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        大體積砼施工過程關(guān)鍵控制因素分析

        2016-12-12 13:46:12南進(jìn)江
        公路與汽運(yùn) 2016年6期
        關(guān)鍵詞:溫控溫差降溫

        南進(jìn)江

        (長(zhǎng)沙理工大學(xué),湖南長(zhǎng)沙 410004)

        大體積砼施工過程關(guān)鍵控制因素分析

        南進(jìn)江

        (長(zhǎng)沙理工大學(xué),湖南長(zhǎng)沙 410004)

        對(duì)于大體積砼施工過程中極易產(chǎn)生溫度裂縫的問題,岳陽(yáng)洞庭湖大橋君山岸重力式錨碇工程施工前根據(jù)其實(shí)際情況對(duì)大體積砼的溫度場(chǎng)和溫度應(yīng)力發(fā)展規(guī)律進(jìn)行預(yù)測(cè),制訂合理的溫控方案,控制溫度應(yīng)力在安全范圍內(nèi)發(fā)展,避免因溫度應(yīng)力產(chǎn)生溫度裂縫;施工過程中在砼內(nèi)部預(yù)埋溫度傳感器對(duì)溫度場(chǎng)分布進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過對(duì)溫度場(chǎng)分布及施工各階段溫度的分析,分析大體積砼施工過程關(guān)鍵控制因素。

        橋梁;錨碇;大體積砼;溫度控制;裂縫;控制因素

        大體積砼施工過程中影響溫控結(jié)果的因素有很多,如水泥種類、砼配合比、現(xiàn)場(chǎng)砼坍落度、砼入模溫度、施工環(huán)境、覆蓋保溫措施、冷卻水管降溫措施、砼結(jié)構(gòu)物的體表比及上下層砼的施工間隙期,探究其中關(guān)鍵因素可對(duì)日后的溫控起到指導(dǎo)作用。

        1 工程概況

        圖1 洞庭湖大橋橋型布置(單位:標(biāo)高為m,其他為cm)

        大岳(臨湘—岳陽(yáng))高速公路洞庭湖大橋是杭州至瑞麗國(guó)家高速公路在岳陽(yáng)跨越洞庭湖的過江通道,是全線的控制性工程。如圖1所示,該橋主橋采用雙塔雙跨鋼桁梁懸索橋,主跨1 480 m(中國(guó)第三,世界第七),主纜跨徑組合為460 m+1 480 m+ 491 m,主梁跨徑組合為1 480 m+453.6 m,橋面寬度33.5 m。君山岸錨碇基礎(chǔ)采用地下連續(xù)墻,墻厚1.2 m,采用與錨體相匹配的葫蘆形,小圓半徑28 m、大圓半徑32 m,順橋向全長(zhǎng)98 m,橫橋向最大寬度64 m。整個(gè)錨碇需澆筑230 000 m3砼。

        地下連續(xù)墻內(nèi)側(cè)設(shè)內(nèi)襯支護(hù),中間設(shè)置一道隔墻,由隔墻將基礎(chǔ)分隔成錨碇前、后倉(cāng)兩部分。前、后倉(cāng)基礎(chǔ)底部均設(shè)置砼墊層、底板,后倉(cāng)設(shè)置實(shí)心填芯砼,前倉(cāng)設(shè)置空倉(cāng)隔倉(cāng)、前倉(cāng)頂板。錨體砼包括下錨塊、上錨塊、散索鞍支墩和前錨室(見圖2)。

        錨塊分為上下兩塊,下錨塊高13.5 m,上錨塊高213.49m,累計(jì)26.99m。分層施工,下錨塊分4塊澆筑,上錨塊分左右幅分塊澆筑,中間預(yù)留2 m寬后澆帶,后澆帶用微膨脹砼澆筑。

        圖2 洞庭湖大橋君山岸錨碇的構(gòu)造

        2 大體積砼施工關(guān)鍵控制因素

        君山岸錨碇大體積砼施工中遵循“外保內(nèi)降”的原則,施工前后主要控制以下四點(diǎn):1)通過原材料選擇和配合比試驗(yàn),降低砼的絕熱溫升和最高溫度峰值;2)選擇適合施工季節(jié)的表面保溫措施,降低砼內(nèi)外溫差,使砼內(nèi)溫度場(chǎng)分布盡量均勻,減小溫度梯度;3)通過內(nèi)部冷卻水循環(huán)系統(tǒng)削減砼內(nèi)部溫度峰值,控制內(nèi)部降溫速率,防止砼內(nèi)部溫度收縮過快;4)控制上下層間溫差,盡量縮短層間齡期差,防止出現(xiàn)層間裂縫。

        2.1 配合比控制

        該工程原C35砼采用的P.O42.5普通硅酸鹽水泥的水化反應(yīng)速度和實(shí)際強(qiáng)度增長(zhǎng)較快,對(duì)砼早期抗裂不利。為減緩水泥的水化反應(yīng)速度和砼早期強(qiáng)度增長(zhǎng)速度,降低砼內(nèi)部溫升值,減小早期拉應(yīng)力,后續(xù)施工中使用P.LH42.5低熱硅酸鹽水泥,大大降低了砼的絕熱溫升,從根本上降低了砼開裂風(fēng)險(xiǎn)。不同水泥品種的水化熱檢測(cè)結(jié)果見表1。

        通過選擇合適的減水劑或調(diào)整減水劑摻量合理延長(zhǎng)砼拌和物的初凝時(shí)間,使實(shí)驗(yàn)室試配初凝時(shí)間≥30 h、現(xiàn)場(chǎng)澆筑實(shí)際有效初凝時(shí)間≥25 h,以滿足現(xiàn)場(chǎng)砼澆筑施工時(shí)長(zhǎng)。優(yōu)選性能穩(wěn)定、減水率高的聚羧酸高效減水劑,有效降低每方砼水泥用量,從而降低砼的水化熱溫升。同時(shí)在后期正式澆筑砼時(shí)將減水劑含固量控制在0.95S~1.05S(S為減水劑的含固量控制值)。

        表1 水泥水化熱檢測(cè)結(jié)果

        控制集料質(zhì)量,其中:細(xì)骨料含泥量≤3.0%,細(xì)度模數(shù)≥2.5;粗骨料選用5~31.5 mm連續(xù)級(jí)配碎石,含泥量≤1.0%,并進(jìn)行水洗。進(jìn)行砼試拌,在總用水量中將實(shí)測(cè)粗骨料含水量扣除,確保實(shí)際水灰比的準(zhǔn)確度。

        最終設(shè)計(jì)的砼配合比見表2,部分現(xiàn)場(chǎng)溫度檢測(cè)結(jié)果見表3。

        表2 錨碇砼配合比的改善及效果

        2.2 表面保溫措施控制

        該錨碇施工從12月份開始,此時(shí)環(huán)境溫度為一年之中最低時(shí)段之一,很大程度上降低了原材料的溫度,從而降低了砼的出機(jī)溫度,必須采取表面保溫措施,使頂面等效換熱系數(shù)達(dá)到20 kJ/(h·℃)、側(cè)面等效換熱系數(shù)達(dá)到15 kJ/(h·℃),保證砼內(nèi)外溫差盡可能小、內(nèi)部溫度場(chǎng)均勻分布。

        同時(shí)根據(jù)砼表層拉應(yīng)力計(jì)算公式[見式(1)],在施工階段其他參數(shù)均已固定,控制內(nèi)表溫差對(duì)控制砼表層拉應(yīng)力最具實(shí)際效果。

        式中:σs(t)為t時(shí)刻砼表層拉應(yīng)力(MPa);α為砼線脹系數(shù)(℃-1),可取1.0×10-5℃-1;E(t)為t 時(shí)刻砼彈性模量(MPa);ΔTnb(t)為t時(shí)砼內(nèi)表溫差(℃);Kp為應(yīng)力松弛系數(shù),無(wú)試驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)取0.5。

        另外,在錨碇施工過程中嚴(yán)格按照溫控情況采取覆蓋保溫措施,保證溫差在施工允許范圍內(nèi)。砼內(nèi)表溫差監(jiān)測(cè)結(jié)果與計(jì)算結(jié)果對(duì)比見表4。

        表4 砼內(nèi)表溫差監(jiān)測(cè)結(jié)果與計(jì)算結(jié)果對(duì)比℃

        由表4可知:內(nèi)部與頂面溫差和內(nèi)部與側(cè)面溫差均小于計(jì)算所得內(nèi)部與外表溫差,處于相對(duì)安全范圍,有效減小了砼因溫差而導(dǎo)致的開裂風(fēng)險(xiǎn)。

        2.3 溫峰與收縮控制

        在降溫階段,由于砼內(nèi)部水化反應(yīng)基本完成,砼內(nèi)部溫度趨于穩(wěn)定且較高,而砼表面因與大氣直接接觸一直處于散熱狀態(tài),導(dǎo)致砼內(nèi)表溫差較大,在砼內(nèi)部產(chǎn)生較大壓應(yīng)力,外表則呈現(xiàn)受拉狀態(tài);另外,在砼降溫階段砼自身開始收縮,由于底部基礎(chǔ)約束導(dǎo)致底部砼產(chǎn)生拉應(yīng)力;加上砼為抗壓設(shè)計(jì),拉伸能力很小,溫峰越高對(duì)砼后期收縮越不利。因此,溫峰控制至關(guān)重要。由溫峰引起的內(nèi)部拉應(yīng)力按下式計(jì)算:

        式中:σcmax為砼內(nèi)部最大拉應(yīng)力(MPa);μ為砼泊松比,可取1/6;E0′為砼內(nèi)部達(dá)到穩(wěn)定溫度或穩(wěn)定溫度齡期時(shí)砼彈性模量(MPa);R為砼基礎(chǔ)約束系數(shù);Tmax為溫峰(℃);Tw為砼澆筑塊穩(wěn)定溫度或準(zhǔn)穩(wěn)定溫度(℃)。

        在砼入模溫度及水泥水化熱確定的情況下,通過預(yù)埋冷卻水管可起到削減溫峰的作用,在前期砼升溫階段適當(dāng)增加冷卻水流量,盡可能多地帶走熱量,使溫峰下降,減少砼因溫峰過高造成內(nèi)部拉應(yīng)力過大和后期收縮過快引起的裂縫。

        2.4 施工間隙期控制

        在大體積砼降溫階段,由于自身的收縮受到下面基礎(chǔ)的約束,砼收縮過程中容易產(chǎn)生由下而上的貫穿裂縫。通過縮減層與層之間的施工間歇期可縮小上下層砼之間的彈性模量,減小上層砼收縮過程中因底部約束過大產(chǎn)生開裂的風(fēng)險(xiǎn)。

        3 君山岸錨碇溫控分析

        君山岸錨碇基礎(chǔ)大體積砼施工中采取的溫控措施主要包括:1)在砼澆筑前后對(duì)砼原材料溫度進(jìn)行控制;2)做好出機(jī)溫度、入模溫度統(tǒng)計(jì);3)采取覆蓋保溫措施及冷卻水溫控措施;4)降溫階段實(shí)施收縮控制。同時(shí)根據(jù)監(jiān)測(cè)情況隨時(shí)調(diào)整溫控措施,確保大體積砼施工關(guān)鍵因素在可控范圍內(nèi)。監(jiān)測(cè)過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部降溫過快(1 h超過0.1℃),則立即減小通水流量或循環(huán)通水,升高進(jìn)水溫度;如發(fā)現(xiàn)內(nèi)表溫差過大,表面降溫過快,則確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)覆蓋情況是否到位并加以落實(shí)。某錨塊中心點(diǎn)的實(shí)測(cè)溫度變化見圖3,計(jì)算溫度變化見圖4。

        圖3 某錨塊中心點(diǎn)的實(shí)測(cè)溫度變化曲線

        圖4 某錨塊中心點(diǎn)的計(jì)算溫度變化曲線

        由圖3、圖4可知:實(shí)際施工中,澆筑完成44 h后砼內(nèi)部達(dá)到最高溫度47.6℃,之后進(jìn)入降溫階段,溫升值19.6℃;計(jì)算得出最高溫度為49.6℃,在澆筑完49 h后到達(dá),之后進(jìn)入降溫階段,溫升值21.6℃。實(shí)測(cè)溫峰與計(jì)算溫峰相差2℃,溫升時(shí)長(zhǎng)相差5 h。其原因?yàn)椋?)適當(dāng)加大前期通水流速,計(jì)算采用3 m3/h,實(shí)際過程中采用5 m3/h;2)由于施工時(shí)氣溫較高,升溫階段在冷卻水箱內(nèi)適當(dāng)加冰降低冷卻水溫度,導(dǎo)致前期升溫階段帶走的熱量大于計(jì)算值,造成溫峰降低;同時(shí)由于水泥水化反應(yīng)放熱速率與冷卻水管散熱速率相近時(shí)達(dá)到溫峰,且前期散熱速率大于計(jì)算值,故到達(dá)溫峰的時(shí)間相對(duì)縮短。

        如圖5所示,各齡期砼抗拉能力也大于砼內(nèi)部產(chǎn)生的不利溫度應(yīng)力。

        通過針對(duì)各關(guān)鍵因素采取切實(shí)可行的控制措施,該工程在完成底板施工后,經(jīng)各方驗(yàn)收均未發(fā)現(xiàn)溫度裂縫。

        4 結(jié)語(yǔ)

        圖5 各齡期砼的容許拉應(yīng)力和溫度應(yīng)力

        洞庭湖大橋君山岸錨碇大體積砼施工實(shí)踐表明,大體積砼施工過程中,通過及時(shí)優(yōu)化砼配合比、嚴(yán)格落實(shí)表面保溫措施、做好“外保內(nèi)降”措施、控制降溫速率以控制收縮、縮短上下層砼施工間歇期等,可避免大體積砼出現(xiàn)裂縫。

        [1] 朱伯芳.大體積混凝土溫度應(yīng)力與溫度控制[M].第二版.北京:中國(guó)水利水電出版社,2012.

        [2] JTS 202-1-2010,水運(yùn)工程大體積混凝土溫度裂縫控制技術(shù)規(guī)程[S].

        [3] 陳凱,劉海寬,趙雷,等.橋梁C30大體積砼配合比正交試驗(yàn)與優(yōu)選[J].公路與汽運(yùn),2011(5).

        [4] 楊政,文潔平.東沙特大橋大體積承臺(tái)砼的施工控制技術(shù)[J].公路與汽運(yùn),2009(4).

        [5] 朱云翔,李德坤,李芳軍,等.重慶魚嘴長(zhǎng)江大橋北錨碇基礎(chǔ)施工及溫控技術(shù)[J].橋梁建設(shè),2007(增刊).

        [6] 張海燕.海河開啟橋主墩大體積承臺(tái)冬期施工裂縫控制措施[J].建筑技術(shù),2012(4).

        [7] 劉衛(wèi).大體積承臺(tái)混凝土溫度裂縫控制措施及效果分析[J].中國(guó)市政工程,2008(4).

        U443.24

        A

        1671-2668(2016)06-0221-04

        2016-03-29

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