朱國強,王鵬,王鵬飛,齊志宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山114021)
鞍鋼260 t轉(zhuǎn)爐底吹工藝優(yōu)化與實踐
朱國強,王鵬,王鵬飛,齊志宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山114021)
針對鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t轉(zhuǎn)爐終點碳氧積較高和底槍堵槍頻繁的現(xiàn)象,提出了相應(yīng)的控制措施,包括改造氧槍噴頭的主要參數(shù)和槍位,調(diào)整底吹流量。采取上述措施后,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積控制在0.002 2左右,底吹效果較好。
轉(zhuǎn)爐;底吹;碳氧積
自從1973年Dr.Eduard等提出轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖痛禑掍撛O(shè)想之后,世界各國普遍開始了轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖痛档难芯抗ぷ鳌?977年,盧森堡阿爾貝德公司和德國鋼鐵研究院共同開發(fā)出頂吹氧、底吹惰性氣體的復合吹煉技術(shù),復吹轉(zhuǎn)爐逐漸開始大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用[1]。其后的發(fā)展證明,復合吹煉技術(shù)克服了頂吹氧流對熔池攪拌能力不足的缺點,可使爐內(nèi)反應(yīng)接近平衡,鐵損失減少[2];同時又保留了頂吹法容易控制造渣過程的優(yōu)點,不但能夠保證鋼水質(zhì)量、為連鑄提供可澆鋼水,同時達到降低成本的目的[3-4]。
轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖秃洗禑捈夹g(shù)能夠促進化渣、充分攪拌熔池、提高渣金反應(yīng)速度,尤其是吹煉低碳鋼種時有降碳速度快、終點爐渣中Σ(FeO)低、避免熔池過度氧化的優(yōu)點,因此已經(jīng)廣泛應(yīng)用在現(xiàn)代轉(zhuǎn)爐冶煉工藝中[5]。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠現(xiàn)有三座260 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐,在目前的技術(shù)和裝備條件下,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積波動范圍在0.002 1~0.003 2,控制水平不穩(wěn)定,影響了復吹轉(zhuǎn)爐的冶煉效果和生產(chǎn)成本控制。因此,必須分析影響碳氧積波動的關(guān)鍵因素,采取相應(yīng)措施,把碳氧積控制在較理想的范圍內(nèi),從而提升轉(zhuǎn)爐冶煉指標。
1.1 轉(zhuǎn)爐主要工藝參數(shù)
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠的260 t
頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐的主要工藝參數(shù)見表1。
表1 轉(zhuǎn)爐主要工藝參數(shù)
1.2 轉(zhuǎn)爐設(shè)備特點
每座轉(zhuǎn)爐設(shè)計有l(wèi)0支底槍位置。系統(tǒng)由一根總管分出10路支管底槍均勻排列在轉(zhuǎn)爐0.6D位置上。轉(zhuǎn)爐底部透氣元件的布局如圖1所示。底吹氣體采用氮氬切換方式,根據(jù)鋼種實現(xiàn)自動切換,前期供給氮氣,后期供給氬氣,并且可通過調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)節(jié)底吹壓力和流量。
圖1 轉(zhuǎn)爐底部透氣元件的布局
2.1 護爐技術(shù)的影響
轉(zhuǎn)爐應(yīng)用濺渣護爐技術(shù)后,轉(zhuǎn)爐底吹透氣元件易被濺渣層覆蓋,造成堵塞。供入的底吹氣體無法穿透渣層進入熔池發(fā)揮攪拌作用,影響了復吹冶金效果。四分廠冶煉鋼種中,以汽車板和SAE1005為代表的冷軋鋼種所占比例較大,約40%。該鋼種終點氧化性較強,為了護爐的需要,渣中MgO質(zhì)量分數(shù)往往達到或超過飽和值(平均值為9.1%)。出鋼后隨著爐膛溫度的降低,有MgO晶體析出,爐渣黏度也同時增加,濺渣時部分熔渣集中留在爐底,與爐底鎂碳磚結(jié)合,在底吹供氣制度沒有改變的情況下,當爐底上漲速度超過鋼水對爐底的侵蝕速度時,爐底上漲不可避免,導致底吹攪拌差,鋼水的碳氧積逐步升高。
2.2 氧槍參數(shù)的影響
在其它條件不變的前提下,氧槍槍位控制和噴頭參數(shù)也影響著碳氧積。吹煉槍位過高對熔池的攪拌會減弱,從而減弱了鋼水中碳的擴散,使鋼水中過剩氧增加,加劇了爐渣的氧化性并不斷向鋼水中擴散。四分廠多生產(chǎn)低碳低磷鋼種,氧槍設(shè)計時,偏向于軟吹脫磷型,而且吹煉槍位控制相對較高(實際生產(chǎn)中規(guī)定為190~320 cm)。另外,終點拉碳槍位時間過短,終點熔渣氧化性強,是影響碳氧積波動的另一主要原因。
2.3 底吹模型的影響
根據(jù)道爾頓分壓定律,在復吹轉(zhuǎn)爐中由于底吹氣體形成的氣泡降低了氣相中的PCO,且底吹氣泡對于CO氣體而言是無數(shù)個小真空室,因此氣泡形成越多就越有利于碳氧積的降低。在底吹透氣元件暢通的前提下,底吹氣體強度的大小不僅影響著對熔池的攪拌能力,而且還影響著氣相中的PCO,因而通過調(diào)整底吹氣體模型來優(yōu)化底吹供氣強度是控制碳氧積的重要手段之一。
3.1 氧槍改造
針對原有氧槍噴頭吹氧時對終點碳氧積的影響,四分廠根據(jù)鐵水條件、廢鋼結(jié)構(gòu)、造渣制度等重新設(shè)計了一種新型五孔氧槍并投入使用。此種氧槍在生產(chǎn)中氧槍槍位波動幅度小,恒槍時間長,返干現(xiàn)象增加不明顯,而且不再出現(xiàn)由于爐渣返干采用氧槍吊吹的現(xiàn)象。轉(zhuǎn)爐也幾乎不出現(xiàn)大噴現(xiàn)象,使操作趨于簡單。通過跟蹤摸索過程和拉碳槍位控制,總結(jié)出了動態(tài)槍位控制模型,很好地解決了由于軟吹造成轉(zhuǎn)爐爐底上漲堵塞底槍的問題,使終點碳氧積達到了較低水平。改造前后氧槍噴頭的主要參數(shù)和槍位對比見表2。
3.2 底吹模型優(yōu)化
3.2.1 原有底吹模型存在問題
四分廠原來的底吹模型分為3種類型。IF鋼模型:開吹時底吹氣體直接切換成氬氣,流量為12 m3/min,過程測試和關(guān)氧抬槍后流量為:7 m3/min;LF鋼種模型:開吹時底吹氣體吹入氮氣,吹氧5 min切換成氬氣,流量與IF鋼模型相同;雙聯(lián)鋼模型:開吹時底吹氣體吹入氮氣,吹氧6.5 min切換成氬氣,流量與上兩種模型相同。
3.2.2 底吹模型的調(diào)整
根據(jù)實際生產(chǎn)中要求降低鐵水單耗,提高廢
鋼比,考慮溫度及氧化鐵對前期造渣的影響,吹煉前期采用低槍位,建議采用230~240 cm強底吹攪拌的復合吹煉模式,利于前期快速升溫,促進硅錳氧化,快速形成初期渣。吹煉中期,由于硅錳氧化結(jié)束,進入快速脫碳期,形成大量CO氣體,F(xiàn)eO降低,操作不當容易引起爐渣“返干”,采取適當高槍位(不能高于280 cm)、弱底吹攪拌的復合吹煉模式,利于熔池的均勻升溫和防止爆發(fā)性噴濺發(fā)生。吹煉后期,采用低槍位和強底吹攪拌的復合吹煉模式,利于碳氧反應(yīng)趨于平衡,防止爐渣氧化鐵增加,減少吹損。過程測試采取弱底吹模式,防止測試爐內(nèi)反應(yīng)劇烈影響測試結(jié)果。關(guān)氧抬槍后,采取強攪拌的后攪模式,攪拌3 min后出鋼。優(yōu)化前后的底吹模型見表3。
表2 氧槍噴頭改造前后的主要參數(shù)和槍位對比
表3 優(yōu)化前后的底吹模型
由表3可以看出,底吹模型優(yōu)化前在整個吹煉過程中,底吹流量基本沒有變化和調(diào)整,只有過程測試時,將底吹流量調(diào)小,而且從成本考慮,部分鋼種氮氬切換過早。底吹模型優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐在兌鐵、加廢鋼、等待時間將底吹流量調(diào)小,避免不必要的浪費。轉(zhuǎn)爐吹煉期間根據(jù)吹煉前期、中期、后期的爐渣特點實行底吹流量動態(tài)調(diào)整。
通過底吹流量動態(tài)調(diào)整并根據(jù)出鋼爐渣粘稠度采取動態(tài)濺渣的方式,避免了由于轉(zhuǎn)爐液位和熔池耐材的明顯波動以及底吹流量大造成爐底侵蝕嚴重。若底槍效果不好,碳氧積發(fā)生明顯波動時,加大底吹流量可以防止發(fā)生底槍堵的現(xiàn)象。另外,杜絕出鋼剩鋼現(xiàn)象的發(fā)生,防止濺渣時透氣磚處結(jié)冷鋼將底槍堵死。
2015年5月份開始采取上述措施,圖2為轉(zhuǎn)爐終點測試碳、氧的散點圖。由圖2看出,轉(zhuǎn)爐終點測試氧值為0.06%左右,終點碳降低0.005%~ 0.010%,利于汽車鋼生產(chǎn)。
圖2轉(zhuǎn)爐終點測試碳、氧的散點圖
圖3 為轉(zhuǎn)爐終點碳氧積的對比情況。由圖3可以看出,轉(zhuǎn)爐終點碳氧積能穩(wěn)定控制在0.002 2,比以前0.002 6低0.000 4。在底吹狀況好
時終點碳氧積能夠穩(wěn)定在0.002 l的水平。
圖3轉(zhuǎn)爐終點碳氧積的對比情況
圖4 為采取上述措施后2支底槍4 000爐時的爐底狀況。由圖4可以看出,爐齡達到4 000爐時底槍仍然可視,底吹效果較好,保證了碳氧積處于較低水平。
圖4 2支底槍4 000爐時的爐底狀況
表4為采取上述措施前后SAE1005鋼種冶煉指標的對比情況。由表5可以看出,由于底吹供氣強度的改變,操作更加平穩(wěn),噴濺減少,終點鋼渣平衡,鋼鐵料消耗降低10 kg/t鋼以上,脫氧劑消耗降低0.11 kg/t鋼。
表4 SAE1005鋼種轉(zhuǎn)爐終點冶煉指標對比
針對鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠轉(zhuǎn)爐冶煉時碳氧積波動大、底吹效果差的問題優(yōu)化了氧槍噴頭的主要參數(shù)和槍位,調(diào)整了底吹流量,結(jié)果轉(zhuǎn)爐終點碳氧積從0.002 6左右降低到0.002 2左右,爐齡達到4 000爐時底槍仍然可視,SAE1005鋼種轉(zhuǎn)爐終點FeO含量從26.7%降低到21.4%,提高了金屬收得率,鋼鐵料消耗降低10 kg/t鋼,脫氧劑消耗降低1.1 kg/t鋼。
[1]李永祥.梅鋼轉(zhuǎn)爐復吹工藝優(yōu)化及預測模型研究[D].沈陽:東北大學,2003:1-4.
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(編輯 許營)
浦項或收購澳大利亞Arrium公司
據(jù)外媒報道,浦項正考慮收購澳大利亞Arrium公司,并考慮在其Whyalla鋼鐵聯(lián)合廠應(yīng)用Finex煉鐵工藝。目前,相關(guān)談判仍在進行中。
澳大利亞Arrium公司是一家生產(chǎn)鐵礦石和鋼鐵的公司。由于經(jīng)營困難,今年4月份該公司進入自愿托管破產(chǎn)程序,其負債超過了40億澳元,當?shù)卣恢睂で蟪鍪燮溟L材廠和鐵礦石資產(chǎn)。該公司在南澳大利亞有雇員1600人,另有1400名合同工。
早在2012年10月,浦項與來寶集團及數(shù)家韓國養(yǎng)老基金會聯(lián)合出價10億美元對Arrium公司展開收購。然而Arrium認為當時該收購要約是借鐵礦石價格暴跌之際進行的低價收購,因此拒絕了該報價。而這次收購,浦項的考慮重點是可以借機向海外推廣其Finex工藝,并能夠利用Arrium的粉礦資源。
——摘自“諾咨詢網(wǎng)”
Optimization and Practice of Bottom Blowing Process for 260 t Converter in Ansteel
Zhu Guoqiang,Wang Peng,Wang Pengfei,Qi Zhiyu
(General Steelmaking Plant of Angang Steel Co.,Ltd.,Anshan 114021,Liaoning,China)
For the problems of higher product of carbon content and oxygen content at the blowing end in converter and frequent blockings of oxygen lances at the bottom of 260 t converter in No.4 Branch of General Steelmaking Plant of Angang Steel Co.,Ltd.,the corresponding measures were proposed,which includes upgrading the main parameters of oxygen lance nozzles and the height of lance,adjusting flow of oxygen in blowing at the bottom.After these measures were taken,the product of carbon content and oxygen content at the blowing end in converter is controlled to be about 0.002 2 and the bottom blowing effect is good.
converter;blowing from converter bottom;product of carbon content and oxygen content
TF729
A
1006-4613(2016)06-0045-04
2016-03-24
朱國強,工程師,2007年畢業(yè)于遼寧科技大學冶金工程專業(yè)。E-mail:zhuguoqiang1314@163.com