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        外返堿煅燒爐的優(yōu)缺點(diǎn)及常見設(shè)備問題

        2016-12-20 06:12:54
        純堿工業(yè) 2016年4期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        厲 波

        (天津渤化永利化工股份有限公司,天津 300452)

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        技 術(shù) 討 論

        外返堿煅燒爐的優(yōu)缺點(diǎn)及常見設(shè)備問題

        厲 波

        (天津渤化永利化工股份有限公司,天津 300452)

        煅燒系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響到整個純堿系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定,本文對煅燒爐的返堿方式進(jìn)行比較,對煅燒爐常見設(shè)備問題進(jìn)行了簡要分析并提出了部分改進(jìn)建議。

        純堿;煅燒爐;故障;分析;改進(jìn)

        在純堿生產(chǎn)中,設(shè)備故障率最高的要數(shù)煅燒系統(tǒng),其故障率幾乎占到了整個純堿生產(chǎn)設(shè)備故障率的一多半,因此,對煅燒系統(tǒng)設(shè)備問題進(jìn)行分析并合理選型和改進(jìn),將對穩(wěn)定整個純堿系統(tǒng)的生產(chǎn)具有重要意義。下面結(jié)合國內(nèi)及我廠煅燒系統(tǒng)設(shè)備存在的問題進(jìn)行分析并提出改進(jìn)建議。

        1 各純堿生產(chǎn)廠煅燒設(shè)備的基本概況

        1.1 基本情況

        目前國內(nèi)較大型的純堿廠中,重堿的煅燒基本都采用蒸汽煅燒爐,而蒸汽煅燒爐又分為自身返堿式和外返堿式,自身返堿式煅燒爐靠自帶的螺旋通道把成品堿返回爐頭,與重堿混合后進(jìn)入爐內(nèi);外返堿式則依靠獨(dú)立的輸送設(shè)備把成品堿運(yùn)到爐頭。從各大堿廠的使用情況來看,設(shè)備的選型不盡相同, 原杭州龍山化工總廠、青島堿廠、自貢鴻鶴化工公司等采用的是自身返堿式蒸汽煅燒爐,并且青島堿廠很早以前還對其爐型申請了專利;而渤化永利(原天津堿廠)、海化集團(tuán)濰坊堿廠、三友集團(tuán)唐山堿廠、連云港堿廠、大連堿廠等則采用外返堿式蒸汽煅燒爐。天津堿廠老廠使用的φ3600×3000蒸汽煅燒爐是1987年引進(jìn)的日本月島機(jī)械公司的產(chǎn)品,為外返堿式,當(dāng)時號稱亞洲最大的爐子,據(jù)了解月島當(dāng)時已成功做過多臺φ3600的爐子。

        1.2 自身返堿式與外返堿式煅燒爐的特點(diǎn)比較

        1.2.1 自身返堿式煅燒爐的優(yōu)缺點(diǎn)

        自身返堿式煅燒爐靠自身帶的螺旋通道把成品堿返回爐頭部分,與重堿混合后進(jìn)入爐內(nèi),這種結(jié)構(gòu)比較簡單,外圍設(shè)備少,投資少,運(yùn)行過程中機(jī)械故障少、電能消耗低、維修量小、爐頭部位的密封好,這是其顯著的優(yōu)點(diǎn);但是,它也存在著其固有的缺點(diǎn):首先,自身返堿式爐子一般采用拋料器把濕重堿拋進(jìn)爐內(nèi),沒有混合攪拌裝置,返堿與濕料不能充分混合,爐內(nèi)易結(jié)疤,成品中容易夾雜堿球,返堿進(jìn)爐口的部分容易結(jié)疤,許多廠在爐內(nèi)吊掛有許多鏈條,以期對濕重堿起到分散作用,但無法進(jìn)行攪拌混合。另外,返堿量均勻性差不易控制,而且爐體轉(zhuǎn)速及爐內(nèi)壓力都會對返堿量產(chǎn)生影響,使返堿與重堿的比例不能達(dá)到最佳值,盡管各生產(chǎn)廠都采取了各種改進(jìn)措施,但上述問題并沒有得到徹底解決。另外,爐體直徑比較大時,自身返堿式煅燒爐的返堿螺旋也顯得比較龐大,占據(jù)了比較大的空間。

        圖1 自身返堿式煅燒爐示意圖(爐體及進(jìn)出料部分)

        1.2.2 外返堿式煅燒爐的優(yōu)缺點(diǎn)

        外返堿式蒸汽煅燒爐一般都在煅燒爐的旁邊設(shè)有一套返堿裝置,返回的成品堿粉進(jìn)入混料器與濕重堿混合后進(jìn)入爐內(nèi),進(jìn)入爐內(nèi)的混合堿粉含游離水一般在8%以下,不容易結(jié)疤,返堿量可以通過調(diào)節(jié)返堿插板閥的開度或調(diào)節(jié)加料閥的轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn),使返堿量適應(yīng)重堿的量。長度比較小的爐型有采用螺旋絞龍作為返堿設(shè)備的,其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單。大型的一般采用埋刮板輸送機(jī),其特點(diǎn)是運(yùn)輸能力大,輸送距離可以達(dá)到30~60 m,缺點(diǎn)是傳動部件太多,故障率高、投資大,運(yùn)行中相對于自身返堿爐子來說動力消耗有所增加。

        圖2 外返堿式煅燒爐示意圖(爐體及進(jìn)出料部分)

        2 我廠煅燒爐存在的問題及改造情況

        我廠老廠生產(chǎn)時用的是4臺φ3600×30000的蒸汽煅燒爐,其中有3臺是1987年引進(jìn)日本的,另一臺是1990年國產(chǎn)化的同型號的爐子。4臺爐子在使用中都出現(xiàn)了大量的問題,經(jīng)過陸續(xù)大約兩年的整改后基本穩(wěn)定了下來,但故障率依然非常高,對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行影響非常大。主要存在的問題:

        2.1 密封性差

        爐頭爐后動靜環(huán)密封性差,造成了物料的損失和環(huán)境的嚴(yán)重污染。日本煅燒爐的動靜密封環(huán)的原始材質(zhì)都是含油鑄鐵的,當(dāng)時國內(nèi)這種材料價格高、效果也沒有什么特殊,后來我廠改為鑄青銅,價格還是比較貴,再后來又改為鑄鐵材質(zhì),情況大致相同。原來使用稀潤滑油潤滑密封面,后來改為潤滑脂,效果要好一些。比較突出的問題是靜環(huán)的跟隨性太差,在爐氣壓力過大時,大量堿粉通過動靜環(huán)之間的空隙噴薄而出,嚴(yán)重污染環(huán)境,在真空狀態(tài)時大量的空氣又進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi),沖淡了爐氣濃度,直接影響到下一步工序的碳化反應(yīng)。我們曾經(jīng)把靜環(huán)的汽缸去掉改為彈簧結(jié)構(gòu)以增加靜環(huán)的跟隨性,但效果也不是特別理想。外返堿式煅燒爐的爐體前后密封成為了一個令人頭疼的問題。

        改進(jìn)建議:通過現(xiàn)場的故障分析,密封失效的主要原因,是由于堿粉進(jìn)入靜環(huán)的密封間隙中形成堅(jiān)硬的結(jié)疤,使本應(yīng)沿軸向具有跟隨性的靜環(huán)座無法移動。重新設(shè)計(jì)時應(yīng)重點(diǎn)考慮靜環(huán)的跟隨性,靜環(huán)座應(yīng)采用輕型結(jié)構(gòu),隨著目前制造技術(shù)水平的提高,可考慮采用金屬波紋管膨脹節(jié)的方式,將會使密封更加可靠。

        2.2 加熱管頭部的密封問題

        蒸汽煅燒爐在開爐初期,其汽室及加熱管等空腔部位積存有大量的不冷凝的空氣,另一方面蒸汽等各部位也會積存有大量的空氣,將隨蒸汽進(jìn)入煅燒爐內(nèi),由于爐體為傾斜安裝,加熱管為一端高另一端低的盲腸結(jié)構(gòu)。進(jìn)汽和排水都在低端,水蒸汽經(jīng)換熱變成水,而不凝氣體會越聚越多,占據(jù)了加熱管盲端的頂端,使蒸汽無法進(jìn)入加熱管的頂部區(qū)域,使這個區(qū)域的加熱管的溫度相對低一些,造成爐頭部位的結(jié)疤。為避免這種情況的發(fā)生,所以大部分蒸汽煅燒爐都設(shè)計(jì)有不凝汽排放管,并將不凝氣管伸出爐頭花板,在爐頭部匯集,并在開爐初期和運(yùn)行中定期排放不凝氣以提高換熱效率。但是,加熱管伸出花板孔的頭部密封難度極大,主要是由于加熱管在運(yùn)行中由于受蒸汽溫度和物料的影響,始終處于伸縮狀態(tài),使密封填料很快失效,此處實(shí)際上類似于一個動密封。某堿廠曾經(jīng)把不凝氣管全部去掉了,但爐頭結(jié)疤嚴(yán)重,加熱管膨脹受限制,把汽室與爐體的連接螺栓拉斷了許多,后來在原花板的表面加了部分暖氣片,效果一般。我廠想了很多辦法,權(quán)衡利弊,最后去掉了兩臺爐的不凝汽管。不凝汽的排放與否一直存在著爭議,為了減少爐頭部分的泄漏,目前有些新設(shè)計(jì)制造的煅燒爐干脆去掉了不凝氣管,從實(shí)際使用情況來看,除去開爐初期影響頭部加熱管的溫度外,對消耗和傳熱也并無大礙。

        改進(jìn)建議:為改善現(xiàn)場十分惡劣的環(huán)境,還是建議去掉不凝氣管。如果你有好的密封方式和密封材料,另當(dāng)別論。

        2.3 馱輪表面損壞嚴(yán)重

        表面有塊狀剝落,主要由于馱輪寬度較小,表面壓強(qiáng)大,材料受的應(yīng)力較大,加上局部材質(zhì)和硬度不均勻,在運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生微小的疲勞裂紋,并逐步擴(kuò)展脫落。我廠原引進(jìn)的日本的爐子托輪寬度只有400 mm多,在運(yùn)行3年后表面就出現(xiàn)裂紋,逐漸發(fā)展到掉塊,出現(xiàn)坑洼不平的現(xiàn)象,引起爐體振動,盡管我們采取了一系列措施,如:表面光刀、改為石墨潤滑方式等,都沒有好轉(zhuǎn)跡象。對比濰坊堿廠的煅燒爐,其馱輪寬度尺寸比我廠的大得多,無此情況出現(xiàn)。因此,新爐子的托輪的應(yīng)力問題不應(yīng)忽視。

        改進(jìn)建議:設(shè)計(jì)時盡可能增加支撐托輪的寬度,以減少托輪表面應(yīng)力。我廠新區(qū)的煅燒爐的托輪軸向?qū)挾冗_(dá)到了600 mm多,已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行了5年多,表面沒有發(fā)現(xiàn)開裂掉塊現(xiàn)象。

        2.4 旋轉(zhuǎn)接頭(旋轉(zhuǎn)進(jìn)汽軸)問題

        日本蒸汽煅燒爐的進(jìn)汽排水采用機(jī)械式旋轉(zhuǎn)接頭,有三個石墨環(huán)、兩個石墨軸承,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、密封效果差、故障率非常高,后來我廠借鑒濰坊堿廠原德國爐子的結(jié)構(gòu),改造了一臺填料式后效果比較好,運(yùn)行平穩(wěn),其后逐步把4臺爐的旋轉(zhuǎn)接頭都改成了填料式的。我廠在新區(qū)建設(shè)搬遷改造中采用了大連化機(jī)廠制造的4臺φ3600×30000的蒸汽煅燒爐,其旋轉(zhuǎn)接頭也采用了這種結(jié)構(gòu),投入使用后效果比較好。但曾經(jīng)有一個廠使用的填料式旋轉(zhuǎn)接頭出現(xiàn)進(jìn)汽管扭轉(zhuǎn)爆炸的嚴(yán)重事故,經(jīng)筆者分析,除去制造和安裝存在的問題外,用于壓緊內(nèi)部填料的銅隔環(huán),其內(nèi)徑與旋轉(zhuǎn)汽軸間的間隙太小也是引起其破壞的重要原因,一般設(shè)計(jì)人員把間隙設(shè)計(jì)成單面0.5 mm左右,理論上是沒問題的,但在安裝和運(yùn)行中,此間隙有可能變成零,由于銅材比較粘,在高溫下極有可能與旋轉(zhuǎn)汽軸摩擦、粘連在一起,造成旋轉(zhuǎn)接頭的外殼有扭轉(zhuǎn)的傾向,從而引發(fā)事故。為避免類似事故的發(fā)生,后來我們把銅環(huán)內(nèi)徑與汽軸外徑間的單面間隙加大至0.8~1 mm,事實(shí)證明使用效果很好,并沒有出現(xiàn)因此而造成填料被打出和漏汽的情況。

        改進(jìn)建議:采用結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉的填料式旋轉(zhuǎn)接頭,并適當(dāng)加大銅環(huán)與旋轉(zhuǎn)汽軸間的間隙量。

        2.5 大齒圈支座問題

        老式的煅燒爐普遍用固定法蘭盤支座式,特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,但其缺點(diǎn)也是明顯的:螺絲極易松動。我廠的原日本煅燒爐,按照設(shè)計(jì)要求,由于工作時爐體與大齒圈間溫度有差值,在齒圈安裝完畢后,應(yīng)把其他的兩個定位銷子抽掉,改成松動裝配的小外徑螺栓,這樣可以減少受熱膨脹后銷軸處的應(yīng)力。但實(shí)際情況是:在運(yùn)行過程中,齒圈中心點(diǎn)與爐體的軸心線偏離,齒圈對口的接合部偏移,節(jié)圓直徑發(fā)生變化,當(dāng)與小齒輪嚙合時發(fā)生碰撞,造成傳動運(yùn)轉(zhuǎn)不均勻,后來我們干脆增加了兩只銷子,情況才有了改善。事實(shí)證明,經(jīng)過20余年的運(yùn)行,此處也沒有出現(xiàn)大的問題。

        改進(jìn)建議:我廠新區(qū)使用的大化機(jī)生產(chǎn)的煅燒爐的大齒圈支座采用的是彈簧板結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,但運(yùn)行效果比較好,推薦使用這種結(jié)構(gòu)。

        3 結(jié) 語

        根據(jù)目前國內(nèi)各大堿廠的使用情況表明,大部分在新爐子選型方面傾向于選用外返堿式蒸汽煅燒爐,其主要原因是由于其具有技術(shù)成熟、可控性好、操作范圍大等優(yōu)點(diǎn),其規(guī)格日趨大型化,主機(jī)爐體的驅(qū)動基本都采用變頻調(diào)速驅(qū)動,操作人員能根據(jù)生產(chǎn)工況隨時調(diào)控轉(zhuǎn)速。部分生產(chǎn)廠已采用計(jì)算機(jī)技術(shù)對蒸汽煅燒爐進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)控,生產(chǎn)的穩(wěn)定性大大增加??傊褵O(shè)備是否能夠平穩(wěn)運(yùn)行在很大程度上制約了純堿生產(chǎn)的穩(wěn)定性,要根據(jù)發(fā)生的故障情況進(jìn)行及時分析和合理的改進(jìn)。

        隨著設(shè)計(jì)水平和制造技術(shù)的不斷提高,煅燒設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性也越來越高,發(fā)生大的故障的情況很少,基本上都是一些小的部位頻繁出現(xiàn)的問題,干擾和影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。因此,在設(shè)計(jì)、選型和改造過程中,要特別注重結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),以期提高煅燒設(shè)備的穩(wěn)定性。

        TQ114.15

        B

        1005-8370(2016)04-17-03

        2016-05-13

        厲波,化工機(jī)械專業(yè),歷任永利化工(原天津堿廠)設(shè)備員、主任、科長、分廠設(shè)備廠長,現(xiàn)任聚甲醛廠長,一直從事設(shè)備管理工作。

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