),我公司在新增7#煅燒爐系統(tǒng)時進行了成功改進,增加加熱面積500 m2,實現(xiàn)煅燒爐產(chǎn)能的提升。二是提高煅燒爐換熱效果。蒸汽冷凝水經(jīng)汽軸、旋轉接頭外套筒自流入凝水聯(lián)箱過程中,快速進入貯水槽會使煅燒爐汽室底部及加熱管液膜變薄,從而消除冷凝水積存造成的換熱效果下降。因此提高冷凝水排出流通截面積無疑可提高換熱效果。
汽軸改進:進汽中心套筒內徑保持不變,外套筒通徑加大?;厮馓淄矁葟綌U大,流通截面積顯著增加。為了增加汽軸整體強度及剛度,小端密封面一側結構型式由原錐管式改為雙套式,并增加出料三葉螺旋壁厚。
旋轉接頭改進:進汽管去掉兩支DN150管,實現(xiàn)與DN200進爐蒸汽管等徑連接(實際進汽通徑并未增加);出水管由兩支DN150改進為DN250一支與出水管等徑連接,出水管流通截面積明顯增加,同時出水管開口位置處于更利于凝水快速排出的底部位置;旋轉接頭進汽中心套筒內徑保持不變,回水外套筒擴徑至與汽軸一致;汽軸、旋轉接頭大止口法蘭配套改進。見圖3。
圖3 旋轉接頭改進前后示意圖
2.2 煅燒爐主傳動機構改進
原設計傳動機構為模數(shù)30、齒數(shù)19的小齒輪帶動齒數(shù)150固定在煅燒爐爐體外表面的大齒圈。因傳動小齒輪直接在減速機輸出軸一端懸臂安裝,作用力直接作用在減速機輸出端外側軸承上,軸承受到交變沖擊力,減速機壽命縮短。同時由于減速機小齒輪長期受交變應力作用,使得輸出軸產(chǎn)生彈性變形,減速機輸出軸小齒輪處的基礎發(fā)生松動,減速機產(chǎn)生振動,從而造成被迫停爐檢修。
改進措施:利用有限空間將鋼制基礎延長,在大齒圈另一側再增加一個軸承,將小齒輪與減速機分離,使小齒輪受的力由兩側軸承承擔,傳動變的平穩(wěn),避免交變應力沖擊對減速機產(chǎn)生的影響。小齒輪與減速機采用彈性膠塊聯(lián)軸器,吸收基礎的振動。
2.3 煅燒爐馱輪改進
23156型馱輪軸承改型升級,兩側增加推力軸承。受到現(xiàn)場空間位置及鋼基礎條件限制,必須對馱輪底板、軸承座、馱輪直徑等進行改進。
考慮改造后的馱輪備件因素,實現(xiàn)與原馱輪備件通用。改造過程中原馱輪底板相應改變,所有原栽絲孔位均保留不動。
現(xiàn)場條件要求軸承座中心高不大于300 mm,原軸承座鋼基礎進行現(xiàn)場擴展拼焊改進,斜墊板重新制作現(xiàn)場焊接,制定嚴格的防變形措施來滿足軸承座增寬要求。改型后軸承座占用空間受限,軸承座側面及底端需減薄10 mm,需將軸承座材質由鑄鐵升級為鑄鋼,使其屈服強度、抗拉強度提高,最終實現(xiàn)馱輪荷載增加。
3.1 重堿氣封轉動閥改進
重堿氣封轉動閥轉子因直接接觸水蒸汽及堿塵而沾結堿疤,造成重堿堵塞而被迫停車清理。通過將氣封轉子襯不銹鋼鏡面板改進,效果非常明顯;將重堿氣封轉動閥改為鏈輪傳動方式,找正精度降低便于設備快速更換。
3.2 新增一套成品運堿刮板機
五臺輕灰煅燒爐(四臺φ3600、一臺φ3000)日提產(chǎn)500 t左右,原兩條成品刮板機輸送機能力不足。因受現(xiàn)場條件限制,新增刮板機布置于原兩條成品刮板機與返堿刮板機機頭垂直方向上,取自兩臺輕灰爐返堿刮板機出來的輕灰,電動插板閥調節(jié)后進入新增1#刮板機,再經(jīng)新增2#刮板機偏轉輸送方向后進入新增堿篩,再送入原涼堿爐進料分配刮板機,堿篩篩上堿球送入原破碎機。
3.3 出氣箱、分離器擴徑改進
出氣方箱變徑上移3 800 mm,旋風分離器進氣口寬度擴大100 mm,分離器上筒體擴徑100 mm,錐體加長。實現(xiàn)出氣箱清理周期由每月一次延長至每年一次;爐氣量在增加情況下仍保持19 m/s左右的進口氣速,保持適宜的阻力降和除塵效率。
3.4 母液洗滌塔由填料塔改為變孔徑穿流篩板塔
塔體直徑及高度、管道接口與原有填料塔相同,主體材料采用鑄鐵材質,3#~5#塔圈內壁表面鑄造過程加入耐腐合金,增強進氣區(qū)域防腐性能。
進氣塔圈設置氣體分布罩,利于底圈塔板下爐氣均勻分布,防止產(chǎn)生偏流;進液塔圈設置降液管布液器,兩側進液使母液均勻分布淋灑。提高母液塔傳質傳熱效果。
塔內設置5層玻璃鋼材質篩板。以具體爐氣量確定篩板孔徑,各層篩板孔徑不同,保持每層塔板阻力35 Pa左右。不設置降液管,爐氣與母液逆流穿過篩孔。單層篩板分為6片便于日常安裝更換。
結構簡化后維護檢修便捷,塔壁沖刷腐蝕程度低,設備使用壽命延長。篩板采用變孔徑確保冷母液在通過篩孔時達到霧化狀態(tài)與爐氣充分換熱。實踐證明改進后爐氣流經(jīng)裝置阻力穩(wěn)定,操作彈性大傳熱效率高,能夠滿足大規(guī)模生產(chǎn)需要。
唐山三友化工股份有限公司通過對重堿煅燒工序持續(xù)不斷地改進,φ3600×30000煅燒裝置已經(jīng)由設計初的800 t/d 提高到1 100 t/d以上。輕灰生產(chǎn)能力由建設初期的年產(chǎn)60萬t提高到了228萬t;噸堿中壓蒸汽消耗降至1.16 t。單套裝置能力及輕灰成本兩項指標遙遙領先于國內其他純堿廠家,為公司能夠從容應對當今持續(xù)低迷的經(jīng)濟形勢做出了突出貢獻。
[1] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設備計算[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005
[2] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學[M].北京:化學工業(yè)出版社,1990
TQ114.161
B
1005-8370(2016)06-31-04
2016-08-16
王井來(1964—),大學???,高級技師、助理工程師,現(xiàn)任唐山三友化工股份有限公司純堿分公司重灰車間副主任,曾擔任純堿分公司主任工程師,獲得5項國家實用新型專利技術成果,具有豐富的重堿煅燒工作經(jīng)驗。