王冰濤
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 成莊礦,山西 晉城 048021)
洗選廠瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用與研究
王冰濤
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 成莊礦,山西 晉城 048021)
針對(duì)礦井安全生產(chǎn)中瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控的重要性,介紹了成莊礦洗選廠瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的組成和維護(hù)工作,并根據(jù)不同區(qū)域、不同瓦斯?jié)舛葘?duì)瓦斯易集聚區(qū)域設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化控制改造,組建了一套安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)。通過(guò)改造成莊礦洗選廠實(shí)現(xiàn)了瓦斯系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的成功應(yīng)用對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn),防范瓦斯、火災(zāi)等事故,提高洗選廠管理水平具有重大意義。
洗選廠;瓦斯監(jiān)測(cè);瓦斯監(jiān)控;維護(hù)
成莊礦是一座設(shè)計(jì)處理能力為4 Mt/a的特大型現(xiàn)代化礦井。經(jīng)過(guò)改造擴(kuò)建,目前原煤處理能力為8.3Mt/a,并建有配套的洗選廠。礦井瓦斯事故是煤礦安全生產(chǎn)中最嚴(yán)重的危害之一,從每年的事故統(tǒng)計(jì)中來(lái)看,煤礦發(fā)生特大事故絕大多數(shù)是由于瓦斯爆炸引發(fā)的,占特大事故的70%左右[1]。因此在煤礦生產(chǎn)過(guò)程中,如果對(duì)瓦斯認(rèn)識(shí)不足、控制不當(dāng)或管理不到位,很可能造成災(zāi)難性事故。洗煤廠精煤倉(cāng)瓦斯燃燒(爆炸)已有先例,通化礦務(wù)局八道江煤礦洗煤廠1990年冬因煤倉(cāng)積塵需清理,在接入白熾燈照明線路送電瞬間發(fā)生瓦斯爆炸[2]。晉煤集團(tuán)寺河礦煤場(chǎng)、煤倉(cāng)在2002年4月、8月相續(xù)發(fā)生了瓦斯燃燒事故[3]。相關(guān)數(shù)據(jù)和案例統(tǒng)計(jì)表明原煤進(jìn)入洗煤廠后,還將不斷釋放吸附狀態(tài)的瓦斯[4]。煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是防止煤礦瓦斯事故的重要科技手段之一,它在預(yù)防瓦斯事故中起到了積極作用,提高了安全監(jiān)管的技術(shù)水平[5]。洗選加工環(huán)節(jié)瓦斯易集聚,為防止瓦斯超限引發(fā)瓦斯事故,根據(jù)相關(guān)要求成莊礦洗煤廠在煤倉(cāng)上、下口安裝了瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng),并對(duì)瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了研究和優(yōu)化改造,為洗選廠的安全生產(chǎn)提供保障。
成莊礦洗選廠瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是加拿大康斯培克控制有限公司研制的森透里昂800型系統(tǒng),由集控室設(shè)備、數(shù)據(jù)通訊設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備傳感器及報(bào)警斷電設(shè)備構(gòu)成。集控室設(shè)備可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制功能,將監(jiān)控設(shè)備及傳感器采集到的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、顯示,又對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出控制指令;數(shù)據(jù)通訊設(shè)備是溝通集控室設(shè)備與監(jiān)控設(shè)備及傳感器的橋梁,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)距離傳送;監(jiān)控設(shè)備接收集控室設(shè)備的控制指令,并完成各種控制功能,也可采集現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)量、模擬量數(shù)據(jù),并發(fā)送到集控室設(shè)備;傳感器主要用于采集現(xiàn)場(chǎng)的各類物理量,并將其變成電信號(hào)發(fā)送到集控室設(shè)備。
集控室設(shè)備主要由監(jiān)控主機(jī)、備用機(jī)、服務(wù)機(jī)、打印機(jī)、干線驅(qū)動(dòng)器、主備熱切換器、UPS電源、避雷器、計(jì)算機(jī)軟件和遠(yuǎn)程終端等部分組成。
1.1.1 主機(jī)、備用機(jī)
主機(jī)、備用機(jī)主要功能是采集現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、顯示通訊狀態(tài)、判斷報(bào)警、顯示報(bào)警匯總表、打印報(bào)警數(shù)據(jù)等,同時(shí)也將采集到的數(shù)據(jù)傳送至服務(wù)器。當(dāng)主機(jī)故障時(shí),通過(guò)主備熱切換器將備用機(jī)自動(dòng)接入系統(tǒng)使用(也可手動(dòng)切換),以確保監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性。
本系統(tǒng)主機(jī)、備用機(jī)采用工業(yè)控制計(jì)算機(jī),除標(biāo)準(zhǔn)配置外,另配有2塊功能卡,一個(gè)是BLUEHEAT卡(具有8個(gè)串口輸出的多用戶卡),主要用于向干線發(fā)出咨詢信號(hào),接收由干線發(fā)出的應(yīng)答信號(hào),完成數(shù)據(jù)的采集及控制命令的傳遞;另一個(gè)是網(wǎng)卡,通過(guò)它將中心站的計(jì)算聯(lián)網(wǎng)。
1.1.2 服務(wù)機(jī)
服務(wù)機(jī)接收來(lái)自主機(jī)的數(shù)據(jù),并以動(dòng)態(tài)圖的形式及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行顯示,同時(shí)將文件存儲(chǔ)到硬盤中。
1.1.3 主備熱切換器
主備熱切換器可以實(shí)現(xiàn)監(jiān)控主機(jī)和備用機(jī)之間的自動(dòng)及手動(dòng)切換。當(dāng)調(diào)至自動(dòng)切換檔時(shí),主機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),主備熱切換器可以在2分鐘內(nèi)自動(dòng)切換到備用機(jī)工作,以保證安全檢測(cè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;打開(kāi)主備熱切換器的復(fù)位按鈕,系統(tǒng)則切換回主機(jī)工作。當(dāng)調(diào)至手動(dòng)切換檔時(shí),可以人為進(jìn)行主機(jī)和備用機(jī)之間的操作切換。
1.1.4 干線驅(qū)動(dòng)器
干線驅(qū)動(dòng)器將主備機(jī)8通道多用戶卡串行口發(fā)出的RS-232信號(hào)轉(zhuǎn)換為適合遠(yuǎn)距離傳輸?shù)幕鶐盘?hào),以實(shí)現(xiàn)運(yùn)距離通訊。
系統(tǒng)數(shù)據(jù)通訊設(shè)備由干線擴(kuò)展器、本案接線盒、干線電纜和備用電源箱等部分組成。
計(jì)算機(jī)與P5020B干線驅(qū)動(dòng)器的連接參數(shù)如下:
(1)傳輸方式:串口RS232。
(2)信號(hào)傳輸波特率:4 800 bps。
(3)傳輸信號(hào)參數(shù):峰值電壓6 V~12 V;峰值電流≤40 mA。
(4)最大傳輸距離:5 m。
P5000干線擴(kuò)展器與P5000干線擴(kuò)展器、傳感器、監(jiān)控器的連接參數(shù)如下:
(1)傳輸方式:主從式。
(2) 信號(hào)傳輸波特率:4 800 bps。
(3)傳輸信號(hào)參數(shù):峰值電壓6 V~12 V;峰值電流≤170 mA。
(4)最大傳輸距離:2 km。
1.2.1 干線擴(kuò)展器
擴(kuò)展器由各單元電路組成,其各單元相互關(guān)系和原理如圖1所示。擴(kuò)展器接收干線驅(qū)動(dòng)器發(fā)出的信號(hào),并將信號(hào)放大后向本級(jí)擴(kuò)展器的傳感器或下一級(jí)擴(kuò)展器傳輸,同時(shí)接收由傳感器或下一級(jí)擴(kuò)展器返回的信號(hào)并將信號(hào)整形放大傳輸給干線驅(qū)動(dòng)器[6]。
圖1 干線傳輸電氣原理方框圖
1.2.2 備用電源箱
備用電源與P5000干線擴(kuò)展器內(nèi)非本安直流穩(wěn)壓電源板P1168B并聯(lián)。當(dāng)P5000干線擴(kuò)展器由電網(wǎng)供電時(shí),P1168B直流電源給蓄電池充電;停電時(shí),備用電池將作為備用電源向P5000供電,以保持P5000擴(kuò)展器的正常工作。當(dāng)備用電池電壓下降至19 V~22 V 時(shí),P5000干線擴(kuò)展器內(nèi)P1168B直流穩(wěn)壓電源板切斷蓄電池,繼續(xù)放電。備用電源電氣原理圖如圖2所示。
圖2 備用電源電氣原理方框圖
瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了就地、遠(yuǎn)程報(bào)警及斷電功能,并可以根據(jù)洗選廠實(shí)際情況進(jìn)行選擇。
1.3.1 就地報(bào)警、斷電
甲烷傳感器本身帶有聲光報(bào)警器和斷電信號(hào)輸出功能,當(dāng)甲烷濃度超過(guò)一定限額時(shí),自動(dòng)實(shí)現(xiàn)聲光報(bào)警、斷電。
1.3.2 遠(yuǎn)程報(bào)警和斷電
系統(tǒng)通過(guò)集控室設(shè)備可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離報(bào)警,當(dāng)干線上的監(jiān)控器或傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù)達(dá)到報(bào)警或斷電值時(shí),在集控室發(fā)出報(bào)警信號(hào),并通過(guò)本安干線驅(qū)動(dòng)器發(fā)出斷電指令,以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)斷電器的斷電(需要時(shí)序進(jìn)行控制)。
瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程中,時(shí)常出現(xiàn)不通訊、傳感器顯示最大值、死機(jī)、誤報(bào)等現(xiàn)象?,F(xiàn)將故障現(xiàn)象、事故原因以及采取措施匯總?cè)缦拢?/p>
故障現(xiàn)象:2011年4月外運(yùn)車間監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)間斷性的不通訊、誤報(bào)問(wèn)題,瓦斯傳感器顯示值突變,同時(shí)有部分傳感器顯示最大值后,出現(xiàn)死機(jī)、無(wú)法恢復(fù)正常的故障。
故障原因及分析:當(dāng)發(fā)生故障后,首先檢查了電源系統(tǒng),電源顯示正常;經(jīng)過(guò)排查、分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)544、542膠帶機(jī)運(yùn)行時(shí),瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)不穩(wěn)定的狀況,其余時(shí)間運(yùn)行穩(wěn)定;檢查設(shè)備布置情況時(shí),發(fā)現(xiàn)干線擴(kuò)展器距離配電室只有5 m左右,并且配電室有兩臺(tái)544、542膠帶機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)變頻器,因此分析故障原因可能是在變頻器運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的電磁輻射影響了干線擴(kuò)展器通訊板,從而發(fā)生通訊和顯示異常的現(xiàn)象。
采取措施:將干線擴(kuò)展器移到相距50米以外的1#圓筒倉(cāng)下,遠(yuǎn)離配電室;將纜線橋架內(nèi)的監(jiān)測(cè)線與動(dòng)力電纜分開(kāi)布置;監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備使用專門接地,并做到阻值低于2 Ω。
故障現(xiàn)象:2011年5月塊倉(cāng)上口位置傳感器時(shí)常出現(xiàn)不通訊的問(wèn)題,將干線擴(kuò)展器通訊板斷開(kāi)電源,再恢復(fù)電源,通訊恢復(fù)正常,有時(shí)隔5秒鐘左右自動(dòng)恢復(fù)正常。
故障原因及分析:塊倉(cāng)上口瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備供電電源與501膠帶機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)變頻器供電電源使用同一段母線,變頻器運(yùn)行時(shí),造成電網(wǎng)諧波增大,影響到監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備供電電源的穩(wěn)定。
采取措施:在監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備供電電源上增加凈化電源,以提高供電質(zhì)量;凈化電源穩(wěn)定度高,效率也較高,輸出電壓波形失真度較小,可靠性高,且具有隔離干擾的功能。
故障現(xiàn)象:干線擴(kuò)展器周期性出現(xiàn)不通訊,每隔4個(gè)月出現(xiàn)一次故障。
故障原因及分析:長(zhǎng)時(shí)間通電運(yùn)行,監(jiān)測(cè)監(jiān)控部分零部件可能出現(xiàn)散熱不良,灰塵集聚的問(wèn)題,從而造成部分元件短路,性能下降。
采取措施:每季度干線擴(kuò)展器徹底斷電30分鐘;每季度對(duì)干線擴(kuò)展器檢修一次。
煤炭企業(yè)附屬洗(選)煤廠瓦斯管理規(guī)定煤倉(cāng)上部側(cè)面應(yīng)留設(shè)通風(fēng)口,實(shí)現(xiàn)煤倉(cāng)內(nèi)自然通風(fēng),通風(fēng)口數(shù)量和大小根據(jù)煤倉(cāng)直徑和瓦斯釋放量確定,同時(shí)在煤倉(cāng)上部安設(shè)抽風(fēng)機(jī),以便在自然通風(fēng)治理瓦斯困難時(shí),開(kāi)啟風(fēng)機(jī)處理倉(cāng)內(nèi)瓦斯[7]。AQ1029-2007管理規(guī)范也要求井下煤倉(cāng)、地面選煤廠煤倉(cāng)上方應(yīng)設(shè)有甲烷傳感器[8]。山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JM J 1.0044—2013《甲烷傳感器設(shè)置規(guī)范》要求洗煤廠煤倉(cāng)甲烷傳感器設(shè)置地點(diǎn)、報(bào)警值、斷電值、斷電范圍應(yīng)符合表1的規(guī)定[9]。根據(jù)相關(guān)文件要求成莊礦洗煤廠在煤倉(cāng)上口開(kāi)設(shè)了通風(fēng)口進(jìn)行自然通風(fēng),全廠煤倉(cāng)上下口共安裝5.5 kW抽風(fēng)機(jī)35臺(tái),瓦斯探頭32個(gè)。由現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的瓦斯數(shù)據(jù)可知,不同煤種瓦斯的釋放量不同,不同地點(diǎn)瓦斯聚集情況不同,因此對(duì)瓦斯易聚集區(qū)域的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化控制改造,既保障了生產(chǎn)安全、防范了瓦斯事故,又實(shí)現(xiàn)了效益最大化。
表1 洗煤廠、煤倉(cāng)甲烷傳感器設(shè)置情況表
煤倉(cāng)下口瓦斯在給煤機(jī)運(yùn)行過(guò)程中釋放出來(lái),除一部分被抽風(fēng)機(jī)抽出倉(cāng)外,另一部分隨煤流釋放在煤倉(cāng)下口[10]。瓦斯控制點(diǎn)設(shè)置為:當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥0.8%時(shí),系統(tǒng)報(bào)警;當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥1.5%時(shí),系統(tǒng)斷電。煤倉(cāng)下口設(shè)備示意圖如圖3。
圖3 煤倉(cāng)下口設(shè)備示意圖
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)可知,當(dāng)給煤機(jī)運(yùn)行給煤過(guò)程時(shí),出現(xiàn)瓦斯釋放現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控主機(jī)瓦斯傳感器時(shí)序進(jìn)行改編,設(shè)定為當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥0.6%時(shí),觸發(fā)時(shí)序,輸出控制點(diǎn),停止給煤機(jī)給煤,遏止瓦斯釋放,從而有效控制瓦斯釋放,避免瓦斯報(bào)警、斷電現(xiàn)象的發(fā)生。
塊倉(cāng)上口設(shè)備運(yùn)行方式如圖4(a)所示,從圖中可以看出,共計(jì)16個(gè)塊倉(cāng),利用10臺(tái)5.5 kW抽風(fēng)機(jī)不間斷運(yùn)行,排出塊倉(cāng)內(nèi)的瓦斯,瓦斯控制點(diǎn)設(shè)置為:當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥0.8%時(shí),系統(tǒng)報(bào)警;當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥1.5%時(shí),系統(tǒng)斷電。
結(jié)合多年的瓦斯數(shù)據(jù)可知,塊倉(cāng)瓦斯?jié)舛纫话鉉H4<0.1%,近3年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生瓦斯檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警、斷電的現(xiàn)象(除瓦斯傳感器故障誤報(bào)3次),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和改造,改造后的設(shè)備示意圖
圖4 塊倉(cāng)上口設(shè)備示意圖
如圖圖4(b)所示,從圖中可以看出,風(fēng)機(jī)撤為1臺(tái),并對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控主機(jī)瓦斯傳感器時(shí)序進(jìn)行改編,改編后瓦斯控制點(diǎn)設(shè)置:當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥0.6%時(shí),觸發(fā)時(shí)序,輸出控制點(diǎn),自動(dòng)開(kāi)啟抽風(fēng)機(jī),排放煤倉(cāng)內(nèi)瓦斯;當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4<0.6%時(shí),風(fēng)機(jī)延時(shí)10分鐘后自動(dòng)停止運(yùn)行。經(jīng)過(guò)優(yōu)化改造,瓦斯?jié)舛鹊玫搅擞行У目刂?,同時(shí)減少了設(shè)備數(shù)量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
末倉(cāng)上口設(shè)備運(yùn)行方式如圖5所示,每個(gè)末倉(cāng)配有2臺(tái)5.5 kW的抽風(fēng)機(jī),一臺(tái)不間斷運(yùn)行,一臺(tái)備用,瓦斯控制點(diǎn)設(shè)置為:瓦斯?jié)舛菴H4≥0.8%,系統(tǒng)報(bào)警,瓦斯?jié)舛菴H4≥1.5%,系統(tǒng)斷電。
圖5 末倉(cāng)上口設(shè)備示意圖
結(jié)合多年瓦斯數(shù)據(jù)可知,近3年內(nèi)末倉(cāng)瓦斯?jié)舛瘸^(guò)報(bào)警值,發(fā)生瓦斯超限報(bào)警8次,斷電2次,2010年7月進(jìn)行了3天停風(fēng)試驗(yàn),將兩臺(tái)風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行,并記錄數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)分析可知,累計(jì)40次出現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸^(guò)0.8%的現(xiàn)象,最大值為0.901%,因此有必要對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控主機(jī)瓦斯傳感器時(shí)序進(jìn)行改編,改編后瓦斯控制點(diǎn)設(shè)置為:當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4≥0.6%時(shí),觸發(fā)時(shí)序,輸出控制點(diǎn),自動(dòng)開(kāi)啟備用風(fēng)機(jī),兩臺(tái)抽風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,排放煤倉(cāng)內(nèi)瓦斯;當(dāng)瓦斯?jié)舛菴H4<0.6%時(shí),備用風(fēng)機(jī)延時(shí)10 min后自動(dòng)停止運(yùn)行。通過(guò)改造后,瓦斯?jié)舛鹊玫搅擞行Э刂?,避免了瓦斯?bào)警和斷電現(xiàn)象的發(fā)生。
成莊礦洗選廠塊倉(cāng)改造后,系統(tǒng)運(yùn)行良好,每年可節(jié)約電費(fèi)、創(chuàng)造效益約365(天)×24(小時(shí))×8(臺(tái))×5.5(kW)×1(元)=38.544萬(wàn)元,成莊礦洗選廠瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)改造的成功,減少了風(fēng)機(jī)維護(hù)費(fèi)用、人工檢修費(fèi)用、瓦斯斷電處罰費(fèi)用、瓦斯惡性事故處理費(fèi)用等,減少煤塵排放,凈化了環(huán)境,解決了洗選廠安全生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
成莊礦洗選廠通過(guò)對(duì)日常數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),從實(shí)際出發(fā),不斷優(yōu)化監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),減少了瓦斯強(qiáng)制排放抽風(fēng)機(jī)數(shù)量,并建立了一套自動(dòng)控制生產(chǎn)設(shè)備和瓦斯排放的監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)的成功改造,將瓦斯報(bào)警值、斷電值降低到了企業(yè)規(guī)定值以下,提高了安全生產(chǎn)保障,不僅為企業(yè)創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益,也是國(guó)家安全生產(chǎn)管理的需要,對(duì)瓦斯有效管理的研究具有很重要的意義。由于煤炭生產(chǎn)企業(yè)地理環(huán)境都不盡相同,各企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不斷研究,采取相應(yīng)的方法措施,實(shí)現(xiàn)瓦斯的有效控制。
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Application and study of the gas monitoring and control system in coal preparation plant
WANG Bing-tao
(Chengzhuang Coal Mine of Jincheng Coal Group, Jincheng, Shanxi 048021, China)
Following an elaboration on the importance of gas monitoring and control for safety operation in coal mine, the paper presents an introduction to the make-up of the gas monitoring and control system developed for use in Chengzhuang Mine Coal Preparation Plant aw well as the maintenance work involved. After the renovation directed toward the optimum control of the equipment operating in different zones where gas varies in concentration or is prone to accumulate, a gas monitoring and troll system is developed. The realization of real-time monitoring and control of gas in the plant has yield noticeable economic and social benefit for the plant. The successful application of the system is of vital importance for plant safety operation, prevention and control of gas and fire hazards and enhancement of level of management in coal preparation plant.
coal preparation plant; gas monitoring; gas control; maintenance
1001-3571(2016)06-0081-05
TD712
A
2016-10-05
10.16447/j.cnki.cpt.2016.06.021
王冰濤(1977—),男,山西省晉城市人,工程師,主要從事機(jī)電管理工作。
E-mail:15635678695@163.com Tel:15635678695
王冰濤. 洗選廠瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)的應(yīng)用與研究[J]. 選煤技術(shù),2016(6):81-85.