鄒偉斌
中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)水泥專業(yè)委員會(huì),北京 100024
水泥粉磨系統(tǒng)異常案例分析及解決措施(六)
鄒偉斌
中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)水泥專業(yè)委員會(huì),北京 100024
入磨物料綜合水分應(yīng)控制≤1.5%,若綜合水分達(dá)到2.5%,系統(tǒng)產(chǎn)量會(huì)降低10%~25%甚至更多。物料易磨性關(guān)系到系統(tǒng)的產(chǎn)量和電耗。入磨物料尤其是熟料的溫度越高、韌性越好,易碎性與易磨性越差,系統(tǒng)產(chǎn)量越低,粉磨電耗越高,成品細(xì)度越不易控制。任何設(shè)備的應(yīng)用都是有先決條件的,打散分級(jí)機(jī)雖屬于動(dòng)態(tài)分級(jí)設(shè)備,對(duì)入機(jī)物料打散能力比靜態(tài)分級(jí)設(shè)備要好,但下錐體機(jī)械篩分部分采用小篩縫分級(jí)篩板對(duì)于入機(jī)物料水分非常敏感,技改過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際工藝條件及物料特性決定改造方案。
物料性質(zhì) 綜合水分 易磨性 溫度 篩縫
水泥粉磨系統(tǒng)能力的發(fā)揮與被磨物料理化性質(zhì)密切相關(guān),當(dāng)被磨物料水分大、顯微硬度大、物料易磨性差等因素存在,不但影響系統(tǒng)產(chǎn)量、質(zhì)量,增加粉磨電耗,而且會(huì)引起設(shè)備運(yùn)行故障,降低運(yùn)轉(zhuǎn)率、增加生產(chǎn)成本。本文就材料物理性能對(duì)粉磨系統(tǒng)影響的異常案例與讀者分享。
1.1 H公司粉磨系統(tǒng)配置
采用170-100輥壓機(jī)(物料通過(guò)量620 t/h,主電機(jī)功率900 kW-10 kV -66 A(額定電流,下同)×2)+V選+Φ4.0 m×13 m三倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率2 800 kW-10 kV-208 A(額定電流,下同),研磨體裝載量200 t,主減速器JS140-A1,速比i=44.416 7,筒體工作轉(zhuǎn)速16.66 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.25 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度2.50 m,三倉(cāng)長(zhǎng)度6.50 m+三圈高度850 mm活化環(huán))開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。經(jīng)V選分級(jí)后的入磨物料80μm篩余32%,45μm篩余51%,比表面積180 m2/kg。
1.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥(成品比表面積≥360 m2/kg),正常時(shí)產(chǎn)量165 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗31 kWh/t。春節(jié)后開機(jī)生產(chǎn),P·O42.5級(jí)水泥產(chǎn)量降至140 t/h,降幅15.15%;粉磨電耗升高至35.6 kWh/t,上升幅度14.84%。
1.3 技術(shù)診斷分析
春節(jié)前,熟料在堆棚儲(chǔ)存過(guò)程中有淋雨、受潮現(xiàn)象,易磨性變得極差。磨內(nèi)襯板及研磨體表面有較嚴(yán)重粘附現(xiàn)象,出現(xiàn)物料墊層削弱了研磨體磨細(xì)過(guò)程中的作用力,粉磨效率降低。熟料小磨試驗(yàn)時(shí)間也由28 min延長(zhǎng)至34 min,甚至36 min,說(shuō)明受潮熟料難磨。表1列出易磨性差的各種水泥熟料。
1.4 采取的技術(shù)措施與效果
采用新鮮熟料與受潮熟料按2∶1搭配使用后,熟料小磨時(shí)間降至28 min以下,系統(tǒng)產(chǎn)量恢復(fù),粉磨電耗降至原水平。
表1 易磨性差的水泥熟料種類
2.1 H-S公司粉磨系統(tǒng)配置
采用Φ3 m×13 m三倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率1 400 kW-10 kV-99A,裝載量研磨體108 t,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.50 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度2.50 m,三倉(cāng)長(zhǎng)度6.25 m+三圈高度500 mm活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的開路粉磨系統(tǒng)。
2.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
原采用某臺(tái)泥企業(yè)熟料(窯系統(tǒng)配置丹麥?zhǔn)访芩沟谒拇骼錂C(jī),出機(jī)熟料溫度<100 ℃,急冷效果良好,易碎性及易磨性好,小磨試驗(yàn)時(shí)間只有24 min),生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥(成品細(xì)度 R80≤1.5 %),成品細(xì)度非常易于控制,一般均<1.5%,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)38 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗35.6 kWh/t,粉磨系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
在混合材品種、摻入量不變的前提下,改用該公司基地自產(chǎn)熟料生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥(成品細(xì)度指標(biāo) R80≤1.5 %),出磨細(xì)度難以控制,一般在1.8%~2.5%甚至在3.0%以上,系統(tǒng)產(chǎn)量降低至32 t/h,粉磨電耗近38 kWh/t,水泥成品質(zhì)量波動(dòng)較大。
2.3 技術(shù)診斷分析
對(duì)熟料進(jìn)行小磨試驗(yàn),時(shí)間達(dá)33 min左右,高者達(dá)35 min。追查原因發(fā)現(xiàn),該熟料出冷卻機(jī)時(shí)溫度>180 ℃,C2S礦物實(shí)際含量偏高,熟料韌性增加,導(dǎo)致易碎性與易磨性都很差。問題出在篦冷機(jī)性能不佳,熟料急冷效果差。
2.4 采取的技術(shù)措施與效果
對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行改造,出機(jī)熟料溫度降至100 ℃左右,良好的急冷效果使熟料易磨性大幅度提高,系統(tǒng)產(chǎn)量與粉磨電耗恢復(fù)至正常狀態(tài)。
3.1 G公司粉磨系統(tǒng)配置
采用170-100輥壓機(jī)(物料通過(guò)量620 t/h,主電機(jī)功率900 kW-10 kV-64A×2)+V選+Φ4.2 m ×13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率3550 kW-10 kV -260A,裝載量235 t,主減速器JS150B,速比i=47.295:1,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速15.6 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.50 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.0 m+五圈高度950 mm活化環(huán))+O-Sepa N-3500選粉機(jī)(主軸電機(jī)功率160 kW,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量240 000 m3/h,風(fēng)壓5 600 Pa,電機(jī)功率560 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。
3.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
磨制P·C32.5級(jí)水泥使用濕礦渣配料(堆積未烘干,水分10%左右),摻入量25%,產(chǎn)量只有140 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗44 kWh/t。
3.3 技術(shù)診斷分析
從旋風(fēng)筒處取入磨物料綜合水分達(dá)2.63%,水分大的物料韌性大,易磨性變差,濕礦渣摻入量較大,易磨性更差。打開磨門檢查發(fā)現(xiàn):細(xì)磨倉(cāng)研磨體及襯板工作表面有嚴(yán)重粘附,物料形成的緩沖墊層導(dǎo)致粉磨過(guò)程中研磨體磨細(xì)能力顯著下降,成品細(xì)度跑粗,被迫保質(zhì)降產(chǎn)。欲挖掘系統(tǒng)潛力、提產(chǎn)降耗,必須從降低入磨水分入手。
3.4 采取的技術(shù)措施與效果
采用電廠熱干爐渣等量取代15%礦渣,旋風(fēng)筒處取入磨物料綜合水分降至1.2%左右;采用助磨劑對(duì)磨內(nèi)進(jìn)行清洗,保持研磨體與襯板表面光潔。改進(jìn)后,生產(chǎn)P·C32.5級(jí)水泥產(chǎn)量達(dá)到195 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗35.6 kWh/t。
表2所列混合材在水分含量高、直接入磨狀況下,易磨性更差。
4.1 物料水分較大分級(jí)篩板篩縫偏小
4.1.1 X公司粉磨系統(tǒng)配置
采用150-100輥壓機(jī)(物料通過(guò)量500 t/h,主電機(jī)功率710 kW-10 kV-53 A×2)+600/140打散分級(jí)機(jī)(處理能力300~600 t/h,打散+分級(jí)電機(jī)總功率=55 kW+45 kW)+Φ4.2 m×13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率3550 kW-10 kV -260 A,主減速器MFY355,速比i=46.97,筒體工作轉(zhuǎn)速15.75 r/min,研磨體實(shí)際裝載量230 t,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.50 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.0 m+四圈高度1 000 mm活化環(huán))+ O-Sepa N-3500選粉機(jī)(喂料能力630 t/h,選粉能力210 t/h,主軸電機(jī)功率160 kW,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量230 000 m3/h,風(fēng)壓5 600 Pa,電機(jī)功率500 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。
表2 部分常用易磨性差的混合材
4.1.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
生產(chǎn)P·C32.5級(jí)水泥(成品比表面積375 m2/kg ±10 m2/kg ),最初系統(tǒng)產(chǎn)量176 t/h,粉磨電耗32.1 kWh/t。該公司為了進(jìn)一步節(jié)電,降低入磨物料粗顆粒含量,對(duì)打散分級(jí)機(jī)下錐體進(jìn)行改造,將原用5 mm寬度篩縫的分級(jí)篩板更換為1.2 mm寬度雙層篩分分級(jí)篩板,入磨物料1.0 mm篩余由23%降至8.6%,即進(jìn)入管磨機(jī)的粗顆粒物料明顯減少??呻S著時(shí)間的推移,磨機(jī)產(chǎn)量卻降至162 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗上升至35.6 kWh/t。
4.1.3 技術(shù)診斷分析
取樣測(cè)試打散分級(jí)后的入磨物料綜合水分達(dá)到2.98%,這與下錐體1.2 mm寬度篩縫的雙層篩分分級(jí)篩板不相匹配。由于所用混合材礦渣、爐渣、濕粉煤灰水分較大,經(jīng)輥壓機(jī)擠壓后的料餅較硬、結(jié)實(shí),一部分料餅不易被打散、分級(jí)而參與物料循環(huán),造成打散分級(jí)機(jī)的循環(huán)負(fù)荷增大,無(wú)功消耗增加;入機(jī)物料水分大、粘附力強(qiáng),導(dǎo)致下錐體1.2 mm寬度篩縫雙層篩分分級(jí)篩板極易堵塞,同時(shí),粗粉管道也出現(xiàn)粘壁現(xiàn)象,物料處于非正常大循環(huán)狀態(tài),回料量明顯增多,輥壓機(jī)、循環(huán)提升機(jī)、分級(jí)機(jī)負(fù)荷逐漸增大,造成循環(huán)提升機(jī)超電流跳停,嚴(yán)重影響管磨機(jī)正常粉磨。
4.1.4 采取的技術(shù)措施與效果
恢復(fù)5 mm寬度篩縫的分級(jí)篩板,并清理粗粉管道及稱重倉(cāng)粘壁物料。分級(jí)后的入磨物料中不含水分的熟料顆粒增多,粉磨狀況明顯改善。但熟料顆粒增多,入磨物料易磨性發(fā)生變化,通過(guò)適當(dāng)調(diào)整磨機(jī)一倉(cāng)平均球徑(由40.1 mm提高至42.3 mm),補(bǔ)加直徑Φ70 mm、Φ60 mm、Φ50 mm鋼球各1 t,增大一倉(cāng)破碎能力;二倉(cāng)增補(bǔ)直徑Φ17 mm、Φ15 mm小鋼球各3 t。調(diào)整后,P·C32.5級(jí)水泥產(chǎn)量逐步提高至182 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗降至31 kWh/t。
4.2 物料水分不大,分級(jí)篩板篩縫偏大
4.2.1 Y公司粉磨系統(tǒng)配置
采用170-100輥壓機(jī)(物料通過(guò)量≥620 t/h,主電機(jī)功率900 kW-10 kV-66 A×2)+650/160打散分級(jí)機(jī)(處理能力≥800 t/h,打散+分級(jí)電機(jī)總功率=90 kW+75 kW,下錐體分級(jí)篩板篩縫寬度5 mm) +Φ4.2 m×13 m三倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率3 550 kW-10 kV -243A,研磨體裝載量238 t,主減速器JS150B,速比i=47.295:1,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速15.6 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.50 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度2.50 m,三倉(cāng)長(zhǎng)度6.25 m+四圈高度980 mm活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。
4.2.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥(成品比表面積≥375 m2/kg ±10 m2/kg)產(chǎn)量160 t/h,粉磨電耗34 kWh/t。這說(shuō)明系統(tǒng)有節(jié)電提產(chǎn)的潛力。
4.2.3 技術(shù)診斷分析
該系統(tǒng)熟料配比80%,煅燒煤矸石7%,石灰石4%,干粉煤灰6%,脫硫石膏3%;入輥壓機(jī)物料綜合水分<1.4%,分級(jí)后的入磨物料綜合水分<1.2%。分析認(rèn)為:首先,該聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中所用混合材料水分較?。ňC合水分在1.5%以下),即使打散分級(jí)機(jī)改用小篩縫分級(jí)篩板,產(chǎn)生堵塞的可能性也較小;其次,輥壓機(jī)輥面已堆焊修復(fù),側(cè)擋板完好,消除了邊緣漏料現(xiàn)象,工作壓力穩(wěn)定在9.0~9.2 MPa,輥縫在32 mm~36 mm之間波動(dòng),主電機(jī)運(yùn)行電流達(dá)到額定電流的70%以上,說(shuō)明輥壓機(jī)擠壓做功能力良好;再次,預(yù)粉磨子系統(tǒng)料餅循環(huán)采用NSE1000高速板鏈提升機(jī),輸送能力可達(dá)900 t/h以上,相對(duì)于處理能力620 t/h的輥壓機(jī)而言,提升量富裕很大。但經(jīng)分級(jí)后的入磨物料900μm篩余高達(dá)24%~28%,顯然有較多的粗顆粒進(jìn)入管磨機(jī)。這是由于篩分分級(jí)篩板篩縫較大導(dǎo)致入磨900μm以上的粗顆粒較多,必須針對(duì)打散分級(jí)機(jī)下錐體篩分分級(jí)部分進(jìn)行技術(shù)改造,大幅度降低入磨物料中900μm以上的粗顆粒含量,為管磨機(jī)磨內(nèi)磨細(xì)創(chuàng)造條件,充分發(fā)揮系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電潛力。
4.2.4 采取的技術(shù)措施與效果
打散分級(jí)機(jī)下錐體篩分分級(jí)部分拆除原用5.0 mm寬度篩縫的單層分級(jí)篩板,采用篩縫寬度0.9 mm雙層篩板。打散分級(jí)機(jī)分級(jí)篩板改造后進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試,主軸轉(zhuǎn)速保持560 r/min運(yùn)行時(shí),取入磨料樣測(cè)試900μm篩余,已降至5%~7%,粗顆粒明顯減少。磨制P·O42.5級(jí)水泥(成品比表面積≥380 m2/kg)系統(tǒng)產(chǎn)量由160 t/h提高至199 t/h,增幅24.38%;水泥粉磨系統(tǒng)電耗由35 kWh/t降至28.6 kWh/t,降幅18.29%。
4.3 對(duì)比分析
為何兩個(gè)公司都是對(duì)打散分級(jí)機(jī)下錐體篩分分級(jí)篩板進(jìn)行改造,Y公司取得了顯著的增產(chǎn)、增效技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,X公司改造后不但未能達(dá)到預(yù)期目的,反而導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常、產(chǎn)量下降、粉磨電耗增加?
從X公司與Y公司輥壓機(jī)預(yù)粉磨及物料分級(jí)子系統(tǒng)配置來(lái)看,均使用打散分級(jí)機(jī),只是兩個(gè)公司所用的輥壓機(jī)規(guī)格與打散分級(jí)機(jī)型號(hào)及處理能力不同而已(在聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中,打散分級(jí)機(jī)正常應(yīng)用的循環(huán)負(fù)荷一般在100%~150%,接近或超過(guò)200%甚至更大時(shí),回料量會(huì)迅速增大,導(dǎo)致輸送系統(tǒng)設(shè)備——料餅循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷逐漸增大,電流超過(guò)設(shè)定值而跳停)。對(duì)比兩個(gè)公司,前者是物料水分較大而分級(jí)篩板篩縫偏小,后者是物料水分不大而分級(jí)篩板篩縫偏大。這兩個(gè)案例說(shuō)明,對(duì)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中配置的打散分級(jí)機(jī)下錐體篩分分級(jí)篩板的改造,應(yīng)持慎重態(tài)度,前提是必須高度重視入機(jī)物料水分因素對(duì)整個(gè)粉磨系統(tǒng)中設(shè)備的影響,尤其是對(duì)于生產(chǎn)熟料摻入量少、混合材水分大的低強(qiáng)度等級(jí)水泥,一定要注意。
5.1 J公司粉磨系統(tǒng)配置
采用160-140輥壓機(jī)(1 120 kW-10 kV-78 A×2)+V選+Φ3.2 m×13 m雙倉(cāng)磨(主電機(jī)功率1 600 kW-10 kV-115 A,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.25 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.25 m)+Speax2000選粉機(jī)與Φ3 m×11 m雙倉(cāng)磨(主電機(jī)功率1 250 kW-10 kV-86 A)+Speax2000選粉機(jī)),組成的“一拖二” 雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。
5.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果
磨制P·O42.5級(jí)水泥(成品比表面積430 m2/kg ±10 m2/kg,45μm篩余8.5%),系統(tǒng)產(chǎn)量180 t/h,粉磨電耗31 kWh/t。混合材:石灰石、燒矸石、粉煤灰;緩凝劑:采用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)天然二水石膏。激光粒度儀測(cè)試成品水泥顆粒級(jí)配的數(shù)據(jù):≤3μm占7.11%,3μm~32μm占69.74%,32μm~65μm占23.08%,特征粒徑x′=24.12μm,均勻性系數(shù)n=1.31。32μm以下顆粒粒徑含量為76.85%,測(cè)試數(shù)據(jù)反映正常。但水泥3 d抗壓強(qiáng)度為26 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度為44 MPa,3 d→28 d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)值僅為18 MPa左右,增長(zhǎng)值偏低。
5.3 技術(shù)診斷分析
從磨內(nèi)研磨體級(jí)配來(lái)看,兩臺(tái)磨機(jī)一倉(cāng)最大鋼球直徑僅為Φ30 mm,最小鋼球直徑Φ15 mm,磨機(jī)二倉(cāng)均采用直徑Φ20 mm~Φ12 mm鋼段。磨機(jī)一倉(cāng)所用研磨體直徑偏小,單個(gè)沖擊能量較低,不足以將易磨性較差的熟料進(jìn)行粗粉碎(磨),細(xì)磨倉(cāng)磨細(xì)負(fù)荷增大;同時(shí),物料因粉磨特性及理化性質(zhì)不同,在磨內(nèi)產(chǎn)生“選擇性粉磨”現(xiàn)象,水泥成品中32μm以下顆粒絕大多數(shù)為易磨性好的混合材及石膏,而真正產(chǎn)生強(qiáng)度的熟料因易磨性較差未能被充分磨細(xì)(磨細(xì)程度較差),成品水泥篩余物呈黑色(絕大多數(shù)為熟料)。經(jīng)化學(xué)全分析檢驗(yàn)測(cè)試得知:P·O42.5級(jí)水泥篩余物中CaO含量達(dá)48%~52%,充分說(shuō)明混合材相對(duì)易磨,在成品中所占細(xì)粉比例多;熟料易磨性差,水泥磨細(xì)程度也差,粒徑粗大,水化反應(yīng)速率較慢,導(dǎo)致水泥3 d→28 d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)值偏低。
5.4 采取的技術(shù)措施與效果
一倉(cāng)研磨體調(diào)整采取等量更換方式,拿出Φ20 mm、Φ17 mm、Φ15 mm混合小球8 t,加入Φ60、Φ50、Φ40鋼球共計(jì)8 t,提高一倉(cāng)粗處理能力;二倉(cāng)補(bǔ)入Φ14 mm、Φ12 mm鋼段各3 t,增大對(duì)物料的細(xì)磨能力。改進(jìn)后,P·O42.5級(jí)成品水泥顆粒級(jí)配測(cè)試數(shù)據(jù)為:≤3μm占9.34%,3μm~32μm占74.77%,32μm~65μm占15.57%,特征粒徑x′=20.39 mm,均勻性系數(shù)n=1.29;32μm以下顆粒粒徑含量達(dá)到84.11%,比改進(jìn)前提高了7.61%;特征粒徑x′降低了3.73μm。水泥3 d抗壓強(qiáng)度達(dá)29.6 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度達(dá)50.8 MPa,3d→28d抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)值由18 MPa提高至21.2 MPa(45μm篩余4.1%,比表面積426 m2/kg,篩余物CaO含量?jī)H為35%左右),說(shuō)明熟料的磨細(xì)程度比調(diào)整前明顯提高,水泥整體粒徑下降,強(qiáng)度增長(zhǎng)良好。
(1)必須重視物料水分對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)量與粉磨電耗的影響:入磨物料綜合水分應(yīng)控制≤1.5%,若綜合水分達(dá)到2.5%,系統(tǒng)產(chǎn)量會(huì)降低10%~25%甚至更多。物料水分大易造成磨內(nèi)研磨體與襯板表面嚴(yán)重粘附,甚至堵塞隔倉(cāng)板與出磨篦板縫隙,大幅度降低系統(tǒng)產(chǎn)量。當(dāng)物料水分大與磨內(nèi)溫度高兩種因素產(chǎn)生疊加時(shí),導(dǎo)致管磨機(jī)系統(tǒng)粉磨狀況嚴(yán)重惡化,甚至造成無(wú)法粉磨而被迫停機(jī)處理。
(2)物料易磨性與系統(tǒng)增產(chǎn)、降耗的關(guān)系:急冷條件下的熟料易磨性好,有利于系統(tǒng)增產(chǎn)、降耗;慢冷熟料中的C2S含量高,易磨性差,不易磨細(xì),系統(tǒng)粉磨電耗高;顯微硬度大的混合材,易磨性差,同樣較難磨細(xì),以致影響系統(tǒng)產(chǎn)量的發(fā)揮。水分大的混合材,韌性大,易磨性差,同樣會(huì)造成系統(tǒng)產(chǎn)量下降,粉磨電耗增加。
(3)入磨物料尤其是熟料的溫度越高,易碎性與易磨性越差,系統(tǒng)產(chǎn)量越低,粉磨電耗越高,成品細(xì)度越不易控制。
(4)任何設(shè)備的應(yīng)用都是有先決條件的,打散分級(jí)機(jī)雖屬于動(dòng)態(tài)分級(jí)設(shè)備,對(duì)入機(jī)物料打散能力比靜態(tài)分級(jí)設(shè)備要好,但下錐體機(jī)械篩分部分采用小篩縫分級(jí)篩板對(duì)于入機(jī)物料水分非常敏感,技改過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際工藝條件及物料特性決定改造方案。
TQ172.632
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1008-0473(2016)06-0028-05
10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.06.007
2016-10-10)