于洪海 曲立濤 林海峰
(1華電電力科學(xué)研究院東北分院遼寧沈陽1101792沈陽綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司遼寧沈陽110000)
淺析燃煤電廠SCR催化劑砷中毒對脫硝系統(tǒng)的影響
于洪海1曲立濤1林海峰2
(1華電電力科學(xué)研究院東北分院遼寧沈陽1101792沈陽綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司遼寧沈陽110000)
SCR催化劑砷中毒是燃煤電廠脫硝系統(tǒng)運行中常見的問題,通過對煙氣中As來源和催化劑砷中毒機理的介紹,結(jié)合某燃煤電廠300MW機組實例進(jìn)行分析,總結(jié)出SCR催化劑砷中毒對電廠脫硝系統(tǒng)和下游設(shè)備造成的影響,并給出了降低SCR催化劑砷中毒影響的建議。
SCR催化劑;砷中毒;影響
近年來,國內(nèi)各地區(qū)的大氣污染日趨嚴(yán)重,并且有愈演愈烈之勢,國家和地方為了治理大氣污染也相繼出臺了較以前更嚴(yán)格的法律、標(biāo)準(zhǔn)和政策,而火電行業(yè)尤其是燃煤電廠產(chǎn)生的煙塵、SO2和NOX等大氣污染物是目前我國大氣污染防治工作的主要污染物質(zhì),而燃煤電廠又是NOX排放的主要單位[1]?!痘痣姀S大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)中指出,從2015年1月1日起,火電廠燃煤鍋爐NOX濃度排放限值需達(dá)到100mg/m3以下(采用W形火焰爐膛的火力發(fā)電鍋爐,現(xiàn)有循環(huán)流化床火力發(fā)電鍋爐,以及2003年12月31日前建成投產(chǎn)或通過建設(shè)項目環(huán)境影響報告書審批的火力發(fā)電鍋爐除外),各燃煤電廠為其排放的NOX滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,紛紛增設(shè)或改造脫硝設(shè)施。在此過程中,300MW以上煤粉爐的脫硝工藝基本上選擇了SCR(選擇性催化還原)脫硝,而SCR脫硝的關(guān)鍵又在于催化劑,催化劑的組成、結(jié)構(gòu)和性能等對火電廠煙氣脫硝效果具有直接影響[2]。在燃煤電廠的實際運行當(dāng)中,砷中毒是引起催化劑活性下降的主要原因,而催化劑的活性下降將會對脫硝系統(tǒng)及下游設(shè)備的運行造成不良影響,甚至?xí)?dǎo)致NOX超標(biāo)排放。
燃煤電廠脫硝系統(tǒng)的煙氣主要來自于煤與空氣的燃燒,空氣的成分中沒有As的存在,煤炭是一種復(fù)雜的天然礦物,成分復(fù)雜,煤炭中的As多以硫化砷或硫砷鐵礦(FeS2·FeAs2)等形式存在,小部分為有機物的形態(tài)[3]。目前國內(nèi)常用的催化劑多為釩鈦基催化劑,表1為某催化劑廠家對未使用的催化劑樣品化學(xué)成分檢測結(jié)果。
表1 未使用的催化劑樣品化學(xué)成分檢測結(jié)果
根據(jù)表1中催化劑的化學(xué)成分檢測結(jié)果可知,催化劑自身不含有As,因此,脫硝系統(tǒng)煙氣中的As主要來自于煤炭。
SCR催化劑砷中毒是化學(xué)中毒其中之一,主要是由于煤炭在高溫燃燒過程中,發(fā)生強烈的氧化作用,使煤炭中的As釋放出來,形成氣態(tài)砷的化合物As2O3,As2O3擴散進(jìn)入到催化劑的表面和微孔內(nèi),并同時吸附在催化劑的活性位和非活性位上,使煙氣在催化劑內(nèi)的擴散受到限制,阻礙催化反應(yīng)進(jìn)行,造成催化劑失活。砷中毒的反應(yīng)機理見圖1。
圖1 催化劑砷中毒反應(yīng)機理
以東北地區(qū)某燃煤電廠300MW機組SCR脫硝系統(tǒng)催化劑砷中毒為例,列舉出由于催化劑砷中毒而導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)及下游設(shè)備在實際運行當(dāng)中的影響。
3.1 脫硝效率下降
在該機組停機檢修時,委托了兩家不同的相關(guān)公司(以下稱A、B公司)對SCR催化劑進(jìn)行了取樣和檢測,其中根據(jù)A公司的檢測結(jié)果顯示,該機組脫硝系統(tǒng)在運行4000h后,催化劑比表面積沒有發(fā)生變化,而催化劑活性相當(dāng)于降低了29%,模擬條件下脫硝效率由70%下降到50%,具體情況見圖2。
圖2 脫硝效率與運行時間變化情況
B公司同樣對該機組催化劑進(jìn)行了取樣檢測,通過檢測結(jié)果可知,由于在催化劑活中檢測出As2O3過量,導(dǎo)致催化劑活性降低,在模擬條件下脫硝效率由67.58%降到55.01%,具體檢測結(jié)果見表2。
表2 催化劑活性檢測結(jié)果
3.2 氨逃逸超標(biāo)
由于催化劑活性降低,為了確保出口NOX達(dá)標(biāo),維持既定的脫硝效率,勢必要加大脫硝系統(tǒng)的噴氨量,噴氨量的加大會使NH3/NOX摩爾比增加,進(jìn)而導(dǎo)致氨逃逸濃度升高。通過查閱DCS歷史曲線,對比2015年2~4月和6~8月期間的相關(guān)歷史曲線發(fā)現(xiàn),在一定的脫硝效率下,6~8月期間的氨逃逸濃度超過3ppm的情況要多于2~4月期間,并且在6~8月期間氨逃逸濃度達(dá)到了10ppm以上。
3.3 空預(yù)器腐蝕
鍋爐燃燒時產(chǎn)生的SO2,SO2在積灰中的活性物質(zhì)或者催化劑中的活性組分的作用下,氧化形成SO3,一部分SO3與煙氣中的水蒸氣會結(jié)合形成H2SO4蒸氣,另外一部分SO3與SCR反應(yīng)器中過量的氨反應(yīng)生成NH4HSO4酸性物質(zhì),經(jīng)過SCR反應(yīng)器和空氣預(yù)熱器熱段后,排煙溫度降低,當(dāng)溫度降至185℃以下時,煙氣中已生成的液態(tài)NH4HSO4會在空氣預(yù)熱器低溫段傳熱元件上凝固下來,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器煙氣入口流場分布發(fā)生不同程度的變化,造成空氣預(yù)熱器低溫段積鹽、結(jié)垢與腐蝕。該機組在設(shè)備檢修過程中發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器低溫段不同部位出現(xiàn)了較大面積的腐蝕痕跡,特別是在煙氣流速較低的死角處,部分區(qū)域傳熱元件發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞,具體情況見圖3。