【摘 要】本文以某電廠1000MW發(fā)電機(jī)因軸電壓引起的軸承損傷為例,對(duì)軸電壓產(chǎn)生的過程進(jìn)行了闡述,分析了問題產(chǎn)生的原因,作者認(rèn)為軸電壓的形成主要是由磁路不對(duì)稱引起,同時(shí)自并勵(lì)勵(lì)磁系統(tǒng)可加劇對(duì)諧波分量的影響,機(jī)組正常監(jiān)控軸承等部件的絕緣值滿足要求即可安全運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】軸電壓;發(fā)電機(jī);交流分量
一、引言
作為世界上單機(jī)容量最大的超超臨界發(fā)電機(jī),1000MW級(jí)超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高的特點(diǎn)。隨著中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,1000MW級(jí)大容量發(fā)電機(jī)也成為電力發(fā)展的優(yōu)先選擇。
本文介紹了某電廠一起1000MW發(fā)電機(jī)軸電壓偏高的情況,對(duì)具體現(xiàn)象、形成原因、處理結(jié)果進(jìn)行了闡述。對(duì)處理后的設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行跟蹤表明,本文中的處理方法對(duì)同類型問題處理具有較大的參考價(jià)值。
二、問題描述及檢查情況
某電廠1#機(jī),是東方與日立聯(lián)合設(shè)計(jì)、自主制造的QFSN-1000超超臨界發(fā)電機(jī),具有技術(shù)含量高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點(diǎn)[1]。
機(jī)組啟動(dòng)時(shí)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)連續(xù)多次出現(xiàn)了勵(lì)端外擋油蓋冒白煙的現(xiàn)象。運(yùn)行人員檢查勵(lì)端潤滑油回油視察窗,發(fā)現(xiàn)回油量極小并且油質(zhì)不好,檢查發(fā)現(xiàn)勵(lì)端及穩(wěn)定軸承擋油蓋磨損嚴(yán)重。之后發(fā)電機(jī)在盤車狀態(tài)下,打開勵(lì)端上半外油擋,并檢查穩(wěn)定軸承擋油蓋。通過檢查端蓋內(nèi)及潤滑油回油觀察窗發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)勵(lì)端潤滑油回油暢通,油質(zhì)良好(此時(shí)使用的為啟動(dòng)油泵)。勵(lì)端外油擋油齒有明顯磨損痕跡,大軸與軸瓦之間出現(xiàn)了一些銀色小異物,勵(lì)端軸承擋油蓋也有一定量的磨損(圖1)。
測量勵(lì)端軸瓦絕緣,500搖表僅有0.01M,按廠家要求軸瓦絕緣電阻應(yīng)大于1M。絕緣不合格。
將勵(lì)端下半軸瓦翻出,發(fā)現(xiàn)下半軸瓦有明顯磨損及電腐蝕現(xiàn)象,頂軸油孔已完全被鎢金堵塞,測量下半軸承套絕緣為零。
將勵(lì)端下半軸承套吊出,現(xiàn)場清理并測絕緣,絕緣值恢復(fù),500V搖表測量絕緣電阻為550MΩ,懷疑鎢金磨損產(chǎn)生的雜質(zhì)形成對(duì)地通路。
發(fā)電機(jī)停機(jī)后,通過詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)勵(lì)端下半軸瓦嚴(yán)重磨損,出現(xiàn)了嚴(yán)重的電腐蝕現(xiàn)象,且有成片鎢金脫落,頂軸油孔被鎢金完全堵塞,中間油槽有大量鎢金殘留(圖2)。
翻出穩(wěn)定軸瓦,下半軸瓦有明顯磨損情況,進(jìn)油孔基本被鎢金封堵,情況與下半軸瓦情況類似(圖3)。
根據(jù)現(xiàn)有的研究,認(rèn)為軸電壓偏高的主要原因有[2]:磁通脈動(dòng);單極效應(yīng);電容電流;靜止勵(lì)磁機(jī);外殼、軸和軸承座的永久性磁化引起的軸電壓。
現(xiàn)場對(duì)損壞的軸瓦、擋油蓋及穩(wěn)定軸瓦進(jìn)行了更換后再次啟動(dòng),為了驗(yàn)證軸電壓的影響,技術(shù)人員分階段對(duì)軸電壓進(jìn)行了測量。
在額定電壓、額定轉(zhuǎn)速下空栽運(yùn)行。測量示意圖如圖(圖4),用高內(nèi)阻交流電壓表先測定軸電壓U 1 ,然后將轉(zhuǎn)軸一端與其軸承座短接,測另一端對(duì)軸承座對(duì)地的電壓U 2 (即油膜電壓),再測該軸承座對(duì)地的電壓U 3 。測點(diǎn)表面與電壓表引線應(yīng)接觸良好,試驗(yàn)前分別檢查軸承座與金屬墊片、金屬墊片與金屬底座之間的絕緣電阻。
通過測量數(shù)據(jù)(表1)發(fā)現(xiàn),當(dāng)通入勵(lì)磁電壓,軸電壓隨之明顯增大。測量勵(lì)磁電壓的交流分量時(shí),發(fā)現(xiàn)存在頻率為300Hz,大小在351V的交流分量??紤]到勵(lì)磁系統(tǒng)六脈沖可控硅橋會(huì)引起的諧波,懷疑勵(lì)磁電壓中包含的六倍頻交流分量可能會(huì)引起發(fā)電機(jī)軸電壓高。
為了確認(rèn)勵(lì)磁電壓六倍頻交流分量對(duì)軸電壓的影響,廠家專業(yè)人員在現(xiàn)場針對(duì)機(jī)組不同負(fù)荷下的勵(lì)磁電壓300Hz交流分量進(jìn)行了測量,并在機(jī)組沖轉(zhuǎn)及并網(wǎng)過程中進(jìn)行了發(fā)電機(jī)勵(lì)磁自并勵(lì)后,降勵(lì)磁電壓(觀察勵(lì)磁電壓300Hz諧波分量變化情況)與軸電壓大小關(guān)系試驗(yàn)??偨Y(jié)了上述測量結(jié)果,勵(lì)磁點(diǎn)電壓中300Mhz交流分量對(duì)軸電壓的影響見表(表2)。
根據(jù)測量結(jié)果分析,當(dāng)勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量達(dá)到353V時(shí),隨著勵(lì)磁電壓上升,該交流分量將不再隨之上升,對(duì)應(yīng)軸電壓值在42V左右。降低勵(lì)磁電壓時(shí),當(dāng)勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量降至260V時(shí)軸電壓降為21.11V。當(dāng)勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量降為213.6V時(shí)軸電壓降為2.112V。
三、問題分析及處理
根據(jù)檢查情況分析,推斷出現(xiàn)此次問題的機(jī)理應(yīng)為:絕緣電阻低→軸電壓高引起油膜擊穿造成電腐蝕→電腐蝕逐漸擴(kuò)大,軸瓦磨損,軸瓦溫度高→軸中心偏移→振動(dòng)變大,擋油蓋、穩(wěn)定軸瓦等隨之磨損導(dǎo)致振動(dòng)進(jìn)一步加大[3]。
根據(jù)翻瓦情況,軸承套出現(xiàn)大量銹跡,軸瓦進(jìn)油口側(cè)上下半軸瓦有大面積的電灼傷痕跡。由此懷疑潤滑油內(nèi)水氣含量超標(biāo)導(dǎo)致軸承套產(chǎn)生大量銹跡。被磨軸瓦產(chǎn)生的金屬雜質(zhì)與油混合加之潤滑油水氣含量偏高,從而導(dǎo)致軸承絕緣降低。在軸電壓過高的情況下?lián)舸┯湍?,灼傷軸瓦。
隨著軸瓦灼傷,軸瓦逐步被磨損后導(dǎo)致大軸中心偏移,軸振10X探頭間隙超標(biāo),無法測量相應(yīng)軸振數(shù)據(jù)。當(dāng)大軸與勵(lì)端外擋油蓋發(fā)生摩擦后,振動(dòng)進(jìn)一步增大。
根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量為353V左右時(shí),隨著負(fù)荷變化該交流分量幅值不再發(fā)生變化。所對(duì)應(yīng)的軸電壓為42V左右,其值也不再發(fā)生改變。而在起勵(lì)后降低勵(lì)磁電壓,其300Hz交流分量逐步降至260V時(shí)軸電壓降為21.11V。當(dāng)勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量降為213.6V時(shí)軸電壓降至2.112V。由此認(rèn)為正常起勵(lì)后勵(lì)磁電壓中300Hz交流分量幅值過大是造成軸電壓過大的主要原因。
為了降低軸電壓,采取如下辦法:
1.鑒于軸電壓已經(jīng)高于40V,并且已經(jīng)造成軸瓦等設(shè)備的損壞,在無其他成熟經(jīng)驗(yàn)及可借鑒的條件下,在現(xiàn)場通過增加RC回路實(shí)驗(yàn)找到降低軸電壓的可行措施[4]。
2.根據(jù)在現(xiàn)場近幾次的測量情況,在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)測得軸電壓為46.6V,其中基波含量約33V,三次諧波分量約23V。為降低軸電壓同時(shí)需控制軸電流于有限范圍內(nèi),防止擊穿油膜造成對(duì)大軸的電腐蝕損傷,參考相關(guān)論文,決定在現(xiàn)場利用已安裝勵(lì)磁端接地碳刷,加裝RC臨時(shí)試驗(yàn)回路。
3.根據(jù)廠家建議軸電流不能超過0.2A的要求,回路中串入熔斷器,保證過流時(shí)可靠斷開。RC回路中C取10μF,R取500Ω。R1取可變滑阻器,滿量程取2kΩ(5A)。
4.試驗(yàn)方法:從R1最大值開始往下調(diào)節(jié),緩慢降低電阻值,通過頻譜分析儀和電壓表觀察軸電壓的幅值變化,通過電流表觀察軸電流的幅值變化,嚴(yán)格控制軸電流在0.2A之內(nèi),跟蹤觀察軸電壓變化情況(運(yùn)行中試驗(yàn))。
5.注意事項(xiàng):增加熔斷器(1A)保證回路電流過大時(shí)可靠斷開;增強(qiáng)回路絕緣,防止誤碰,誤接地;R1調(diào)節(jié)時(shí)由高到低緩慢調(diào)節(jié),防止大軸兩點(diǎn)接地,嚴(yán)格控制電流在0.2A以內(nèi);密切關(guān)注軸電壓水平,堤防不可預(yù)知的諧振電壓出現(xiàn);運(yùn)行人員密切注意瓦溫、瓦振、油溫、回油量等工況,做好應(yīng)急預(yù)案。
四、總結(jié)
加裝RC回路后,發(fā)電機(jī)軸電壓降至15~18V水平,較之前的40V大大降低。進(jìn)過1年多的跟蹤運(yùn)行觀察,軸電壓水平穩(wěn)定,未再出現(xiàn)軸瓦、擋油蓋因軸電壓高造成的損傷。
參考相關(guān)資料文獻(xiàn),作者認(rèn)為軸電壓的形成主要是由磁路不對(duì)稱引起,同時(shí)自并勵(lì)勵(lì)磁系統(tǒng)可加劇對(duì)諧波分量的影響。GB/T 7064-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)軸電壓并不是一個(gè)限制性指標(biāo),對(duì)于軸電壓引起軸瓦、擋油蓋燒損的問題,從機(jī)組結(jié)構(gòu)上講,只要軸承等相應(yīng)部件絕緣電阻滿足要求,就不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性損壞。
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作者簡介:
張建紅(1982-),四川綿陽人,長期在東方電機(jī)有限公司從事發(fā)電機(jī)的安裝、運(yùn)行、維護(hù)工作。