楊惠玲
摘要:侯馬熱電分公司的兩臺機(jī)組在2014年18月投產(chǎn)后,定冷水的PH值為酸性,銅含量超標(biāo)(為同類機(jī)組共性問題),為防止發(fā)電機(jī)銅制件的腐蝕,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性,經(jīng)大量調(diào)研后,我公司對定冷水處理裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,采用了SZSY型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置,為國家專利技術(shù)。經(jīng)改造后,達(dá)到了預(yù)期的效果,定冷水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)最新要求。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī) 定冷水 SZSY 裝置
中圖分類號:TP2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號1672-3791(2016)07(b)-0000-00
項(xiàng)目簡介:侯馬熱電兩套機(jī)組相繼投產(chǎn)后,運(yùn)行中發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的PH值為6左右,運(yùn)行時銅離子均高達(dá)100ug/l以上,#2機(jī)組未加樹脂,運(yùn)行時銅離子均達(dá)30ug/l以上,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)(Cu2+≤20ug/l)。銅離子的超標(biāo),說明發(fā)電機(jī)銅線棒正在發(fā)生著嚴(yán)重的腐蝕。經(jīng)工程部化學(xué)專業(yè)人員進(jìn)行大量調(diào)研后,決定對定冷水裝置進(jìn)行SZSY技術(shù)改造,并在機(jī)組投產(chǎn)的第二、三個月內(nèi)實(shí)施,改造后定冷水運(yùn)行指標(biāo)全部達(dá)到最新標(biāo)準(zhǔn)。
1立項(xiàng)原因或背景
發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)與發(fā)電機(jī)的對地絕緣性能和銅線棒的腐蝕速率密切相關(guān),所以內(nèi)冷水處理工藝的優(yōu)劣直接影響機(jī)組的運(yùn)行安全。
發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理的目的是防止銅線棒腐蝕和內(nèi)冷水通道結(jié)垢堵塞。發(fā)電機(jī)銅線棒一般由純銅或銅的低銀合金制成,其化學(xué)穩(wěn)定性好,但長期處于高溶解氧濃度、低pH的內(nèi)冷水介質(zhì)中,銅線棒仍存在腐蝕問題。銅線棒在內(nèi)冷水中的腐蝕將導(dǎo)致如下問題:
① 內(nèi)冷水銅離子濃度增大,電導(dǎo)率升高,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)對地絕緣性能惡化;②長期腐蝕將使銅線棒材質(zhì)性能發(fā)生變化,嚴(yán)重時發(fā)生銅線棒穿孔漏水;③ 高濃度銅離子可在發(fā)電機(jī)銅線棒內(nèi)冷水通道內(nèi)沉積,導(dǎo)致內(nèi)冷水通道堵塞,發(fā)電機(jī)銅線棒局部過熱燒毀。
2011年5月,《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求(DL/T801-2010)》發(fā)布和執(zhí)行,要求在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)非密閉運(yùn)行時的內(nèi)冷水pH值8.0~9.0,電導(dǎo)率0.4~2.0μS/cm(25℃),銅離子濃度低于20μg/L。
侯馬熱電發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置改造前運(yùn)行實(shí)況:兩套機(jī)組相繼投產(chǎn)后,運(yùn)行中發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的PH值持續(xù)保持在6.3以下,為酸性(標(biāo)準(zhǔn)為PH:8-9);在頻繁換水的前提下,#1機(jī)組已加入樹脂,運(yùn)行時銅離子均高達(dá)100ug/l以上,#2機(jī)組未加樹脂,運(yùn)行時銅離子均達(dá)30ug/l以上,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)(Cu2+≤20ug/l)。銅離子的超標(biāo),說明發(fā)電機(jī)銅線棒正在發(fā)生著嚴(yán)重的腐蝕,如不盡快進(jìn)行改進(jìn),會有如下惡果產(chǎn)生;① 內(nèi)冷水銅離子濃度增大,電導(dǎo)率升高,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)對地絕緣性能惡化;②長期腐蝕將使銅線棒材質(zhì)性能發(fā)生變化,嚴(yán)重時發(fā)生銅線棒穿孔漏水;③ 高濃度銅離子可在發(fā)電機(jī)銅線棒內(nèi)冷水通道內(nèi)沉積,導(dǎo)致內(nèi)冷水通道堵塞,發(fā)電機(jī)銅線棒局部過熱燒毀。如不盡快實(shí)施改造,機(jī)組的運(yùn)行安全性會受到很大的影響,因此急需對定冷水處理裝置進(jìn)行技術(shù)改造。
2應(yīng)用情況及經(jīng)濟(jì)社會效益
經(jīng)考察,SZSY型工藝是目前國內(nèi)能使發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)安全、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的內(nèi)冷水處理工藝,已在國內(nèi)各大電力集團(tuán)廣泛使用,目前國內(nèi)有140多臺機(jī)組安裝運(yùn)行分床旁路處理裝置,最長運(yùn)行使用時間已有10年,實(shí)際使用運(yùn)行情況達(dá)到了預(yù)期效果,內(nèi)冷水質(zhì)達(dá)標(biāo)合格率100%。該裝置樹脂失效可以體外再生,節(jié)省了更換樹脂的費(fèi)用,運(yùn)行成本大大降低。在完成定冷水處理裝置技改造后,發(fā)電機(jī)定冷水水質(zhì)優(yōu)良,達(dá)到定冷水水質(zhì)最新指標(biāo)要求,每年直接及間接節(jié)約生產(chǎn)及檢修維護(hù)費(fèi)用50-100萬元,同時降低運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度,節(jié)約水資源,具有安全、環(huán)保、節(jié)能等多重效益。
3改造方案說明簡單示意及材料計(jì)算
我公司#1、2發(fā)電機(jī)為水氫氫冷卻方式,轉(zhuǎn)子氫冷,定子水冷,內(nèi)冷水系統(tǒng)目前為非密閉運(yùn)行,標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)冷水pH值8.0~9.0,電導(dǎo)率0.4~2.0μS/cm(25℃),銅離子濃度低于20μg/L。原有的內(nèi)冷水處理是隨發(fā)電機(jī)配套過來的小混床處理裝置,其原理是取出內(nèi)冷水循環(huán)水量的8~10%通過小混床旁路處理,除去內(nèi)冷水中的銅離子和其他雜質(zhì)離子,降低內(nèi)冷水的電導(dǎo)率和銅離子濃度。目前內(nèi)冷水水質(zhì)為pH值6.0左右(標(biāo)準(zhǔn)值為pH值8.0~9.0),電導(dǎo)率xxμS/cm左右(標(biāo)準(zhǔn)值為電導(dǎo)率0.4~2.0μS/cm),pH值和電導(dǎo)率均不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,銅線棒的腐蝕速率較高。若pH值和電導(dǎo)率長期不達(dá)標(biāo)就會使發(fā)電機(jī)定子銅線棒腐蝕和內(nèi)冷水通道堵塞,增加檢修率,縮短發(fā)電機(jī)使用壽命。
方案說明:采用分床處理技術(shù)的SZSY-3型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置是一體化設(shè)備,所有部件(包括選用的在線pH表和在線電導(dǎo)率表)均設(shè)計(jì)在一個機(jī)柜里,對外有三個接口,均采用法蘭連接。連接管尺寸為Dn15,材質(zhì)為不銹鋼管,壁厚不少于2mm。裝置占地面積1300㎜×750㎜,機(jī)柜四面及頂部均可拆卸。實(shí)物照片及外形尺寸見圖5,具體連接位置和連接方式參見圖6。不需要停機(jī),整個改造過程可以在機(jī)組正常運(yùn)行過程中進(jìn)行,不會影響機(jī)組安全運(yùn)行。SZSY-3型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置外形尺寸與實(shí)物圖如下:
4總體性能指標(biāo)與國內(nèi)外、集團(tuán)公司內(nèi)其他單位技術(shù)的比較
1)通過改造,使發(fā)電機(jī)的銅腐蝕大大降低,安全性大大提高,更便于機(jī)組的長周期運(yùn)行,也減少了維護(hù)量。2)改造后定冷水水質(zhì)指標(biāo)與國內(nèi)外、集團(tuán)公司內(nèi)其他單項(xiàng)位比較,均處于最為領(lǐng)先的水平,且運(yùn)行操作簡單,易于調(diào)整,設(shè)備實(shí)現(xiàn)了免維護(hù),在同行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先。
5存在的問題及推廣應(yīng)用前景
1)存在的問題為:當(dāng)定冷水處理裝置的樹脂失效后(1.5年以上),需進(jìn)行體外再生,但因當(dāng)時資金有限,沒有購買樹脂再生裝置,需遠(yuǎn)程運(yùn)輸至設(shè)備原廠家進(jìn)行再生,一次時間最少15天,對機(jī)組運(yùn)行會有影響,且樹脂的運(yùn)輸會有污染及冰凍的風(fēng)險(xiǎn)存在。另外,本裝置會受到發(fā)電機(jī)漏氫的影響較大,定冷水如因漏氫就需大量換水,會大幅度降低本裝置的運(yùn)行周期。2)通過改造使機(jī)組的長周期運(yùn)行更加可靠,實(shí)踐反映改造方案行之有效,值得借鑒。
參考文獻(xiàn)
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