張 艷,李偉英,韓崇文,祝德利
(中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司,遼寧 葫蘆島 125001)
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氯化銨鹽結(jié)晶對加氫裝置長周期運(yùn)行的影響
張 艷,李偉英,韓崇文,祝德利
(中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司,遼寧 葫蘆島 125001)
柴油加氫裝置高壓換熱器由于原料含氯、帶水、操作溫度低等原因,導(dǎo)致氯化銨在高壓換熱器管束(0Cr18Ni10Ti)結(jié)晶析出,引發(fā)換熱器管束內(nèi)漏,導(dǎo)致裝置被迫停車搶修。通過分析高壓換熱器腐蝕原因,從優(yōu)化工藝操作角度出發(fā),提出有效控制原料氯質(zhì)量濃度小于2 mg/L;盡可能降低原料水含量;提高高壓換熱器出口溫度至240 ℃以上等措施來有效延長換熱器管束使用周期。建議通過調(diào)整工藝操作溫度等參數(shù),控制結(jié)鹽處在合理的位置區(qū)域,解決結(jié)鹽引起的壓力降上升、換熱效率降低、壓縮機(jī)喘振等危害;通過科學(xué)的注水(含注水量、注水方式、注水噴頭設(shè)計(jì))和洗滌,解決結(jié)鹽引起的腐蝕泄漏等危害,確保加氫裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。
柴油 高壓換熱器 氯化銨 腐蝕
某石化廠加氫裝置2015年10月因高/低壓換熱器E1103A/B管束發(fā)生內(nèi)漏,裝置被迫停車搶修,同時(shí)將該兩臺(tái)換熱器進(jìn)行整體更換。2016年2月13日該裝置反應(yīng)流出物/低分油換熱器E1103/A、B管束發(fā)生內(nèi)漏,此臺(tái)換熱器僅僅使用3個(gè)半月,裝置再次被迫停車搶修。
柴油加氫裝置高壓換熱器是柴油加氫改質(zhì)裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一。高壓換熱器泄漏在一定程度上影響了裝置的正常運(yùn)行。如何正確解決換熱器腐蝕問題是保障柴油加氫裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵之一。為此,對高壓換熱器腐蝕原因進(jìn)行分析并提出相應(yīng)建議。
2015年10月9日凌晨3時(shí)30分,加氫裝置操作員發(fā)現(xiàn)脫硫化氫塔塔頂回流罐壓力突升;高壓分離器壓力下降;脫硫化氫塔液位下降;含硫干氣流量突增。根據(jù)這些工藝參數(shù)變化,并對現(xiàn)場進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)工藝管線和設(shè)備發(fā)生外漏,車間判定是反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料高壓換熱器E1103A/B管束發(fā)生內(nèi)漏,高壓竄低壓所致,裝置被迫停車搶修。對高壓換熱器E1103A/B進(jìn)行整體更換,開車后發(fā)現(xiàn)E1101-B和E1102發(fā)生內(nèi)漏。經(jīng)檢修E1101-B有 13根換熱管泄漏,E1102有3根換熱管泄漏。
2016年2月13日晚20時(shí),加氫裝置操作員再次發(fā)現(xiàn)脫硫化氫塔塔頂回流罐壓力突升;高壓分離器壓力下降;脫硫化氫塔液位下降;含硫干氣流量突增。經(jīng)分析判斷認(rèn)定加氫改質(zhì)裝置反應(yīng)流出物/低分油換熱器E1103A/B發(fā)生內(nèi)漏,裝置臨時(shí)停車進(jìn)行搶修處理。
1.1 工藝流程
高壓換熱器工藝流程見圖1,2015年10月?lián)Q熱器發(fā)生泄漏后,隨即對操作溫度進(jìn)行了調(diào)整。
1.2 設(shè)備概況
設(shè)備參數(shù)及操作條件見表1。
1.3 原料分析
加氫裝置原料中(催化柴油和蒸餾直餾柴油)含有氯化物。2014—2015年加氫原料分析見表2。
由表2可知,2014年8月至2015年1月安哥拉卡賓達(dá)原油加工量較大,因安哥拉卡賓達(dá)原油氯含量和鹽含量較高,加氫裝置原料氯含量也隨之增加。這段時(shí)間加氫裝置原料氯質(zhì)量濃度超過2 mg/L,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在1 000 μg/g以下,均滿足控制指標(biāo)要求。
2015年10月裝置搶修時(shí),因現(xiàn)場無法抽取泄漏管束,目視管束外壁腐蝕較輕,無附著垢物,充氮?dú)獠槁?,發(fā)現(xiàn)高壓換熱器E1101/B有 13根換熱管泄漏。從腐蝕管束分布來看,腐蝕主要發(fā)生在換熱器管束的下半?yún)^(qū)(即低溫段),內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)E1101/B上半?yún)^(qū)換熱器管束內(nèi)壁無附著垢物,無明顯腐蝕跡象。下半?yún)^(qū)管束內(nèi)壁疑似存有腐蝕坑,管程出口端少數(shù)換熱器管束充滿白色結(jié)鹽(見圖2),管束內(nèi)壁未結(jié)垢部位腐蝕不明顯。
圖1 高壓換熱器工藝流程示意(調(diào)整后操作溫度)
設(shè)備名稱管程殼程介質(zhì)壓力/MPa溫度/℃設(shè)計(jì)操作設(shè)計(jì)操作(出口/入口)介質(zhì)壓力/MPa溫度/℃設(shè)計(jì)操作設(shè)計(jì)操作(出口/入口)E1101A/B 反應(yīng)流出物/反應(yīng)進(jìn)料換熱器反應(yīng)流出物(含H2S)10.610.2407371/220混氫原料油(含H2S)12.311.5353103/181E1102 反應(yīng)流出物/原料油換熱器反應(yīng)流出物(含H2S)10.510.0282220/190原料油(含H2S)12.411.6251120/103E1103A/B 反應(yīng)流出物/低分油換熱器反應(yīng)流出物(含H2S)10.49.7260190/125低分油1.61.35220170/46
注:E1101A/B和E1102材質(zhì)均為0Cr18Ni10Ti/12Cr2Mo1R,E1103A/B材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti和20/20R[1]。
表2 加氫改質(zhì)裝置原料氯、氮含量分析
圖2 E1101/B管板下半?yún)^(qū)管頭堵塞情況
2016年2月裝置搶修時(shí),高壓換熱器E1103/A打開后未發(fā)現(xiàn)銨鹽結(jié)晶。換熱器管束充水后發(fā)現(xiàn)3根換熱管泄漏,經(jīng)內(nèi)窺鏡檢查及著色滲透檢查,發(fā)現(xiàn)只有三根換熱管發(fā)生泄漏,其它換熱管及管頭焊口處未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。換熱管泄漏情況見圖3至圖6。
圖3 換熱管發(fā)生環(huán)向斷裂2/3圓周
圖4 換熱管爆裂情況
圖5 換熱管出現(xiàn)縱向裂紋
圖6 換熱管周圍出現(xiàn)坑點(diǎn)
3 原因分析
(1)新更換的換熱器E1103-A/B使用3個(gè)多月即發(fā)生內(nèi)漏,而之前使用的換熱器運(yùn)行11 a后發(fā)生內(nèi)漏,故初步判定新更換的換熱器換熱管制造存在質(zhì)量問題。
(2)2015年10月?lián)屝迺r(shí),高壓換熱器E1101/B有 13根換熱管泄漏,存在銨鹽結(jié)晶。受裝置原料變化、操作溫度影響,位于氯化銨結(jié)晶溫度區(qū),是導(dǎo)致該臺(tái)換熱器腐蝕泄漏的原因之一[2]。
(3)由于加氫原料來源復(fù)雜,來自不同裝置的原料在加氫裝置停留時(shí)間較短,造成原料帶水,為銨鹽結(jié)晶創(chuàng)造有利條件。此前未對原料含水進(jìn)行分析,2016年3月5日和6日采樣分析發(fā)現(xiàn)加氫原料含水分別為211 μg/g和243 μg/g。
(4)目前高壓換熱器區(qū)域設(shè)有2個(gè)注水點(diǎn),由一臺(tái)注水泵控制,勢必會(huì)存在注水量小、注水不均等問題。高壓換熱器E1103后的注水點(diǎn)注水量偏大,有效保護(hù)了空冷器。渦流檢測空冷器管束未發(fā)現(xiàn)腐蝕。
(1)高壓換熱器E1103A運(yùn)行3個(gè)多月即發(fā)生管束內(nèi)漏,目前該臺(tái)換熱器待修復(fù),修復(fù)過程中抽取爆裂管束開展失效分析工作,對管束材質(zhì)、理化性能指標(biāo)進(jìn)行分析,進(jìn)一步確定失效原因。
(2)通過調(diào)整工藝操作溫度等參數(shù),控制結(jié)鹽在合理的位置區(qū)域,解決結(jié)鹽導(dǎo)致的壓力降上升、換熱效率降低、壓縮機(jī)喘振危害,通過科學(xué)的注水(含注水量、注水方式、注水噴頭設(shè)計(jì))和洗滌,解決結(jié)鹽導(dǎo)致的腐蝕泄漏等危害。
(3)依據(jù)流動(dòng)腐蝕預(yù)測防控技術(shù)和結(jié)鹽腐蝕機(jī)理,實(shí)際計(jì)算結(jié)鹽溫度,確定合理的注水點(diǎn)及注水量等,確定結(jié)鹽點(diǎn)位置在注水點(diǎn)之后。
(4)強(qiáng)化對與腐蝕相關(guān)的參數(shù)分析監(jiān)控工作,針對加氫裝置重點(diǎn)做好原料Cl和N等含量監(jiān)測分析工作。
(5)如果從材質(zhì)升級(jí)角度考慮,可選用更高級(jí)材料,如合金825或合金625等。
[1] 陸世英.不銹鋼概論[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1995:67-69.
[2] 楊建成.汽柴油加氫裝置反應(yīng)流出物系統(tǒng)的腐蝕與對策[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2012,29(1):20-22.
(編輯 張向陽)
Impact of Ammonia Chloride Crystallization On Long-term Operation of Hydrotreating Units
ZhangYan,LiWeiying,HanChongwen,ZhuDeli
(CNPCJinxiPetrochemicalCompany,Huludao125001,China)
The ammonia chlorides crystallized on the tubes ((0Cr18Ni10Ti)of high-pressure heat exchanger in a diesel hydrotreating unit, resulting in tube internal leaking because of chlorine and water carry over in the feedstock and lower operating temperature, etc. The unit had to be shut down for maintenance. Based upon the analysis of corrosion causes, it is suggested to take effective measures such as effectively controlling the chlorine in the feedstock to less than 2 mg/L by optimization of process operation, possibly minimizing water in the feedstock, elevating the outlet temperature of HP heat exchanger to over 24 ℃ to extend the operating cycle of heat exchanger tubes. In addition, it is recommended to solve the problems of rise of pressure drop, reduction of heat exchange efficiency and surge of compressor due to crystallized salts deposition by adjustment of process parameters such as operating temperature, etc to control the crystallized salt at appropriate location. It is also recommended to eliminate the corrosion leaking hazard from crystallized salts by appropriate water injections (including water injection amount, way of water injection and design of water injection nozzle, etc). The safe stable long-term operation of the hydrotreating unit can be ensured.
diesel, high-pressure heat exchanger, ammonia chloride, corrosion
2016-04-01;修改稿收到日期:2016-05-20。
張艷(1967-),高級(jí)工程師,1990年7月畢業(yè)于天津大學(xué),學(xué)士,現(xiàn)在該公司研究院從事石油化工設(shè)備腐蝕與防護(hù)管理與研究工作。E-mail:zyzyzy@163.com